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正文內(nèi)容

生產(chǎn)安全典型事故案例(編輯修改稿)

2024-10-06 08:56 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有預(yù)警器的安全帽,在接近變壓器時(shí)會(huì)報(bào)警,也可對(duì)張某進(jìn)行提醒,看來(lái)安全技防手段也是必須的。操作規(guī)程不執(zhí)行心存僥幸代價(jià)慘事件經(jīng)過(guò):2008年10月5日上午9點(diǎn)50分左右,某公司施工人員張某(1989年11月出生,徐州新沂唐店鎮(zhèn)人,在該公司有2年線(xiàn)路施工經(jīng)驗(yàn)。)到新沂時(shí)集鎮(zhèn)街道施工,準(zhǔn)備坐滑車(chē)將光纜復(fù)掛至吊線(xiàn)上,在登上電桿時(shí)身上背的滑車(chē)接觸到了10千伏供電變壓器帶電部位,導(dǎo)致被電擊從桿上墜落地面。事故發(fā)生后,當(dāng)?shù)厝罕娏⒓磮?bào)警,警務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),該人員已經(jīng)死亡?,F(xiàn)場(chǎng)另一個(gè)施工人員電話(huà)報(bào)告了該施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在11點(diǎn)10分到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),與警務(wù)人員暫將張某尸體送當(dāng)?shù)貧泝x館存放。第二篇:安全生產(chǎn)事故典型案例安全生產(chǎn)事故典型案例“8”液氨泄漏事故2002年7月8日2時(shí)09分,聊城市莘縣化肥有限責(zé)任公司發(fā)生液氨泄漏事故。,造成死亡13人,重度中毒24人。一 企業(yè)基本情況莘縣化肥有限責(zé)任公司于2002年1月25日經(jīng)莘縣工商行政管理局批準(zhǔn)注冊(cè)成立,是由魯西化工集團(tuán)總公司控股,吸收自然人參股組成的,具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)資本740萬(wàn)元,其中,魯西化工集團(tuán)總公司出資720萬(wàn)元。主要設(shè)備為合成氨生產(chǎn)線(xiàn),年生產(chǎn)規(guī)模為4萬(wàn)噸,主要商品為液氨和碳酸氫銨。企業(yè)現(xiàn)有干部職工540人。二 事故經(jīng)過(guò)2002年7月8日凌晨0點(diǎn)20分,一輛個(gè)體液氨罐車(chē),在莘縣化肥有限責(zé)任公司液氨庫(kù)區(qū)灌裝場(chǎng)地進(jìn)行液氨灌裝,到凌晨2點(diǎn)左右灌裝基本結(jié)束時(shí),液氨連接導(dǎo)管突然破裂,大量液氨泄漏。駕駛員吩咐押運(yùn)員立即關(guān)閉灌裝區(qū)西側(cè)約64米處的緊急切斷閥,自己迅速趕到罐車(chē)尾部,對(duì)罐車(chē)的緊急切斷裝臵采取關(guān)閉措施,一邊與廠(chǎng)值班人員聯(lián)系并電話(huà)報(bào)警。2時(shí)09分,接到報(bào)警后,公安、消防等部門(mén)及縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)先后趕到現(xiàn)場(chǎng),組織事故搶險(xiǎn)和群眾疏散。同時(shí),企業(yè)值班領(lǐng)導(dǎo)組織職工對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)緊急停車(chē)。4時(shí)40分,消防官兵將液氨罐車(chē)2個(gè)制動(dòng)閥門(mén)和1個(gè)灌裝截止閥關(guān)閉。搶險(xiǎn)搜救工作一直持續(xù)到6點(diǎn)30分。