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硫酸環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析硫酸(完整版)

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【正文】 火花。 ③輸 酸管 線 漏酸時(shí) ,要把管線兩端閥門盡快 關(guān)死 ,然后再把管內(nèi) 存 酸全部排 出收集,更換管路 。 在廠內(nèi)發(fā)生硫酸泄漏的原因可能一是濃酸儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,二是濃酸管道發(fā)生泄漏?,F(xiàn)場(chǎng)方圓一公里外都能聞到刺激的氣味。該罐車司機(jī)和跟車操作員二人見狀,未關(guān)閉罐車上的閥門,就逃離現(xiàn)場(chǎng),導(dǎo)致 500 余公斤硫酸泄漏。 2020 年 11 月 21 日中午 1 時(shí) 40 分, 貴州 凱麻公路,一輛滿載約 40噸濃硫酸的罐車剎車突然失靈,車輛失控,先沖上斜坡,接著倒退了約50 米后側(cè)翻 在路邊 。在沒有尾氣吸收系統(tǒng)的硫酸生產(chǎn)裝置中,僅有少量尾氣排放。 ②由以上對(duì)非正常排放事故源強(qiáng)及其對(duì)環(huán)境影響的結(jié)果看,在非正常情況下,由于轉(zhuǎn)化率或吸收率小,而且在尾氣氨水吸收裝置不起作用的情況下,硫酸尾氣的排放在約兩小時(shí)時(shí)間段內(nèi),超過排放標(biāo)準(zhǔn)較多( SO2排放濃度達(dá)到 11337mg/m3,硫酸霧排放濃度達(dá)到 17763 mg/m3),對(duì)環(huán)境的貢獻(xiàn)值超過環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 ③轉(zhuǎn)化工段工藝條件控制不當(dāng),氣體組分變化或反應(yīng)溫度變化,造成轉(zhuǎn)化率下降。在距離11001800m 范圍內(nèi)硫酸霧濃度值超過人的嗅覺閾值,在距離 7005200m范圍內(nèi)硫酸霧濃度值超過環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)。 預(yù)測(cè)模式 選用 HJ/《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》推薦的非正常排放模式: 1222222e x p GHYU QC zeyzya ????????? ???????? 1)()( ?????xxXXUt ?? T?t 1G = )()( xx XUTUtXUt ?? ?????? Tt? 式中符號(hào)意義和各擴(kuò)散參數(shù)取值及各指數(shù)、系數(shù)的定值詳見導(dǎo)則。一種情況是 SO2 轉(zhuǎn)化率下降,使 SO2 排放濃度和排放量加大;另一種情況是 SO3 吸收率下降,使SO3排放濃度和排放量增加,當(dāng)由于氣體干燥不完全,有水份或空氣中濕度較大時(shí),它與 SO3 生成硫酸霧,由于這些酸霧顆粒較大,濃度較高,它產(chǎn)生的污染較嚴(yán)重。生產(chǎn)中在第一階段,從噴油點(diǎn)火升溫至爐內(nèi)溫度達(dá)到 600℃時(shí)止。伴有結(jié)膜炎和咽炎。無水三氧化硫?qū)饘贌o腐蝕。分子式 SO3。從空氣和有機(jī)物中吸收水分。分子式 H2SO4。長(zhǎng)期吸入平均濃度 50mg/m3 的接觸者,可引起慢性鼻炎和嗅覺遲鈍、牙酸蝕癥、肺通氣功能下降、免疫功能受損等表現(xiàn)。沸點(diǎn): ℃; 熔點(diǎn): ℃; 相對(duì)密度: (水 =1); (空氣 =1);蒸氣壓: ℃。硫酸如果直接流入地表水中會(huì)污染水域;導(dǎo)致水中動(dòng)植物死亡;濃硫酸遇水引起強(qiáng)烈反應(yīng),會(huì)產(chǎn)生濃烈的硫酸煙霧。硫酸儲(chǔ)存設(shè)備與裝置由于受損或人員違規(guī)操作等原因造成硫酸泄漏,可能造成大量硫酸霧排放。本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)對(duì)污染排放的原 因、源強(qiáng)及其影響情況進(jìn)行分析。 