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正文內(nèi)容

大唐國際張家口發(fā)電廠2號機組a級檢修總結(jié)報告(編輯修改稿)

2025-04-09 08:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的阻塞面積沒有超過總面積的 20%,腐蝕 (分離器 )厚度沒有超過原厚的 1/2,無開裂、無損壞現(xiàn)象。 汽包內(nèi)壁水位線下大部分為黑色 ,水線上及頂部基本呈灰色 ,汽包的東、西側(cè)人孔門下部,有少量鐵削好黑色沉積物,約 4050克左右,相對較為干凈。將沉積物清理干凈,對有沙眼的焊縫進行了補焊。拆除一次分離元件共 108 個,送出進行噴砂處理后安裝。更換人孔門墊。校對汽包水位中心線,東南角、西南角為 ,在汽包中心下100mm處標(biāo)定水位線。汽包內(nèi)部焊道金屬檢驗全部合格。壓力為 時熱緊汽包門螺栓。 (2) 燃燒設(shè)備 ( 火嘴、風(fēng)嘴、二次風(fēng)門 ) 爐內(nèi)搭設(shè)爐膛架子,進行燃燒器火嘴及一次風(fēng)管檢查;二次風(fēng)管及噴口檢查。合計 更換一次風(fēng)火嘴 12個,更換一次風(fēng)管 1個,二次風(fēng)噴口 5個。對除一號磨以外的其余輕度燒損磨損的一次風(fēng)嘴、二次風(fēng)嘴用不銹鋼板進行了補焊。校對全部 40個氣動二次風(fēng)門,焊接限位塊,進行活動實驗,消除原有部分二次風(fēng)門犯卡不靈活的缺陷,修后達到全部二次風(fēng)門活動靈活(177。 350),指示正確,并配合熱工車間人員對二次風(fēng)門及一次風(fēng)火嘴進行遠方和就地傳動,所有二次風(fēng)門預(yù)開角度為 50— 100,二次風(fēng)箱內(nèi)外部檢查、補焊漏點;配合熱工車間進行燃燒器、油槍、火檢調(diào)整。進行爐膛火嘴內(nèi)切圓。(內(nèi)切圓數(shù)據(jù)無記錄) 。 (3) 燃油系統(tǒng)的檢修, 爐前 油系統(tǒng)整改進行鍋爐受熱面清焦,爐前燃油系統(tǒng) A、 B 層油槍、蒸汽吹掃改造,在此之前 2 號鍋爐油槍蒸汽吹掃一直不能投入,通過此次整改,油槍蒸汽吹掃可以正常投入。并充分利用 2號鍋爐 A 級檢 修時間對該爐的燃油系統(tǒng)管路及蒸汽吹掃系統(tǒng)管路進行重新整改,對原有的不合理管路進行重新鋪設(shè),使得整改后新的燃油系統(tǒng)管路更加簡潔、美觀。 10 便于運行和檢修操作。將 8 根油槍全部抽出進行徹底的清理,確保燃油系統(tǒng)穩(wěn)定運行。并對油槍行程及位置校驗等。 (4) 小油槍改造 ,本機組 2021年在 啟動、負(fù)荷穩(wěn)燃中共使用了燃油 5802 多噸,機組的燃 油節(jié)能潛力巨大。 本 爐共布置 8只油槍(分兩層),采用簡單機械霧化方式,單只油槍出力為 2021kg/h,點火采用二級點火方式,即高能點火器點燃輕油油槍,靠油燃燒產(chǎn)生熱量加熱爐膛后,再點燃煤粉燃燒,且一般 需要一個完整的油層方可投煤粉運行。 通過氣化小油槍的改造,能較大程度地降低機組啟動用油和低負(fù)荷穩(wěn)燃處理缺陷時的用油。