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選煤廠三年規(guī)劃(編輯修改稿)

2024-10-25 11:39 本頁面
 

【文章內容簡介】 北區(qū)進行了為期三個月的掛職鍛煉,掛任天目西路街道辦..和諧企業(yè)的心得體會 和諧社會需要和諧企業(yè),和諧企業(yè)離不開和諧社會,作為基礎產業(yè)的電力企業(yè),在實現**...對聯的起源故事 2009新年三句半臺詞 2009牛年三句半臺詞 春節(jié)“衣食住行”的道道有哪些 漫談我的故鄉(xiāng)隴東的過年文化 前言 ***選煤廠隸屬于霍州煤電集團******,主要入洗本礦井原煤與集團公司內部部分礦點原煤。,超設計能力17%。截止上半年已入洗107萬噸,%,年底有望完成計劃,甚至突破計劃,%。但是,隨著本礦礦井資源的變化,以及集團公司內部洗煤系統整體形勢的發(fā)展,選煤廠面臨著資源量缺乏、入洗結構調整、洗煤效率偏低、環(huán)節(jié)能力不適應及整體發(fā)展后勁不足等一系列矛盾。為此,根據礦井三年規(guī)劃生產能力及洗煤廠的實際情況,對洗煤廠后三年的整體發(fā)展進行了規(guī)劃,整體規(guī)劃從選煤廠可入洗資源量、工藝現狀入手,著重分析了后三年入洗原料煤來源及其可選性,工藝存在的問題及改造的必要性,環(huán)節(jié)配套改造,投資、成本、產出等,明確的提出了核心工藝改造方案為全重介工藝,進一步完善工藝及其配套系統,提高選煤廠的生產能力、裝備水平和競爭實力,確保選煤廠的可持續(xù)發(fā)展。第一章******選煤廠現狀一、概況 ******選煤廠是***方式合作開發(fā)。位于****之間,距霍州市4km,通過地方公路與大(同)運(城)干線公路相連。選煤廠設計年入洗能力180萬噸,屬煉焦煤選煤廠,現行工工藝采用跳汰三產品、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收。目前,入選原煤除來自本礦礦井11原煤外(入洗比例40%),還包括集團公司**2煤、**10煤、***2煤、**2煤、**10煤等(入洗比例60%),生產產品主要包括811級1/3焦煤和肥煤。二、原煤系統 選煤廠原煤除來自本礦斜井和平峒,大部分入選原煤來自本集團公司內部附近其他礦井。斜井通過皮帶運輸;平峒通過1t礦車運輸,同兩個翻車機房受煤,每個翻車機房下各設有一個緩沖倉。內部調煤通過汽車運輸至儲煤場,推土機送入受煤坑,經回煤暗道進入原煤準備系統篩分、破碎處理后進入原煤配煤倉,配煤倉下設有自動配煤系統?,F選煤廠儲煤場包括113煤場(2000m2)、228煤場(2000m2)、101煤場(2000m2),配煤倉為3個φ12m、各倉容量1300t的圓筒倉。原煤準備為雙系統,設有預先篩分、選擇性破碎、手選、塊原煤破碎等生產環(huán)節(jié),能夠滿足生產要求。三、工藝系統 原設計生產工藝采用0—50mm原煤脫除煤泥后跳汰主洗、中煤重介旋流器再洗、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收、洗水閉路循環(huán)的聯合工藝流程。其中:跳汰為雙系統;中煤重介再選系統自1989年試生產以來,一直未能投入使用。后經改造,現行生產工藝采用不分級跳汰、浮選聯合工藝流程。另外,設計采用選前脫泥作業(yè)由于跑粗原因,實際生產中只把該作業(yè)改為跳汰分選前預先潤濕和輸送用。同時針對浮選入料灰分投產后超過設計一倍(%,實際35%),浮選精煤無法達標的問題,對浮選工藝進行了改造,將原一段浮選改為一段粗選二段精選工藝。