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數(shù)控系統(tǒng)故障分析與維護(hù)維修-資料下載頁

2025-06-27 10:52本頁面
  

【正文】 參數(shù)設(shè)定錯誤引起的部分故障現(xiàn)象1. 系統(tǒng)不能正常啟動;2. 不能正常運(yùn)行;3. 機(jī)床運(yùn)行時經(jīng)常報跟蹤誤差;4. 機(jī)床軸運(yùn)動方向或回零方向反5. 運(yùn)行程序不正常6. 螺紋加工不能夠進(jìn)行;7. 系統(tǒng)顯示不正常;8. 死機(jī)參數(shù)是整個數(shù)控系統(tǒng)中很重要的一部分,如果參數(shù)出現(xiàn)了問題可以引起各種各樣的問題,所以我們在維修調(diào)試的時候一定要注意檢查參數(shù),首先排除是因?yàn)閰?shù)的設(shè)置而引起的故障,再從別的位置查找問題的根源。 刀架、刀庫及換刀常見故障:普通車床刀架常見故障:. 換刀時刀架不轉(zhuǎn)電源相序接反(使電機(jī)正反轉(zhuǎn)相反)或電源缺相(適用普通車床刀架)數(shù)空系統(tǒng)在換刀時,換刀信號已經(jīng)發(fā)出,控制刀架電機(jī)的接觸器也已經(jīng)閉和,如果現(xiàn)在刀架電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn),有可能是因?yàn)榈都茈姍C(jī)電源缺相,另一個原因有可能是因?yàn)榈都茈姍C(jī)正反轉(zhuǎn)信號接反,因?yàn)槠胀ń?jīng)濟(jì)型車床所使用的刀架是通過刀架電機(jī)的正反轉(zhuǎn)來進(jìn)行選刀,并進(jìn)行鎖緊等動作,一般的工作順序是刀架首先正轉(zhuǎn)進(jìn)行選澤刀具,刀具選者到位后,電機(jī)再進(jìn)行反轉(zhuǎn),如果刀架電機(jī)電源的相序接反或者是所發(fā)出的正反轉(zhuǎn)信號相反,那么數(shù)控系統(tǒng)選擇刀具時所發(fā)出的刀架電機(jī)正轉(zhuǎn)信號,刀架電機(jī)此時的運(yùn)動狀態(tài)恰好是反轉(zhuǎn)鎖緊,所以刀架電機(jī)就會靜止不動,或者是將PLC的刀架輸出信號相互調(diào)節(jié)一下,故障即可以消除.故障現(xiàn)象故障原因排除方法換刀時刀架不轉(zhuǎn)(使電機(jī)正反轉(zhuǎn)相反)或電源缺相(適用普通車床刀架),換刀信號沒有發(fā)出。換刀時刀架/刀庫一直旋轉(zhuǎn)普通刀架不能鎖緊刀庫換刀動作不能夠完成,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)問題,液壓缸因液壓系統(tǒng)壓力不足或漏油而不動作,或行程不到位,換刀條件不能滿足,觀察PLC的輸入輸出狀態(tài)自動換刀時刀鏈運(yùn)轉(zhuǎn)不到位:,油路不暢通或液壓閥出現(xiàn)問題,或者有阻滯的現(xiàn)象,并重新潤滑刀具夾緊后不能松開,主軸刀柄取不下,:24錐為自鎖與非自鎖的臨界點(diǎn)刀具不能夾緊主軸不能拉上刀柄、卡死或者未上電、事例1:一加工中心換刀臂平移到位后,無拔刀動作,ATC的動作起始狀態(tài)是:主軸保持要交換的舊刀,換刀臂在B位置,換刀臂在上部位置,刀庫已將要交換的新刀具定位。故障分析:自動換刀的順序?yàn)椋簱Q刀臂左移(B→A)→換刀臂下降(從刀庫拔刀)→換刀臂右移 (A→B)→換刀臂上升→換刀臂右移(B→C ,抓住主軸中刀具)→主軸液壓缸下降(松刀)→換刀臂下降(從主軸拔刀)→換刀臂旋轉(zhuǎn)180度(兩刀具交換位置)→換刀臂上升(裝刀)→主軸液壓缸上升(抓刀)→換刀臂左移(C→B)→刀庫轉(zhuǎn)動(找出舊刀具位置)→換刀臂左移(B→A 返回刀具給刀庫)→換刀臂右移(A→B)→刀庫轉(zhuǎn)動(找下一把刀)。