SO2易被粘膜的濕潤(rùn)表面而吸收生成亞硫酸,一部分進(jìn)而氧化成 硫酸。 ③ 誘變性 、 致癌性 、 致畸性:未見報(bào)告。沸點(diǎn) 290℃ 。濃酸對(duì)鉛和低碳鋼無腐蝕 ,是一種很強(qiáng)酸性氧化劑。蒸氣壓 (25℃ )。對(duì)呼吸道的毒作用部位因吸入濃度和霧滴大小而不同。 毒性數(shù)據(jù): 人的嗅覺閾為 1mg/m3; 2mg/m3濃度可引起鼻、咽部刺激癥狀 ; 6~ 8mg/m3引起劇烈咳嗽。 表 83 開車投料到轉(zhuǎn)入正常階段尾氣排放情況 時(shí)段h 投料量kg/h 轉(zhuǎn)化器進(jìn)口濃度% 轉(zhuǎn)化率% 廢氣量m3/h 排 放 時(shí)間 h SO2 排放濃度 mg/m3 尾氣氨吸收SO2 去除率% SO2排放濃度 mg/m3 1 9206 6 97 46354 1 5406 90 541 2 9206 98 42402 1 3940 90 394 3 9747 7 99 41302 1 2141 85 321 45 10289 8 37491 2 1245 80 249 由表 83 可知,在開車生產(chǎn)投料階段,由于轉(zhuǎn)化觸媒未達(dá)到最佳溫度,轉(zhuǎn)化率較低,造成尾氣中二氧化硫濃度較高,但是由于工程采用了氨吸收尾氣處理裝置,所以即使 在非正常排放階段,尾氣仍可以達(dá)標(biāo)排放。 ②按正常轉(zhuǎn)化率,吸收效率僅 95%的情況下硫酸霧排放對(duì)環(huán)境的影響。 ②硫酸霧非正常排放預(yù)測(cè)結(jié)果 取非正常排放持續(xù)時(shí)間 T=7200 秒 ,根據(jù)排氣污染源工藝條件計(jì)算有效高度,預(yù)測(cè) D 類穩(wěn)定度,平均風(fēng)速 ,非正常產(chǎn)生 硫酸霧 8 9 排放造成不同時(shí)刻和距離的 硫酸霧 擴(kuò)散濃度列于表 86。 ②轉(zhuǎn)化觸媒中毒,活性降低也是 SO2轉(zhuǎn)化率低的主要原因,隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),受爐氣凈化后剩余的微量氟、砷長(zhǎng)期積累的影響,觸媒活性越來越低, SO2 轉(zhuǎn)化率降低, SO2 排放濃度和排放量增加。防范 措施是 嚴(yán)格控制吸收酸濃 度 在規(guī)定的指標(biāo) 8 11 98%99%范圍 內(nèi) ; 調(diào)整 吸收塔 分酸管,使分酸均勻; 保證酸 泵的揚(yáng)量控制在正常范圍 ,供酸充足。 8 12 突然停電時(shí)防范措施分析 ①工程原設(shè)計(jì)供電為單回路 10KV 電源,從中州變電站引出。 2020 年 7 月 26 日下午 1 時(shí)許,一輛運(yùn)載 4 噸硫酸的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車在 洛陽 市伊川縣與一輛拖拉機(jī)相撞,危險(xiǎn)品運(yùn)輸車翻倒在十字路路旁, 8 13 拖拉機(jī)被撞毀,運(yùn)輸車上所載的 4 噸硫酸傾泄在地,當(dāng)場(chǎng)造成 1 人死亡,1 人重傷, 4 人輕傷。 事故處理不當(dāng)是造成事故危害進(jìn)一步擴(kuò)大的主要原因。 8 14 2020 年 5 月 26 日中午 11 時(shí) 30 分,距離湛江市區(qū)約 5 公里的麻章區(qū)一家 于 1997 年底停產(chǎn)的 化工廠 中 ,突然涌出大量的帶有刺激氣味的濃煙,在雨中迅速形成酸霧,向 四周彌漫。 對(duì)儲(chǔ)罐管理不善是造成事故的原因,不利的天氣擴(kuò)大了事故的危害程度。 接觸硫酸的 車間和崗位 必須預(yù)備相應(yīng)的防酸用品(如:防酸帽、防酸服、防酸手套、防酸靴等),各崗位必須有應(yīng)急水源,必須配備足夠的應(yīng)急物資和使用工具。 ③誤服后漱口,大量飲水,不要催吐,并給予醫(yī)療護(hù)理。 ④ 其它化學(xué)試劑不得靠近酸罐附近堆放。非正常生產(chǎn)時(shí),由于設(shè)備或工藝條件改變,可能造成 SO2轉(zhuǎn)化率降低或 SO3吸收率降低,在不利條件下(在尾氣氨吸收裝置不運(yùn)行的情況下),根據(jù)預(yù)測(cè)分析,當(dāng)硫酸霧排放量較大時(shí),對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量影響較嚴(yán)重。 