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蒸汽鍋爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告代項(xiàng)目建議書-資料下載頁

2024-11-07 04:42本頁面

【導(dǎo)讀】Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineS

  

【正文】 隨時(shí)監(jiān)督污染物的排放情況。 ( 2) 治理后大氣污染物排放量、排放濃度 根據(jù)燃料的成分資料,煙塵初始排放濃度見下表( 6- 1)。 煙塵初始排放濃度 (單位: mg/Nm3) (表 6- 1) 鍋爐方案 煙塵初始排放濃度 鍋爐標(biāo)準(zhǔn) (Ⅱ時(shí)段) 循環(huán)流化床 14500 15000 當(dāng)煙氣經(jīng)過 4 極電除塵后,煙氣排放達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn), 改造前后爐渣煙氣排放對比 : 見(表 6- 2)。 (表 6- 2) 項(xiàng)目名稱 改造以前 改造以后 排煙量( Nm3/h) 104 104 排煙溫度(℃) 188 145 二氧化硫( mg/Nm3) 722 < 400 含塵量( mg/Nm3) 316 < 185 排渣量( kg/t) 52 36 排渣含碳(%) 26 < 8 煙氣黑度 2 ≤ 1 改造后年可減 少煙塵排放 107 t/a,減少二氧化硫排放 292 t/a,減少排渣量 104t/a,減少燃煤消耗 104t/a。 (3)鍋爐煙氣對大氣環(huán)境影響分析 根據(jù)采用循環(huán)流化床鍋爐、 并摻燒石灰石粉干法脫硫、 采用除塵效率為 99%的靜電除塵器方案進(jìn)行影響分析。經(jīng)環(huán)保治理后,從 62 表可以看出, SO2的排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于標(biāo)準(zhǔn)值,年排放量為 855 t/a。煙塵的排放濃度也較小,年排放量為396t/a。 鍋爐噪聲治理措施及對環(huán)境的影響分析 鍋爐主要噪聲源為鍋爐、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、碎煤機(jī) 、循環(huán)水泵等。 采取的噪聲防治措施一是控制噪聲源:即優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備;對廠家產(chǎn)品的噪聲指標(biāo)提出要求,使之滿足噪聲的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對鼓風(fēng)機(jī)等主要設(shè)備加裝隔聲罩;鍋爐排氣孔裝消聲器等。二是控制傳播途徑:即噪聲大的設(shè)備盡量設(shè)置在房間內(nèi),從而減少噪聲對外界的影響。三是受噪音影響較大的操作、控制室采用隔音建筑。以上措施可使車間噪音水平符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 本工程灰渣貯存方式及對環(huán)境的影響分析 本工程采用灰渣分除,干除灰方式,灰渣全部綜合利用。加強(qiáng)灰渣管理并采取防塵措施后對周圍環(huán)境影響很小。 循環(huán)流化床鍋爐的灰渣量見 表。 灰渣量表 項(xiàng)目 小時(shí)排放量t/h 日排放量 t/ d 年排放量 l04t/a 灰渣量 備注 日計(jì)算灰渣量按 24 小時(shí)計(jì)算,年計(jì)算灰渣量按 8000 小時(shí)計(jì)算。 爐底渣間斷排至爐底,冷卻后,用專用渣車運(yùn)至廠內(nèi)臨時(shí)貯渣場,外運(yùn)供綜合利用。 電除塵器排出的干灰經(jīng)加濕機(jī)加濕后,直接裝專用灰車外運(yùn)。 灰渣綜合利用途徑分析 本工程采用循環(huán)流化床鍋爐方案,此種鍋爐排出的灰渣中含有大量的生石灰和硫酸鈣,屬高鈣灰渣。其主 要的化學(xué)成分是 SiO CaO、 AL2O CaSO4等。循環(huán)流化床鍋爐所排灰渣由于氧化鈣含量較高,且含有一定量的自硬性礦物,因此,高鈣灰除具有低鈣灰的火山灰性能外,還有一定的自硬性,較高的氧化鈣含量改善了灰渣性能,有利于增進(jìn)其強(qiáng)度。