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企業(yè)生產(chǎn)流程優(yōu)化研究-資料下載頁

2025-06-06 01:10本頁面
  

【正文】 ●11.搬往下一道工序35→12.焊接回氣管10●13.插入高壓管5●14.焊接高壓管15●15.冷卻及觀察是否焊好10■16.搬往下一道工序35→(四)評價改善效果改善后焊接流程更加科學(xué)、合理。改善后減少了搬運3項,減少了檢查2項,取消了等待工序,增強了生產(chǎn)過程的連續(xù)性和節(jié)奏性??s短了焊接周期:改進后焊接周期由原來的162s減為126s,少用了36s。縮短搬運距離:。改善前車間流水線經(jīng)常堵在焊接環(huán)節(jié),限制車間產(chǎn)能,而且燒焊工為了免受批評,在降低焊接質(zhì)量的情況下提高焊接速度,致使次品很多。焊接環(huán)節(jié)經(jīng)過改善后,焊接工人速度加快,可以在從容燒焊的同時,流水線也保持暢通無阻。車間的日產(chǎn)量由原來的500臺,提高到580臺,次品則由原來的50臺降為30臺,這些得益于焊接速度的加快和燒焊質(zhì)量的提高。如果將流程程序分析應(yīng)用到更多的復(fù)雜環(huán)節(jié),相信車間日產(chǎn)量提高到800臺并非不可能。第三節(jié) 改進車間布置一、改善前飲水機車間情況從圖32中我們可以看出熱膽、冰膽、冷凝器、面板、底板和后蓋的搬運路線過長,這浪費了車間的人力資源 ,增加了單位生產(chǎn)成本,降低生產(chǎn)效率。因此,必須對車間布置進行改進。圖32改善前車間布局圖二、改善細節(jié)良好的設(shè)置布置,可以有效、經(jīng)濟、合理地使用人力、物力和財力,提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率。車間的設(shè)施布置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循工藝路線,使布局合理,使物流合理,不發(fā)生交錯和混亂,最終達到提高生產(chǎn)效率,制造出低成本,高品質(zhì)產(chǎn)品。為此,我們在設(shè)計優(yōu)化車間生產(chǎn)布局時要考慮以下原因:(一)充分利用現(xiàn)有設(shè)備和生產(chǎn)場地,提高利用率(二)要遵循工藝流程的原則,保證加工質(zhì)量(三)使搬運路程最短(四)車間的運輸通道方便,通常(五)保證生產(chǎn)安全,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。圖33改善后車間布局圖根據(jù)以上要考慮的重點,研究了工序的改進,并應(yīng)用了產(chǎn)品工序分析手法,最后決定把以下幾項定位改進。(一)重新布置設(shè)施,將打底板螺絲和組裝熱膽的位置與臨時堆放區(qū)進行對調(diào),調(diào)整加工冷凝器、裝面板出水開關(guān)、打后蓋螺絲和組裝冰膽的位置 ,使它們靠近所需的工位。(二)原來加工冷凝器的位置新開一扇后門。三、改善后飲水機車間情況從表33可以看出,通過對工位位置的調(diào)整,面板、冷凝器、底板、后蓋、冰膽和熱膽的搬運距離明顯縮短,總的搬運距離由原來的153m縮短為26m??s短的127m將使工人每次取料的時間大為減少,工人工作效率隨之提高,飲水機的生產(chǎn)周期也將縮短,最終的制造成本也必然降低。臨時堆放區(qū)面積也由原來的72m2增加到100 m2,可以暫存下更多的物料。在車間后面新開的門緩解了正大門的通貨壓力,過去在產(chǎn)品出庫時,車間領(lǐng)料經(jīng)常供應(yīng)不上,現(xiàn)今如果遇到產(chǎn)品出庫時,可同時從后門搬運物料進入車間。車間布局改善前,車間的安全是個隱患,當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時,正大門并不能及時疏散工人,而現(xiàn)在遇到突發(fā)情況時工人可就近從新開的后門撤離車間。表33 改進前后的搬運距離對比項目改進前搬運距離/m改進后搬運距離/m底板405冰膽和熱膽355冷凝器183面板203后蓋4010合計15326第四節(jié) 雙手操作分析及優(yōu)化在飲水機生產(chǎn)過程中,通過長期觀察發(fā)現(xiàn)檢漏這個工位相比其它工位需要更長的作業(yè)時間,使得車間流水線經(jīng)常在此堵塞而不通暢,這直接影響到整個生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。此工位的工作任務(wù)是對每臺飲水機進行檢查,查看前面焊接工作是否做好,有無漏氣現(xiàn)象。因此對每臺飲水機檢漏前,都必須有充氣這個環(huán)節(jié),現(xiàn)對這個環(huán)節(jié)進行雙手操作分析,以求提高效率。(一)記錄。原方法是是先將快速接口與充氣管相連,再將連接好的充氣管與工藝管相相進行充氣。圖34為這一方法的雙手作業(yè)圖。圖34雙手作業(yè)圖(二)分析。用“5W1H”提問技術(shù)考察原方法的細節(jié),立即就會發(fā)現(xiàn)一些問題。1.