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集團公司瓦斯治理技術(編輯修改稿)

2025-08-10 02:23 本頁面
 

【文章內容簡介】 以2000米長巷道計算,僅封孔費可節(jié)省170萬元以上。4 結 論 條帶預抽地點積極采取增透措施是提高抽采效果的前提。煤層透氣了,細套管(Φ12mm)能抽出大純量瓦斯;反之,套管雖粗,大馬拉小車,抽不出多少瓦斯。 定點(段)式采用囊袋返漿管作為抽采管,,較傳統(tǒng)式孔口“一堵多注”封孔單孔節(jié)省成本35~76%。 定點(段)式封孔工藝適用于穿層鉆孔預抽,特別對地壓大、圍巖破碎不易封堵及運輸進材困難地點,省時、省力、省材料,且抽采效果好,而巷道噴注漿對鉆孔抽采濃度影響不大。 快速測壓技術及裝備研制1 問題的提出傳統(tǒng)測壓鉆孔施工需要三次注漿,測壓鉆孔施工時間長、工序復雜,鉆孔巖層段有涌水時,注漿堵水困難,容易造成測壓室內進水,造成測壓數(shù)值失真,存在鉆孔施工工藝復雜、鉆孔施工時間長,導致測壓周期長、鉆孔巖層段涌水封堵困難等問題。2 測壓技術及裝備 鉆孔施工。按鉆孔設計參數(shù)一次性用Ф113mm鉆頭施工至見煤2m后停鉆,采用壓風將孔內煤巖粉吹盡,起出鉆桿。 封孔技術。 下套管:自孔口依次下1根2m的1吋PVC花管、1根1m的1吋PVC實管(固定囊袋1)、3根2m的1吋PVC實管、1根1m的1吋PVC實管(固定囊袋2)、采用管接進行連接;花管處于煤層段,包有紗網且前端帶有尖錐;測壓膠管(直徑6mm)穿過囊袋囊袋2,然后插入花管內;囊袋1處于煤層底板位置,囊袋2兩端采用實心錐形接頭固定。 注漿:首先采用注漿管1進行注漿,當囊袋1膨脹后,鉆孔出漿,此時停止注漿并用清水反復沖刷注漿管1;再用注漿管2進行注漿,當囊袋2膨脹后,爆破閥打開,繼續(xù)注漿直至注漿管1返漿后扎緊注漿管1,當注漿壓力穩(wěn)定在2MPa及以上時,注漿結束。封孔如圖1所示。 測壓裝置。測壓裝置主要由囊袋封孔器、1吋PVC套管、1吋拉絲鐵套管、6mm測壓管(符合AQ10472007標準)和壓力表組成。其中,囊袋封孔器是氣室封堵裝置,1吋PVC套管是連接各部分的骨架,1吋拉絲鐵套管外纏繞紗布,是測壓氣室,6mm測壓管,其孔底段為花管,是測壓通道。結構圖如圖2所示圖2 結構圖 注意事項。 下套管封孔前根據(jù)見煤點計算好測壓管長度,確保囊袋1封至煤層底板位置。 :1配置水泥漿液,前期注漿要放慢注漿速度,確保囊袋漲開、爆破閥正常打開。 后續(xù)注漿時可稍微加快注漿速度,待注漿壓力穩(wěn)定在2MPa及以上后方可停止注漿。 待封孔注漿結束凝固24h后方可裝壓力表,及時觀測壓力表讀數(shù)。3 現(xiàn)場試驗情況 顧橋礦南區(qū)南三矸石膠帶機石門揭112煤測壓鉆孔試驗情況。 試驗區(qū)瓦斯地質情況112煤層結構復雜,軟分層不發(fā)育,揭煤區(qū)段無大的地質構造影響,瓦斯賦存條件良好。根據(jù)南三112回風斜巷揭11112煤層實測資料, ,;, ,;。 測壓孔設計在南三矸石膠帶機石門迎頭左幫鉆場設計2個測壓孔,距112煤法距7米位置,1孔方位55176。、傾角60176。、設計孔深23m,2孔方位96176。、傾角61176。、設計孔深21m。 