四、儲裝運系統 選煤廠現有6個φ12m、各倉容量1300t的圓筒精煤倉,倉下配有自動配煤系統,3個φ12m、各倉容量1300t的圓筒中煤倉。并設有精煤裝車站和中煤裝車站各1個。五、供配電和自動化電氣系統 目前選煤廠使用BFC型低壓配電屏,屏內主要元件DZX10系列斷路器(飛弧距離大)和CJ10系列交流接觸器(已淘汰),不適合在單元組合配電屏中使用?,F場觀察,各電氣元件安裝距離偏小,各單元之間和屏與屏之間無可靠隔離。一個回路發(fā)生故障時,不能可靠分斷故障回路而造成整個單元電氣元件燒毀,甚至波及整塊配電屏和相鄰屏,造成更多的電氣設備損壞,影響配電系統安全正常工作。自動化 選煤廠設有以PLC(MODICON984系列)為基礎的集中控制裝置。現橫塊區(qū)有損壞,集控裝置處于帶電停運狀態(tài)。其他自動化包括:跳汰機采用數控風閥控制,并設有自動排料裝置;原煤精煤倉下自動配煤系統;501精煤皮帶ZZ89型在線測灰儀自動檢測。六、2003年選煤廠生產能力計劃 2003年入洗原煤計劃210萬噸,超設計能力17%;生產精煤計劃103萬噸,同比增幅29%。外運總量149萬噸,同比增幅%;各指標情況見表1。2003年洗精煤及副產品生產計劃表1 第二章煤源、煤質及可選性分析一、煤源概況煤源 20042006年預計入洗煤源主要包括本礦井生產的11原煤和集團公司內部調撥原煤,由于李雅莊選煤廠、回坡底選煤廠的相續(xù)投產,內調原煤相對困難,資源不足,預測只能調******礦10原煤。截止2003年6月末。礦井產量規(guī)劃2004年80萬噸、2005年120萬噸、2006年150萬噸,分井口、分采區(qū)的礦井三年產量規(guī)劃見表2。礦井三年(20042005年)產量規(guī)劃表2 內調煤(暫定為******礦井)可調運量能確保每年100萬噸。根據資源可采產量確定選煤廠三年入洗能力見表3,其中:10原煤入洗比例達%;11原煤入洗比例達%;12原煤入洗比例達;11原煤入洗比例預計達% 選煤廠三年(20042005)入洗量規(guī)劃表3煤層特性 入洗原煤以1/3焦煤為主,有時也有偏肥煤。本部礦井可采煤層主要有:10下和11煤。目前,礦井開采煤層為和11煤,其中上組煤2屬中灰低硫煤,下組煤中除11煤硫分較低外,10煤中含硫含量較高,硫分賦存狀態(tài)以硫化物硫和有機硫為主。二、煤質及可選性分析 ㈠各礦點煤質及可選性***2原煤 根據白龍2原煤大樣資料分析結合日常生產技術檢查得表4:白龍2原煤浮沉試驗綜合結果表。本礦礦井2原煤粒度組成較好,末煤含量低,%,各級別理論分選比重偏高,、可選性較好。**10原煤 根據白龍10原煤大樣資料分析結合日常生產技術檢查得表5:白龍10原煤浮沉試驗綜合結果表。本礦礦井10原煤粒度組成較好,末煤含量低,%,各級別理論分選比重偏高,可選性較好。**11原煤 根據白龍11原煤大樣資料分析結合日常生產技術檢查得表6:白龍11原煤浮沉試驗綜合結果表。本礦礦井11原煤粒度組成較好,末煤含量低,%,各級別理論分選比重偏高,、可選性較好。******2煤 根據******2原煤大樣資料分析結合日常生產技術檢查得表7:******2原煤浮沉試驗綜合結果表。本礦礦井2原煤粒度組成較好,末煤含量低,%,各級別理論分選比重偏高,、可選性較好。******10煤 根據******2原煤大樣資料分析結合日常生產技術檢查得表8:******2原煤浮沉試驗綜合結果表。本礦礦井2原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥%,各級別理論分選比重偏高,、可選性較好。