為何充氣管和快速接口都放在右邊,使左手取工具不方便 ?2.為何不能先將快速接口套入工藝管,再將充氣管套入快速接口,免得左手一直持住充氣管?3.為何右手總是感覺比左手疲勞?對記錄圖進行研究之后,問題的答案就清楚了:,而且車間并無剩余桌子。,再將充氣管套入快速接口。,右手的操作和運輸動作要比左手較多。(三)建立新方法。通過以上分析,快速接口置于左側(cè),重新安排左右手分工,使雙手勞動強度相近,將快速接口與充氣管相接時,可先將快速接口套入工藝管,再將充氣管套入快速接口。改進后的雙手作業(yè)圖見圖35圖35雙手作業(yè)圖表34改善前后作業(yè)動作數(shù)量對比方 法總 計改善前改善后左手右手左手右手操作6975運輸3743等待3000握持2012共計14161210(四)實施。表34操作數(shù)量比較顯示,改善后與改善前相比,左手作業(yè)動作數(shù)減少了2個,右手減少了6個動作,%,%。并且除了作業(yè)分析圖上的如上作業(yè)比較外,在實際充氣過程中的工人雙手達到對稱、平衡,動作舒適很多。因為整個飲水機生產(chǎn)過程中有多個工序較為繁雜,而用雙手作業(yè)分析能縮短每個工序的工時,所以把操作分析運用到生產(chǎn)現(xiàn)場效果非常明顯,它可以降低生產(chǎn)成本、縮短生產(chǎn)時間、提早交貨期,給車間帶來明顯的效益。第四章 總結(jié)對于流程優(yōu)化,不論是對流程整體的優(yōu)化還是對某部分的改進,如減少環(huán)節(jié)、改變時序,都是以提高工作質(zhì)量、提高工作效率、降低成本、降低勞動強度、節(jié)約能耗、保證安全生產(chǎn)等為目的的。其最終的目標(biāo)是使企業(yè)在激烈的競爭中立于不敗之地。生產(chǎn)流程可以采用流程程序分析和雙手操作分析進行優(yōu)化,改進車間布置對于流程改進也非常有用。通過對浪木飲水機車間的流程分析,使我對飲水機生產(chǎn)流程有一個基本的認識。在此期間,將平時學(xué)習(xí)的論文知識運用到車間生產(chǎn)管理,提出了一些簡單的改良建議。改良過程需要管理人員的精心布置以及員工的全力配合,公司注重對員工的5s管理,通過加強員工的自身管理來減輕管理人員的管理壓力,從而提高了管理效果。這對改進方案的實施提供了一個良好的平臺。對于一個以以前的生產(chǎn)經(jīng)驗為主要生產(chǎn)方針的企業(yè),讓它采取生產(chǎn)流程優(yōu)化的方法是十分必要的,通過優(yōu)化也能取得一定的成績的。但由于觀念不同,實施大范圍的優(yōu)化時機還不是很成熟,需要在小范圍內(nèi)先實施,在取得一定的效果之后才能推廣。相信隨著流程優(yōu)化在企業(yè)的普及,今后大范圍的改進也是能夠?qū)崿F(xiàn)的。【參考文獻】[1] 易樹平,郭伏. 基礎(chǔ)工業(yè)工程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.[2] [M].北京: 高等教育出版社,2005.[3]涂在友,王峰,王巍巍. 流程程序分析在企業(yè)生產(chǎn)流程改進中的應(yīng)用研究 [J]. ,(4).[4] [D].青島:.[5]石渡淳一.最新現(xiàn)場IE管理[M].深圳:海天出版社,2004.[6]——工作研究[J].中國工程師,1996,(4):2931.[7] [D].廈門:.[8][M].深圳:海天出版社,2006.[9]羅振壁,[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.[10][M].北京:北京大學(xué)出版社,2003.[11][J].工業(yè)工程,1998,1(1).[12][M] .深圳:海天出版社,2006.[13][M].廣州:廣東經(jīng)濟出版社,2003.[14][J].制造技術(shù)與機床,2001,(3). [15] [D].天津:. [16]竇立勇,[J].,(12).[17][M]..[18] 陸大明,[J]現(xiàn)代制造 , 2000,(10).[19][M]..[20]:提升中小企業(yè)競爭力的杠桿[J].經(jīng)濟導(dǎo)刊,2008,(1):102103.[21][J]., (7):3839.[22]翟存榮,—20空調(diào)器裝配線的工作研究[J]., 10(3):6168.[23] Balamurugan,Selladurai, and optimization of manufacturing facilities layouts [J]. Engineering Manufacture,2006(8):12491257.[24] business process improvement methodologies[J]. Total Quality Management amp。 Business Excellence, 2005, (11):969978. [25]Song on workshop management under new systems [J]. Railway economics research, 2008, (5):2930.
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