測壓情況兩個測壓孔施工時間為7月20~21日,每個鉆孔施工開始到上壓力表時間為1天。測得的瓦斯壓力變化情況見圖4。從圖4我們可以看到1,并在以后3天內瓦斯壓力變化不超過5Kpa,2,并在以后3天內瓦斯壓力變化不超過5kPa。 1413(3)運順外段揭131煤測壓鉆孔試驗情況。 試驗區(qū)瓦斯地質情況該處131煤層為黑色,塊狀,粉末狀,屬半亮性煤。,局部區(qū)段老頂砂巖直覆;直接底板為泥巖、砂質泥巖及131下煤層?!?。 測壓孔設計1413(3)運順外段距131煤層頂板法距10m前,在南二下盤區(qū)131膠帶機大巷內設計3個測壓鉆孔(3),其中1測壓孔布置在巷道正后方,2測壓孔布置在巷道正前方,3。其中3孔采用點注式測壓工藝,鉆孔方位128176。、傾角60176。、設計孔深42m。 測壓情況鉆孔施工時間為8月27日早班到28日夜班,共計4個小班,測得的瓦斯壓力情況見圖5。從圖5我們可以看到3,并在以后6天內瓦斯壓力變化不超過5kPa。4 結論快速測壓成套裝備的研制與應用,不僅實現(xiàn)了測壓準確、縮短了測壓周期,而且簡化了測壓鉆孔施工工藝,節(jié)約了測壓成本低。 測壓快速準確。采用快速測壓裝備可以對鉆孔巖孔段進行帶壓注漿,有效封堵鉆孔內裂隙水,杜絕了裂隙水進入測壓氣室,避免了水對測壓的應用,同時,測壓管為一根整管,避免了接頭漏氣,確保測壓準確可靠。 簡化了測壓鉆孔施工工藝。采用快速測壓裝備,測鉆孔直接施工至見煤2m停鉆,鉆孔一次成孔。 測壓周期短。測壓鉆孔節(jié)約了兩次注漿兩次成孔的時間,測壓孔施工時間由7天減少到1天。 降低成本。采用快速測壓裝備測壓鉆孔封孔費用410元/孔,而傳統(tǒng)工藝,單孔封孔費用達1650元/孔,可以節(jié)約1240元。兩種測壓工藝材料對比表如表1所示。表1 兩種測壓工藝材料對比表(按孔深30m)測壓工藝測壓用時測壓材料材料費用(元)快速測壓1天囊袋1套,特效水泥60kg,;,1吋管箍6個。410傳統(tǒng)測壓7天二次透孔,按30米算,;425水泥1600kg,;4分鐵管64m,4分管箍28個,;聚氨酯2組。1650 張集礦高壓水力割縫增透技術1 概況1415A底抽巷設計長度1510m,上距離1煤底板12~15m,主要施工條帶預抽鉆孔和工作面網格預抽鉆孔,,,(MPa2?d),針對硬煤層水力沖孔增透效果差的實際情況,在1415A底抽巷進行了高壓水力割縫增透試驗。2 高壓水力割縫增透試驗鉆孔設計本次試驗共設計鉆孔4組,組間距20m,每組布置5個鉆孔,鉆孔傾角20~45176。,孔深30~80m,煤段10~30m。其中第一組與第二組作為試驗孔進行水力割縫,第三組與第四組作為對比孔不進行水力割縫。具體鉆孔參數(shù)如表1所示,鉆孔平剖面圖如圖2所示。表1 水力割縫試驗鉆孔設計參數(shù)表每組孔號/方位角/176。傾角/176。見煤孔深/m設計孔深/m11~419012~429013~439014~449015~4590圖1 水力割縫鉆孔設計平面圖圖2 水力割縫鉆孔設計剖面圖3 高壓水力割縫裝置及試驗要求 高壓水力割縫裝置高壓水力割縫裝置主要包括高壓旋轉接頭、金剛石水力割縫鉆頭、水力割縫淺螺旋鉆桿、高低壓轉換器、高壓清水泵,主要是利用高壓水射流的切割作用,使鉆孔煤孔段人為再造裂隙,增大煤體
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