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超臨界直流鍋爐事故處理-資料下載頁

2025-10-07 23:57本頁面
  

【正文】 或可能在額定負荷時造成再熱蒸汽安全門動作應請示停爐處理。 ? 再熱系統(tǒng)嚴重泄漏按 “ 再熱器損壞 ” 進行處理。 ? 抽汽系統(tǒng)異常按 “ 加熱器故障 ” 進行處理。 39 六、分離器出口溫度高 原因: ? 機組協(xié)調運行不正常 ,值班員手動調整不及時造成煤 水比嚴重失調。 ? 給水泵跳閘或其他原因造成 RB,控制系統(tǒng)自動跟蹤不好或手動調整不好造成煤 水比嚴重失調。 ? 機組升、降負荷速度過快,協(xié)調跟蹤不良或手動調整不好。 ? 投入油槍數(shù)量過多、過快。 ? 爐膛嚴重結焦、積灰、煤質嚴重偏離設計值、燃燒系統(tǒng)非正常工況運行。 40 處理: ? 機組協(xié)調故障造成煤 水比失調應立即解除協(xié)調,根據(jù)汽水分離器溫度上升速度和當前需求負荷,迅速降低燃料量或增加給水量。為防止加劇系統(tǒng)擾動,盡量避免煤和水同時調整 ? 給水泵跳閘或其他原因造成 RB,控制系統(tǒng)工作在協(xié)調狀態(tài)工作不正常,造成分離器溫度高應立即解除協(xié)調 ,迅速將燃料量降低至55%,待分離器溫度開始降低時再逐漸減少給水流量至燃料對應值。 ? 機組升、降負荷速度過快應適當將升、降負荷速度降低。在手動情況下升、降負荷為防止分離器溫度高應注意監(jiān)視分離器溫度變化并控制燃料投入和降低的速度。 ? 當鍋爐啟動過程中或制粉系統(tǒng)跳閘等原因需要投入油槍時應注意油槍投入的速度不能過快,防止分離器溫度高。 ? 當爐膛嚴重結焦、積灰、煤質惡化、異常等原因,造成傳熱惡化,超出協(xié)調適應范圍,可對給水控制系統(tǒng)的中間點溫度進行修正或將給水控制切為手動控制。及早清理爐膛和受熱面的結焦和積灰,當燃煤發(fā)生變化時提前進行調整。 41 ? 鍋爐爆炸 原因: 1)鍋爐沒火,保護拒動,未及時發(fā)現(xiàn),大量燃料在爐內積聚; 2)點火前或沒火后爐膛通風吹掃不足,爐內殘留可燃物; 3)冷態(tài)啟動時,制粉系統(tǒng)啟動過早,爐內煤粉燃燒不完全; 4)燃油不良,漏油,油槍著火不穩(wěn)定時繼續(xù)投油及煤粉等,導致大量可燃物沉積; 5)部分燃燒器失去火焰,保護為動作; 6)鍋爐長期低負荷運行,未燃盡得可燃物沉積在冷灰斗或煙道內; 7)煤種變化,風煤比不當,爐內空氣量不足使燃燒工況惡化; 42 處理: 1)立即停止鍋爐運行,切斷向爐膛內供給的一切燃料;保持引風機運行,排除爐膛內剩余得可燃物核水蒸氣; 2)檢查鍋爐設備,如未受損,在通風后,重新點火恢復運行; 3)檢查鍋爐設備如已受到損壞時,不應恢復鍋爐運行,待設備修復后再重新啟動。 43 事故案例 螺旋管圈出口溫度高 MFT 一、事故前工況: ? 7機組 AGC控制,負荷 587MW,主汽壓力 ,主汽溫度570℃ ,再熱汽壓力 ,再熱汽溫 565℃ 。 A、 B汽泵運行,電動給水泵備用, A、 B、 C、 D、 F磨煤機運行,總煤量 202T/H,給水量 1647T/H,螺旋管出口溫度 413℃ , A凝結水泵運行, A、B送風機、 A、 B引風機, A、 B一次風機投自動運行。協(xié)調投入,AGC投入 。 二、事故發(fā)生、擴大和處理情況: ? 