換刀臂平移至C位置時,無拔刀動作,分析原因,有幾種可能:①SQ2無信號,所以未輸出松刀電磁閥YV2的電壓,主軸仍處于抓刀狀態(tài),換刀臂不能下移②松刀接近開關(guān)SQ4無信號,則換刀臂升降電磁閥YV1狀態(tài)不變,換刀臂不下降③電磁閥有故障,給予信號也不動作。逐步檢查,發(fā)現(xiàn)SQ4未發(fā)出信號,進(jìn)一步對SQ4進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)感應(yīng)間隙過大導(dǎo)致接近開關(guān)無信號輸出,產(chǎn)生動作障礙。事例2:一臺車削中心,工作時CRT顯示報警“未抓起工件報警”。但實(shí)際上抓工件的機(jī)械手已將工件抓起,卻顯示機(jī)械手未抓起工件報警。故障分析:查閱PLC圖,此故障是測量感應(yīng)開關(guān)發(fā)出的。經(jīng)查機(jī)械手部位,機(jī)械手工作行程不到位,未完全壓下感應(yīng)開關(guān)引起的。隨后調(diào)整機(jī)械手的夾緊力,此故障排除。事例3: 一加工中心使用一段時間后出現(xiàn)換刀故障,刀插入主軸刀孔時,發(fā)生了錯位,機(jī)床上無任何報警。 在對機(jī)床進(jìn)行了仔細(xì)的觀察后,發(fā)現(xiàn)造成刀具插入錯位是因?yàn)橹鬏S定向后又偏移了原來的位置,在使用手動方式檢查主軸定向發(fā)現(xiàn):主軸在定向完成后位置是正確的,當(dāng)用手動一下主軸后,主軸會慢慢的向使力的相反方向轉(zhuǎn)動一小段距離,逆時針旋轉(zhuǎn)時在定向完成后只轉(zhuǎn)一點(diǎn),再力向順時針旋轉(zhuǎn)后能返回到原來的位置,為了確認(rèn)電氣部分是否正常,在主軸定向后檢查了有關(guān)的信號均正常,由于定向控制是通過編碼器進(jìn)行檢測的,因此對編碼器產(chǎn)生了懷疑。對該部分的電氣和機(jī)械連接進(jìn)行了檢查,當(dāng)將主軸的編碼器拆開后即發(fā)現(xiàn)編碼器上的連軸器止退螺釘松動且已經(jīng)向后移。因而出現(xiàn)工作時編碼器與檢測齒輪不能同步,使主軸的定向位置不準(zhǔn),造成了換刀錯位故障 數(shù)控加工類故障誤差故障的現(xiàn)象較多,在各種設(shè)備上出現(xiàn)時的表現(xiàn)不一。如數(shù)控車床在直徑方向出現(xiàn)時大時小的現(xiàn)象較多。在加工中心上垂直軸出現(xiàn)誤差的情況較多,常見的是尺寸向下逐漸增大,但也有尺寸向上增大的現(xiàn)象,在水平軸上也經(jīng)常會有一些較小誤差的故障出現(xiàn),有些經(jīng)常變化,時好時壞使零件的尺寸難以控制。造成數(shù)控機(jī)床中誤差故障但又無報警的情況,數(shù)控機(jī)床中的無報警故障大都是一些較難處理的故障。在這些故障中,以機(jī)械原因引起的較多,其次是一些綜合因素引起的故障,對這些故障的修理一般具有一定的難度,特別是對故障的現(xiàn)象判斷尤其重要。在數(shù)控機(jī)床的修理中,對這方面故障的判斷經(jīng)驗(yàn)只有在實(shí)踐中進(jìn)行摸索,不斷總結(jié),不斷提高,以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)新型設(shè)備維修的需要。加工類故障主要有幾種情況:故障現(xiàn)象故障原因排除方法.加工尺寸或精度誤差過大:系統(tǒng)方面,在系統(tǒng)中對誤差沒有設(shè)置檢測,因此在機(jī)床出現(xiàn)故障時不能有報警顯示。,因此當(dāng)出現(xiàn)誤差時檢測不到,由于大多數(shù)的數(shù)控機(jī)床使用的是半閉環(huán)系統(tǒng),因此不能檢測到機(jī)床的實(shí)際位置。,回零點(diǎn)不能保證一致,該種故障出現(xiàn)的誤差一般較小。