因此循環(huán)流化床鍋爐灰渣除直接用于填埋、筑路外,其最主要的用途是做建筑材料。主要用途分析如下: 做水泥與混凝土的混合材料和摻合料在生產(chǎn)水泥過程中,為改善水泥性能,調(diào)節(jié)水泥標(biāo)號,需摻加一定量的活性混合材料。生產(chǎn)砌筑水泥時(shí),需要大量的活性混合材料。拌制低標(biāo)號混凝土,也需要摻加 活性混合材料。經(jīng)循環(huán)流化床鍋爐燃燒后所排灰渣均具有較高的火山灰活性,是一種較好的活性混合材料。用 425 號硅酸鹽水泥熟料,摻 20%~ 40%的灰渣,可以生產(chǎn)出 325~ 425 號火山灰水泥。用 425 號硅酸鹽水泥熟料,摻 65%~ 75%的灰渣,可以生產(chǎn)出 175~ 225 號砌筑水泥。 循環(huán)流化床固硫渣還可以作為水泥生產(chǎn)助磨劑;利用固硫渣中的 SO3和 CaO 作為水泥或混凝土材料的膨脹組分,配置微膨脹水泥或混凝土。 用于生產(chǎn)硅酸鹽制品 用循環(huán)流化床鍋爐所排灰渣生產(chǎn)建材制品是一個很重要的應(yīng)用途徑。如生產(chǎn)硅酸鹽制品,主要有蒸 壓粉煤灰磚、加氣混凝土等。摻灰量可達(dá) 30%~ 60%。其中加氣混凝土的生產(chǎn)可采用一般的定型工藝生產(chǎn)設(shè)備。由于循環(huán)流化床鍋爐灰渣中氧化鈣含量高,氧化鎂、氧化鐵含量也不低,這些成分在物料加熱過程中起助熔和發(fā)泡作用。此外灰渣中還含有相當(dāng)數(shù)量的硅鋁成分,因此是生產(chǎn)輕骨料的理想原料。 如用于燒制陶粒,其特點(diǎn)是容重小,從發(fā)展新型輕質(zhì)墻體材料的前途來看,是一種具有高價(jià)值的可推廣的墻體材料,能廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑中。 其它用途 循環(huán)流化床鍋爐灰渣含氧化鈣量高,由 CaO 和 H2O 反應(yīng)生成Ca(OH)2,通??捎靡灾?和酸。故可以用于農(nóng)田,恢復(fù)酸性礦地,中和工業(yè)廢料。 循環(huán)流化床固硫渣可以作為農(nóng)場、果園、牧場的土地覆蓋材料,既可以減少農(nóng)作物周圍雜草的生長,還可以保持土壤水分。 二次揚(yáng)塵的治理 本工程 本著以新代老的原則,對現(xiàn)有的煤廠進(jìn)行改造, 采用 全 封閉式倉儲 , 從根本上杜絕二次揚(yáng)塵現(xiàn)象發(fā)生。 環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)的設(shè)置 本期工程環(huán)境保護(hù)管理監(jiān)測機(jī)構(gòu)仍然由公司環(huán)保部門負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)督及環(huán)保管理工作。 第七章 節(jié)能 改造前后鍋爐噸蒸汽技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù) : 項(xiàng)目名稱 改造前指標(biāo) 改造后指標(biāo) 入爐煤耗( kg/t) 158 141 127(摻 1/3 灰渣后) 灰渣量( kg/t) 52 36 灰渣含碳(%) 26 < 8 排煙溫度(℃) 188 < 145 煙氣含塵量( mg/m3) 316 < 185 煙氣 SO2含量( mg/m3) 722 < 400 鍋爐效率(%) 68 90 蒸汽綜合能耗( kcal/t) 104 69 104 改造后由于采用新型高效循環(huán)流化床鍋爐,使蒸汽能耗由 104kcal/t 下降為 69 104kcal/t,下降了 23%。 其中各部分能耗下降主要有: 采用新型鍋爐使燃 煤充分燃燒,灰渣含碳由 26%下降為8%,減少煤耗 ,能耗下降 104kcal/t。 新型鍋爐可摻燒 1/3 左右造氣爐渣(含碳 20%),可回收燃煤 14kg/t,能耗下降 104kcal/t。 新型鍋爐采用高效省煤器和空氣換熱器,使鍋爐排煙溫度由 188℃下降為 145℃,能耗下降 104kcal/t。 第八章 生產(chǎn)組織和勞動定員 生產(chǎn)組織 擬建裝置是對現(xiàn)有 1~ 6# 鍋爐的更新改造,不新設(shè)車間,新系統(tǒng)納入原水汽車間管理。