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正文內(nèi)容

創(chuàng)一流工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-09-27 23:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 動共分四個階段(既宣傳發(fā)動階段、找差距定目標階段、定措施挖潛力階段、到年末的考核驗收階段)。 9月末廠組織 “ 大干 100 天,東北創(chuàng)一流,行業(yè)創(chuàng)一流 ” 動員大會 第 8 頁 共 17 頁 上,催化、酮苯、焦化、石蠟、生產(chǎn)處、機動處等單位在會上做了表態(tài)發(fā)言,提出了創(chuàng)一流的高標準目標、措施及打算。在樹高標準活動中,我們把高標準分為經(jīng)濟技術(shù)指標高標準和管理工作高標 準兩大類。在經(jīng)濟技術(shù)指標高標準上,向國內(nèi)同行業(yè)進行對比后制定爭創(chuàng)目標,落實措施;在制定管理工作高標準時,從軟件到硬件都制定目標、落實措施、完善了制度。通過 “ 樹高標準、創(chuàng)一流 ” 活動將每個裝臵與國內(nèi)同行業(yè)先進水平的對比分析,找差距,定標準,深挖潛力,預(yù)計全年煉油能耗完成 84kgeo/t,與 99 年煉油單耗 ,與年初公司指標 90kgeo/t 相比降低 6kgeo/t,降低成本 2, 153 萬元 .同時,對車間的考核指標進行了修改,重新修訂業(yè)績合同主要指標,如:酮苯能耗由 86kgeo/t 修改為 83kgeo/t 等。 同時,我們積極組織開展樹高標準活動,把全廠各項指 標進行層層分解,并同國內(nèi)指標進行對比,與同行業(yè)相比較,采取措施,嚴格考核。到目前為止,基層車間有 43 個單項指標超過處室下達的考核指標,加氫等車間 8 個單項指標實現(xiàn)后,能進入中油集團前三名,催化車間等 10 個單項指標力爭明年全國第一,有 46 個單位制定了 76 項高標準爭創(chuàng)措施,出臺并完善了9 項管理高標準,確?;顒佑袟l不紊地進行。 二、深挖潛力、力爭全面完成公司業(yè)績目標 年初,撫順石化分公司與我廠鑒定 了 25 項業(yè)績目標,我廠 第 9 頁 共 17 頁 組織各職能處定,將公司下達的 25 項業(yè)績目標層層分解到各個單位,并分別與廠長簽訂了 53 份業(yè)績合同,同時廠決定通過深入挖潛增效保證指標完成,經(jīng)三次廠領(lǐng)導(dǎo)、處室、車間的共同討論,確定了挖潛增效項目 84 項,預(yù)計效益 億元。我廠又制定了《石油一廠生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》,以確保業(yè)績合同的完成。 1- 8 月份在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全廠各單位的共同努力下,克服種種不利因素,共完成挖潛增效項目 60 項,效益 億元,從而使各項費用指標全面按時間進度完成,為實現(xiàn)全年的業(yè)績目標 打下了良好的基礎(chǔ)。 8月 13日公司召開由各廠廠長及總會計師參加的緊急會議,主要議題是面對公司目前的嚴峻形勢,各廠如何采取措施,繼續(xù)壓縮年初的費用指標,從下半年開始扭虧為盈。由于考核指標計算口徑發(fā)生變化,我廠出現(xiàn)了較大的費用缺口。廠部及時召開主管部門會議,由財務(wù)處牽頭對 17 月份完成情況做了總結(jié),根據(jù)公司要求,與先進水平對比,分析原因,找出差距,提出措施,通過節(jié)能降耗降低成本,大力壓縮可控費用支出,消化費用缺口,共確定了后四個月挖潛增效 億元。 九月份公司召開了黨委擴大會,進一步明確各 單位的指標,我廠后四個月單位加工費由年初的 元 /噸壓縮為 元 /噸,難度之大是前所未有的。為完成公司新的業(yè)績目標,廠 第 10 頁 共 17 頁 部及時傳達公司會議精神,多次召開各主管處室會議專題研究,并結(jié)合 “ 樹高標準 ” 活動提出了大干 100 天, “ 東北爭第一,行業(yè)創(chuàng)一流 ” 的口號,同時把各項指標逐項分解,逐個裝臵落實,詳細分析目前我廠現(xiàn)狀及與國內(nèi)同行業(yè)的差距,并重新簽訂了全廠各基層單位的業(yè)績合同。并在原來指標的基礎(chǔ)上將修理費壓縮5645 萬元,管理費壓縮 590 萬元,銷售費壓縮 210 萬元,降能耗降低成本 2153 萬元,調(diào)整后新增 加效益 8560 萬元,預(yù)計全年挖潛增效可完成 34995 萬元。 110 月份,在全廠各單位的共同努力下,挖潛增效工作取得了較好的成效,至 10 月末,共完成挖潛增效項目 68 項,完成效益 26235 萬元。其中:降低勞務(wù)費 1210 萬元,節(jié)省和壓縮管理費用 6648 萬元,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化生產(chǎn)方案創(chuàng)效 12213 萬元,全廠能耗降低創(chuàng)效 2500 萬元,各項費用指標也全面按時間進度完成,為全年費用指標的完成奠定了基礎(chǔ)。 三、加強生產(chǎn)管理,保證生產(chǎn)裝臵安穩(wěn)長運行 加大 “ 節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽 ” 管理力度,為廠 多創(chuàng)效益 .為貫徹公司關(guān)于加強 “ 節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽 ” 工作,十月份,我們在全廠范圍內(nèi)對現(xiàn)有水、電、汽、風(fēng)使用及分布情況在普查的基礎(chǔ)上找出存在問題,采取措施,找出解決辦法,降低動力費用,落實了加氫罐區(qū)伴熱泛汽統(tǒng)一回收后供熱電車間生水加溫,可回收利用伴熱泛汽 3 噸 /時 。西蒸餾裝臵原采暖水熱源為裝臵渣油 第 11 頁 共
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