從上述各煤層的性質分析看,各點原煤可選性差異較大,分選比重和產率相差很大,實際生產中應以配煤入洗為主,以便綜合利用資源,達到最佳分選效果。㈡綜合煤質及可選性 根據近幾年配煤入洗的配比和各煤層資源情況,本規(guī)劃預計各來煤比例:12原煤占%、10原煤占%、11原煤占(11原煤單洗100%)。根據配比得入洗原煤浮沉組成表9(預計組成情況)。入洗原煤綜合浮沉組成表9 由浮沉組成情況可知:主導級為密度級,產率達,其次為+,產率達%,說明可見矸較多。~,%,本級灰分達%,說明入洗原煤內灰較高,生產低灰精煤的可選性較難。繪制可選性曲線,%時,其理論分選密度為kg/l,177。達%,可選性為。當精煤灰分要求10%時,其理論分選密度為kg/l,177。%,可選性為。%時,其理論分選密度為kg/l,177。%,可選性為。第三章工藝系統規(guī)劃及環(huán)節(jié)改造一、現階段存在的主要問題 ㈠工藝方面從煤質指標、生產技術指標、產品指標,結合精煤最大產率原則及最大經濟效益的取得的角度考慮,現行生產工藝存在以下問題: ⑴、目前入洗原煤煤質變化大,末煤含量大大增加,跳汰機分選效果變差,從近幾年的生產指標來看,中煤帶煤損失較高2225%,矸石污染>8%,精煤損失大,影響了選煤廠的經濟效益。⑵、11原煤灰分在2935%范圍內,屬較高灰分,13mm級原煤含量近60%,原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量23%,原煤不易泥化;%,%%,矸石含量2030%,矸石含量較高。從其可選性來看,11%時,δp177。=%,%,屬極難選煤。采用跳汰工藝,很難生產911級精煤,精煤產率無法保障,若單獨入洗11原煤,則精煤產率僅為2833%,產率極低;若與10原煤混合入洗,則由于煤質性質的不同,影響精煤最大產率的取得和產品質量的穩(wěn)定。洗煤廠工藝現狀 洗煤廠原設計工藝流程為跳汰主洗中煤重介及濃縮浮選工藝流程,設計工藝上包括中煤重介再選系統,共有機電設備臺,投入萬元?,F在凈值萬元。由于設計時間為1984年,當時重介質旋流器洗選工藝不十分成熟,設備可靠性、適應性較差,投產后一直沒有應用的原因主要有以下兩方面的原因: ⑴、原設計工藝中,生產產品包括1(%)精煤、2(%)精煤、中煤和矸石,其中:%、灰%,經重介分選、脫介、脫泥后,2%、%,%、%。實際生產中,隨著原煤條件及洗選產品結構的變化,現洗煤廠生產811級精煤,副產品中煤產率2023%,灰分達3035%,熱值為42004800大卡/kg,灰分較高,已無必要進行分選即可排放,否則重介分選后,其中煤灰分將大于45%,只能作為矸石排放,精煤灰分達15%以上,其產品數質量關系如下表11:入洗原料及加工費: 60萬噸/年11元/噸+60萬噸/年780元/噸=5340萬元 產品銷售收入: 60萬噸/年25元/噸180元/噸=4320萬元,由以上分析可知,中煤重介若投入每年減少銷售收入1000萬元 ⑵、工藝落后、選型設備可靠性差 中煤重介工藝采用中煤篩分破碎后無壓給入兩產品旋流器,分選后經過兩次脫介、離心機脫水,脫介及介質調節(jié)系統選用傳統的振動篩和磁選機,主要設備存在以下問題: ,其工作的可靠性及設備耐磨問題沒有解決,沒有大范圍內的推廣應用。,沒有把關環(huán)節(jié)。離心脫水機,運行中脫水效率低,磨損嚴重,該設備在全國推廣沒有成功的范例。,不能正常運行。,如介質準備、粗介質回收等沒有形成系統。,盡管采取了封存、保護等一系列措施,但現有設備嚴重腐蝕無法使用,進行技術改造基本已無利用價值。