除了一般的因減速開關(guān)不良造成故障外,回零時的減速距離太短也會使零點(diǎn)偏離。在有些系統(tǒng)中的監(jiān)控頁面中有“刪格量”一項(xiàng),記錄并經(jīng)常核對可及時發(fā)現(xiàn)問題。,如果加減速時間常數(shù)調(diào)節(jié)的過小,電機(jī)電流已經(jīng)形成飽和,引起伺服運(yùn)動的超調(diào),可以引起系統(tǒng)的加工精度與加工尺寸,這時可以通過調(diào)節(jié)伺服驅(qū)動器的參數(shù)來改善軸的運(yùn)動性能,來消除加工誤差.,盡量減小誤差發(fā)生的可能性。,調(diào)整參數(shù),提高加工精度,改善電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)性能操作方面,G4G42使用不正確或者在走刀換向時沒有相應(yīng)修改G4G42。,或者加工時沒有考慮刀尖半徑尺寸。機(jī)械方面,機(jī)床機(jī)械精度達(dá)不到要求。絲杠與電機(jī)的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)對故障發(fā)生的頻率和可能性不同,出現(xiàn)故障后現(xiàn)象也不同,有些尺寸只會向負(fù)方向增加,但有些正負(fù)方向變化的可能彈性聯(lián)接的基本上是負(fù)向增加的多,而中間使用鍵聯(lián)接的兩種故障均會發(fā)生。3. 滾珠絲杠的支撐軸承或鋼球損壞,并排除松動,兩軸聯(lián)動銑削圓周時圓度超差圓度超差一般出現(xiàn)兩種情況:一種是圓的軸向變形;另一種情況是出現(xiàn)斜橢圓,即在45度方向上的橢圓。,其原因是由于機(jī)床的機(jī)械未調(diào)整好而造成軸的定位精度不好,或者是機(jī)床的絲杠間隙補(bǔ)償不當(dāng),從而導(dǎo)致每當(dāng)機(jī)床在過向限時,就產(chǎn)生圓度誤差。 ,一般是由各軸的位置偏差過大造成,可以通過調(diào)整各軸的增益來改善近,另外,如果機(jī)械傳動副之間的間隙如果過大或者間隙補(bǔ)償不合適的話,也可能引起該故障.,減小機(jī)床的機(jī)械誤差,改善各軸的運(yùn)動性能,調(diào)整機(jī)械安裝,消除反向間隙兩軸聯(lián)動銑削圓周時圓弧上有突起現(xiàn)象(0、90、180、270度)過象限時,由于電機(jī)需要反轉(zhuǎn),由于機(jī)械的摩擦力、反向間隙等原因造成速度無法連續(xù),造成圓弧上有突起現(xiàn)象。,減小機(jī)床的反向間隙誤差車床加工時,G0G03加工軌跡不是圓或報圓弧數(shù)據(jù)錯誤,如加工平面選者不對2 X軸編程時半徑編程輸入的是直徑值,直徑編程時輸入的是半徑值自動運(yùn)行時報程序指令錯1. 改正所編的程序機(jī)床加工工件時,噪聲過大,使機(jī)床加工時產(chǎn)生過大的噪聲,絲杠的間隙過大,軸承磨損或已經(jīng)損壞、刀具或切削參數(shù)選擇不當(dāng),主軸電機(jī)的軸承潤滑不良或損壞,重調(diào)間隙,更換已損壞的軸承,并根據(jù)工件重新選擇刀具或切削參數(shù)、更換已經(jīng)損壞的軸承事例1:某加工中心運(yùn)行九個月后,發(fā)生Z軸方向加工尺寸不穩(wěn)定,尺寸超差且無任何規(guī)律,顯示屏及伺服驅(qū)動器沒有任何報警或異.故障分析:該加工中心是采用的國外進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),絲杠采用的是直聯(lián)的方式,根據(jù)故障分析,原因可能是因?yàn)槁?lián)軸器聯(lián)結(jié)螺釘松動,導(dǎo)致聯(lián)軸器與滾軸絲杠或伺服電機(jī)間滑動,經(jīng)過對Z軸仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器6只緊固螺釘都出現(xiàn)了松動,緊固螺釘后,故障排除.