【導(dǎo)讀】XX石化公司70萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置采用了IFP的。力降低到50萬(wàn)噸/年。2020年6月,該裝置作為中。成套技術(shù)的開(kāi)發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”課題。改造后裝置操作靈活性明顯增加,裝置能力恢?;瘎?;高分壓力仍維持。催化劑再生系統(tǒng)的再生氣體采用“干冷”循環(huán);再生含氯氣體不直接進(jìn)入燒焦區(qū),減少設(shè)備腐蝕;實(shí)現(xiàn)催化劑無(wú)閥輸送。實(shí)現(xiàn)催化劑嚴(yán)格連續(xù)再生。實(shí)施雙流程設(shè)置,使預(yù)處理部分的操作具有較大的靈活性。增加了一臺(tái)重整反應(yīng)器和加熱爐;加熱爐對(duì)流段共用余熱回收系統(tǒng),以提高加熱爐的熱效率。循環(huán)氫系統(tǒng)管線由φ600提高至φ800;新增一臺(tái)25000Nm3/小時(shí)的大型增壓機(jī);新增空冷2片;新建2臺(tái)鍋爐給水泵。建設(shè),再生能力達(dá)到500~600kg/h。裝置改造利舊設(shè)備169臺(tái),利舊率70%。溫部位氯腐蝕嚴(yán)重、再生器跑損催化劑等;轉(zhuǎn)速;適當(dāng)開(kāi)大旁路等措施,抑制喘振的發(fā)生。減輕了壓縮機(jī)的負(fù)擔(dān)。嚴(yán)重的超溫現(xiàn)象。且已服役14年,處理量提高后不能適應(yīng)新的操作條件要求;