在機組 檢 修后的各種試驗也能體現(xiàn)其強大的優(yōu)勢,以前一次 A 級檢 修后機組耗油將近 200噸,如果使用氣化小油槍能節(jié)約 90%, A 級檢 修以后用油能降低到 20噸左右,存在巨大的節(jié)能空間。近年很多電廠都采用節(jié)油比較多 的氣化小油槍和等離子點火技術(shù)。用微量燃油直接點煤粉,用煤粉來代替以往的大油槍進行鍋爐點火、助燃等,可以節(jié)約大量的燃油。 為我廠乃至全公司的各個機組啟動 點火燃油的節(jié)約提供了較為科學(xué)的手段。 (5) 由于 2號鍋爐空氣預(yù)熱器是東方鍋爐廠設(shè)計、生產(chǎn)的第一代 24模數(shù)倉格單密封結(jié)構(gòu)三分倉容克式空氣預(yù)熱器。此類型預(yù)熱器在設(shè)計方面存在一定問題,造成預(yù)熱器漏風(fēng)率偏高,且漏風(fēng)率穩(wěn)定性差。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步和設(shè)計方案的不斷完善,對此類型預(yù)熱器進行改造,已成為各電廠和制造廠家關(guān)注的焦點。經(jīng)過 1 號鍋爐的 改造后的預(yù)熱器,漏 風(fēng) 率明顯下降,吸、送、一次風(fēng)機電耗明顯降低,鍋爐效率將明顯提高 。 本次 2 號鍋爐空氣預(yù)熱器改造由豪頓華工程有限公司委托江蘇江都工程公司施工,豪頓華工程師現(xiàn)場指導(dǎo)。 改造后 熱力試驗 正式報告雖未出臺 ,但根據(jù)目前機組運行情況來看,基本證明效果良好。 (6) 在 2號爐 A 級檢 修防磨防爆檢查中發(fā)現(xiàn)高溫過熱器和高溫再熱器之間頂棚過熱器局部下沉約 10根,西側(cè)第 2 根管下沉最嚴(yán)重約為 300毫米,其他部位頂棚管也有不同程度的下沉。如果頂棚管排下沉不處理,在運行中會導(dǎo)致頂棚管繼續(xù)下沉,嚴(yán)重縮短頂棚管排的壽命,最終使管排與聯(lián)箱的焊口開裂 爆破,發(fā)生停機事故。為確保機組安全運行,必須對該隱患進行處理,具體處理情況如下: 拆除爐頂高頂板安裝吊耳處的所有保溫。共 6 個通道,割除二次密封罩殼,清除耐火水泥。將管排調(diào)平后恢復(fù)吊耳,將開裂的鰭片補焊。更換了四根頂棚管 。 按本次消缺所涉及的保溫的范圍 ,將爐頂過熱器聯(lián)箱及掛鉤處的保溫及耐火材料拆除 ,露出密封板等。缺陷處理完畢后對爐頂過熱器聯(lián)箱及掛鉤處的保溫 進行恢復(fù)。 : (1) 轉(zhuǎn)子汽側(cè)線圈端部及定子線圈槽電位缺陷處理 1) 發(fā)電機更換轉(zhuǎn)子汽側(cè)護環(huán)時,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子汽側(cè)線圈端部, 3 號線圈最上層 Ω 形接口 處 11 有輕微裂紋。由東方廠家處理,取下該線圈兩側(cè)扇形塊、永久塊及端部的緊固塊,抬起該線圈表層上匝,下墊數(shù)層云母片及 1mm復(fù)合紙一張后,對其裂紋進行焊接(小號焊槍、銀焊料 30- 25及氧氣乙炔),焊接后對焊接線圈修復(fù)至表面平整、圓滑,并用吸塵器將銼削吸凈,工作結(jié)束后恢復(fù)端部緊固墊塊。 2) 發(fā)電機在拆除定子槽楔后,槽電位試驗多數(shù)不符合規(guī)程規(guī)定(線棒對地不應(yīng)大于 10V),經(jīng)在槽內(nèi)刷環(huán)氧絕緣漆干燥處理后,達到規(guī)定要求。 ( 2) 發(fā)電機轉(zhuǎn)子汽側(cè)中心孔更換密封墊發(fā)電機轉(zhuǎn)子氣密試驗時,對汽側(cè)密封墊檢查發(fā)現(xiàn),密封墊已發(fā)硬變脆,對密 封墊進行更換為耐油氟橡膠墊。更換后轉(zhuǎn)子氣密試驗合格。 ( 3) 發(fā)電機端蓋平面螺絲缺陷 , 大修中發(fā)現(xiàn)發(fā)電機端蓋平面螺絲由于緊力過大,造成發(fā)電機平面螺絲拉長,螺絲損傷嚴(yán)重,致使端蓋螺絲緊力不夠容易發(fā)生發(fā)電機漏氫事故。此次更換端蓋螺絲(ф 4長 210mm),發(fā)電機螺絲緊固采用電動扭矩扳手,按東電技術(shù)出廠文件要求對螺絲緊固,平面螺絲緊力為 1764Nm,立面螺絲緊力為 1068Nm(原平面螺絲緊力為 3000多 Nm)。 ( 4) 發(fā)電機定子出線短路點法蘭密封墊更換 , 在對發(fā)電機定子出線密封檢查發(fā)現(xiàn),短路點法蘭密封墊老化裂開的現(xiàn)象,拆開法蘭后對密封墊進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)由于 2機組運行時間太長,此密封墊已老化、變形嚴(yán)重。對其密封墊進行測量更換,保證了封閉母線的密封性。 ( 5) 個別 高壓電機軸承端蓋磨損嚴(yán)重: 2 號凝結(jié)泵電機下端蓋磨損,端蓋軸承室內(nèi)徑 200+ 、 200+ 。 汽動前置泵電機解體后測量電機前端蓋的軸承室內(nèi)徑為 230+。 1號凝升泵電機前后軸套磨損,前后軸承室內(nèi)徑 200+ 、 200+, 以上磨損嚴(yán)重的軸套全部送往廠 家進行刷鍍處理,軸承室內(nèi)徑標(biāo)準(zhǔn)尺寸控制在+ 范圍內(nèi)。 ( 6) 低壓電機發(fā)生由于過熱 等原因 使絕緣度下降的現(xiàn)象較為 普遍例如 2號 工業(yè)泵電機:由于電纜頭曾發(fā)生過熱,絕緣損壞嚴(yán)重,使電機引線過熱長度不夠,對其重新制作電纜頭,更換電機引線及電機接線板工作。 1號 2號 射水泵電機引線由于銅鋁引線接觸不良,在運行中存在電纜頭發(fā)熱現(xiàn)象,多次造成事故。此次對其改造加裝中間端子箱,使其銅鋁在接線銅排上過渡,避免了銅鋁直接過渡,造成的局部過熱現(xiàn)象。 2 射水泵電機:由于電機長時間運行和制作工藝不良,導(dǎo)致定 子槽楔松動脫落及線圈綁線 開裂嚴(yán)重,已不能修復(fù)對其進行更換線圈。等等 1 號 射水泵電機:線圈綁線開裂及槽楔松動,對其進行線圈重新綁扎并侵漆處理。 1 號 軸抽風(fēng)機電機:線圈直阻不合格,不能修復(fù)。電機廠重新更換線圈。 2號密封風(fēng)機電機解體后,由于運行時間較長,導(dǎo)致線圈綁線全部斷裂,對線圈重新綁扎固定并做浸漆處理。 由于本機組低壓電機使用時間較長 ,電機 由于長時間端蓋磨損嚴(yán)重,此次 A 級檢 修對其不合格的電機端蓋進行更換, 進行鑲套處理。 ( 7) 本次 A 級檢 修涉及到 3號、 4號 低壓變及 0號、 2號 公用變四臺浸式低壓電力變壓器檢修 12 任務(wù),它們均為福州變壓器廠 1989 年的產(chǎn)品。設(shè)備型號: SL10— 1000/6;額定容量: 1000KVA;接線組別: Y, yn0。安裝在鍋爐房零米 380V 段內(nèi),供低壓廠用電使用。 