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正文內(nèi)容

大唐國(guó)際張家口發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組a級(jí)檢修總結(jié)報(bào)告(編輯修改稿)

2025-04-09 08:42 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的阻塞面積沒(méi)有超過(guò)總面積的 20%,腐蝕 (分離器 )厚度沒(méi)有超過(guò)原厚的 1/2,無(wú)開(kāi)裂、無(wú)損壞現(xiàn)象。 汽包內(nèi)壁水位線(xiàn)下大部分為黑色 ,水線(xiàn)上及頂部基本呈灰色 ,汽包的東、西側(cè)人孔門(mén)下部,有少量鐵削好黑色沉積物,約 4050克左右,相對(duì)較為干凈。將沉積物清理干凈,對(duì)有沙眼的焊縫進(jìn)行了補(bǔ)焊。拆除一次分離元件共 108 個(gè),送出進(jìn)行噴砂處理后安裝。更換人孔門(mén)墊。校對(duì)汽包水位中心線(xiàn),東南角、西南角為 ,在汽包中心下100mm處標(biāo)定水位線(xiàn)。汽包內(nèi)部焊道金屬檢驗(yàn)全部合格。壓力為 時(shí)熱緊汽包門(mén)螺栓。 (2) 燃燒設(shè)備 ( 火嘴、風(fēng)嘴、二次風(fēng)門(mén) ) 爐內(nèi)搭設(shè)爐膛架子,進(jìn)行燃燒器火嘴及一次風(fēng)管檢查;二次風(fēng)管及噴口檢查。合計(jì) 更換一次風(fēng)火嘴 12個(gè),更換一次風(fēng)管 1個(gè),二次風(fēng)噴口 5個(gè)。對(duì)除一號(hào)磨以外的其余輕度燒損磨損的一次風(fēng)嘴、二次風(fēng)嘴用不銹鋼板進(jìn)行了補(bǔ)焊。校對(duì)全部 40個(gè)氣動(dòng)二次風(fēng)門(mén),焊接限位塊,進(jìn)行活動(dòng)實(shí)驗(yàn),消除原有部分二次風(fēng)門(mén)犯卡不靈活的缺陷,修后達(dá)到全部二次風(fēng)門(mén)活動(dòng)靈活(177。 350),指示正確,并配合熱工車(chē)間人員對(duì)二次風(fēng)門(mén)及一次風(fēng)火嘴進(jìn)行遠(yuǎn)方和就地傳動(dòng),所有二次風(fēng)門(mén)預(yù)開(kāi)角度為 50— 100,二次風(fēng)箱內(nèi)外部檢查、補(bǔ)焊漏點(diǎn);配合熱工車(chē)間進(jìn)行燃燒器、油槍、火檢調(diào)整。進(jìn)行爐膛火嘴內(nèi)切圓。(內(nèi)切圓數(shù)據(jù)無(wú)記錄) 。 (3) 燃油系統(tǒng)的檢修, 爐前 油系統(tǒng)整改進(jìn)行鍋爐受熱面清焦,爐前燃油系統(tǒng) A、 B 層油槍、蒸汽吹掃改造,在此之前 2 號(hào)鍋爐油槍蒸汽吹掃一直不能投入,通過(guò)此次整改,油槍蒸汽吹掃可以正常投入。并充分利用 2號(hào)鍋爐 A 級(jí)檢 修時(shí)間對(duì)該爐的燃油系統(tǒng)管路及蒸汽吹掃系統(tǒng)管路進(jìn)行重新整改,對(duì)原有的不合理管路進(jìn)行重新鋪設(shè),使得整改后新的燃油系統(tǒng)管路更加簡(jiǎn)潔、美觀。 10 便于運(yùn)行和檢修操作。將 8 根油槍全部抽出進(jìn)行徹底的清理,確保燃油系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。并對(duì)油槍行程及位置校驗(yàn)等。 (4) 小油槍改造 ,本機(jī)組 2021年在 啟動(dòng)、負(fù)荷穩(wěn)燃中共使用了燃油 5802 多噸,機(jī)組的燃 油節(jié)能潛力巨大。 