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正文內(nèi)容

生產(chǎn)安全典型事故案例(編輯修改稿)

2025-10-06 08:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 有預警器的安全帽,在接近變壓器時會報警,也可對張某進行提醒,看來安全技防手段也是必須的。操作規(guī)程不執(zhí)行心存僥幸代價慘事件經(jīng)過:2008年10月5日上午9點50分左右,某公司施工人員張某(1989年11月出生,徐州新沂唐店鎮(zhèn)人,在該公司有2年線路施工經(jīng)驗。)到新沂時集鎮(zhèn)街道施工,準備坐滑車將光纜復掛至吊線上,在登上電桿時身上背的滑車接觸到了10千伏供電變壓器帶電部位,導致被電擊從桿上墜落地面。事故發(fā)生后,當?shù)厝罕娏⒓磮缶?,警務人員到達現(xiàn)場確認,該人員已經(jīng)死亡。現(xiàn)場另一個施工人員電話報告了該施工項目負責人,施工項目負責人在11點10分到達現(xiàn)場,與警務人員暫將張某尸體送當?shù)貧泝x館存放。第二篇:安全生產(chǎn)事故典型案例安全生產(chǎn)事故典型案例“8”液氨泄漏事故2002年7月8日2時09分,聊城市莘縣化肥有限責任公司發(fā)生液氨泄漏事故。,造成死亡13人,重度中毒24人。一 企業(yè)基本情況莘縣化肥有限責任公司于2002年1月25日經(jīng)莘縣工商行政管理局批準注冊成立,是由魯西化工集團總公司控股,吸收自然人參股組成的,具有獨立法人地位的有限責任公司。公司注冊資本740萬元,其中,魯西化工集團總公司出資720萬元。主要設備為合成氨生產(chǎn)線,年生產(chǎn)規(guī)模為4萬噸,主要商品為液氨和碳酸氫銨。企業(yè)現(xiàn)有干部職工540人。二 事故經(jīng)過2002年7月8日凌晨0點20分,一輛個體液氨罐車,在莘縣化肥有限責任公司液氨庫區(qū)灌裝場地進行液氨灌裝,到凌晨2點左右灌裝基本結(jié)束時,液氨連接導管突然破裂,大量液氨泄漏。駕駛員吩咐押運員立即關閉灌裝區(qū)西側(cè)約64米處的緊急切斷閥,自己迅速趕到罐車尾部,對罐車的緊急切斷裝臵采取關閉措施,一邊與廠值班人員聯(lián)系并電話報警。2時09分,接到報警后,公安、消防等部門及縣委、縣政府主要領導先后趕到現(xiàn)場,組織事故搶險和群眾疏散。同時,企業(yè)值班領導組織職工對生產(chǎn)系統(tǒng)緊急停車。4時40分,消防官兵將液氨罐車2個制動閥門和1個灌裝截止閥關閉。搶險搜救工作一直持續(xù)到6點30分。參與搶險搜救的干部、群眾和公安、消防干警500多名,車輛32部,共解救、疏散群眾2000余人。三 事故原因分析:經(jīng)省政府調(diào)查組調(diào)查初步分析,發(fā)生事故的原因有以下四個方面:(一)液相連接導管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相連接導管供貨單位是河北省無生產(chǎn)許可證的一家鎮(zhèn)辦企業(yè)。經(jīng)公安部門偵察鑒定,液相連接導管破裂排除了人為破壞因素。從發(fā)生事故前的記錄看,液相連接導管的工作壓力、溫度及使用期限均未超出規(guī)定范圍,是在正常使用條件下發(fā)生的破裂,這是造成這起事故的直接原因。