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水鋼高效率低成本潔凈鋼生產平臺建設與思考(編輯修改稿)

2025-03-23 12:16 本頁面
 

【文章內容簡介】 間長。 ? 新氧槍: 1)供氧能力強,射流長度大,熔池攪拌力強,氧氣利用率高,氧氣消耗下降 ; 2)噴濺小,脫磷率高; 3)冶煉周期短,轉爐平均冶煉周期下降 min。 新氧槍氧氣射流速度模擬圖 19 精確終點控制 ? 工藝研究開發(fā) 1)高拉碳脫磷工藝 2)轉爐雙渣操作 3)釩鈦鐵水冶煉 4)建立不同鐵水 Si%、 Si%+ Ti%、低鐵水比、全鐵水冶煉等轉爐靜態(tài)操作模型 ? 轉爐 TCO檢測系統(tǒng)提高終點控制的精度 ? 根據不同鋼種要求進行終點精確控制: 1) 82B冶煉,保證出鋼磷達到鋼種要求,使出鋼碳含量%~ %的合格率達到了 95%,實現(xiàn)高碳出鋼。 2)減少脫氧劑的消耗和夾雜物的生成。 20 LF爐精煉工藝 ? 原鋼包 1)單透氣磚 2)透氣磚位置靠近電極,氬氣泡影響電弧穩(wěn)定性 ? 新鋼包 1)雙透氣磚 2)底吹氣形成的氣液兩相區(qū)錯開 LF精煉爐電極位置,精煉時電極能平穩(wěn)起弧,提高了攪拌效果、降低了混勻時間。 底吹磚布置優(yōu)化 21 ? 鋼包底吹透氣磚改造前后布置示意圖 22 成分調整工藝優(yōu)化 ? 原工藝:轉爐出鋼加入增碳劑后,出鋼過程吹氬攪拌強度和時間不足,造成取樣分析結果偏差較大,精煉爐成分調整后波動較大,不利于穩(wěn)定產品性能。 ? 現(xiàn)工藝: 1)底吹氬工藝優(yōu)化 2)分步調整成分 3)以 82B為代表的高碳鋼碳準度(目標值 177。 %)穩(wěn)定在85%~ 90%,為鋼材性能的穩(wěn)定打下良好基礎。 23 縮短精煉周期 ? 原精煉周期 1)精煉周期較轉爐冶煉周期平均長 6 min左右; 2)轉爐在連續(xù)冶煉經精煉爐的鋼水時每爐均需停爐等待; 3)連鑄也被迫降低拉坯速度。 ? 現(xiàn)精煉周期 1)各步驟時間量化、優(yōu)化; 2)精煉周期縮短了 7分 15秒,保障了轉爐 LF精煉 連鑄快速協(xié)調的鋼水銜接,恒拉速澆鑄。 24 喂絲設備改進 ? 原喂絲設備:喂絲過程中,鋼液飛濺和高溫影響,喂絲設備粘鋼堵塞、變形損壞,不能正常喂絲。 ? 現(xiàn)喂絲設備 1)一種簡便快捷的只需一人在 2 min內便可完成的處理方法,保證了喂絲處理效果,減少了處理時間和職工勞動強
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