本 爐共布置 8只油槍?zhuān)ǚ謨蓪樱捎煤?jiǎn)單機(jī)械霧化方式,單只油槍出力為 2021kg/h,點(diǎn)火采用二級(jí)點(diǎn)火方式,即高能點(diǎn)火器點(diǎn)燃輕油油槍?zhuān)坑腿紵a(chǎn)生熱量加熱爐膛后,再點(diǎn)燃煤粉燃燒,且一般 需要一個(gè)完整的油層方可投煤粉運(yùn)行。 通過(guò)氣化小油槍的改造,能較大程度地降低機(jī)組啟動(dòng)用油和低負(fù)荷穩(wěn)燃處理缺陷時(shí)的用油。在機(jī)組 檢 修后的各種試驗(yàn)也能體現(xiàn)其強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì),以前一次 A 級(jí)檢 修后機(jī)組耗油將近 200噸,如果使用氣化小油槍能節(jié)約 90%, A 級(jí)檢 修以后用油能降低到 20噸左右,存在巨大的節(jié)能空間。近年很多電廠都采用節(jié)油比較多 的氣化小油槍和等離子點(diǎn)火技術(shù)。用微量燃油直接點(diǎn)煤粉,用煤粉來(lái)代替以往的大油槍進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火、助燃等,可以節(jié)約大量的燃油。 為我廠乃至全公司的各個(gè)機(jī)組啟動(dòng) 點(diǎn)火燃油的節(jié)約提供了較為科學(xué)的手段。 (5) 由于 2號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器是東方鍋爐廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的第一代 24模數(shù)倉(cāng)格單密封結(jié)構(gòu)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。此類(lèi)型預(yù)熱器在設(shè)計(jì)方面存在一定問(wèn)題,造成預(yù)熱器漏風(fēng)率偏高,且漏風(fēng)率穩(wěn)定性差。近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和設(shè)計(jì)方案的不斷完善,對(duì)此類(lèi)型預(yù)熱器進(jìn)行改造,已成為各電廠和制造廠家關(guān)注的焦點(diǎn)。經(jīng)過(guò) 1 號(hào)鍋爐的 改造后的預(yù)熱器,漏 風(fēng) 率明顯下降,吸、送、一次風(fēng)機(jī)電耗明顯降低,鍋爐效率將明顯提高 。 本次 2 號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器改造由豪頓華工程有限公司委托江蘇江都工程公司施工,豪頓華工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 改造后 熱力試驗(yàn) 正式報(bào)告雖未出臺(tái) ,但根據(jù)目前機(jī)組運(yùn)行情況來(lái)看,基本證明效果良好。 (6) 在 2號(hào)爐 A 級(jí)檢 修防磨防爆檢查中發(fā)現(xiàn)高溫過(guò)熱器和高溫再熱器之間頂棚過(guò)熱器局部下沉約 10根,西側(cè)第 2 根管下沉最嚴(yán)重約為 300毫米,其他部位頂棚管也有不同程度的下沉。如果頂棚管排下沉不處理,在運(yùn)行中會(huì)導(dǎo)致頂棚管繼續(xù)下沉,嚴(yán)重縮短頂棚管排的壽命,最終使管排與聯(lián)箱的焊口開(kāi)裂 爆破,發(fā)生停機(jī)事故。為確保機(jī)組安全運(yùn)行,必須對(duì)該隱患進(jìn)行處理,具體處理情況如下: 拆除爐頂高頂板安裝吊耳處的所有保溫。共 6 個(gè)通道,割除二次密封罩殼,清除耐火水泥。