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正文內(nèi)容

寶業(yè)絲綢節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告(編輯修改稿)

2024-08-13 11:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 COD 濃度在10000mg/l, PH值 14 左右,治理難度較大。這部份水盡管水量只占繅絲生產(chǎn)企業(yè)總用水量的 3%左右,但污染總量要占企業(yè)總量的一半以上,公司對該污水的工藝方法的選擇,一是治理達(dá)標(biāo)排放,二是深度凈化回用于副產(chǎn)品生產(chǎn),實現(xiàn)污水零排放。水質(zhì)、水量未在 企業(yè)實測,現(xiàn)按經(jīng)驗值: 污水名稱 PH 水量( m3/d) COD( Mg/l) BOD( Mg/l) 汰頭生產(chǎn)污水 11~ 16 70 11000 4000 汰頭生產(chǎn)漂洗水 8~ 9 40 1500 700 工藝流程及說明: 工藝流程圖 工藝說明 ( 1)生產(chǎn)污水的產(chǎn)生 副產(chǎn)品(滯頭)的生產(chǎn),絕大多數(shù)生產(chǎn)廠采用聯(lián)合汰頭機生產(chǎn) 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 16 (或滯頭機),其生產(chǎn)過程就是蛹襯與蠶蛹的分離過程,在該過程中有一定數(shù)量破碎蛹體、堿性物質(zhì)、蛹油和絲膠等有機物,隨水排出即產(chǎn)生 了副產(chǎn)品生產(chǎn)污水。 ( 2)固液分離 蛹體的主要成份是粗蛋白,破碎的蛹體呈不規(guī)則粒狀,經(jīng)過固液分離裝置,可將其部分分離出(蛹體干燥處理后,是較好的飼料蛋白),經(jīng)分離后的污水,污染物含量降低。 ( 3)厭氧浮渣 副產(chǎn)品污水經(jīng)固液分離后,仍有不少懸浮污染物和溶解污染物在水中,經(jīng)過厭氧發(fā)酵這些物質(zhì)很易上浮聚結(jié),厭氧浮渣就是利用該污水的特點,消減污水的污染物負(fù)荷。 ( 4) UASB處理裝置 UASB 反應(yīng)器也稱升流式厭氧反應(yīng)器,該裝置于上世紀(jì)八十年代自歐洲引入我國,經(jīng)過多年的實踐與完善,現(xiàn)廣泛應(yīng)用于處理高濃度有機污水的場合 中,其特點是停留時間短,產(chǎn)氣量大,占地面積小,負(fù)荷率高等優(yōu)點。 ( 5)污水沉淀池,與污泥回流 UASB 運行過程中,需保持一定的流動,上部雖有三相分離器,但也有一定比例污泥被水帶出,而這些污泥如進(jìn)入后道處理裝置中,會增加處理負(fù)荷。而回流于 UASB中,可有助于該裝置的生化效果。 ( 6)壓力接觸氧化與回流池 壓力接觸氧化是好氧生物處理的一種方式,它與回流池聯(lián)合使用,可以更大限度的提高氧的利用率,污水經(jīng)加壓強氧化生物處理后,出水可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 17 鍋爐改造工程 改造前使用 1 臺 10 噸 SHL1013A 型燃煤鍋爐 ,通過該公司近年來能耗統(tǒng)計,該鍋爐熱效率僅為 %,熱效率低、浪費大量能源。該公司年需要蒸汽 45000 蒸噸 ,按每小時產(chǎn)生 10 蒸噸的蒸汽需要消耗原煤 1287kg。 本次鍋爐改造本著長期、穩(wěn)定、高效、低磨損的原則,采用高低混合流速循環(huán)流化床鍋爐專利技術(shù),內(nèi)置高溫水冷分離器,單級分離單級返料。