事例2:某加工中心在加工整圓時,發(fā)生X軸方向加工尺寸不對,尺寸超差,顯示屏及伺服驅(qū)動器沒有任何報警或異常.故障分析:該加工中心是采用的國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng),絲杠采用的是直聯(lián)的方式,根據(jù)故障分析,原因可能是因?yàn)槭怯捎跈C(jī)床的機(jī)械未調(diào)整好而造成軸的定位精度不好,或者是機(jī)床的絲杠間隙補(bǔ)償不當(dāng),從而導(dǎo)致每當(dāng)機(jī)床在過向限時,就產(chǎn)生圓度誤差。對該機(jī)床進(jìn)行重新校平調(diào)整,檢查該機(jī)床的參數(shù),發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的軸的間隙補(bǔ)償為零,用百分表測量X軸的反向間隙,對該機(jī)床的X軸進(jìn)行了調(diào)整,并利用了系統(tǒng)的軟件補(bǔ)償功能,消除了X軸的間隙,再次加工整圓進(jìn)行檢驗(yàn),故障消除.事例3:故障現(xiàn)象:THY5640立式加工中心,在工作中發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)速在500r/min以下時主軸及變速箱等處有異常聲音,觀察電機(jī)的功率表發(fā)現(xiàn)電機(jī)的輸出功率不穩(wěn)定,指針擺動很大。但使用1201r/min以上時異常聲音又消失。開機(jī)后,在無旋轉(zhuǎn)指令情況下,電機(jī)的功率表會自行擺動,同時電機(jī)漂移自行轉(zhuǎn)動,正常運(yùn)轉(zhuǎn)后制動時間過長,機(jī)床無報警。故障分析:根據(jù)查看到的現(xiàn)象,引起該故障的原因可能有主軸控制器失控,機(jī)械變速器或電機(jī)上的原因也不能排除。由于拆卸機(jī)械部分檢查的工作量較大,因此先對電氣部分的主軸控制器進(jìn)行檢查,控制器為西門子6SC6502。首先檢查控制器中預(yù)設(shè)的參數(shù),再檢查控制板,都無異常,經(jīng)查看電路板較臟,按要求對電路板進(jìn)行清洗,但裝上后開機(jī)故障照舊。因此控制器內(nèi)的故障原因暫時可排除。為確定故障在電機(jī)還是在機(jī)械傳動部分,必須將電機(jī)和機(jī)械脫離,脫離后開機(jī)試車發(fā)現(xiàn)給電機(jī)轉(zhuǎn)速指令接近450r/min時開始出現(xiàn)不間斷的異常聲音,但給1201r/min指令時異常聲音又消失。為此我們對主軸部分進(jìn)行了分析,原來低速時給定的450r/min指令和高速時的4500r/min指令對電機(jī)是一樣在最高轉(zhuǎn)速,只是低速時通過齒輪進(jìn)行了減速,所以故障在電機(jī)部分基本上可以確定。經(jīng)分析,異常聲音可能是軸承不良引起。將電機(jī)拆卸進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)軸承確已壞,在高速時軸承被卡造成負(fù)載增大使功率表擺動不定,出現(xiàn)偏轉(zhuǎn)。而在停止后電機(jī)漂移和制動過慢,經(jīng)檢查是編碼器的光盤劃破,更換軸承和編碼器后所有故障全部排除。該故障主要是主軸旋轉(zhuǎn)時有異常聲音,因此在排除時應(yīng)查清聲源,再進(jìn)行檢查。有異常聲音常見為機(jī)械上相擦,卡阻和軸承損壞。事例4:某加工中心主軸在運(yùn)轉(zhuǎn)時抖動,主軸箱噪聲增大,影響加工質(zhì)量。故障分析:經(jīng)檢查主軸箱和直流主軸電動機(jī)正常,把檢查轉(zhuǎn)到主軸電機(jī)的控制系統(tǒng)。