8 20 第三章 急性刺激性氣體中毒實(shí)例 第一節(jié) 氯氣中毒 氯氣, Cl2,是一種黃綠色、有強(qiáng)烈刺激性的氣體。 氯氣對(duì)人體的作用有急性中毒和慢性損害兩種。 1984 年 12 月 9日下午 6 時(shí)許趙某(男, 34 歲)當(dāng)班抄表時(shí) ,嗅及氯氣間有氯氣味,查見鋼瓶接頭處橡膠管破裂,遂戴防毒口罩去關(guān)鋼瓶,未成,即上門通知有關(guān)同事請(qǐng)求幫助時(shí),因胸悶、咳嗽、心悸繼而昏倒在同事家里,即由同事送往 8 21 醫(yī)院救治。 實(shí)例 3 1984 年 8 月 28 日上午 6 時(shí),某染化廠二車間合成工段液氯鋼瓶和管道裝置連接處的隔膜閥損壞,氯氣外 溢,工人章某趕忙上去修理,情急之下未戴防毒面具,致使,該患者因氯氣中毒引起肺水腫住院治療。 事故發(fā)生原因 :染化廠對(duì)有毒物質(zhì)管理不善,次氯酸鈉 槽和硫酸泵口未設(shè)置明顯標(biāo)志,某紡運(yùn)單位裝卸工不了解化學(xué)危險(xiǎn)品裝卸的有關(guān)規(guī)定,在不明情況下未經(jīng)廠方同意,擅自將廢硫酸誤放次氯酸鈉貯槽,造成了此起氯 8 22 氣中毒事故的發(fā)生。 實(shí)例 6 1987 年 5 月 14 日晚 上 10 時(shí),某鄉(xiāng)鎮(zhèn)化工廠操作工在混甲酚車間加料。于是即于當(dāng)天上午 9 時(shí) 30 分左右開始用泥漿泵將堿式氯化鋁灌入池中,約 5 分鐘左右(這時(shí)已灌入堿式氯化鋁一噸多),管理員楊某發(fā)現(xiàn)池內(nèi)泛氣泡,并有黃綠色氣體逸出。事故原因:生產(chǎn)設(shè)備工藝設(shè)置不合理。由于下水道平時(shí)就有堵塞,流水不暢,因此,兩股廢水沖到下水道后積聚在一起,混合后便發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生氯氣。在空氣中呈白色的煙霧,易溶于水,成為鹽酸,能與多種金屬及非金屬作用。此時(shí)他們發(fā)現(xiàn)有少量氣體溢出,再次檢查溫度時(shí),發(fā)現(xiàn)溫度記錄儀已達(dá) 130℃。運(yùn)轉(zhuǎn)到下午 1時(shí) 55 分,因上 3 號(hào)反應(yīng)釜內(nèi)夾套腐蝕,反應(yīng)釜中約 150 公斤五氯化銻催化劑及氟致冷劑、少量氟化氫、四氯化碳漏入蒸汽夾套內(nèi),遇水分解產(chǎn)生大量氯化氫氣體,從回汽水管中溢出。接觸氮氧化物的行業(yè)和工種有:制造硝酸、硝基炸藥、硝化纖維、苦味酸等;利用硝酸進(jìn)行零件酸洗;苯胺染料的重氮化過程;焊接、氣割及電弧發(fā)光操作等。 本次事故原因?yàn)檐囬g在承包生產(chǎn)指標(biāo)中沒有安全指標(biāo), 工藝技術(shù)操作規(guī)程和安全操作規(guī)程不完善,設(shè)備安全設(shè)施有缺陷,專用勞防用品針對(duì)性不強(qiáng),在貫徹執(zhí)行現(xiàn)有規(guī)章制度很不嚴(yán)格。由于操作人員未預(yù)計(jì)到該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量二氧化氮,對(duì)二氧化氮對(duì)人體的毒性不了解,沒有采取防護(hù)措施,造成了急性二氧化氮中毒。缺氧時(shí)可加強(qiáng)氨的毒作用。 實(shí)例 1 上海某制藥廠于 1989 年 7 月 27 日上午 8 時(shí) 45 分,對(duì)新裝的 8AS17 型主機(jī)和 250m2蒸發(fā)式冷液器進(jìn)行試壓捉漏和氨系統(tǒng)工藝調(diào)試,在檢查 1 號(hào)氨儲(chǔ)罐排氣閥門時(shí),由于該管道安裝時(shí)管道絲口壁過薄,強(qiáng)度不夠,開啟閥門時(shí)管道齊根斷裂,當(dāng)時(shí) 1 號(hào)氨儲(chǔ)罐處于工作狀態(tài),罐內(nèi)氨壓力達(dá) ,以致高壓液氨氣從裂口處大量噴出,頓時(shí)現(xiàn)場(chǎng)氨霧彌漫,操作工員無法靠近搶救,后在消防人員的協(xié)作下,用大量高壓水封住外逸氨氣,操作工人未戴上防毒面具沖進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉閥門,于上午 10 時(shí) 15 分現(xiàn)場(chǎng)搶救結(jié)束。 