(二)液氨罐車上的緊急切斷裝臵失靈是液氨泄漏擴大的主要原因。事故發(fā)生后,氨庫西側(cè)約64米處的緊急切斷閥很快被關閉,防止了液氨儲槽中液 氨的繼續(xù)泄漏。雖然駕駛員對罐車上的緊急切斷閥采取了緊急切斷措施,但由于該裝臵失靈,致使罐車上液氨倒流泄漏,導致事故的進一步擴大。(三)液氨罐區(qū)與周圍居民區(qū)防護間距不符合規(guī)范要求,是導致事故傷亡擴大的重要原因。根據(jù)《小型氨肥廠衛(wèi)生防護標準》(GB1166689)和當?shù)貧庀髼l件,衛(wèi)生防護距離要求為1000米,而實際最近距離不足25米,遠遠低于規(guī)范要求。因此,液氨罐區(qū)與周圍居民區(qū)防護間距不符合規(guī)范要求,是導致事故傷亡擴大的重要原因。(四)安全管理制度和責任制不落實是發(fā)生事故的重要原因。企業(yè)在采購液相連接導管過程中,沒有嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,把關不嚴,致使所購產(chǎn)品為無證廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,給安全生產(chǎn)造成嚴重隱患。企業(yè)制定的《液氨充裝安全管理規(guī)定》要求,“液氨車輛來廠后,由當班調(diào)度負責檢查《液化氣體罐車使用證》、《危險品運輸許可證》、《駕駛證》、《押運證》等有關證件是否齊全、合格,不合格者拒絕充裝?!倍撘喊惫捃噧H有《駕駛證》、《押運證》、《操作證》、《液化氣體罐車使用證》,未辦理《危險品運輸許可證》,手續(xù)不全;規(guī)定還要求,“來廠車輛必須保證安全閥、液位計、壓力表、緊急切斷閥、進出口閥、手動放空閥、排污閥的完備、好用,由調(diào)度帶領氨庫操作工進行檢查。符合規(guī)定由調(diào)度填寫充裝安全許可證并簽字,否則不許充裝?!倍髽I(yè)提供不出該車的充裝安全許可證。以上看出,企業(yè)雖然有《規(guī)定》,但未嚴格執(zhí)行,安全制度不落實,這是發(fā)生事故的重要原因。有關部門在項目審批和城建規(guī)劃上把關不嚴、監(jiān)督不力;在危險化學品安全管理方面存在漏洞,措施不到位,未能及時督促企業(yè)解決安全生產(chǎn)中存在的突出問題,致使轄區(qū)行業(yè)內(nèi)同類事故重復發(fā)生。(MIC)泄漏事故。1984年12月19日深夜11時,美國設在印度的博帕爾農(nóng)藥廠的由于240加侖水被錯誤地倒入45噸甲基異氰酸脂(MIC)儲罐內(nèi),使罐內(nèi)溫度突然升高至38度,壓力從5磅升至355磅。維修工試圖手工操作來減壓,但因罐內(nèi)壓力太大而未成功。3日零時56分,一股濃烈、酸辣的乳白氣體(劇毒物甲基異氰酸脂)從一個出現(xiàn)裂縫的安全閥泄漏出來,四處擴散,120名工人紛紛逃離,只有1名工長在孤軍作戰(zhàn)中死亡。整個事故造成2500多人死亡,30萬人撤離,印度方面估計損失20億美元。事故的教訓: 1)對劇毒物甲基異氰酸脂泄漏防護措施不當。泄漏后長達3個小時沒發(fā) 出報警;2)廠址選擇不當。處在密集居民區(qū), 馬路的地方;3)雇員缺乏必要的安全常識。甲基異氰酸脂沸點在39℃~44℃,而事故時罐溫達到38℃;此時自動安全閥失靈;洗滌器正在檢修,不能經(jīng)洗滌器排放氣體;臨時接通軟管排放氣體燃燒,但持軟管者臨陣脫逃,只有一個工長堅持工作,但其中毒失去點火能力。