參與搶險(xiǎn)搜救的干部、群眾和公安、消防干警500多名,車(chē)輛32部,共解救、疏散群眾2000余人。三 事故原因分析:經(jīng)省政府調(diào)查組調(diào)查初步分析,發(fā)生事故的原因有以下四個(gè)方面:(一)液相連接導(dǎo)管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相連接導(dǎo)管供貨單位是河北省無(wú)生產(chǎn)許可證的一家鎮(zhèn)辦企業(yè)。經(jīng)公安部門(mén)偵察鑒定,液相連接導(dǎo)管破裂排除了人為破壞因素。從發(fā)生事故前的記錄看,液相連接導(dǎo)管的工作壓力、溫度及使用期限均未超出規(guī)定范圍,是在正常使用條件下發(fā)生的破裂,這是造成這起事故的直接原因。(二)液氨罐車(chē)上的緊急切斷裝臵失靈是液氨泄漏擴(kuò)大的主要原因。事故發(fā)生后,氨庫(kù)西側(cè)約64米處的緊急切斷閥很快被關(guān)閉,防止了液氨儲(chǔ)槽中液 氨的繼續(xù)泄漏。雖然駕駛員對(duì)罐車(chē)上的緊急切斷閥采取了緊急切斷措施,但由于該裝臵失靈,致使罐車(chē)上液氨倒流泄漏,導(dǎo)致事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。(三)液氨罐區(qū)與周?chē)用駞^(qū)防護(hù)間距不符合規(guī)范要求,是導(dǎo)致事故傷亡擴(kuò)大的重要原因。根據(jù)《小型氨肥廠(chǎng)衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB1166689)和當(dāng)?shù)貧庀髼l件,衛(wèi)生防護(hù)距離要求為1000米,而實(shí)際最近距離不足25米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于規(guī)范要求。因此,液氨罐區(qū)與周?chē)用駞^(qū)防護(hù)間距不符合規(guī)范要求,是導(dǎo)致事故傷亡擴(kuò)大的重要原因。(四)安全管理制度和責(zé)任制不落實(shí)是發(fā)生事故的重要原因。企業(yè)在采購(gòu)液相連接導(dǎo)管過(guò)程中,沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,把關(guān)不嚴(yán),致使所購(gòu)產(chǎn)品為無(wú)證廠(chǎng)家生產(chǎn)的產(chǎn)品,給安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重隱患。企業(yè)制定的《液氨充裝安全管理規(guī)定》要求,“液氨車(chē)輛來(lái)廠(chǎng)后,由當(dāng)班調(diào)度負(fù)責(zé)檢查《液化氣體罐車(chē)使用證》、《危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證》、《駕駛證》、《押運(yùn)證》等有關(guān)證件是否齊全、合格,不合格者拒絕充裝?!倍撘喊惫捃?chē)僅有《駕駛證》、《押運(yùn)證》、《操作證》、《液化氣體罐車(chē)使用證》,未辦理《危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證》,手續(xù)不全;規(guī)定還要求,“來(lái)廠(chǎng)車(chē)輛必須保證安全閥、液位計(jì)、壓力表、緊急切斷閥、進(jìn)出口閥、手動(dòng)放空閥、排污閥的完備、好用,由調(diào)度帶領(lǐng)氨庫(kù)操作工進(jìn)行檢查。符合規(guī)定由調(diào)度填寫(xiě)充裝安全許可證并簽字,否則不許充裝?!倍髽I(yè)提供不出該車(chē)的充裝安全許可證。以上看出,企業(yè)雖然有《規(guī)定》,但未嚴(yán)格執(zhí)行,安全制度不落實(shí),這是發(fā)生事故的重要原因。