3 號、 4 號 低壓變及 0 號、 2號 公用變,低壓電力變壓器在出廠試驗中就存在低壓繞組直流電阻相間差超標(biāo)的現(xiàn)象,咨詢制造廠了解的情況是由于:早期的產(chǎn)品技術(shù)比較落后,造成 C 相引線過長,阻值增大,最終導(dǎo)致直阻相間差超標(biāo)。經(jīng)過現(xiàn)場的多次吊芯檢修也發(fā)現(xiàn)是由于 C引線過長造成的,現(xiàn)場也不具備 檢 修改造的條件,經(jīng)與制造廠聯(lián)系認(rèn)為,是制造技術(shù)原因,不會影響正常運行。 3 號低壓變高壓側(cè)直阻不合格,在分接開關(guān)滑道加裝絕緣夾件,對其加固處理后直阻合格。 ( 8) 本次 A 級檢 修對 6KVIIA、 B 段母線清掃時發(fā)現(xiàn),由于母線絕緣熱縮套管已老化并脫落嚴(yán)重,由北京東方博飛電力技術(shù)責(zé)任有限公司進行對母線絕緣重新熱縮工作。在對 6KV 少油開關(guān)小車進行檢修時,發(fā)現(xiàn)有部分少油開關(guān)(如 2號 凝升泵、 2號 電泵給水泵、 2號 一次風(fēng)機等)接觸電阻不合格,對直阻大于 100 微歐以上的進行重新解體處理。 380V 低壓段進行清掃檢查,未發(fā)現(xiàn)問題。由于公用段離近化學(xué)精處理間較近,對其進行加裝隔墻做防腐處理,對公用段部分腐蝕嚴(yán)重地電氣元件進行更換。 : (1) 在 檢 修 中 發(fā)現(xiàn)汽輪機撞擊子探頭表面磨損,更換新探頭,重新接線,做噴油試驗正常;小機 2瓦軸振探頭損壞,更換后正常;小機 MEH轉(zhuǎn)速探頭線損壞嚴(yán)重,更換后正常; MEH電源監(jiān)視卡故障已更換,現(xiàn)已工作正常。 主 機 TSI系統(tǒng):配合汽機車間進行通流改造工程,更換了 5X、 6Y、超速 3 及中壓缸脹差探頭。(更換原因為: 5X, 6Y, 中壓缸脹差探頭外觀損壞嚴(yán)重,超速 3 探頭線性差),重做了 25瓦軸振探頭支架 20 個,機尾轉(zhuǎn)速支架 3 個。更換了瓦振基座 1 個。因汽機通流改造勵磁機后瓦更換,原 8瓦有軸承振動測量點,現(xiàn)取消 ,只保留瓦振測點。 (2) 主 機缸壁溫度:更換所有中壓及高壓缸內(nèi)外缸熱電偶測點。其中高壓內(nèi)缸溫度測點采用新型防腐測點共 12支,同時,為了防止測點腐蝕損壞,在汽機的配合下,安裝了內(nèi)缸測點防護筒,具體效果有待觀察。 主 機軸承金屬溫度檢查:更換全部 18瓦瓦溫及回油溫度測點共 15支,四管泄漏檢測系統(tǒng):更換 XLII型聲波傳感器 3 個(原測點損壞),分別為: 10點、 12 點、 16點。 2 號機組機側(cè) Cu50熱電阻全改換為 Pt100,調(diào)試正常。右高排閥座溫度測點裝好后被架子壓斷重新安裝新測點。 (3) 檢修發(fā)現(xiàn) 2 號爐二號吸風(fēng)機 動調(diào)裝置損壞,精心修理后經(jīng)實驗正常,可以使用。 2 號機小機軸封溫度調(diào)整門定位器不能保位,更換新的定位器后正常。 2號一次風(fēng)壓表管斷裂,已經(jīng)更換。爐膛負(fù)壓開關(guān)有 3 塊損壞
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