1997年6月27日21時,北京東方化工廠操作工開錯閥門,將本應卸入B罐的輕質(zhì)柴油錯誤地罐到已經(jīng)滿載石腦油的A罐中,導致大量石腦油溢出,揮發(fā)形成可燃性氣體,遇火引起A罐爆炸,并引起乙烯罐的爆炸和整個罐區(qū)的大火。事故造成9人死亡,39人受傷,20多個1000~10000米3裝有多種化工物料的球罐被毀。直接損失高達3億多元。事故的教訓:1)安全教育不夠,從業(yè)人員的安全意識淡薄,敬業(yè)精神與責任心不強,導致操作失誤;2)安全設施存在問題。設備在設計沒有防止誤操作的技術措施;在發(fā)生誤操作時,缺乏及時發(fā)現(xiàn)和信息反饋的技術設施;3)安全管理不力。安全監(jiān)控、檢查機制不力,對企業(yè)內(nèi)各個關鍵環(huán)節(jié)不能實施有效的安全監(jiān)控和檢查。1991年9月3日凌晨2時30分,%一甲胺的貨運槽罐車,途經(jīng)江西上饒縣沙溪鎮(zhèn)時,發(fā)生泄漏事故,致使595人中毒,其中42人死亡。一、事故過程1991年9月3日凌晨2時30分,江西省貴溪縣農(nóng)藥廠租用的一輛載滿98%。途經(jīng)上饒縣沙溪鎮(zhèn)時,司機和押運員違反有關化學毒品不得進入居民區(qū)的規(guī)定,將汽車駛向鎮(zhèn)內(nèi)。由于該鎮(zhèn)居民在路旁亂堆石塊等建設物料,致使路面很窄。當車偏到左側(cè)強行通過時,其槽罐進料口閥門被樹枝撞斷。致使大量液態(tài)一甲胺蒸氣向外噴射。頃刻間街區(qū)白色毒氣濃霧彌漫。當時氣溫高達37℃,又值全縣停電。全鎮(zhèn)共有900名居民,其中有595人遭受不同程度的毒害。在漆黑之夜,在睡夢中被一甲胺蒸氣的窒息性臭味刺激驚醒的居民,紛紛奪門而出,四處奔走呼救。當場有6人窒息死亡。受災的126戶,住院治療有156人,其中50人重危。在事故中心區(qū)的村民,無論男女老幼無一幸免。此外,污染區(qū)內(nèi)的家畜、家禽死亡千余只。樹木、禾苗、疏菜全枯萎而死,儲存的水果、食物變質(zhì)毀壞。事故中先后共42人死亡。經(jīng)濟損失200萬元以上。本次事故使昔日繁榮的沙溪鎮(zhèn)變得一片蕭條,全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展受到嚴重破壞。二、事故原因1.“9〃3”事故慘案是由多方面違章和管理混亂等原因所致。事前未辦危險品準運證,押運員未進行安全衛(wèi)生培訓,而且押運員由采購員兼任,采購員未盡押運員職責;槽罐的改造、檢驗發(fā)證系一個部門所為,使槽罐改造后存在隱患,槽罐車本身結(jié)構不合理,進口閥高立在罐體上邊,周圍無護欄;司機違章將危險品罐車開進人口稠密的村鎮(zhèn);道路不暢而強行通過;車上無防護器具,發(fā)生泄漏事故后,押運員不能及時進行堵漏,司機也不能立即戴上防護器將車開到曠野無人處,而是棄車逃命。司機系個人運輸專業(yè)戶,外出執(zhí)行任務前,雇主未對其進行安全教育,不交待注意事項,將汽車開往人口稠密地區(qū);在運輸危險品證件不全的情況下,上海某染料化工廠仍予灌裝;在司機和采購員沒有危險品駕駛證和押運證的情況下,有關部門未進行審查,就簽發(fā)了準運證,并在杭州市行駛了四條街后方離開。2.%的一甲胺在短短的十多分鐘內(nèi)全部泄漏。