有關(guān)部門(mén)在項(xiàng)目審批和城建規(guī)劃上把關(guān)不嚴(yán)、監(jiān)督不力;在危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理方面存在漏洞,措施不到位,未能及時(shí)督促企業(yè)解決安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題,致使轄區(qū)行業(yè)內(nèi)同類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生。(MIC)泄漏事故。1984年12月19日深夜11時(shí),美國(guó)設(shè)在印度的博帕爾農(nóng)藥廠(chǎng)的由于240加侖水被錯(cuò)誤地倒入45噸甲基異氰酸脂(MIC)儲(chǔ)罐內(nèi),使罐內(nèi)溫度突然升高至38度,壓力從5磅升至355磅。維修工試圖手工操作來(lái)減壓,但因罐內(nèi)壓力太大而未成功。3日零時(shí)56分,一股濃烈、酸辣的乳白氣體(劇毒物甲基異氰酸脂)從一個(gè)出現(xiàn)裂縫的安全閥泄漏出來(lái),四處擴(kuò)散,120名工人紛紛逃離,只有1名工長(zhǎng)在孤軍作戰(zhàn)中死亡。整個(gè)事故造成2500多人死亡,30萬(wàn)人撤離,印度方面估計(jì)損失20億美元。事故的教訓(xùn): 1)對(duì)劇毒物甲基異氰酸脂泄漏防護(hù)措施不當(dāng)。泄漏后長(zhǎng)達(dá)3個(gè)小時(shí)沒(méi)發(fā) 出報(bào)警;2)廠(chǎng)址選擇不當(dāng)。處在密集居民區(qū), 馬路的地方;3)雇員缺乏必要的安全常識(shí)。甲基異氰酸脂沸點(diǎn)在39℃~44℃,而事故時(shí)罐溫達(dá)到38℃;此時(shí)自動(dòng)安全閥失靈;洗滌器正在檢修,不能經(jīng)洗滌器排放氣體;臨時(shí)接通軟管排放氣體燃燒,但持軟管者臨陣脫逃,只有一個(gè)工長(zhǎng)堅(jiān)持工作,但其中毒失去點(diǎn)火能力。1997年6月27日21時(shí),北京東方化工廠(chǎng)操作工開(kāi)錯(cuò)閥門(mén),將本應(yīng)卸入B罐的輕質(zhì)柴油錯(cuò)誤地罐到已經(jīng)滿(mǎn)載石腦油的A罐中,導(dǎo)致大量石腦油溢出,揮發(fā)形成可燃性氣體,遇火引起A罐爆炸,并引起乙烯罐的爆炸和整個(gè)罐區(qū)的大火。事故造成9人死亡,39人受傷,20多個(gè)1000~10000米3裝有多種化工物料的球罐被毀。直接損失高達(dá)3億多元。事故的教訓(xùn):1)安全教育不夠,從業(yè)人員的安全意識(shí)淡薄,敬業(yè)精神與責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致操作失誤;2)安全設(shè)施存在問(wèn)題。設(shè)備在設(shè)計(jì)沒(méi)有防止誤操作的技術(shù)措施;在發(fā)生誤操作時(shí),缺乏及時(shí)發(fā)現(xiàn)和信息反饋的技術(shù)設(shè)施;3)安全管理不力。安全監(jiān)控、檢查機(jī)制不力,對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)不能實(shí)施有效的安全監(jiān)控和檢查。1991年9月3日凌晨2時(shí)30分,%一甲胺的貨運(yùn)槽罐車(chē),途經(jīng)江西上饒縣沙溪鎮(zhèn)時(shí),發(fā)生泄漏事故,致使595人中毒,其中42人死亡。一、事故過(guò)程1991年9月3日凌晨2時(shí)30分,江西省貴溪縣農(nóng)藥廠(chǎng)租用的一輛載滿(mǎn)98%。途經(jīng)上饒縣沙溪鎮(zhèn)時(shí),司機(jī)和押運(yùn)員違反有關(guān)化學(xué)毒品不得進(jìn)入居民區(qū)的規(guī)定,將汽車(chē)駛向鎮(zhèn)內(nèi)。由于該鎮(zhèn)居民在路旁亂堆石塊等建設(shè)物料,致使路面很窄。當(dāng)車(chē)偏到左側(cè)強(qiáng)行通過(guò)時(shí),其槽罐進(jìn)料口閥門(mén)被樹(shù)枝撞斷。