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正文內(nèi)容

大唐保定電廠除塵器技改項目可行性研究報告(編輯修改稿)

2025-05-20 00:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)有電除塵器提效改造項目。(二)改造后預(yù)期達到的效果;出口排放降低至允許范圍,即除塵器出口粉塵濃度≤30mg/m3。除塵器各項性能指標達到行業(yè)要求。改造后除塵器運行維護費用要低。改造費用盡量要少。(三)應(yīng)從全部可能的設(shè)計方案中,提出2~3個最適合的可選方案(或建議方案);方案一:高頻電源+常規(guī)電除塵器+旋轉(zhuǎn)電極式電除塵方式方案一總體描述: 旋轉(zhuǎn)電極式除塵器作為本次改造的方案。盡量保留原除塵器的基礎(chǔ)、鋼支架、殼體、灰斗、煙道、保溫等,對其重新核算并進行維護、加強。除塵器內(nèi)部一、二、三電場的極線全部拆除并更換。由于煙氣含塵濃度高,因而對極線的磨損較為嚴重,陰極線全部更換為高強度的RS芒刺線,可以有效的提高放電性能及使用壽命,減少斷線檢修的機率。改造更換前3個電場的陰極線形。原IV電場掏空,改造為旋轉(zhuǎn)電極式區(qū)。IV電場陰極為側(cè)部機械振打,陽極為不銹鋼鋼刷刷灰。高壓電源全部更換為高頻電源。改造后電除塵器出口可達到48mg/Nm3的排放,考慮脫硫設(shè)備的除塵性能后,可以滿足新環(huán)保標準煙囪口20mg/Nm3的排放要求。且設(shè)備的阻力沒有或略有變化,因此對系統(tǒng)的壓降不會產(chǎn)生影響,不需要對后部引風(fēng)機進行同時改造或更換。每臺爐設(shè)備的改造施工期約為60~65天。每臺爐設(shè)備的改造費用約為1183萬元。(1)方案一工作量:更換前部3個電場的陰極線型,進行優(yōu)化配置:I 、II、III電場改為管狀芒刺線,陰極振打型式仍采用原有頂部電磁振打。前部3個電場的陽極振打整仍為側(cè)部機械振打。前I電場同極距為400mm,II、III電場同極距為450mm。原IV電場掏空,改造為旋轉(zhuǎn)電極式區(qū),同極距為460mm。高壓電源全部更換為高頻電源。除塵器整體改造后,設(shè)計除塵效率≥%,出口煙塵排放濃度≤48mg/Nm179。,考慮脫硫裝置的60%除塵性能后,可滿足國家環(huán)保排放新標準要求。方案二、高頻電源+常規(guī)電除塵器+新增一個旋轉(zhuǎn)電極式電場的電除塵方式方案二總體描述:在原雙室四電場除塵器基礎(chǔ)上,在第四個電場后增加一個電場,用于布置移動極板及相應(yīng)陰極系統(tǒng),改造為移動極板式電除塵器,前四個電場更換為高強度的RS芒刺線;陰極振打系統(tǒng)改為側(cè)部振打;一電場更換高頻電源;除塵器殼體改造并加固;出口煙箱及槽型板改造。每臺爐設(shè)備的改造施工期約為60~65天。每臺爐設(shè)備的改造費用約為1388萬元。方案二工作量1)整修進出口導(dǎo)流板、氣流均布板等,以保障氣流均布效果。 2)原電除塵器四個電場進行常規(guī)檢修,部分更換磨損嚴重的設(shè)備,陰極線全部更換為高強度的RS芒刺線。陰極振打系統(tǒng)由頂部振打改為側(cè)部振打。3)在原除塵器后新增一個電場,布置旋轉(zhuǎn)電極式除塵器系統(tǒng)。4) 新增第五個電場的灰斗下輸灰設(shè)備(新增加相應(yīng)數(shù)量的發(fā)送罐及除塵器下部管道,由于灰量很小,無需單獨增加主輸灰管道,對原有空壓機系統(tǒng)完全利舊,無需增容)。5)除塵器殼體改造并加固;出口煙箱及槽型板改造。6)電氣配套方案一電場更換為高頻電源及配套設(shè)備;新增第五個旋轉(zhuǎn)電極電場相應(yīng)的控制系統(tǒng);其他原四個電場電氣控制設(shè)備做相應(yīng)改動。除塵器整體改造后,設(shè)計除塵效率≥%,出口煙塵排放濃度≤30mg/Nm179。方案一與方案二綜合對比: 方案共同優(yōu)點1) 原電除塵器全部利舊,只需進行常規(guī)A級檢修。2) 除塵器阻力不增加,減少了引風(fēng)機改造的費用。3) 對煙氣溫度、含硫量等適應(yīng)性強。4) 日常維護量小,采用節(jié)能型控制器或高頻電源后,運行費用很低。5)僅需一個旋轉(zhuǎn)電極電場,改造費用較低。6)部分施工工作于停爐前開始,可縮短工期。 方案中的不足1)對煤種變化后,灰份性質(zhì)、灰量發(fā)生的變化較為敏感。2)目前已有300MW級機組投運業(yè)績,但相對數(shù)量較少,運行經(jīng)驗也相對較少。3)方案二需新增一個電場(新增柱距5~6米),必需結(jié)合引風(fēng)機增壓風(fēng)機合并改造的前提下完成。4)方案一按照除塵器出口含塵濃度48mg/Nm3設(shè)計,需脫硫設(shè)施的60%除塵效果后,總的煙塵排放濃度才能達到20mg/Nm3,滿足目前的排放標準要求。方案一二改造后除塵器參數(shù)及效果:
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