當時氣溫高達37℃,一甲胺沸點為—℃,故泄漏的毒物同時迅速汽化,導致頃刻間街區(qū)毒氣濃霧彌漫,毒物汽化程度越大,其污染程度和范圍也越大。當日氣候悶熱,風速很小,難以迅速吹散毒氣,而當時的風向有利于使毒氣沿街道擴散,使危害增大。事故在拂曉前發(fā)生,9月初為夏末的季節(jié),當時是逆溫氣 象條件,垂直穩(wěn)定度大,地面氣溫下冷上熱,上下空氣流動很少,加上一甲胺密度比空氣大,使毒氣滯留在貼近地面的冷空氣層中,并緊貼地面向下風方向擴散。當?shù)鼐用翊鬅崽煊邢囟晳T,使呼吸帶毒氣處于較高濃度,也加大事故危害。3.事故發(fā)生后,來勢兇猛,病性險惡。當?shù)鼐用窈歪t(yī)療機構事前毫無準備,缺乏自救互救的知識和器材,對突如其來的災害無法應付。人們在逃生中由于沒防護器材,不明上風向,在高濃度的毒氣污染區(qū)內(nèi)盲目亂跑,反而增加了毒氣吸入量,加重危害。在一個小鎮(zhèn)突然發(fā)生近600人中毒就醫(yī),其衛(wèi)生院的醫(yī)療力量和器材必然極度不足,加之醫(yī)務人員對一甲胺中毒病人的搶救知識知之甚少,因此不可避免地導致較高的中毒率和病死率。例5.金陵石化公司南京煉油廠油罐燃燒事故1993年10月21日18時15分,金陵石化公司南京煉油廠油品分廠半成品車間無鉛汽油罐區(qū)發(fā)生空間爆炸,引起罐區(qū)地面及310號油罐起火。經(jīng)156輛消防車、1323名消防人員17小時撲救,大火于22日11時撲滅。事故操作工、拖拉機駕駛員2人死亡。事故的教訓:1)誤操作導致油品泄漏。操作工在對310號油罐進行加劑循環(huán)調(diào)和作業(yè)時,本應打開310 罐的副出線主控制閥,卻錯開了311號罐的副出線主控制閥,導致311罐裝滿的汽油泵入310罐并外溢,在罐區(qū)內(nèi)外大面積擴散,形成爆炸氣體;2)安全系統(tǒng)報警沒注意。310罐油品外溢后,曾發(fā)生聲光、計算機報警,都被操作員忽視;3)交接班沒到現(xiàn)場。操作員在15時15分發(fā)生操作錯誤,16時并沒有按規(guī)定到現(xiàn)場進行交接班,錯過了發(fā)現(xiàn)泄漏的時機;4)拖拉機進廠沒被制止。拖拉機進入一級防火防爆區(qū),嚴重違反安全規(guī)定;拖拉機防火安全帽形如虛設,不能起到阻火作用;5)消防設計、審查、施工、驗收管理混亂,有些隱患長期得不到整改,半固定的泡沫滅火線底閥未裝,延誤了救火時機。例6.物料泄漏遇高溫表面或明火導致事故由于放空管位臵安裝不當,放空時油噴落到附近250℃高溫的閥體上引起燃燒。又加熱渣油帶水,可產(chǎn)生突沸現(xiàn)象,渣油從罐頂噴出,粘污了設備及管線,用汽油進行洗刷時被汽油溶解后滲淌到下面的高溫管線上引起自燃。1974年英國尼普洛公司己內(nèi)酰胺工廠的一臨時管線破裂,造成大量己內(nèi)酰胺泄漏,在廠區(qū)上空形成大量可燃氣體蒸氣云,遇明火發(fā)生大爆炸,全廠毀滅。1973年日本信越化學工業(yè)公司氯乙烯生產(chǎn)裝臵,由于閥門擰斷,氯乙烯貯罐內(nèi)6公斤/ 厘米2壓力約4噸重的液體,在兩分鐘內(nèi)全部噴出,擴散面積達12000米2,氯乙稀蒸氣從催化劑的進氣口進入到催化劑室內(nèi),由于繼電器動作打火,引起爆炸,接著全系統(tǒng)發(fā)生爆炸。例7.