致使大量液態(tài)一甲胺蒸氣向外噴射。頃刻間街區(qū)白色毒氣濃霧彌漫。當(dāng)時(shí)氣溫高達(dá)37℃,又值全縣停電。全鎮(zhèn)共有900名居民,其中有595人遭受不同程度的毒害。在漆黑之夜,在睡夢(mèng)中被一甲胺蒸氣的窒息性臭味刺激驚醒的居民,紛紛奪門(mén)而出,四處奔走呼救。當(dāng)場(chǎng)有6人窒息死亡。受災(zāi)的126戶(hù),住院治療有156人,其中50人重危。在事故中心區(qū)的村民,無(wú)論男女老幼無(wú)一幸免。此外,污染區(qū)內(nèi)的家畜、家禽死亡千余只。樹(shù)木、禾苗、疏菜全枯萎而死,儲(chǔ)存的水果、食物變質(zhì)毀壞。事故中先后共42人死亡。經(jīng)濟(jì)損失200萬(wàn)元以上。本次事故使昔日繁榮的沙溪鎮(zhèn)變得一片蕭條,全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展受到嚴(yán)重破壞。二、事故原因1.“9〃3”事故慘案是由多方面違章和管理混亂等原因所致。事前未辦危險(xiǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證,押運(yùn)員未進(jìn)行安全衛(wèi)生培訓(xùn),而且押運(yùn)員由采購(gòu)員兼任,采購(gòu)員未盡押運(yùn)員職責(zé);槽罐的改造、檢驗(yàn)發(fā)證系一個(gè)部門(mén)所為,使槽罐改造后存在隱患,槽罐車(chē)本身結(jié)構(gòu)不合理,進(jìn)口閥高立在罐體上邊,周?chē)鸁o(wú)護(hù)欄;司機(jī)違章將危險(xiǎn)品罐車(chē)開(kāi)進(jìn)人口稠密的村鎮(zhèn);道路不暢而強(qiáng)行通過(guò);車(chē)上無(wú)防護(hù)器具,發(fā)生泄漏事故后,押運(yùn)員不能及時(shí)進(jìn)行堵漏,司機(jī)也不能立即戴上防護(hù)器將車(chē)開(kāi)到曠野無(wú)人處,而是棄車(chē)逃命。司機(jī)系個(gè)人運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)戶(hù),外出執(zhí)行任務(wù)前,雇主未對(duì)其進(jìn)行安全教育,不交待注意事項(xiàng),將汽車(chē)開(kāi)往人口稠密地區(qū);在運(yùn)輸危險(xiǎn)品證件不全的情況下,上海某染料化工廠(chǎng)仍予灌裝;在司機(jī)和采購(gòu)員沒(méi)有危險(xiǎn)品駕駛證和押運(yùn)證的情況下,有關(guān)部門(mén)未進(jìn)行審查,就簽發(fā)了準(zhǔn)運(yùn)證,并在杭州市行駛了四條街后方離開(kāi)。2.%的一甲胺在短短的十多分鐘內(nèi)全部泄漏。當(dāng)時(shí)氣溫高達(dá)37℃,一甲胺沸點(diǎn)為—℃,故泄漏的毒物同時(shí)迅速汽化,導(dǎo)致頃刻間街區(qū)毒氣濃霧彌漫,毒物汽化程度越大,其污染程度和范圍也越大。當(dāng)日氣候悶熱,風(fēng)速很小,難以迅速吹散毒氣,而當(dāng)時(shí)的風(fēng)向有利于使毒氣沿街道擴(kuò)散,使危害增大。事故在拂曉前發(fā)生,9月初為夏末的季節(jié),當(dāng)時(shí)是逆溫氣 象條件,垂直穩(wěn)定度大,地面氣溫下冷上熱,上下空氣流動(dòng)很少,加上一甲胺密度比空氣大,使毒氣滯留在貼近地面的冷空氣層中,并緊貼地面向下風(fēng)方向擴(kuò)散。當(dāng)?shù)鼐用翊鬅崽煊邢囟?xí)慣,使呼吸帶毒氣處于較高濃度,也加大事故危害。3.事故發(fā)生后,來(lái)勢(shì)兇猛,病性險(xiǎn)惡。當(dāng)?shù)鼐用窈歪t(yī)療機(jī)構(gòu)事前毫無(wú)準(zhǔn)備,缺乏自救互救的知識(shí)和器材,對(duì)突如其來(lái)的災(zāi)害無(wú)法應(yīng)付。人們?cè)谔由杏捎跊](méi)防護(hù)器材,不明上風(fēng)向,在高濃度的毒氣污染區(qū)內(nèi)盲目亂跑,反而增加了毒氣吸入量,加重危害。