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全國水泥技術(shù)交流大會論文集-資料下載頁

2025-01-18 14:13本頁面
  

【正文】 靠;無須維護(hù),不漏風(fēng),不漏料,工藝穩(wěn)定WP廠預(yù)熱器窯回轉(zhuǎn)窯: m50m漂白機(jī): m7m產(chǎn)量:經(jīng)常結(jié)圈出料粒度不均窯尾漏風(fēng)漏料嚴(yán)重改窯尾密封產(chǎn)量:不結(jié)圈,出料粒度均勻,熱耗降低84kJ/kg熟料,不漏風(fēng),不漏料,工藝穩(wěn)定密封生產(chǎn)白水泥其它廠實(shí)際改造的各種窯、單冷機(jī)、烘干機(jī)規(guī)格為:Φ、、(m)冷卻機(jī)篇《中國建材裝備》2001年第6期復(fù)合冷卻機(jī)專利技術(shù)介紹高玉宗 北京四方聯(lián)科技有限責(zé)任公司劉少平 中國長城鋁業(yè)公司 隨著科技的進(jìn)步和國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,對能耗高、污染嚴(yán)重的水泥工業(yè)從節(jié)能和環(huán)保角度提出了更高的要求。采用新型干法技術(shù)對老工藝及設(shè)備進(jìn)行改造已成為一種趨勢。在這種形勢下,過去為我國水泥工業(yè)曾經(jīng)做出過階段性貢獻(xiàn)的涇陽窯和邗江窯必然都面臨著技術(shù)改造這一課題,其核心是利用現(xiàn)有設(shè)備、場地等資源通過改造提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量、降低成本、減少污染、降低能耗、提高效率和生產(chǎn)率。目前,成熟的改造方案是對窯尾預(yù)熱器進(jìn)行改造,產(chǎn)量可提高50%;若再增加一個分解爐,產(chǎn)量可提高一倍以上。無論哪種方案都面臨同一個難題,就是改造后單冷機(jī)能力明顯不足。以邗江窯為例,25m單冷機(jī)。~,上述兩種方案改造后熟料產(chǎn)量分別提高至16~17 t/h和20~23t/h。此時,原單冷機(jī)根本無法滿足要求。如果換成更大的單冷機(jī)或篦冷機(jī),經(jīng)常且不可避免與原土建框架、基礎(chǔ)及其它設(shè)備發(fā)生干涉,又由于場地面積有設(shè)備擺放空間狹長,使得更換冷卻機(jī)困難重重,而且投資和工作量巨大,改造施工難度加大,施工周期加長,影響投資的回收。單冷機(jī)已成為影響涇陽窯和邗江窯及其它窯型全面技術(shù)改造的關(guān)鍵問題。針對上述問題,北京四方聯(lián)科技公司發(fā)明了復(fù)合式冷卻機(jī)(專利號:),該機(jī)主要特點(diǎn)是把篦冷機(jī)與單冷機(jī)組合使用,集兩者的優(yōu)點(diǎn)于一身。(見圖)\(1)保持原單冷機(jī)不動; (2)去掉原窯頭罩下的入料溜子,利用窯頭罩下和單冷機(jī)之間的空間專門設(shè)計(jì)一臺特殊的小型篦冷機(jī);(3)篦冷機(jī)與單冷機(jī)之間用四方聯(lián)公司的專利技術(shù)——復(fù)合密封技術(shù)聯(lián)接,不漏風(fēng)、不漏料、無需維護(hù)、壽命長(該密封技術(shù)已廣泛應(yīng)用在窯頭窯尾、單冷機(jī)和烘干機(jī)上)。3. 技術(shù)特點(diǎn)。急冷可以阻止晶體長大,尤其阻止C3S晶體長大,改善熟料的易磨性,大幅度提高早期強(qiáng)度;使MgO和C3A大部分固定在玻璃體內(nèi),有利于熟料的安定性和抗化學(xué)侵蝕能力; 。入單冷機(jī)的物料溫度大幅度降低,提高入料端耐火磚壽命并可以砌筑的很短,可增加揚(yáng)料板段長度,相對地提高了單冷機(jī)的熱交換效率,降低出料溫度;,減少了功率消耗;,回收氣體溫度高,熱效率高,進(jìn)一步降低系統(tǒng)熱耗;,無余風(fēng)排出,減少附屬設(shè)備的投資,減少粉塵污染;,無拉鏈機(jī)及鎖風(fēng)閥,與單冷機(jī)組合后能保持較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率;,能更好地適應(yīng)產(chǎn)量的變化,組合后可提高單冷機(jī)的產(chǎn)量1~2倍甚至更多;;3. 