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正文內(nèi)容

29mw循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)研制與推廣應(yīng)用(編輯修改稿)

2025-08-26 02:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 位參 數(shù)額定供熱量MW29額定出水壓力Mpa額定出水溫度℃150額定給水溫度℃90排煙溫度℃190鍋爐效率%170設(shè)計煤種貧 煤受熱面積爐膛m2 162省煤器m2空氣預(yù)熱器m2764布風(fēng)板面積m2運行層平臺標高m鍋筒中心標高m20出水管直徑Фmm325回水管直徑Фmm325最大件重量t~鍋爐體積(長寬)mm  29MW流化床熱水鍋爐的技術(shù)特點:  太原鍋爐集團有限公司生產(chǎn)制造的29MW循環(huán)流化床熱水鍋爐,該鍋爐主要有以下優(yōu)點:  (1)燃料適應(yīng)范圍廣  與層燃爐相比,其使用煤種的適應(yīng)范圍較廣泛,包括高灰份、高水份、低熱值、低發(fā)揮份煤?! ?2)廉價脫硫  燃用高硫煤時,因為燃燒溫度可控制在CaO與煙氣中SO2反應(yīng)生成CaSO4的最佳反應(yīng)溫度,因此只需向爐膛添加石灰石即可完成煙氣的脫硫過程。同時,由于脫硫劑在循環(huán)回路中有足夠的停留空間,并與煙氣中的SO2的充分反應(yīng),因此使循環(huán)流化床鍋爐在較低的摩爾比下就可滿足環(huán)保排放要求,與其它脫硫方式相比,不但減少了設(shè)備投資和運行費用,而且操作簡單易行?! ?3)控制排放  循環(huán)流化床鍋爐燃燒溫度低及分級送風(fēng)可以降低燃燒過程中NOx的生成量,能滿足排放要求?! ?4)高效率燃燒  循環(huán)流化床燃燒室內(nèi)氣固間高滑移速度導(dǎo)致固體顆粒在床內(nèi)橫向、縱向混合良好,通過兩級返料循環(huán),燃料在爐內(nèi)有很長的停留時間,因此循環(huán)流化床燃燒有很高的碳燃燼率?! ?5)消除熔渣影響  循環(huán)流化床燃燒室內(nèi)的溫度在850~900℃之間,低溫燃燒不產(chǎn)生熔渣,降低了堿性鹽的揮發(fā),因而減少了鍋爐的腐蝕和對流受熱面的沾污。  (6)負荷調(diào)節(jié)范圍比較大  該型循環(huán)流化床鍋爐在30~40%負荷時,不加輔助燃料也可穩(wěn)定燃燒,負荷調(diào)節(jié)能力較大;鍋爐不僅能穩(wěn)定地在100%的負荷下運行,而且有110%超負荷能力。  29MW循環(huán)流化床鍋爐結(jié)構(gòu)簡介  該型鍋爐采用“π”布置的單鍋筒橫置形式,(),流化床為無水冷壁干床式結(jié)構(gòu)。爐膛帶有45176。切角膜式壁矩形布置形式,水冷壁四周布置有剛性梁,以確保鍋爐運行時水冷壁平面的剛性。爐體采用懸掛結(jié)構(gòu),敷管爐墻,由于采用了全膜式壁水冷爐膛,因此在流化床內(nèi)不再設(shè)置埋管受熱面。爐膛出口處布置有煙氣導(dǎo)流板,煙氣經(jīng)導(dǎo)流后,進入第一級百葉窗分離器,被收集的物料進入爐膛后部膜式壁組成的水冷貯料斗,并在此處降溫后,由一級返料口返回爐膛,循環(huán)燃燒。煙氣經(jīng)第一級百葉窗分離后,再進入自然循環(huán)對流受熱面,經(jīng)對流放熱后,煙氣全部進入外置式旋風(fēng)分離器,再一次將收集下的細料經(jīng)二級返料口返回爐膛繼續(xù)燃燒。完成兩級分離后的煙氣經(jīng)省煤器、空氣預(yù)熱器進入尾部煙道。冷空氣分別由一、二次風(fēng)機送入空氣預(yù)熱器。一次風(fēng)預(yù)熱后,送入流化床下部風(fēng)室;二次風(fēng)預(yù)熱后,進入流化床上部。二次風(fēng)采用切圓布置,二次風(fēng)量接近于總風(fēng)量的45%。四、項目的實施、管理措施及方法  目標明確以后,為了確保此項目的順利實施,達到預(yù)期的技術(shù)要求和經(jīng)濟效益指標,使設(shè)備運行在良好的狀態(tài),發(fā)揮最大的效能。我們進行了項目的前期論證和參觀學(xué)習(xí),施工過程中由有豐富現(xiàn)場經(jīng)驗的工程技術(shù)人員作為現(xiàn)場代表,層層把關(guān),嚴格施工質(zhì)量標準,項目施工完畢后,由專業(yè)技術(shù)人員進行統(tǒng)一驗收把關(guān),對不合格之處堅決進行整改,直至合格方可投入運行,并在運行初期對鍋爐的各項運行參數(shù)進行了測試并取得了改進經(jīng)驗?! ⒂^學(xué)習(xí)、人員培訓(xùn)及在該項目實施過程中我們的業(yè)績  在項目實施前,我們派技術(shù)人員對類似的爐型進行了實地考察,并參加了中科院在河北趙縣舉辦學(xué)習(xí)班,通過對明水熱電廠、趙縣熱電廠、滑縣熱電廠的考察和學(xué)習(xí)班的學(xué)習(xí),我們認識到循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)是一種新的、有廣闊推廣前景的技術(shù),但同時也存在著嚴重的問題,一是燃燒室易結(jié)焦;二是,旋風(fēng)分離器易結(jié)焦,造成返料中止;三是,旋風(fēng)分離器頂部及兩側(cè)耐火材料易磨損、坍塌;四是,流化床圍燃帶部分耐火砼易脫落;五是流化床頂部耐火砼難以施工且極易脫落;六是,個別受熱面磨損嚴重,在短時間內(nèi)便磨穿漏水。這些缺陷直接影響鍋爐的正常運行,所以當(dāng)時鍋爐連續(xù)運行最短的只有六天,最長的也不足一個月,我們針對存在的這些問題,同中科院、太原鍋爐廠進行了認真的研究,從鍋爐結(jié)構(gòu)及施工工藝、材料上都做了極大的改進和提高,從而減少了鍋爐運行的事故
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