最大限度充分利用鍋爐原有汽包、構(gòu)架,保持鍋爐原有高度、寬度、深度方向外形尺寸不變。 通過同行業(yè)相關(guān)單位改造完成后的實踐數(shù)據(jù), 10 噸 SHL1013A 型燃煤鍋爐,理論熱效率為90%以上,實際熱效率為 75%。 本方案技術(shù)特點 采用高低混合流速循環(huán)流化床鍋爐專利技術(shù)。 (1)采用高、低混合流速循環(huán)流化床燃燒方式,鍋爐的有效容積大,燃燒完全,熱效率高,磨損輕 鍋爐采用高低混合流速循環(huán)流化床結(jié)構(gòu)設(shè)計,使鍋爐 900℃以上的有效容積達(dá) 435m3,均勻噸汽有效容積達(dá) ,煙氣停留時間達(dá),使分離器不能分離的粒徑小于 80μ m的細(xì)煤粉顆粒通過爐膛一次性燃燒完全,飛灰含碳量低,熱效率高,熱效率可達(dá) 90%以上。 鍋爐上部為高流速,煙氣流速為 4m/s,攜帶能力強,分離效率高;下部為低速 床,煙氣流速為 。由于爐膛內(nèi)的灰濃度隨高度增加成降低趨勢,在爐膛的下部灰濃度較大,在此處采用較低的煙氣流速,即使在沒有任何防磨措施的情況下也可以有效防止膜式壁受熱 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 18 面的磨損,爐膛上部灰濃度較低,因此選取適當(dāng)高一點的煙氣流速也不會出現(xiàn)磨損問題 (2)采用內(nèi)置水冷上排氣高溫旋風(fēng)分離器,分離效率高、分離器阻力低,運行穩(wěn)定可靠 a、采用內(nèi)置方形分離器結(jié)構(gòu)形式,分離器、料腿與鍋爐為一個整體,鍋爐結(jié)構(gòu)布置緊湊,占地面積小,可以在不進(jìn)步汽包的情況下充分利用鍋爐原有構(gòu)架及空間,把高速床無法利用的爐膛與分離器之間的 空間充分利用起來,進(jìn)步爐膛的有效容積,使分離器不能分離的煤粉顆粒通過爐膛時一次性燃燒完全,進(jìn)步鍋爐熱效率及運行的經(jīng)濟性。 b、采用水冷上排氣旋風(fēng)分離器,是當(dāng)今循環(huán)流化床鍋爐的先進(jìn)分離器形式,屬第三代分離器技術(shù),易于大型化,分離效率高,分離效率達(dá)到 99%以上,保證除塵灰中粒徑小于 80μ m的細(xì)灰份額大于 80%。 c、分離器采用水冷結(jié)構(gòu),分離器既是鍋爐蒸發(fā)受熱面的一部分,同時又保護(hù)分離器免受高溫?zé)煔鉄龎?,與盡熱型旋風(fēng)分離器相比,使用壽命及檢驗周期都大大延長,是當(dāng)今最為先進(jìn)的分離器。 d、分離器灰斗及料腿為全水冷形 式,可將分離下來的飛灰適當(dāng)冷卻,避免飛灰重燃結(jié)焦,堵塞返料管,進(jìn)步鍋爐運行的穩(wěn)定性。 e、由于爐膛、分離器、料腿為一個整體且同為水冷結(jié)構(gòu),膨脹系數(shù)一致,它們之間的連接不需要設(shè)置高溫膨脹節(jié),沒有盡熱分離器膨脹節(jié)損壞泄露的問題。 f、分離器阻力低、分離效率高 通過對分離器結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計,分離器阻力較傳統(tǒng)高溫旋風(fēng)分離器大為降低但分離效率不降低,熱態(tài)運行阻力約為 400Pa— 700Pa,傳 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 19 統(tǒng)高溫旋風(fēng)分離器典型熱態(tài)運行阻力為 980Pa— 1960Pa,系統(tǒng)阻力降低減少了引風(fēng)機運行電耗,進(jìn)步了鍋爐運行的經(jīng)濟性。 (3)分 離器置于過熱器、省煤器前,分離、返料溫度高,過熱器、省煤器不在灰循環(huán)回路中,磨損大為減輕 采用水冷高溫旋風(fēng)分離器,分離器置于過熱器、省煤器前,分離溫度高達(dá) 950℃,返料溫度高達(dá) 850— 950℃,物料返回爐膛后重燃 條件好,有利于飛灰的燃盡。同時由于對煙氣中的飛灰進(jìn)行了分離,使進(jìn)過熱器、省煤器的煙氣含塵濃度大為降低,飛灰粒徑細(xì)化,大大減輕了過熱器、省煤器的磨損,過熱器、省煤器無需噴涂防磨。 (4)采用帶橫埋管、爐膛全膜式壁懸吊結(jié)構(gòu)布置方式,負(fù)荷穩(wěn)定 由于埋管受熱面的吸熱量占整個蒸發(fā)吸熱量的 40%,負(fù)荷一 般都能保證,并有一定的超負(fù)荷能力。埋管屬于沉醉受熱面,受到高濃度高溫床料的激烈沖洗,集對流傳熱和輻射傳熱于一體,傳熱系數(shù)高達(dá)爐膛水冷受熱面的 2— 3倍,且爐膛容積較大,爐膛蒸發(fā)受熱面有富余,因此在爐膛稀相區(qū)下部敷設(shè)部分衛(wèi)燃帶來調(diào)整爐膛出口溫度。同時,爐膛稀相區(qū)下部灰濃度較高內(nèi)循環(huán)強烈,衛(wèi)燃帶還可防止高濃度灰對膜式壁受熱面產(chǎn)生磨損。當(dāng)運行煤種或進(jìn)爐煤粒度出現(xiàn)較大變化時,可以通過調(diào)整衛(wèi)燃帶的面積方便的調(diào)整爐膛出口溫度。 (5)采用自平衡型 U型閥返料器 U 型閥返料用具有自我調(diào)整,自我平衡能力,當(dāng)進(jìn)爐煤煤種、粒度 產(chǎn)生變化或變負(fù)荷時, U型閥返料器能自動平衡返料量的變化,無需人為調(diào)整,返料順暢,穩(wěn)定可靠,是當(dāng)今循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用最廣泛的返料器。 (6)采用自流式風(fēng)力給煤裝置 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 20 本給煤裝置經(jīng)過長期運行,運行良好,在水分合適的情況下不堵塞。給料口有兩股不同方向的播料風(fēng)口。一股水平,另一股向上 15176。角??筛鶕?jù)燃料粒度、水分的不同調(diào)節(jié)二股風(fēng)的風(fēng)量,使燃料均勻播撒進(jìn)床,并可對燃燒份額及過熱汽溫作少量調(diào)節(jié),有效改善給料口四周氧情況。 (7)脫硫 系統(tǒng)裝置 來自鍋爐的含塵煙氣首先通過離心力的作用,煙氣中的 較小 顆粒被甩向塔壁,并被自 上而下流動的吸收液捕集。含煙塵及硫氧化物的煙氣流通過進(jìn)口煙道進(jìn)入筒體,含有[ OH]離子的堿性水從脫硫塔中不同的部位由螺旋噴嘴噴出,形成與煙氣成逆向的多排高速霧化水幕,增加了煙塵硫氧化物與水的碰撞概率,并充分利用霧化液滴的速度來造成很高的氣液相對速度,以保證除塵和脫硫效果。同時氣體上升增加了氣液傳質(zhì)的表面積和湍動狀態(tài),提高了傳質(zhì)速率,二氧化硫與堿液發(fā)生氣液交換,進(jìn)一步提高了脫硫效果。脫硫生成物隨水流到脫硫塔底部,從 排出 孔排走,在筒體底部封底并設(shè)有水封槽以防止煙氣從底部泄漏,備有清理孔便于進(jìn)行筒體底部清理。 進(jìn)步熱效率的措施 進(jìn)步鍋爐熱效率的途徑有三:一是進(jìn)步鍋爐的有效容積,二是進(jìn)步分離器的分離效率,三是進(jìn)步分離返料溫度。 (1)進(jìn)步鍋爐有效容積 將鍋爐后墻后移,采用高低混合流速結(jié)構(gòu),增大了爐膛的容積,爐內(nèi)受熱面通過衛(wèi)燃帶調(diào)節(jié),使各部位的溫差控制在 50度以內(nèi),整個爐膛溫度都在 900℃以上,整個容積都是有效容積,總有效容積可以達(dá)到 435m3,噸氣有效容積 ,按 900℃計算,煙氣停留時間進(jìn)步到 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 21 ,使分離器不能分離的粒徑小于 80μ m煤粉顆粒通過爐膛時一次性燃燒完全,有效降低了飛灰的含碳量。 (2)進(jìn)步分離器的分離效率和分離返料溫度 通過對分離器設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,分離器阻力降為 400Pa—700Pa,分離效率高達(dá) 99%以上,分離溫度高達(dá) 950℃以上。旋轉(zhuǎn)煙氣的擾動打破了灰包碳結(jié)構(gòu),煙氣與循環(huán)灰強烈的混合使分離內(nèi)燃燒在較低氧濃度的情況下也十分強烈,促進(jìn)飛灰的燃盡,降低飛灰的含碳量。又是高溫返料,返料溫度高達(dá) 850— 950℃,有利于飛灰燃燼。循環(huán)倍率為 57,熱效率高達(dá) 90%以上,飛灰含碳量可降至 5%以下。 進(jìn)步負(fù)荷的措施 本方案采用高低混合流速循環(huán)流化床專利技術(shù),下部布置有埋管,埋管的吸 熱量是整個蒸發(fā)吸熱量的 40%以上,所以在燃用低熱值燃料時,也可使鍋爐的出力能夠達(dá)到滿負(fù)荷,并有一定的超負(fù)荷能力。在進(jìn)爐煤低位發(fā)熱量比設(shè)計煤種低位發(fā)熱量下降 500Kcal/kg,上浮1500Kcal/kg 的范圍內(nèi),都可以保證鍋爐負(fù)荷在 75T/H經(jīng)濟穩(wěn)定運行 ,各參數(shù)符合運行要求,并保證有 10%以上的超負(fù)荷能力。 防磨措施 (1)埋管 埋管最低點位置選擇公道為 450mm,穿過埋管的煙氣流速低,不超過 ,加之埋管采用不銹鋼防磨鰭片,使用壽命長,燃4000Kcal/kg 的煙煤,埋管壽命可達(dá) 4年以上 。 (2)爐膛、分離器 爐膛密相區(qū)、分離器進(jìn)口、分離器內(nèi)壁、料腿、返料器、分離器出口均采用鋼玉耐磨澆注料或可塑料,爐膛稀相區(qū)衛(wèi)燃帶采用高強耐 陜西安康寶業(yè)絲綢有限公司節(jié)能技術(shù)改造 項目可行性研究報告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 3 月 22 磨防磨澆注料。傳統(tǒng)循環(huán)流化床鍋爐的分離器是磨損最為嚴(yán)重的部位,短的不到一個月便無法運行,采用本方案設(shè)計的鍋爐在運行半年及一年后停爐檢查,剛玉耐磨澆注料、可塑料完好無損,施工時模板間的澆注料漏漿印記仍在,未發(fā)現(xiàn)有磨損的跡象。 (3)過熱器、省煤器 由于過熱器、省煤器前布置高溫分離器,過熱器、省煤器進(jìn)口煙氣濃度大為降低且粒徑細(xì)化,這樣大大減少了煙氣中飛灰顆粒對過熱器 、省煤器的沖洗、磨損。并且過熱器、省煤器迎風(fēng)面及彎頭均焊有防磨片或防磨瓦,這樣過熱器、省煤器壽命就大大延長,過熱器壽命可大于 10 年、省煤器壽命可大于 5年。采用本方案設(shè)計的鍋爐在運行半年及一年后停爐檢查,受熱面及防磨瓦完好,未發(fā)現(xiàn)有磨損的跡象。過熱器、省煤器等受熱面根本不需要噴涂防磨。 (4)空氣預(yù)熱器 空氣預(yù)熱器進(jìn)口裝有防磨套管,防磨套管磨損后只需更換防磨套管即可。 改造后鍋爐技術(shù)性能參數(shù) 蒸發(fā)量: 10t/h 蒸汽壓力: 蒸汽溫度: 450℃ 給水溫度 : 105℃ 排煙溫度:≤ 150℃ 負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍: 50~ 110% 鍋爐排煙原始含塵濃度:≤ 15g/Nm3 灰渣中的可燃物:≤ %
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