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正文內(nèi)容

選煤廠實(shí)習(xí)報(bào)告word版(編輯修改稿)

2025-02-17 15:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 大峰礦原煤和收購無煙原煤。因此,大礦原煤來煤正常時(shí),三分區(qū)入洗原煤中各原煤的比例波動不大,其中,汝箕溝礦原煤占15%左右,大峰礦原煤占25%左右,收購原煤占60%左右;特殊情況時(shí),可能純?nèi)胂赐赓徳骸T簻?zhǔn)備系統(tǒng) 該分區(qū)原煤系統(tǒng)有4個受煤坑和一個簡易大塊煤破碎站,受煤坑上方均設(shè)置滑行篩。 原煤經(jīng)裝載機(jī)從滑行篩給煤,篩下直接進(jìn)入受煤坑,篩上物經(jīng)裝載機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至大塊煤破碎站。 簡易大塊煤破碎站露天設(shè)置,設(shè)有1臺自制刮板機(jī)和1臺破碎機(jī),大塊煤破碎產(chǎn)物進(jìn)入原煤皮帶與受煤坑給煤機(jī)給出的原煤一起進(jìn)入洗選系統(tǒng)。 現(xiàn)有的工藝流程 改造的必要性工藝缺陷 1)原煤特性從表1可知:%,%,+,%。%時(shí),%,δ177。%,原煤可選等級屬于極難選。%,%。2)浮選工藝三分區(qū)入洗原煤屬多礦點(diǎn)混雜煤,由易選到極難選以及風(fēng)化煤,煤質(zhì)變化多端。近年來,收購原煤入洗比例逐年加大,2011年已達(dá)60%左右,原煤中煤泥含量逐漸增多,現(xiàn)有浮選系統(tǒng)無法對難浮煤進(jìn)行有效浮選。 3)尾煤泥處理工藝1尾煤泥量大,現(xiàn)有兩臺壓濾機(jī)已不能滿足生產(chǎn)需要。 2φ24m濃縮池現(xiàn)作為事故水池,沒有安裝濃縮機(jī)。由于原煤中風(fēng)化煤、氧化煤沉降效果差,現(xiàn)有φ20m濃縮池處理能力不足,經(jīng)常發(fā)生底流濃度高、循環(huán)水濃度高的問題。 產(chǎn)品質(zhì)量 1)精煤因三分區(qū)主洗設(shè)備對可選性較差原煤的分選精度極低,精煤產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,少部分精煤可就地裝汽車銷售,大部分精煤需轉(zhuǎn)運(yùn)至二分區(qū)進(jìn)行配銷,不僅影響我廠的品牌戰(zhàn)略,也增加了產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)(,三分區(qū)距離二分區(qū)18公里,)。 2)中煤1%,%; 2轉(zhuǎn)運(yùn)至二分區(qū)回洗,轉(zhuǎn)運(yùn)成本、回洗成本高; 3場地堆存,占用場地資源,影響環(huán)境。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng) 1)政府要求2011年11月15日,石嘴山市大武口區(qū)人民政府下發(fā)了《關(guān)于商請煤炭加工企業(yè)建設(shè)儲煤倉庫事宜的函》(石大政函[2011]40號)。 2)存在問題1大塊煤破碎系統(tǒng)極其原始,無手選系統(tǒng),不能破碎到入洗原煤粒度工藝要求; 2大塊煤破碎系統(tǒng)露天設(shè)置,缺少除塵系統(tǒng),原煤走廊灰塵大,環(huán)境污染嚴(yán)重。供電設(shè)施 我廠三分區(qū)供電線路改造已通過集團(tuán)批準(zhǔn),但現(xiàn)有變電所為彩鋼板房,空間也有限,無法安裝增容的變壓器,也達(dá)不到防震、防火、防塵的要求,需進(jìn)行改造。 技術(shù)指標(biāo) 改造可行性二分區(qū)中煤與三分區(qū)中煤對比 太西洗煤廠二分區(qū)的原煤與三分區(qū)基本相同,區(qū)別僅為原煤分選設(shè)備不同,但二分區(qū)的各項(xiàng)產(chǎn)品指標(biāo)遠(yuǎn)好于三分區(qū),產(chǎn)品指標(biāo)調(diào)節(jié)的靈活性也要大大好于三分區(qū)。 