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氯化工藝典型事故案例分析-資料下載頁(yè)

2024-10-16 00:18本頁(yè)面
  

【正文】 ,應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志,也沒(méi)有指出東邊 2號(hào)單體泵短接法蘭沒(méi)有連接這一重大隱患。當(dāng)班班長(zhǎng)在交代任務(wù)時(shí)沒(méi)有強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁使用東邊 2號(hào)單體泵,致使當(dāng)班工人誤操作造成單體泄漏。 二、事故原因分析 (3)對(duì)轉(zhuǎn)崗工人未進(jìn)行嚴(yán)格的安全教育。原電石分廠 23名工人被整體劃入聚氯乙烯廠,后未經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全教育,也沒(méi)有取得新從事崗位的 《 安全作業(yè)證 》 而上崗作業(yè),因此造成安全意識(shí)不強(qiáng),安全素質(zhì)不高,缺乏防范和處理突發(fā)事故的能力。 (4)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)不到位?;ば袠I(yè)生產(chǎn)危險(xiǎn)性大,該公司規(guī)定全公司各級(jí)人員和各職能部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。而實(shí)際上,改制后企業(yè)各級(jí)均不同程度地放松了安全管理。聚氯乙烯廠在設(shè)備維修時(shí)無(wú)論從班組到工段、廠都沒(méi)有認(rèn)真履行“及時(shí)排除事故隱患”的職責(zé)。廠值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患認(rèn)識(shí)不清,沒(méi)有引起重視,班組交接班缺乏責(zé)任心,操作工人不嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。 案例:一、 事故概況及經(jīng)過(guò) 1974年 8月 21日,北京石油化工總廠所屬的向陽(yáng)化工廠,苯酚丙酮車間氧化崗位 321貯罐發(fā)生爆炸事故,造成死亡職工 13人,傷 22人,化工設(shè)備、儀器儀表等直接破壞造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 30萬(wàn)元。 二、 事故原因分析 1.向陽(yáng)化工廠苯酚丙酮車間氧化崗位,在生產(chǎn)過(guò)程中由于提濃塔開(kāi)車時(shí), 320冷卻器上水閥未開(kāi),濃縮過(guò)的氧化氫丙苯為有機(jī)過(guò)氧化物,受熱后易分解,由于熱分解造成熱積累,進(jìn)而使之加速分解,最終導(dǎo)致 321濃縮液貯罐發(fā)生了大爆炸。 2.在這次 321貯罐爆炸事故前, 321貯罐曾經(jīng)發(fā)生過(guò)幾次事故,被迫停過(guò)產(chǎn),但是這些事故均沒(méi)有引起該廠領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,也沒(méi)有采取相應(yīng)的防范措施,以致釀成了這次重大爆炸事故,造成了人員的重大傷亡,國(guó)家財(cái)產(chǎn)的巨大損失。 一、 事故概況及經(jīng)過(guò) 1972年 12月 4日 16時(shí) 48分,遼寧省開(kāi)原縣制油廠,爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣設(shè)備不防爆發(fā)生爆炸燃燒事故,造成死亡 13人,傷 41人的特別重大傷亡事故。同時(shí)爆炸燒毀廠房 500平方米,毀壞各種機(jī)電設(shè)備 60多臺(tái)件,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 20多萬(wàn)元。 11月 27日,工人孫某私自擰動(dòng) 2號(hào)浸油罐溶劑管路明止閥芯子的壓緊螺絲,造成脫扣,對(duì)此孫某沒(méi)有采取補(bǔ)救措施,便將脫扣的螺絲母套在法蘭盤上。工人孫某對(duì)此事隱瞞下來(lái),留下隱患。 12月 4日 16時(shí) 30分,工人孫某與于某私自交換工作崗位,因于某對(duì)孫某的工作不熟悉,忘記開(kāi)浸出罐進(jìn)溶劑閥門,使已烷溶劑蹩在管道里,壓力增大,頂出缺少螺絲閥門芯子,噴出溶劑油。雖然經(jīng)過(guò)搶救堵住,但在這 10幾分鐘內(nèi)噴出的已烷已經(jīng)達(dá)到 1000多千克,大量的已烷氣體布滿浸出工段,竄入烘干、軟化、碾壓三個(gè)工序的廠房?jī)?nèi)。在慌亂中,工人為了關(guān)閉攪拌機(jī)的電源錯(cuò)按了反轉(zhuǎn)按鈕,導(dǎo)致已烷氣體爆炸燃燒。 二、 事故原因分析 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,依據(jù)爆炸燃燒的痕跡、建筑物被破壞的方向和嚴(yán)重程度,確認(rèn)烘干車間西北角的配電盤是爆炸起火源。檢查發(fā)現(xiàn),配電盤上供給攪拌機(jī)的閘刀開(kāi)關(guān)和兩臺(tái)交流接觸器均有燒傷痕跡。刀閘三相刀刃和導(dǎo)電角都有不同程度的燒傷,中間一相最嚴(yán)重,中相導(dǎo)電角夾口下端被電弧燒化的銅珠封住。有兩臺(tái) CT8— 100型交流接觸器,左邊一臺(tái)的中相接頭和右邊一臺(tái)的右相接頭有比較嚴(yán)重的電弧燒損痕跡。檢查該廠變電所,發(fā)現(xiàn)一相 100安培保險(xiǎn)片熔斷,正是閘刀開(kāi)關(guān)右邊那一相。檢查按鈕開(kāi)關(guān)和接觸器,均沒(méi)有聯(lián)鎖保護(hù)裝置。 經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析認(rèn)定,上述電器燒傷痕跡是由于電流短路造成的。閘刀開(kāi)關(guān)導(dǎo)電角被燒是因?yàn)殚l刀沒(méi)有合嚴(yán),當(dāng)較大電流通過(guò)時(shí),在此部位產(chǎn)生強(qiáng)大電弧將其燒傷。 以上檢查分析爆炸燃燒原因,是由于工人違反操作規(guī)程,使浸出罐溶劑管路的明止閥芯子脫落,溢出大量已烷揮發(fā)氣體;又因?yàn)殡姎獍惭b不合理且不防爆,按鈕開(kāi)關(guān)和接觸器沒(méi)有聯(lián)鎖裝置,工人誤操作造成短路,使閘刀開(kāi)關(guān)產(chǎn)生弧光引爆已燒氣體,充分證明電氣設(shè)備不防爆,工人誤操作導(dǎo)致廠毀人亡,教訓(xùn)極為慘痛。
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