將管排調(diào)平后恢復(fù)吊耳,將開(kāi)裂的鰭片補(bǔ)焊。更換了四根頂棚管 。 按本次消缺所涉及的保溫的范圍 ,將爐頂過(guò)熱器聯(lián)箱及掛鉤處的保溫及耐火材料拆除 ,露出密封板等。缺陷處理完畢后對(duì)爐頂過(guò)熱器聯(lián)箱及掛鉤處的保溫 進(jìn)行恢復(fù)。 : (1) 轉(zhuǎn)子汽側(cè)線(xiàn)圈端部及定子線(xiàn)圈槽電位缺陷處理 1) 發(fā)電機(jī)更換轉(zhuǎn)子汽側(cè)護(hù)環(huán)時(shí),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子汽側(cè)線(xiàn)圈端部, 3 號(hào)線(xiàn)圈最上層 Ω 形接口 處 11 有輕微裂紋。由東方廠家處理,取下該線(xiàn)圈兩側(cè)扇形塊、永久塊及端部的緊固塊,抬起該線(xiàn)圈表層上匝,下墊數(shù)層云母片及 1mm復(fù)合紙一張后,對(duì)其裂紋進(jìn)行焊接(小號(hào)焊槍、銀焊料 30- 25及氧氣乙炔),焊接后對(duì)焊接線(xiàn)圈修復(fù)至表面平整、圓滑,并用吸塵器將銼削吸凈,工作結(jié)束后恢復(fù)端部緊固墊塊。 2) 發(fā)電機(jī)在拆除定子槽楔后,槽電位試驗(yàn)多數(shù)不符合規(guī)程規(guī)定(線(xiàn)棒對(duì)地不應(yīng)大于 10V),經(jīng)在槽內(nèi)刷環(huán)氧絕緣漆干燥處理后,達(dá)到規(guī)定要求。 ( 2) 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子汽側(cè)中心孔更換密封墊發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子氣密試驗(yàn)時(shí),對(duì)汽側(cè)密封墊檢查發(fā)現(xiàn),密封墊已發(fā)硬變脆,對(duì)密 封墊進(jìn)行更換為耐油氟橡膠墊。更換后轉(zhuǎn)子氣密試驗(yàn)合格。 ( 3) 發(fā)電機(jī)端蓋平面螺絲缺陷 , 大修中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)端蓋平面螺絲由于緊力過(guò)大,造成發(fā)電機(jī)平面螺絲拉長(zhǎng),螺絲損傷嚴(yán)重,致使端蓋螺絲緊力不夠容易發(fā)生發(fā)電機(jī)漏氫事故。此次更換端蓋螺絲(ф 4長(zhǎng) 210mm),發(fā)電機(jī)螺絲緊固采用電動(dòng)扭矩扳手,按東電技術(shù)出廠文件要求對(duì)螺絲緊固,平面螺絲緊力為 1764Nm,立面螺絲緊力為 1068Nm(原平面螺絲緊力為 3000多 Nm)。 ( 4) 發(fā)電機(jī)定子出線(xiàn)短路點(diǎn)法蘭密封墊更換 , 在對(duì)發(fā)電機(jī)定子出線(xiàn)密封檢查發(fā)現(xiàn),短路點(diǎn)法蘭密封墊老化裂開(kāi)的現(xiàn)象,拆開(kāi)法蘭后對(duì)密封墊進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)由于 2機(jī)組運(yùn)行時(shí)間太長(zhǎng),此密封墊已老化、變形嚴(yán)重。對(duì)其密封墊進(jìn)行測(cè)量更換,保證了封閉母線(xiàn)的密封性。 ( 5) 個(gè)別 高壓電機(jī)軸承端蓋磨損嚴(yán)重: 2 號(hào)凝結(jié)泵電機(jī)下端蓋磨損,端蓋軸承室內(nèi)徑 200+ 、 200+ 。 汽動(dòng)前置泵電機(jī)解體后測(cè)量電機(jī)前端蓋的軸承室內(nèi)徑為 230+。 