廠投產以來,進行過多次技術改造,部分管道已占用或折除,并且部分管道已經磨損,更換數次已無法恢復。,由于現場環(huán)境潮濕,腐蝕嚴重,沒有利用的價值,但配電室中高低配電柜可以利用。綜上所述,重介選煤工藝經過十余年的發(fā)展,從工藝、設備已經發(fā)生了質的飛躍,利用十五年前陳舊的工藝及設備,入洗極難選煤能否達到預期的效果,需經過專家小組重新評價。㈡環(huán)節(jié)配套方面脫水系統 精煤水分的高低主要是由洗煤工藝和脫水方法決定的。目前,選煤廠的洗煤工藝是全跳汰浮選工藝,脫水方法分兩種:一是跳汰精煤用離心機脫水,產品水分78%,基本能滿足用戶要求;二是浮選精煤用PG116和GP120過濾機脫水,產品水分2628%,遠大用戶要求7%,是產品水分高的主要原因。它約點總精煤的10%,%。雖經倉儲脫水,精煤水分仍達不到用戶要求。%,若對該水分不采取措施。自動化控制水平低,生產效率低 自動化控制是高效選煤廠的必然途徑,是減人提效,降低加工成本,獲得最大經濟效益的有效措施。目前,選煤廠在自動化控制方面,只是在運輸系統采用了PLC(MODICON984系統)為基礎的集中控制,且投產后因綜合保護不全等原因沒有調試,采用的就地手動開車(目前,主機接口板已損壞)。用人多,生產效率低,2003年上半年全員效率噸/工,比高效選煤廠的標準噸/工差噸/工,應逐步進行自動改造。二、整體規(guī)劃 ㈠核心工藝規(guī)劃工藝現狀 生產實踐表明,全跳汰工藝只能適應于易選煤或中等可選煤,對難選、極難選煤采用跳汰洗煤方法,效率和產率極低,經濟效益極差。如現選煤廠采用的跳汰選煤方法,生產9級、10級、11級精煤,原煤理論177。、較難選。表是選煤廠近期時間以來的技術指標。跳汰選煤方法技術指標表12 生產9級精煤時177。%,屬較難選煤,導致分選效率極低,%,%,精煤在中煤中的損失超過了28%,矸石污染達9%,有25~30%的中煤混入精煤,15~25%的矸石混入中煤,影響了產品質量的穩(wěn)定,嚴重損失了洗煤廠的經濟效益。在生產10級、11級精煤時,177。%%,屬中等可選煤,雖然適用于跳汰分選,%%,%%,精煤在中煤中的損失仍達18~20%,矸石污染在8%左右,得不到最佳經濟效益。若同樣的原煤采用重介洗煤方法,效果將明顯提高(見表1表13),%、%、%,%、%、%。%、%%,%、%、%,精煤在中煤內的損失降到10%以下,矸石污染降到2%左右,經濟效益明顯提高。重介選煤方法技術指標表13 全跳汰與全重介工藝產率、效率對比表14 ,(其中:、)。按******礦上半年累計產品價格(精煤9級220元、10級215元、11級200元,原混80元、洗混70元)測算,今年上半年損失利潤萬元即噸原煤損失元,噸精煤損失元,因此,對核心工藝進行改造是非常必要的?,F工藝損失精煤效益分析表15改造規(guī)劃 根據選煤廠實際,我們認為應首先對影響精煤產率和效益較大的跳汰工藝進行改造。⑴選煤方法的確定 選煤方法和工藝流程是選煤廠的核心問題,它決定著選煤廠經濟效益水平發(fā)揮的高低。根據選煤廠入選原煤資料,我們對四種工藝方案進行了說盡的計算比選(見表1表17)全跳汰工藝精煤產率最低,中間產品產率最大,經濟效益最差。全重介工藝精煤產率最高,中間產品產率最低,經濟效益最優(yōu)。其次是精煤重介,再次是中煤重介工藝。綜上分析,核心工藝改造選擇全重介工藝,其工藝技術已經成熟,便于集中控制,易于管理。⑵工藝流程布置 ①原則:保留全跳汰工藝,實施全重介工藝改造。充分利用原有生產系統,力求生產工藝簡單
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