在一個(gè)小鎮(zhèn)突然發(fā)生近600人中毒就醫(yī),其衛(wèi)生院的醫(yī)療力量和器材必然極度不足,加之醫(yī)務(wù)人員對(duì)一甲胺中毒病人的搶救知識(shí)知之甚少,因此不可避免地導(dǎo)致較高的中毒率和病死率。例5.金陵石化公司南京煉油廠(chǎng)油罐燃燒事故1993年10月21日18時(shí)15分,金陵石化公司南京煉油廠(chǎng)油品分廠(chǎng)半成品車(chē)間無(wú)鉛汽油罐區(qū)發(fā)生空間爆炸,引起罐區(qū)地面及310號(hào)油罐起火。經(jīng)156輛消防車(chē)、1323名消防人員17小時(shí)撲救,大火于22日11時(shí)撲滅。事故操作工、拖拉機(jī)駕駛員2人死亡。事故的教訓(xùn):1)誤操作導(dǎo)致油品泄漏。操作工在對(duì)310號(hào)油罐進(jìn)行加劑循環(huán)調(diào)和作業(yè)時(shí),本應(yīng)打開(kāi)310 罐的副出線(xiàn)主控制閥,卻錯(cuò)開(kāi)了311號(hào)罐的副出線(xiàn)主控制閥,導(dǎo)致311罐裝滿(mǎn)的汽油泵入310罐并外溢,在罐區(qū)內(nèi)外大面積擴(kuò)散,形成爆炸氣體;2)安全系統(tǒng)報(bào)警沒(méi)注意。310罐油品外溢后,曾發(fā)生聲光、計(jì)算機(jī)報(bào)警,都被操作員忽視;3)交接班沒(méi)到現(xiàn)場(chǎng)。操作員在15時(shí)15分發(fā)生操作錯(cuò)誤,16時(shí)并沒(méi)有按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接班,錯(cuò)過(guò)了發(fā)現(xiàn)泄漏的時(shí)機(jī);4)拖拉機(jī)進(jìn)廠(chǎng)沒(méi)被制止。拖拉機(jī)進(jìn)入一級(jí)防火防爆區(qū),嚴(yán)重違反安全規(guī)定;拖拉機(jī)防火安全帽形如虛設(shè),不能起到阻火作用;5)消防設(shè)計(jì)、審查、施工、驗(yàn)收管理混亂,有些隱患長(zhǎng)期得不到整改,半固定的泡沫滅火線(xiàn)底閥未裝,延誤了救火時(shí)機(jī)。例6.物料泄漏遇高溫表面或明火導(dǎo)致事故由于放空管位臵安裝不當(dāng),放空時(shí)油噴落到附近250℃高溫的閥體上引起燃燒。又加熱渣油帶水,可產(chǎn)生突沸現(xiàn)象,渣油從罐頂噴出,粘污了設(shè)備及管線(xiàn),用汽油進(jìn)行洗刷時(shí)被汽油溶解后滲淌到下面的高溫管線(xiàn)上引起自燃。1974年英國(guó)尼普洛公司己內(nèi)酰胺工廠(chǎng)的一臨時(shí)管線(xiàn)破裂,造成大量己內(nèi)酰胺泄漏,在廠(chǎng)區(qū)上空形成大量可燃?xì)怏w蒸氣云,遇明火發(fā)生大爆炸,全廠(chǎng)毀滅。1973年日本信越化學(xué)工業(yè)公司氯乙烯生產(chǎn)裝臵,由于閥門(mén)擰斷,氯乙烯貯罐內(nèi)6公斤/ 厘米2壓力約4噸重的液體,在兩分鐘內(nèi)全部噴出,擴(kuò)散面積達(dá)12000米2,氯乙稀蒸氣從催化劑的進(jìn)氣口進(jìn)入到催化劑室內(nèi),由于繼電器動(dòng)作打火,引起爆炸,接著全系統(tǒng)發(fā)生爆炸。例7.裝臵內(nèi)可燃物與生產(chǎn)用空氣混合導(dǎo)致事故生產(chǎn)用空氣主要有工藝用壓縮空氣和儀表用壓縮空氣,如果進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)和易燃物混合或生產(chǎn)系統(tǒng)易燃物料混入壓縮空氣系統(tǒng),遇明火都可能導(dǎo)致燃燒爆炸事故。某合成氨裝臵,由于天然氣混入儀表氣源管線(xiàn),逸出后遇明火發(fā)生爆炸,原因是這個(gè)生產(chǎn)裝臵的天然氣(原料)管線(xiàn)與儀表用空氣管線(xiàn)之間有一個(gè)連通管,由閥門(mén)隔開(kāi)。