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循環(huán)硫化床鍋爐燃燒效率分析畢業(yè)論-資料下載頁

2025-06-06 03:04本頁面
  

【正文】 燃燒。 提高返送效率 原設(shè)計的過熱器下部的返送裝置為倉儲式,當(dāng)飛灰量大,風(fēng)送量不均時易造成灰管堵塞,影響鍋爐的安全運行。解決細(xì)灰能暢通無阻地進入爐膛,采取了以下措施: 拆除返料倉,把灰管直接插入爐膛,新增一臺二次風(fēng)機,利用高壓風(fēng)把飛灰 直接送入爐膛??苫鞠突夜艿亩氯麊栴},既保證了細(xì)灰返送裝置系統(tǒng)的暢通,又降低了燃料不完全燃燒熱損失。 精心操作,保證鍋爐安全經(jīng)濟運行 循環(huán)流化床鍋爐的燃燒為沸騰燃燒,可分為揮發(fā)分燃燒和焦碳燃燒兩個階段,送入沸騰床內(nèi)的煤粒在被加熱升溫的同時,首先釋放出揮發(fā)分,這部分揮發(fā)分可迅速燃燒;另一方面,床內(nèi)固體燃燒的混合也直接關(guān)系著沸騰床內(nèi)傳熱條件,影響煤的燃燒效率。因此首先要做到: ( 1)完善與合理組織好流化床鍋爐的燃燒工況,提高飛灰的回收再利用,提高熱效率。 ( 2)及時調(diào)整鍋爐負(fù)荷,確保低溫燃燒,沸上 、中、下溫度,溫差不大于 50℃ 。 26 ( 3)保持料層厚度,保證風(fēng)室風(fēng)壓的穩(wěn)定。 ( 4)定期檢查飛灰回收系統(tǒng)是否正常工作。 通過以上改造和調(diào)節(jié),使鍋爐燃燒效率有了很大的提高,沸上、中、下溫度衡定,鍋爐出力由改造前的 27t/h 增大到 36t/h,比改造設(shè)計的期望值 32t/h 高出 4t/h 多,在鍋爐最大負(fù)荷下中沸溫度可控制在 950℃ 以內(nèi)。三次風(fēng)安裝后,飛灰燃燼度提高,飛灰含碳量降低,燃燒效率提高,爐膛出口溫度下降到 700℃ 以下。使排煙損失q4 相應(yīng)減小,穩(wěn)定、可靠的飛灰循環(huán)使飛灰含碳量明顯降低,由原來的 12 下降到 5,鍋爐熱效率提高了 8。分離器回收效率達 98 以上,煙塵排放對環(huán)境的污染也明顯減少。 通過對這八臺循環(huán)流化床鍋爐的改造效果十分顯著,為我公司制糖生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ) 。 第 三 章 循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦的原因分析及措施 結(jié)焦現(xiàn)象及原因 循環(huán)流化床鍋爐在運行時出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象主要有: ⑴ CRT 顯示床溫、床壓極不均勻,燃燒極不穩(wěn)定,相關(guān)參數(shù)波動大,偏差大。⑵ 結(jié)焦初期 (局部 )料層差壓下降,結(jié)焦嚴(yán)重時,料層差壓急劇增加。⑶ 氧量快速下降,幾乎近于零。 ⑷ 爐膛負(fù)壓增大,一次風(fēng)量,風(fēng)室風(fēng)壓波動大。 ⑸ 負(fù)荷、壓力 、汽溫均下降。 ⑹ 排渣不暢,床層排渣管發(fā)生堵塞,單個或多個放渣口放不出渣或放渣中有疏松多孔燒結(jié)性 27 焦塊 (局部結(jié)焦 ); ⑺ 觀察火焰時 ,局部或大面積火焰呈現(xiàn)白色。 結(jié)焦原因分析 當(dāng)床層整體溫度低于灰渣變形溫度而由于局部超溫或低溫?zé)Y(jié)而引起的結(jié)焦稱低溫結(jié)焦,低溫焦塊是疏松的帶有許多嵌入的未燒結(jié)顆粒。床層整體溫度水平較高而流化正常時所形成的結(jié)焦現(xiàn)象稱高溫結(jié)焦,高溫焦塊表面上看基本上是熔融的,冷卻后呈深褐色并夾雜少量氣孔。運行中的床溫、床壓和流化都正常情況下出現(xiàn)的緩慢長大的焦塊稱漸進性結(jié)焦,這種結(jié)焦是 較難察覺的。