新系統(tǒng)管理人員仍由原有的技術(shù)干部負(fù)責(zé)。 勞動定員 新建裝置的操作工人和原裝置一樣,實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作 制,不新增工人,操作人員由原 1~ 6# 鍋爐的司爐、排渣、巡回、分析、檢修維護(hù)等工人中安排。 第九章 投資估算 投資情況見下表: 投資估算表 序號 項(xiàng)目 投資(萬元) 1 循環(huán)流化床鍋爐本體(含消音器 15萬元) 2170 2 輔助設(shè)備 1200 3 電除塵(含構(gòu)筑物) 650 4 除灰渣系統(tǒng)(含構(gòu)筑物) 150 5 煙囪 120 6 煙氣連續(xù)監(jiān)測裝置費(fèi) 90 7 淺脫鹽水改造 100 8 輸煤系統(tǒng)改造 310 9 電氣及儀 表 450 小計(jì) 5240 10 其它不可預(yù)見費(fèi) 520 合計(jì) 5760 第十章 效益分析 成本分析 1~ 6# 爐目前蒸汽成本為 元 /噸,其中煤耗158kg/t,詳見成本表( 2020 年 1~ 6 月均值)。 改 造 前 成 本 表 (元 /噸) 序號 項(xiàng)目 單耗 (t/t) 單價(jià) (元/t) 成本 (元 /t) 1 煙煤 320 2 白煤粉 320 3 除氧水 4 脫 鹽 除 氧水 10 5 柴油 2 6 木炭 971 7 電 8 工人工資 9 附加費(fèi) 10 制造費(fèi) 11 車間成本 改造后蒸汽成本為 元 /噸,其中煤耗 127kg/t,詳見成本。 改 造 后 成 本 表 (元 /噸) 序號 項(xiàng)目 單耗 (t/t) 單價(jià) (元/t) 成本 (元 /t) 1 煙煤 320 2 白煤粉 320 3 除氧水 4 脫 鹽 除 氧水 10 5 柴油 2 6 木炭 971 7 電 8 石灰石粉 100 9 工人工資 10 附加費(fèi) 11 制造費(fèi) 12 車間成本 55t/h 循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行成本分析 改造后煤耗由 158 kg/t 降為 141kg/t,由于摻燒 造氣爐渣,實(shí)際煤耗為 127 kg/t,成本有所降低。因?yàn)槭褂秒姵龎m設(shè)備,電耗由 度 /t 變?yōu)? 度 /t,噸產(chǎn)品電耗增加。但由于煤耗下降,改造后成本下降 元 /噸。 效益分析 (1)、煤耗降低 55t/h 循環(huán)流化床鍋爐建成后, 由于新型鍋爐燃煤效率提高,煤耗下降 17kg/t。并由于摻燒造氣 爐渣, 該爐渣二次利用回收其中的碳,折成單噸蒸汽煤耗(含碳 20%的爐渣折含碳 70%的原煤)又降低 14kg/t,所以 改造前后噸蒸汽成本下降 元 /噸,此兩項(xiàng)年可節(jié)約資金 55 2 8000/10000= 萬元。 ( 2)出售高品質(zhì)灰渣經(jīng)濟(jì)效益顯著 改造前由于灰渣含碳較高,只能做低品位的建筑材料,利用價(jià)值低。改造后的高鈣灰渣作為水泥廠高標(biāo)號水泥原料很是搶手,噸灰渣 150 元,因此,灰渣年創(chuàng)效益 150= 萬元。 年總效益為: += 1293 萬元 /年 投資回收期為 : 5760/1293= 年 本項(xiàng)目屬于節(jié)能改造項(xiàng)目,不僅經(jīng)濟(jì)效益顯著,而且社會效益也較好。 ( 1) 煙塵排放量降低, 55t/h 循環(huán)流化床鍋爐建成后,排放煙氣中所含煙塵由原來的 316mg/Nm3降 到 185 mg/Nm3,年減少煙塵排放 107t/a; SO2由原來的 722mg/Nm3降到 400 mg/Nm3,年減少 SO2排放 292t/a,環(huán)保效果顯著。 ( 2)熱利用率提高,新建鍋爐熱利用率由原來的 68%提高到 90%?;以加稍瓉淼?26%降到 8%以下,節(jié)能降耗顯著。 ( 3)、灰渣利用品位提高, 新建循環(huán)流化床鍋爐排出的爐渣含碳小于 8% ,由于爐內(nèi)脫硫加入石灰石,灰渣中含有大量的生石灰和硫酸鈣,屬高鈣灰渣 ,較高的氧化鈣含量改善了灰渣性能,有利于增進(jìn)其強(qiáng)度貢獻(xiàn) , 可作高標(biāo)號水泥,提高原有灰渣的利用價(jià)值。
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