天然氣壓力為27公斤/厘米2,空氣壓力為7公斤/厘米2。在一次停車(chē)檢修后,有人誤將此閥打開(kāi),使天然氣通過(guò)連通管進(jìn)入儀表空氣管線(xiàn),再由儀表的排氣管逸出,遇明火引起整個(gè)控制室爆炸。易燃物料嚴(yán)禁用壓縮空氣輸送,這是因?yàn)橐兹嘉锪虾涂諝饨佑|以后,在容器內(nèi)便會(huì)形成爆炸性混合物,一旦遇到明火、高熱或靜電火花就會(huì)發(fā)生爆炸。某廠(chǎng)聚氯乙烯生產(chǎn)車(chē)間用壓縮空氣送聚合釜內(nèi)的物料,當(dāng)時(shí)由于冷卻水中斷,軸封溫度升高冒煙,造成聚合釜爆炸。正常情況下合成氨原料中,%以下,系統(tǒng)是安全的。某合成氨廠(chǎng)重油氣化爐加氧制氣,配氮裝臵的閥門(mén)沒(méi)有關(guān)(充氮管道和氧氣管道通過(guò)三通連接由兩道閥門(mén)控制,但沒(méi)有明顯的開(kāi)關(guān)標(biāo)志和警報(bào)裝臵),135℃的氧 氣經(jīng)氮?dú)饪偣?氧氣壓力大于氮?dú)鈮毫?竄入壓縮機(jī)然后進(jìn)入原料氣體精制系統(tǒng),形成氫氣和氧氣的爆炸性混合氣體,遇點(diǎn)火源系統(tǒng)發(fā)生爆炸。某廠(chǎng)一帶有攪拌裝臵的二硫化碳容器,用泵將二硫化碳抽空后充入氮?dú)?,將人孔蓋移去用刮棒清除攪拌器上的固體殘留物。由于溫度下降,器內(nèi)殘留二硫化碳蒸氣凝結(jié),體積縮小,形成負(fù)壓,空氣便從人孔進(jìn)入容器內(nèi),與二硫化碳形成爆炸性混合物,在清除殘留物過(guò)程中,刮棒和攪拌器撞擊產(chǎn)生火花,引起爆炸。發(fā)酵罐通入大量蒸氣后,若又將大量的冷液迅速加入罐內(nèi),則冷的液體使蒸氣很快凝結(jié),罐內(nèi)形成負(fù)壓,發(fā)酵罐被吸癟。某油頁(yè)巖干鎦裝臵多次發(fā)生爆炸火災(zāi)事故,原因是干鎦氣體(煤氣)內(nèi)含大量水蒸氣,停產(chǎn)后溫度下降,水蒸氣冷凝,設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,從不嚴(yán)密處漏入空氣,形成爆炸性混合物積存于管道及設(shè)備內(nèi),再開(kāi)車(chē)時(shí)爐火竄入引起爆炸。,液氨沖出事故發(fā)生日期 1988年4月11日、發(fā)生單位湖北漢陽(yáng)縣氮肥廠(chǎng)、原因類(lèi)別設(shè)備附件有缺陷事故經(jīng)過(guò) 11月晚8時(shí),2號(hào)液氨貯槽液計(jì)玻璃管突然斷裂,液氨溢出,現(xiàn)場(chǎng)一片白霧,視線(xiàn)不清,值班主任甲帶氧氣呼吸器進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)想關(guān)貯槽閥門(mén)堵漏,最后在墻角窒息死亡。原因分析(1)液位計(jì)玻璃管安裝不穩(wěn)定,導(dǎo)致疲勞斷裂,液氨溢出;(2)現(xiàn)場(chǎng)搶救、指揮不當(dāng),監(jiān)護(hù)措施不力,致使甲感到不適時(shí),無(wú)力脫出現(xiàn)場(chǎng)。教訓(xùn)(1)液位計(jì)安裝應(yīng)符合質(zhì)量要求,應(yīng)用高壓板式液位計(jì)取代玻璃管式液位計(jì),或采用磁性翻板液位計(jì);7(2)到事故現(xiàn)場(chǎng)處理應(yīng)有可靠救護(hù)設(shè)備,配戴氧(空)氣呼吸器,救護(hù)應(yīng)由兩人同去,互相監(jiān)護(hù)。發(fā)生日期 1987年6月22日、發(fā)生單位安徽省毫州市化肥廠(chǎng)、原因類(lèi)別設(shè)備制造缺陷,管理混亂事故經(jīng)過(guò) 5月31日停車(chē)檢修,至6月20日開(kāi)車(chē)時(shí),發(fā)現(xiàn)液氨數(shù)量不足,即向市蛋品廠(chǎng)借用液氨貯槽去太和化肥廠(chǎng)求援液氨。21日運(yùn)
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