9可用于新設(shè)計(jì),更適用于改造,且周期短、施工量??;、半柔性、耐磨損、不老化的新型材料,實(shí)現(xiàn)無間隙密封。它能很好地適應(yīng)周向回轉(zhuǎn)、軸向竄動、徑向偏擺和橢圓。其重量輕,使用壽命長,無須維護(hù),使用成本低,密封效果好,漏風(fēng)系數(shù)很小,該技術(shù)通過了國家建材機(jī)械產(chǎn)品檢驗(yàn)中心的檢驗(yàn),并已在數(shù)十臺回轉(zhuǎn)窯及單冷機(jī)上得到成功應(yīng)用。4. 應(yīng)用方案比較及投資經(jīng)濟(jì)分析(表1)表1比較項(xiàng)目冷卻機(jī)窯和預(yù)熱器改造方案方案1(換單冷機(jī))方案2(復(fù)合冷卻機(jī))改造方案重新配置一臺單冷機(jī)窯罩下增設(shè)篦冷機(jī)與原單冷機(jī)組成復(fù)合冷卻機(jī)海拔高度:2500m回轉(zhuǎn)窯:40m單冷機(jī):φ224m電機(jī)功率:30KW預(yù)熱器做改動產(chǎn)量:16t/h原φ224m及基礎(chǔ)全部拆除保留窯頭平臺及框架重新做框架支撐利用原框架規(guī)格28mBL168裝機(jī)功率:KW55原單冷機(jī):30篦冷機(jī):30+4產(chǎn)量:t/h最大:16正常:16最大:20出料溫度:℃200+環(huán)溫90+環(huán)溫二三次風(fēng)溫:℃500~600700~800熱耗:Kcal/KgCl熟料與方案1比降低20施工周期:天6020冷卻機(jī)投資:萬元/臺13373土建投資:萬元/臺407原基礎(chǔ)拆除費(fèi):萬元/臺101設(shè)備安裝費(fèi):萬元/臺145(篦冷機(jī)整體模塊形式,安裝十分簡單方便)總投資合計(jì):萬元/臺19786投資比較100%%(節(jié)省111萬元/臺)注:表中分析以TS工廠的實(shí)際項(xiàng)目為例進(jìn)行分析及比較。(表2)表2 類別應(yīng)用場所窯型主要設(shè)備改造前改造后備注復(fù)合式冷卻機(jī)FK工廠預(yù)熱器窯回轉(zhuǎn)窯:42m單冷機(jī):25m產(chǎn)量:產(chǎn)量:預(yù)熱器作局部改動,冷卻機(jī)改成復(fù)合式。2001年4月8日點(diǎn)火至今未停,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠。出單冷機(jī)料溫:250℃出單冷機(jī)料溫:100℃熱耗:1080Kcal/KgCl熱耗:1000Kcal/KgCl經(jīng)常堵塞,出料粒度不均,單冷機(jī)筒體淋水未發(fā)生堵塞,粒度均勻,取消淋水平均3天抗折:平均3天抗壓:平均3天抗折:平均3天抗壓:HR工廠分解爐窯回轉(zhuǎn)窯:45m單冷機(jī):Φ220m產(chǎn)量:7t/h產(chǎn)量:17t/h預(yù)熱器改動,并增加離線分解爐,冷卻機(jī)改成復(fù)合式。2001年6月18日點(diǎn)火至今未停,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠。出單冷機(jī)料溫:260℃出單冷機(jī)料溫:130℃熱耗:1240Kcal/KgCl熱耗:1100Kcal/KgCl經(jīng)常堵塞、筒體淋水未發(fā)生堵塞,取消淋水平均1天抗折:平均1天抗壓:平均1天抗折:平均1天抗壓:平均3天抗折:平均3天抗壓:平均3天抗折:平均3天抗壓:HD工廠預(yù)熱器窯回轉(zhuǎn)窯:52m單冷機(jī):36m產(chǎn)量:25t/h產(chǎn)量:25t/h窯尾未作改動冷卻機(jī)改成復(fù)合式。2000年11月16日點(diǎn)火至今未停,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠。出單冷機(jī)料溫:250℃出單冷機(jī)料溫:160℃熱耗:1050Kcal/KgCl熱耗:1000Kcal/KgCl經(jīng)常堵塞,出料粒度不均未發(fā)生堵塞,粒度均勻復(fù)合密封LN工廠分解爐窯(兩條線)回轉(zhuǎn)窯:Φ460m篦冷機(jī):富勒二代產(chǎn)量:2000t/d產(chǎn)量:2000t/d改造前原風(fēng)機(jī)全開只能滿足2000t/d,改造后冷風(fēng)漏入少可以滿足2400t/d要求。