爐內(nèi)結(jié)焦是由于高溫結(jié)焦、低溫結(jié)焦、漸進性結(jié)焦和油煤混燃時間較長以及流化不正常引起的結(jié)焦,不論是哪種原因引起的結(jié)焦,一旦渣塊在床料中存在并隨著時間的推移,焦塊將越來越大,造成流化困難,堵塞排渣管,最后被迫停爐。 生產(chǎn)運行中結(jié)焦可能原因分析: ⑴ 燃煤、床料熔點太低,在床溫較低水平下就可導(dǎo)致結(jié)焦。 ⑵ 流化風(fēng)量偏低,常時間流化不良。一次風(fēng)量過小,低于臨界流化風(fēng)量,物料流化不好。爐底風(fēng)壓過低,布風(fēng)板阻力較低, (一般布風(fēng)板阻力應(yīng)為整個料層阻力的 25~30% ),布風(fēng)不均,致使?fàn)t內(nèi)流化不良,在床層 內(nèi)出現(xiàn)局部吹穿,而其它部位供風(fēng)不足,床溫偏高,物料產(chǎn)生粘結(jié),從而形成焦塊。 ⑶ 風(fēng)帽損壞,造成布風(fēng)板布風(fēng)不均,部分料層不流化。 ⑷ 返料影響。返料風(fēng)過小造成返料器返料不正?;蚍盗掀魍蝗挥捎谀突鸩牧系乃涠氯蛞蛄喜罡叻叛h(huán)灰外泄失控等原因,返料無法正常返至爐 28 內(nèi),造成床溫過高而結(jié)焦。若再通過加煤來維持壓力及汽溫,則床溫在返料未回爐膛及加煤的雙重作用下灰急劇上升而導(dǎo)致床上結(jié)焦。 ⑸ 床溫測量裝置故障,床溫表失準(zhǔn),造成運行人員誤判斷或?qū)δ骋粏吸c床溫偏高束手無策。 ⑹ 運行人員對床溫監(jiān)視不嚴(yán)造成超溫。 ⑺ 壓火時操作不當(dāng) ,冷風(fēng)進入爐內(nèi)。 ⑻ 鍋爐長期超負(fù)荷運行或負(fù)荷增加過快,操作不當(dāng)。 ⑼ 啟爐時料層過簿或過厚。 ⑽ 爐內(nèi)澆注料大面積塌落,造成局部流化不良,過熱而結(jié)焦。 ⑾ 運行過程中由于給煤機運行不正常,給煤量測量不準(zhǔn)而給煤過多,造成床層局部超溫。 ⑿ 鍋爐運行中,長時間風(fēng)、煤配比不當(dāng),過量給煤。 防止結(jié)焦的技術(shù)措施 目前,循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦已是一個最為普遍的且是比較嚴(yán)重的問題。處理不好勢必嚴(yán)重影響鍋爐的安全 經(jīng)濟 運行,也影 響到循環(huán)流化床鍋爐的進一步 發(fā)展 與應(yīng)用。因此對循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦原因的分析并提出解決辦法,會不斷提高大型 CFB 鍋爐穩(wěn)定運行水平。 首先,一定要保證良好而穩(wěn)定的入爐煤質(zhì),特別是粒度、細(xì)度、矸石、熔點等指標(biāo)一定要嚴(yán)格控制。點火前一定要認(rèn)真做好流化試驗,就地觀察底料流化情況及厚度,確保合格。良好的爐內(nèi)空氣動力場,可有效控制旋風(fēng)分離器的二次燃燒,避免燃燒室、旋風(fēng)分離器、回料器的超溫結(jié)焦。 其次,對 CFB 鍋爐應(yīng)盡量 縮短啟動時間,否則油煤混燒時間過長,調(diào)整不當(dāng)極易發(fā)生結(jié)焦,尤其投煤初期煤油混燒階段,大量的 29 煤投到爐內(nèi)不能完全燃燒,很容易和未燃的油粘在一起形成局部高溫結(jié)焦。點火初期當(dāng)床溫達到投煤溫度時,應(yīng)立即投煤,燃燒穩(wěn)定后果斷斷油,包括在事故處理過程中,及時地斷油,使煤油混燃時間縮短,防止結(jié)焦。開始投煤量較大會出現(xiàn)床溫飛升的現(xiàn)象,啟爐時點動給煤的時間較長會造成可燃物的積累從而引起爆燃現(xiàn)象,對揮發(fā)份較低煤的點火及運行過程應(yīng)十分注意可燃成分的積累以免造成爆燃現(xiàn)象,剛開始投煤時,不得過快過猛,遵循少量間斷的原則,先單臺給煤機點動少量給煤等確認(rèn)爐膛氧量下降、床溫上升才可再次并逐漸延長點動給煤時間、增加給煤量。