從表3可以看出,我廠二分區(qū)采用的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝的分選效果較好。 中煤帶精煤()%,%%;%,%%。中煤帶矸石(+)%,%%,%,%%。%,%%。 產(chǎn)品預(yù)測 三分區(qū)中煤可選性曲線從三分區(qū)中煤可選性曲線圖可以看出,當(dāng)三分區(qū)控制精煤灰分8%時(shí),%。從月綜合資料可知,%。因此:%%=%,洗選效率按95%計(jì)算,%95%=%%%50%=%,洗選效率按95%計(jì)算,%95%=%最終中煤產(chǎn)率=%%%=% 改造方案方案一(中煤再洗) 1)新增的工藝環(huán)節(jié)及設(shè)施1新建大塊煤破碎系統(tǒng)、原煤倉及原煤入倉系統(tǒng)。2增加用于中煤再洗的3GDMC700/500A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,以及配套脫介篩、磁選機(jī)等。(1200/850)3增加一臺重力分選設(shè)備TBS,并將現(xiàn)有FCSMC3000浮選柱更換為一臺FCSMC5000浮選柱。4增加或更換一臺快開式壓濾機(jī)。5在φ24m濃縮池增設(shè)一臺濃縮機(jī),將其作為正常生產(chǎn)使用的設(shè)備設(shè)施,將φ20m濃縮池作為事故水池應(yīng)急使用。6在主廠房北側(cè)新建10kV變電所。 2)工藝流程圖3)投資估算該方案估算投資2097萬元,其中土建667萬元,設(shè)備購置996萬元,設(shè)備安裝費(fèi)用179萬元(包括非標(biāo)件和管道安裝),其他費(fèi)用255萬元。 4)工藝、設(shè)備布置①203原煤分級篩篩孔由80mm更改為40mm,跳汰主洗工藝及設(shè)備不做變動。②中煤倉內(nèi)中煤由汽車轉(zhuǎn)運(yùn)至301A皮帶,(原301A機(jī)頭正上方),經(jīng)301A皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)至新增301B刮板機(jī)(,長約10m),經(jīng)301B刮板機(jī)給到新增圓錐式入料緩沖桶()。③,中煤經(jīng)新增入料桶進(jìn)入324分選。④將原31311A振動弧形篩向南移位一跨,并在該位置上安裝325A弧形篩和327A脫介篩。⑤洗選出的中煤、矸石經(jīng)325弧形篩左右通道預(yù)先脫介后,進(jìn)入327直線振動篩的左右通道繼續(xù)脫介脫水。篩上中煤、矸石分別經(jīng)70701A皮帶(701已有、701A加在701上方)轉(zhuǎn)運(yùn)至原超低灰南北兩個倉;篩下稀介進(jìn)入新增的331磁選機(jī),合介返回322合格介質(zhì)桶。⑥洗選出的精煤經(jīng)新增的325A弧形篩和327A直線振動篩脫介脫水。篩上精煤進(jìn)入702塊精煤轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶進(jìn)入精煤系統(tǒng);分級段末煤進(jìn)入32329離心機(jī),脫水后的末煤進(jìn)入703末煤皮帶;篩下稀介進(jìn)入331A和331B磁選機(jī),合介返回322合格介質(zhì)桶。⑦ 33331A、331B磁選機(jī)磁選精礦返回322合介桶,331磁選尾礦進(jìn)入332磁選尾礦桶,桶內(nèi)物料經(jīng)333磁選尾礦泵打入濃縮池;331A、331B磁選尾礦進(jìn)入主洗系統(tǒng)中的煤泥桶。⑧,,精礦直接進(jìn)入與浮選精礦共用的精礦桶,尾礦自流進(jìn)入浮選柱礦漿準(zhǔn)備器。⑨介質(zhì)制備添加系統(tǒng)仍采用原有介質(zhì)制備系統(tǒng)。5)設(shè)備布置示意圖剖面示意圖方案二(不脫泥重介) 1)新增的工藝環(huán)節(jié)及設(shè)施1新建大塊煤破碎系統(tǒng)、原煤倉及原煤入倉系統(tǒng)。2增加用于原煤分選的3GDMC1100/700A型無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,以及配套脫介篩、磁
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