(其中一條線通過窯尾改造 實(shí)際產(chǎn)量已達(dá)到2400t/d,窯尾風(fēng)機(jī)沒動)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:890r/min功率:1600KW風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:780r/min功率:1250KW漏風(fēng)漏料厲害,污染嚴(yán)重工藝不穩(wěn)定,粒度不均,熱耗高。熱耗降低: 25~30 Kcal/KgCl窯頭尾密封全改后密封可靠,粒度均勻;無須維護(hù),不漏風(fēng),不漏料,工藝穩(wěn)定;已無維修使用22個月,效果很好。WP工廠預(yù)熱器窯回轉(zhuǎn)窯:50m漂白機(jī):7m產(chǎn)量:,出料粒度不均,工藝不穩(wěn)定,窯尾漏風(fēng)漏料十分嚴(yán)重,污染環(huán)境,熱耗高,產(chǎn)量無法提高。改窯尾密封,產(chǎn)量:。不結(jié)圈,出料粒度均勻;熱耗降低20 Kcal/KgCl,不漏風(fēng),不漏料,工藝穩(wěn)定,密封可靠,無維修使用三年。生產(chǎn)白水泥(只改了窯尾密封)其它工廠到發(fā)稿時止已實(shí)際改造的70條各種窯、單冷機(jī)、烘干機(jī)規(guī)格為:Φ、、 通過分析及對比不難看出,上述節(jié)能和環(huán)保技術(shù)的進(jìn)一步推廣和應(yīng)用為我國水泥工業(yè)技術(shù)改造找到了一條技術(shù)先進(jìn)、投資少、施工周期短、見效快的新路。2003年7月號《中國水泥》復(fù)合式篦冷機(jī)在余熱發(fā)電窯上的應(yīng)用謝維忠,賀來賓,范長江,王林(新疆屯河特種水泥廠,新疆倉吉市)新疆屯河水泥有限責(zé)任公司特種水泥廠于1995年4月建成投產(chǎn)1號余熱發(fā)電窯系統(tǒng)。其中,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為φ4m80m,36m,余熱發(fā)電設(shè)計(jì)能力為4000KWh發(fā)電機(jī)組,窯頭密封為迷宮+摩檫片式,窯尾和單冷機(jī)采用石墨塊式密封。由于冷卻及密封技術(shù)受當(dāng)時技術(shù)條件的限制,點(diǎn)火后運(yùn)行效果未達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。能耗大、環(huán)保差、成本高,主要表現(xiàn)在熱耗高、產(chǎn)量低、窯頭、窯尾和單冷機(jī)漏風(fēng)漏灰嚴(yán)重,環(huán)境污染嚴(yán)重,工人操作環(huán)境惡劣。單冷機(jī)出料端揚(yáng)塵,出料溫度高,不得已在單冷機(jī)出料端增設(shè)一臺專用提升機(jī)以降低熟料溫度和減少揚(yáng)塵;系統(tǒng)操作不穩(wěn)定,熟料強(qiáng)度低、質(zhì)量差;發(fā)電量小。針對上述問題,我們經(jīng)認(rèn)真調(diào)研,確認(rèn)北京四方聯(lián)公司的復(fù)合式篦冷機(jī)和密封專利技術(shù)先進(jìn),成熟可靠,能夠解決存在問題。該冷卻機(jī)有防紅河、防雪人、防漏料功能,整體制作,安裝方便。密封采用了新型材料及結(jié)構(gòu),無須維護(hù),密封效果好。整個技術(shù)改造從2003年4月22夜停窯到4月31日點(diǎn)火用了不到10天時間,改造成功,效果理想,改造前后對比于表1。序號項(xiàng) 目改造前改造后對比效果1產(chǎn)量(t/h)23242627+32熱耗(Kj/Kg熟料)180013603403出料溫度(℃)2501201304出料粒度(mm)<30占75%<15占75%1553d強(qiáng)度(MPa)2125+428d強(qiáng)度(MPa)5256+46入窯二次風(fēng)溫(℃)500>800+3007余熱發(fā)電(KWh)22003600+14008密封效果漏風(fēng)、漏灰嚴(yán)重,環(huán)保效果差。不漏風(fēng)、不漏灰、環(huán)保效果良好。9系統(tǒng)操作不穩(wěn)定穩(wěn)定10窯尾風(fēng)機(jī)開度(%)10010011熟料綜合成本(元/t熟料)335
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