測得的速度指令信號正常,而速度反饋信號出現(xiàn)不應(yīng)有的脈沖信號,問題出在速度檢測元件上,經(jīng)檢查,測速發(fā)電機(jī)碳刷完好,但換向器因碳粉堵塞,而造成一繞組斷路,使測得的反饋信號出現(xiàn)規(guī)律性的脈沖,導(dǎo)致速度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)不平穩(wěn),使驅(qū)動系統(tǒng)輸出的電流忽大忽小,從而造成電動機(jī)軸的抖動。用酒精清洗換向器,徹底消除碳粉,即可排除故障事例5:某加工中心在加工整圓時,發(fā)現(xiàn)加工出來的圓圓度誤差超差,成橢圓狀,尺寸超差,顯示屏及伺服驅(qū)動器沒有任何報警或異常.故障分析:該加工中心是采用的國外進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),絲杠采用的是同步帶聯(lián)接的方式,根據(jù)故障分析,原因可能是因?yàn)槭怯捎跈C(jī)床的機(jī)械未調(diào)整好而造成軸的定位精度不好,或者各軸的位置偏差過大造成,如果機(jī)械傳動副之間的間隙如果過大或者間隙補(bǔ)償不合適的話,也可能引起該故障.對該機(jī)床進(jìn)行重新校平調(diào)整,重新檢測該機(jī)床的精度,符合要求,檢查機(jī)械傳動副之間的間隙,也符合機(jī)床精度要求,用相同的速度手動運(yùn)動X/Y軸,利用系統(tǒng)的檢測功能,觀察每個軸在運(yùn)動時不同的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在相同的速度,相同的負(fù)載的情況下,X/Y兩軸在運(yùn)動時CRT所顯示的跟蹤誤差的大小不同,且差值較大,可以判斷出原因出在了每個軸的動態(tài)特性不一致, ,經(jīng)過調(diào)試后,故障排除.事例6:某數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)防護(hù)門關(guān)不上,自動加工不能進(jìn)行的故障,而且無故障顯示。故障分析:該防護(hù)門是由氣缸來完成開關(guān)的。“1”,,檢查發(fā)現(xiàn),中間繼電器損壞引起故障。 事例7:配FANUC-7CM數(shù)控系統(tǒng)的加工中心加工中,出現(xiàn)零件尺寸相差甚大,系統(tǒng)又無報警時。故障分析:我們使用功能程序測試法,將功能測試帶輸入系統(tǒng),并空運(yùn)行。測試過程如右圖所示。當(dāng)運(yùn)行到含有G0G0G0G1G1 G4G42等指令的四角帶圓弧的長方形典型圖形程 序時,發(fā)現(xiàn)機(jī)床運(yùn)行軌跡與所要求的圖形尺寸不符,從而確認(rèn)機(jī)床刀補(bǔ)功能不良。該系統(tǒng)的刀補(bǔ)軟件存放 在EPROM芯片中,調(diào)換該集成電路后機(jī)床加工恢復(fù)正常。 l所加工零件尺寸不對 2自動回零功能正常否 3直線插補(bǔ)功能正常否 4圓弧插補(bǔ)功能正常否 5刀補(bǔ)功能正常否 6自動換刀功能正常否 7固定循環(huán)功能正常否 8功能齊全正常 9自動回原點(diǎn)故障 10直線插補(bǔ)故障 11圓弧插補(bǔ)故障 12刀補(bǔ)功能故障 13自 動換刀故障 14固定循環(huán)故障事例8: FANUC-9數(shù)控系統(tǒng)的立式銑床在自動加工某一曲線零件時出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,表面光潔度極差。故障分析:在運(yùn)行測試程序時,直線、圓弧插補(bǔ)時皆無爬行,由此確定原因在編程方面。對加工程序仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)該加工曲線由眾多小段圓弧組成,而編程時又使用了正確定位檢查G61指令之故。將程序中的G61取消,改用
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