1:42:10 處在正常運行的 7A汽泵推力瓦外側溫度開始逐漸升 高, 1:43推力瓦外側 1點溫度高報警,立即匯報值長,退出 AGC,降低機組負荷同時逐漸增加 7B汽泵給水流量。至 1:45:32 逐漸升高 95℃/88℃ , 7A汽泵跳閘。 ? 1:45:33 RB動作發(fā)出,電泵聯(lián)啟正常。此時給水流量 1647t/h,煤量 202t/h,螺旋管出口溫度 413℃ 44 ? 1: 45: 41 7F磨動作正常跳閘 ? 1: 45: 42 螺旋管出口溫度開始上升,此時給煤量 163噸 /小時,給水量 954噸 /小時, B汽泵設定轉速 5602轉 /分,實際轉速 5582轉 /分 ? 1: 45: 49 7A磨動作正常跳閘 ? 1: 46: 54 螺旋管溫度出口溫度達到最高值 430℃ 后開始下降,此時煤量 142噸 /小時,給水量 1147噸 /小時, B汽泵設定轉速 5800轉 /分,實際轉速 5698轉 /分。 ? 1: 47: 42 給水流量達到最高值 1202噸 /小時,煤量 噸 /小時,螺旋管出口溫度下降至 412℃ , B汽泵設定轉速5712轉 /分,實際轉速 5748轉 /分。 ? 1: 48: 45 螺旋管出口溫度下降至 400℃ ,后開始上升,此時煤量 114噸 /小時,給水量 959噸 /小時, B汽泵設定轉速4707轉 /分,實際轉速 5000轉 /分。 ? 1: 49: 30 給水流量下降至最低至 679噸 /小時,此時給煤量 111噸 /小時,螺旋管出口溫度 413℃ , B汽泵設定轉速 4378轉 /分,實際轉速 4338轉 /分。 45 ? 1:50:45 螺旋管出口溫度上升至 ℃ ,鍋爐 MFT保護動作,汽輪機跳閘,發(fā)電機跳閘,此時煤量 110噸 /小時,給水量 1031噸 /小時, B汽泵設定轉速 5508轉 /分,實際轉速5131轉 /分。 ? 1:50:48 6KV B段廠用電切換成功, 6KV A段廠用電切換不成功, A凝泵跳閘, B凝泵聯(lián)啟正常, A閉式泵跳閘, B閉式泵聯(lián)啟正常。 ? 1:55 按鍋爐停爐、汽機停機預案處理。 ? 2:11 主機轉速在 600rpm,頂軸油泵聯(lián)啟成功,轉速至“ 0”投連續(xù)盤車。 三、事故原因及擴大原因分析: ? 1 .事故直接原因分析: ? 鍋爐螺旋管出口溫度高 454℃ 保護動作,鍋爐 MFT,機組跳閘。 ? 2 .事故根本原因分析: ? 1)B汽泵設定值與實際值相差大,跟蹤不及時 ? 2)煤水比失調 46 四、操作處理過程中應該吸取的經驗與教訓: ? 1) RB動作時,注意監(jiān)視主汽壓力,負荷,煤量,主再熱汽溫,中間點溫度及螺旋管圈溫度的變化,給水流量不低于800T/H,就地檢查電泵運行情況是否正常; ? 2)機組跳閘后,及時檢查高中壓主汽門,調門,抽汽逆止門關閉,汽機轉速下降,油泵聯(lián)啟,發(fā)電機主開關動作,快切裝置動作是否正常,否則手動切換; ? 3)檢查廠用電是否切換成功,若保安段失電,檢查主小機直流油泵是否聯(lián)啟;檢查氫油壓差維持不住時,應及時排氫至 ; ? 4)機組停機后,應立即將真空至 85KPa,保持低缸脹差在正常范圍內; ? 5)停機后應立即關閉軸封減溫水手動門及給水泵加藥門; ? 6)及時投入跳閘磨消防蒸汽。 47 謝謝大家!
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