在 700℃ 以前,最好采用點動給煤,禁止連續(xù)給煤,投煤時機可參照氧量的變化進行,在 750℃ 以前,投煤量一定不能超過 15t/ h。 同時,為保證安全穩(wěn)定運行,應(yīng)在點火過程中保證布風(fēng)均勻性,并注意在點火過程后期適時排渣。避免低溫結(jié)焦,最好的辦法是保證易發(fā)地帶流化良好,顆?;旌涎杆倬鶆蚧蛱幱谡5牧骰癄顟B(tài),這樣溫度均勻,可防止結(jié)焦。 最后,嚴(yán)格執(zhí)行各廠家的運行規(guī)程,確保回料羅茨鼓風(fēng)機設(shè)備安全運行。避免回料閥內(nèi)因局部死區(qū) 而出現(xiàn)結(jié)渣的現(xiàn)象。回料閥的充氣量應(yīng)嚴(yán)格控制在 1%的鍋爐總風(fēng)量之內(nèi),以防止未燃碳粒在局部區(qū)域復(fù)燃,避免回料閥內(nèi)結(jié)渣。 循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦有著設(shè)計、制造和運行等多方面的主客觀原因。設(shè)計、制造單位,還應(yīng)進行質(zhì)量回訪, 總結(jié) 經(jīng)驗,力求不斷完善設(shè)計,解決結(jié)構(gòu)隱患,優(yōu)化整體設(shè)計。對于運行檢修人員需應(yīng)努力提高大型 30 循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的理論水平,同時多借鑒同類機組的運行經(jīng)驗,分析產(chǎn)生結(jié)焦的原因,執(zhí)行各項防止結(jié)焦的技術(shù)措施,在實踐中不斷積累操作經(jīng) 驗。如此,循環(huán)流化床鍋爐的結(jié)焦還是可以控制和防范的。 結(jié)論 循環(huán)流化床鍋爐由于環(huán)保性能好,以成為火力發(fā)電廠和 工業(yè) 鍋爐領(lǐng)域的熱點,目前,國內(nèi)的循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)正在向更大容量方向發(fā)展。但是,很多循環(huán)流化床鍋爐都不同程度存在出力不足、運行周期短、灰渣不完全燃燒損失高、排煙損失大等問題,出現(xiàn)這些問題除設(shè)計不當(dāng)外,還有運行方式不合理所致,可以通過優(yōu)化調(diào)整改善其運行性能。 總結(jié) 循環(huán)流化床鍋爐在許多單位最長 運行周期已達 3000小時左右,該爐型再經(jīng)過一段時間防磨治理,在目前防磨治理的基礎(chǔ)上,思想再開闊一些,對磨損原因和機理的探索再認(rèn)真一些,防范措施、治理力度再加強一些、磨損這一頑癥一定能相應(yīng)治理的更好,其連續(xù)運行時間還將延長,達到或超過 3500 小時沒問題。循環(huán)流化床鍋爐這個新產(chǎn)品一定能在全國的發(fā)電和供熱等各項事業(yè)中發(fā)揮出更大作用,一定能以它的獨特優(yōu)點逐漸取代目前市場上正在運行的其他任何爐型,一定能為社會和各 企業(yè) 發(fā)揮出他的重大 經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益,為緩解煤炭緊張局勢做出貢獻。 參考文獻 王琳 。王勇 。循環(huán)硫化床鍋爐的原理及發(fā)展趨勢 [A]。全國供 31 熱行業(yè)熱源技術(shù)研討會論文集 [C]。2021 年 程良梅 。Rijke 管型自激式脈動流化床燃燒、脫硫和干燥特性實驗研究 [D]。浙江大學(xué) 。2021 年 李軍 ,李蔭堂 。CFB 鍋爐物料循環(huán)實現(xiàn)的條件 [J]。動力工程 。2021 年 01 期 馬海良 ,鮑棟文 ,阮奕紹 。提高 循環(huán)流化床鍋爐燃燒效率 的途徑 [J]。鍋爐技術(shù) 。1980 年 Z1 期
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