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qc-減少600mw直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機入口斷煤次數(shù)(編輯修改稿)

2025-07-21 01:44 本頁面
 

【文章內容簡介】 分析高偉李明計劃實施制定對策高偉李明計劃實施實施全 員計劃實施效果檢查全 員計劃實施總結全 員計劃實施制表: 李少毅日期:2009年8月代表計劃 代表實施七、課題目標:(一) 制定目標根據(jù)實際情況和以往運行經(jīng)驗,我們小組通過分析討論,制定了本次活動的目標。目標保證制粉系統(tǒng)隨時能滿足機組滿負荷需要,最大程度的減少發(fā)生制粉系統(tǒng)本身原因引起的斷煤所導致的燒油、降負荷、非計劃停運事故,保證發(fā)電機組滿足調峰負荷的需要。如下示意圖:( 因斷煤次數(shù)按日算極不均勻,故按月粗略統(tǒng)計)將原2008年每月斷煤次數(shù)大約400次降低到每月約100次400次現(xiàn) 狀100次目標值制粉系統(tǒng)斷煤次數(shù)與目標示意圖  目標減少燃油量、減少制粉系統(tǒng)頻繁啟停,提高機組經(jīng)濟效益。(二)目標的必要性 我廠#6爐自投產(chǎn)以來,鍋爐制粉系統(tǒng)在鍋爐運行時經(jīng)常斷煤,造成鍋爐運行調整頻繁,嚴重影響鍋爐帶負荷。由于制粉系統(tǒng)斷煤,導致爐鍋爐蒸汽參數(shù)變化很大,被迫采用投油、投等離子發(fā)生器、減負荷的方法來處理。使得機組穩(wěn)定帶負荷能力差、耗油量大幅度上升,頻繁啟停制粉系統(tǒng),飛灰、爐渣可燃物增大,廠用電增加,供、發(fā)電煤耗增大,機組的經(jīng)濟運行受到很大影響。并且在斷煤處理疏通過程中,運行人員、檢修人員都投入大量的精力,對安全生產(chǎn)非常不利,嚴重影響機組的安全、經(jīng)濟運行。 設備安裝質量不合格八、原因分析:造成#6爐制粉系統(tǒng)斷煤可能的原因有:人員設備運行人員經(jīng)驗不足設備設計不符合我廠實際要求發(fā)電部、燃運部編制的運行規(guī)章制度不合理,執(zhí)行不徹底 管理 由上圖找出設備故障的幾個末端原因,經(jīng)以上我們深入現(xiàn)場觀察、驗證,得出造成#6爐制粉系統(tǒng)斷煤的幾個末端原因。:(一)末端原因:1. 原煤倉倉位低、空倉。(管理因素)2. 原煤倉結拱嚴重。(設計因素)3. 煤太濕,落煤管堵死。(人員、管理因素)4. 下煤閘板門誤關或卡死打不開。(偶然因素)5. 落煤口卡有異物,下煤不暢。(偶然因素)6. 給煤機跳閘。(偶然因素)(二)要因確認:確認1:原煤倉倉位低、空倉確認方法:查閱輸煤系統(tǒng)原設計輸煤能力及廠家資料與實際比較;現(xiàn)場調查原煤倉空倉斷煤占總斷煤次數(shù)比例,輸煤人員每班輸煤工作安排。輸煤系統(tǒng)原設計輸煤能力為2400t/h,是按照4600M
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