1號(hào)凝升泵電機(jī)前后軸套磨損,前后軸承室內(nèi)徑 200+ 、 200+, 以上磨損嚴(yán)重的軸套全部送往廠 家進(jìn)行刷鍍處理,軸承室內(nèi)徑標(biāo)準(zhǔn)尺寸控制在+ 范圍內(nèi)。 ( 6) 低壓電機(jī)發(fā)生由于過(guò)熱 等原因 使絕緣度下降的現(xiàn)象較為 普遍例如 2號(hào) 工業(yè)泵電機(jī):由于電纜頭曾發(fā)生過(guò)熱,絕緣損壞嚴(yán)重,使電機(jī)引線(xiàn)過(guò)熱長(zhǎng)度不夠,對(duì)其重新制作電纜頭,更換電機(jī)引線(xiàn)及電機(jī)接線(xiàn)板工作。 1號(hào) 2號(hào) 射水泵電機(jī)引線(xiàn)由于銅鋁引線(xiàn)接觸不良,在運(yùn)行中存在電纜頭發(fā)熱現(xiàn)象,多次造成事故。此次對(duì)其改造加裝中間端子箱,使其銅鋁在接線(xiàn)銅排上過(guò)渡,避免了銅鋁直接過(guò)渡,造成的局部過(guò)熱現(xiàn)象。 2 射水泵電機(jī):由于電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行和制作工藝不良,導(dǎo)致定 子槽楔松動(dòng)脫落及線(xiàn)圈綁線(xiàn) 開(kāi)裂嚴(yán)重,已不能修復(fù)對(duì)其進(jìn)行更換線(xiàn)圈。等等 1 號(hào) 射水泵電機(jī):線(xiàn)圈綁線(xiàn)開(kāi)裂及槽楔松動(dòng),對(duì)其進(jìn)行線(xiàn)圈重新綁扎并侵漆處理。 1 號(hào) 軸抽風(fēng)機(jī)電機(jī):線(xiàn)圈直阻不合格,不能修復(fù)。電機(jī)廠重新更換線(xiàn)圈。 2號(hào)密封風(fēng)機(jī)電機(jī)解體后,由于運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致線(xiàn)圈綁線(xiàn)全部斷裂,對(duì)線(xiàn)圈重新綁扎固定并做浸漆處理。 由于本機(jī)組低壓電機(jī)使用時(shí)間較長(zhǎng) ,電機(jī) 由于長(zhǎng)時(shí)間端蓋磨損嚴(yán)重,此次 A 級(jí)檢 修對(duì)其不合格的電機(jī)端蓋進(jìn)行更換, 進(jìn)行鑲套處理。 ( 7) 本次 A 級(jí)檢 修涉及到 3號(hào)、 4號(hào) 低壓變及 0號(hào)、 2號(hào) 公用變四臺(tái)浸式低壓電力變壓器檢修 12 任務(wù),它們均為福州變壓器廠 1989 年的產(chǎn)品。設(shè)備型號(hào): SL10— 1000/6;額定容量: 1000KVA;接線(xiàn)組別: Y, yn0。安裝在鍋爐房零米 380V 段內(nèi),供低壓廠用電使用。 3 號(hào)、 4 號(hào) 低壓變及 0 號(hào)、 2號(hào) 公用變,低壓電力變壓器在出廠試驗(yàn)中就存在低壓繞組直流電阻相間差超標(biāo)的現(xiàn)象,咨詢(xún)制造廠了解的情況是由于:早期的產(chǎn)品技術(shù)比較落后,造成 C 相引線(xiàn)過(guò)長(zhǎng),阻值增大,最終導(dǎo)致直阻相間差超標(biāo)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的多次吊芯檢修也發(fā)現(xiàn)是由于 C引線(xiàn)過(guò)長(zhǎng)造成的,現(xiàn)場(chǎng)也不具備 檢 修改造的條件,經(jīng)與制造廠聯(lián)系認(rèn)為,是制造技術(shù)原因,不會(huì)影響正常運(yùn)行。 3 號(hào)低壓變高壓側(cè)直阻不合格,在分接開(kāi)關(guān)滑道加裝絕緣夾件,對(duì)其加固處理后直阻合格。 ( 8) 本次 A 級(jí)檢 修對(duì) 6KVIIA、 B 段母線(xiàn)清掃時(shí)發(fā)現(xiàn),由于母線(xiàn)絕緣熱縮套管已老化并脫落嚴(yán)重,由北京東方博飛電力技術(shù)責(zé)任有限公司進(jìn)行對(duì)母線(xiàn)絕緣重新熱縮工作。在對(duì) 6KV 少油開(kāi)關(guān)小車(chē)進(jìn)行檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)有部分少油開(kāi)關(guān)(如 2號(hào) 凝升泵、 2號(hào) 電泵給水泵、 2號(hào) 一次風(fēng)機(jī)等)接觸電阻不合格,對(duì)直阻大于 100 微歐以上的進(jìn)行重新解體處理。 380V 低壓段進(jìn)行清掃檢查,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。由于公用段離近化學(xué)精處理間較近,對(duì)其進(jìn)行加裝隔墻做防腐處理,對(duì)公用段部分腐蝕嚴(yán)重地電氣元件進(jìn)行更換。 : (1) 在 檢 修 中 發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)撞擊子探頭表面磨損,更換新探頭,重新接線(xiàn),做噴油試驗(yàn)正常;小機(jī) 2瓦軸振探頭損壞,更換后正常;小機(jī) MEH轉(zhuǎn)速探頭線(xiàn)損壞嚴(yán)重,更換后正常; MEH電源監(jiān)視卡故障已更換,現(xiàn)已工作正常。 主 機(jī) TSI系統(tǒng):配合汽機(jī)車(chē)間進(jìn)行通流改造工程,更換了 5X、 6Y、超速 3 及中壓缸脹差探頭。(更換原因?yàn)椋?5X, 6Y, 中壓缸脹差探頭外觀損壞嚴(yán)重,超速 3 探頭線(xiàn)性差),重做了 25瓦軸振探頭支架 20 個(gè),機(jī)尾轉(zhuǎn)速支架 3 個(gè)。更換了瓦振基座 1 個(gè)。因汽機(jī)通流改造勵(lì)磁機(jī)后瓦更換,原 8瓦有軸承振動(dòng)測(cè)量點(diǎn),現(xiàn)取消 ,只保留瓦振測(cè)點(diǎn)。 (2) 主 機(jī)缸壁溫度:更換所有中壓及高壓缸內(nèi)外缸熱電偶測(cè)點(diǎn)。其中高壓內(nèi)缸溫度測(cè)點(diǎn)采用新型防腐測(cè)點(diǎn)共 12支,同時(shí),為了防止測(cè)點(diǎn)腐蝕損壞,在汽機(jī)的配合下,安裝了內(nèi)缸測(cè)點(diǎn)防護(hù)筒,具體效果有待觀察。 主 機(jī)軸承金屬溫度檢查:更換全部 18瓦瓦溫及回油溫度測(cè)點(diǎn)共 15支,四管泄漏檢測(cè)系統(tǒng):更換 XLII型聲波傳感器 3 個(gè)(原測(cè)點(diǎn)損壞),分別為: 10點(diǎn)、 12 點(diǎn)、 16點(diǎn)。 2 號(hào)機(jī)組機(jī)側(cè) Cu50熱電阻全改換為 Pt100,調(diào)試正常。右高排閥座溫度測(cè)點(diǎn)裝好后被架子壓斷重新安裝新測(cè)點(diǎn)。 (3) 檢修發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)爐二號(hào)吸風(fēng)機(jī) 動(dòng)調(diào)裝置損壞,精心修理后經(jīng)實(shí)驗(yàn)正常,可以使用。 2 號(hào)機(jī)小機(jī)軸封溫度調(diào)整門(mén)定位器不能保位,更換新的定位器后正常。 2號(hào)一次風(fēng)壓表管斷裂,已經(jīng)更換。爐膛負(fù)壓開(kāi)關(guān)有 3 塊損壞
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