裝臵內(nèi)可燃物與生產(chǎn)用空氣混合導致事故生產(chǎn)用空氣主要有工藝用壓縮空氣和儀表用壓縮空氣,如果進入生產(chǎn)系統(tǒng)和易燃物混合或生產(chǎn)系統(tǒng)易燃物料混入壓縮空氣系統(tǒng),遇明火都可能導致燃燒爆炸事故。某合成氨裝臵,由于天然氣混入儀表氣源管線,逸出后遇明火發(fā)生爆炸,原因是這個生產(chǎn)裝臵的天然氣(原料)管線與儀表用空氣管線之間有一個連通管,由閥門隔開。天然氣壓力為27公斤/厘米2,空氣壓力為7公斤/厘米2。在一次停車檢修后,有人誤將此閥打開,使天然氣通過連通管進入儀表空氣管線,再由儀表的排氣管逸出,遇明火引起整個控制室爆炸。易燃物料嚴禁用壓縮空氣輸送,這是因為易燃物料和空氣接觸以后,在容器內(nèi)便會形成爆炸性混合物,一旦遇到明火、高熱或靜電火花就會發(fā)生爆炸。某廠聚氯乙烯生產(chǎn)車間用壓縮空氣送聚合釜內(nèi)的物料,當時由于冷卻水中斷,軸封溫度升高冒煙,造成聚合釜爆炸。正常情況下合成氨原料中,%以下,系統(tǒng)是安全的。某合成氨廠重油氣化爐加氧制氣,配氮裝臵的閥門沒有關(充氮管道和氧氣管道通過三通連接由兩道閥門控制,但沒有明顯的開關標志和警報裝臵),135℃的氧 氣經(jīng)氮氣總管(氧氣壓力大于氮氣壓力)竄入壓縮機然后進入原料氣體精制系統(tǒng),形成氫氣和氧氣的爆炸性混合氣體,遇點火源系統(tǒng)發(fā)生爆炸。某廠一帶有攪拌裝臵的二硫化碳容器,用泵將二硫化碳抽空后充入氮氣,將人孔蓋移去用刮棒清除攪拌器上的固體殘留物。由于溫度下降,器內(nèi)殘留二硫化碳蒸氣凝結(jié),體積縮小,形成負壓,空氣便從人孔進入容器內(nèi),與二硫化碳形成爆炸性混合物,在清除殘留物過程中,刮棒和攪拌器撞擊產(chǎn)生火花,引起爆炸。發(fā)酵罐通入大量蒸氣后,若又將大量的冷液迅速加入罐內(nèi),則冷的液體使蒸氣很快凝結(jié),罐內(nèi)形成負壓,發(fā)酵罐被吸癟。某油頁巖干鎦裝臵多次發(fā)生爆炸火災事故,原因是干鎦氣體(煤氣)內(nèi)含大量水蒸氣,停產(chǎn)后溫度下降,水蒸氣冷凝,設備內(nèi)產(chǎn)生負壓,從不嚴密處漏入空氣,形成爆炸性混合物積存于管道及設備內(nèi),再開車時爐火竄入引起爆炸。,液氨沖出事故發(fā)生日期 1988年4月11日、發(fā)生單位湖北漢陽縣氮肥廠、原因類別設備附件有缺陷事故經(jīng)過 11月晚8時,2號液氨貯槽液計玻璃管突然斷裂,液氨溢出,現(xiàn)場一片白霧,視線不清,值班主任甲帶氧氣呼吸器進現(xiàn)場想關貯槽閥門堵漏,最后在墻角窒息死亡。原因分析(1)液位計玻璃管安裝不穩(wěn)定,導致疲勞斷裂,液氨溢出;(2)現(xiàn)場搶救、指揮不當,監(jiān)護措施不力,致使甲感到不適時,無力脫出現(xiàn)場。教訓(1)液位計安裝應符合質(zhì)量要求,應用高壓板式液位計取代玻璃管式液位計,或采用磁性翻板液位計;7(2)到事故現(xiàn)場處理應有可靠救護設備,配戴氧(空)氣呼吸器,救護應由兩人同去,互相監(jiān)護。發(fā)生日期 1987年6月22日、發(fā)生單位安徽省毫州市化肥廠、原因類別設備制造缺陷,管理混亂事故經(jīng)過 5月31日停車檢修,至6月20日開車時,發(fā)現(xiàn)液氨數(shù)量不足,即向市蛋品廠借用液氨貯槽去太和化肥廠求援液氨。21日運
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