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正文內(nèi)容

數(shù)控機床故障診斷與維修-資料下載頁

2025-04-09 11:49本頁面
  

【正文】 54參數(shù)會自動設為 1。,絲杠的螺距為12mm,伺服電動機為αc6/2000,計算出柔性進給傳動比(N/M)。(采用半閉環(huán)控制) 答: N/M = (121000)/1000000 = 3/250:2齒輪且通過齒輪連接, Z軸絲杠端安裝一個獨立位置編碼器作為Z軸的位置檢測信號,編碼器一轉發(fā)出2000脈沖,絲杠的螺距為8mm,伺服電動機為αc6/2000,計算出柔性進給傳動比(N/M)。(采用半閉環(huán)控制)答: N/M =( 81000)/20004 = 1/2第10章 同步練習參考答案1.一臺臥式中工中心,開機時屏幕無顯示,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。試分析故障原因。答:先確定CRT電源部分有無故障,各處電壓是否正常,再查看其與系統(tǒng)板連接情況以及顯示控制板狀況,根據(jù)上述現(xiàn)象,并經(jīng)以上分析,若不是供電問題,則很有可能是顯示器或其控制板壞了,需更換。2.一臺加工中心,開機后打開急停,數(shù)控系統(tǒng)在復位的過程中,伺服強電上去后數(shù)控機床總空氣開關馬上跳閘,試分析故障原因。答:先確認空氣開關電流選擇是否過小,然后用示波器檢測機床上電時的電流變化波形,若有較大波動,則查找是否為伺服強電在上電時給的電流沖擊太大,由于所先伺服功率大,且伺服內(nèi)部未加阻抗時會出現(xiàn)較大電流沖擊。3.一臺數(shù)控車床配FANUC0TD系統(tǒng),在調(diào)試中時常出現(xiàn)CRT閃爍、發(fā)亮,沒有字符出現(xiàn)的現(xiàn)象。試分析故障原因。答:可能原因在于CRT亮度與灰度旋鈕松動;系統(tǒng)在出廠是沒有初始化調(diào)整;系統(tǒng)主板和存儲板有質(zhì)量問題等。按以上內(nèi)容依次檢查調(diào)整,若現(xiàn)象仍在,則需要更換系統(tǒng)主板或存儲板。第11章 同步練習參考答案1.一臥式加工中心,采用SINUMERIK8系統(tǒng),帶EXE光柵測量裝置。運行中出現(xiàn)“電纜斷線或與地短路”報警,同時伴有“信號丟失”報警。試分析故障原因。答:根據(jù)報警先查驗與系統(tǒng)相連的線路,因伴有信號丟失報警,可著重對反饋信號線及檢測反饋裝置進行外觀檢查,如信號源和傳輸系統(tǒng),即光源和光學系統(tǒng),看看發(fā)光燈泡及光柵是否正常工作,尤其是光柵上有無污物。若有,作清洗處理,故障一般能消除。2.配西門子820數(shù)控系統(tǒng)的加工中心產(chǎn)生7035號報警,查閱報警信息為工作臺分度盤不回落。試分析其原因。答:在這種數(shù)控系統(tǒng)中7字頭的報警為操作信息或機床廠家設定的報警,指示CNC系統(tǒng)外的機床側狀態(tài)不正常??烧{(diào)出PLC輸入輸出狀態(tài)與拷貝清單對照:工作臺分度盤的回落是由工作臺下面的接近開關SQ2SQ28來檢測的,其中SQ28檢測工作臺分度盤旋轉到位,;SQ25檢測工作臺分度盤回落到位。從“STATUSPLC”中觀察,“1”,表明工作臺分度盤旋轉到位;“0”,表明工作臺分度盤未落下?!?”,KA32繼電器不得電,YV06電磁閥不動作,因而工作臺分度盤不回落產(chǎn)生報警。3.某數(shù)控車床在使用中手動移動正常,自動回零時移動一段距離后不動。重開手動移又正常。試分析故障原因。答:該車床使用經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng),步進電動機驅(qū)動,手動移動時由于速度稍慢,移動正常,自動回零時快速移動距離較長,出現(xiàn)機械卡住現(xiàn)象。根據(jù)故障進行分析,主要是機械原因,仔細檢查看是否變速箱中的齒輪間隙太小引起。4.某加工中心在JOG方式下進給平穩(wěn),但自動方式下則不正常。試分析其原因。答:首先要確定NC還是伺服系統(tǒng)故障,可先斷開伺服速度給定信號,用電池電壓作信號,若故障未除,說明NC沒問題,進一步檢查Y軸夾緊裝置是否正常。5.某機床在回零時,發(fā)現(xiàn)機床回零的實際位置每次都不一樣,漂移一個柵點或者是一個螺距的位置,并且是時好時壞。試分析故障原因。答:若每次漂移只限于一個柵點或螺距,可能是因減速開關與減速撞塊安裝不合理,機床軸開始減速時的位置距離光柵尺或脈沖編碼器的零點太近;由于機床的加減速或慣量不同,機床軸在運行時過沖的距離不同,從而使機床軸所找的零點位置發(fā)生了變化。8
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