經(jīng)市和區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)于當(dāng)日上午 11時(shí) 45分對(duì)廠區(qū)不同距離環(huán)境氨氣濃度的監(jiān)測(cè),距事故點(diǎn)約 10米處氨氣的濃度為 ~、 30米處為 ~ mg/m3;中午 12時(shí) 45分監(jiān)測(cè),分別為 ~ mg/m3和~ mg/m3。 實(shí)例 4 上海某溶劑廠的檢修工朱某(男, 30 歲),于 1982 年 11 月 30 日上午 9 時(shí)在冷庫檢修冷凍機(jī)時(shí),因機(jī)內(nèi)留有氨的殘液,擰開螺絲后,氨氣逸出而經(jīng)呼吸道吸入,出現(xiàn)胸悶、氣急、咳嗽、咯出泡沫樣痰等癥狀,并有面部皮膚局部灼傷。 事故原因,操作工在生產(chǎn)作業(yè)前未對(duì)老化的皮管進(jìn)行檢查和更換,在處理外逸事故時(shí)也未佩帶防毒面具而引起中毒。 對(duì)于患有精神病、心臟病、活動(dòng)性肺結(jié)核、支氣管哮喘、反復(fù)發(fā)作的慢性支氣管炎和肺氣腫者,均不宜從事光氣作業(yè)。隨即,盧便用自行車內(nèi)胎進(jìn)行包扎加固,基本堵塞了光氣的泄漏。 實(shí)例 2 上海某農(nóng)藥廠綠麥隆工段因原料缺乏停工半月后,準(zhǔn)備開車恢復(fù)生產(chǎn),為開車順利,保證產(chǎn)品質(zhì)量,首先要排除冷酯化甲苯光氣吸收鍋內(nèi)積水。國(guó)家 8 32 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。要時(shí)刻警惕遲發(fā)性中毒效應(yīng)的發(fā)生。下班回家后,第二天自覺有喉痛、聲音嘶啞、眼結(jié)膜充血、胸悶、氣急、脈快、血壓升高等癥狀,自己即去市職防專業(yè)機(jī)構(gòu)就診,經(jīng)檢查即入院治療。 1983年 6月 16日上午 9時(shí),反應(yīng)工何某(男、 27歲)在 X一紅車間反應(yīng)崗位當(dāng)班時(shí),因見反應(yīng)釜結(jié)料擬進(jìn)釜鏟刮,先用真空泵抽氣,因壓力不夠,改用硫酸二甲酯料管的壓力,致使管內(nèi)硫酸二甲酯漏出,何某尚未入釜即吸入硫酸二甲酯氣體。二者均診斷為急性輕度毓酸二甲酯中毒。主要接觸崗位附近應(yīng)設(shè)置用于眼和皮膚清洗的噴淋裝置,應(yīng)穿工作服上崗作業(yè),進(jìn)入較高濃度作業(yè)區(qū)或設(shè)備檢修及事故搶險(xiǎn)人員必須佩戴有效的防毒口罩、防護(hù)眼鏡和手套等。刺激反應(yīng)表現(xiàn)為有一過性的眼結(jié)膜及上呼吸道刺激癥狀,肺部無陽性體征。但因在冷酯化鍋中還殘存著光氣甲苯液,當(dāng)它放入熱酯化鍋中后,冷的甲苯光氣液受熱,造成陣發(fā)性的光氣釋放,來不及進(jìn)入高排 破壞塔,有一部分光氣從酯化軸封中跑出,向該廠東南方向散發(fā),光氣外溢時(shí)間約 2~ 3 分鐘,造成該廠毗鄰三個(gè)工廠的 86 名職工發(fā)生光氣吸入,該農(nóng)藥廠現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的 2 名職工發(fā)生光氣中毒現(xiàn)象。經(jīng)過 8 31 近一個(gè)星期的治療和精心護(hù)理,病人才脫離了危險(xiǎn),得以生還。 實(shí)例 1 上海某農(nóng)藥廠生產(chǎn)農(nóng)藥速滅威,在生產(chǎn)過程中需要光氣作為生產(chǎn)原料??杉訅撼梢后w貯于鋼瓶中使用。 檢修冷凍機(jī)前,對(duì)機(jī)內(nèi)有否殘液不作測(cè)試,在不明安全性的情況下盲目拆卸機(jī)件行檢修作業(yè),且 無有效的個(gè)人防護(hù)用品,必然會(huì)發(fā)生中毒事故。其中 該廠職工 10人、居民 21人,年齡最大 77歲、最小為出生僅 24天的嬰兒,癥狀嚴(yán)重的 4人(均為該廠職工、)其中 1人為懷孕 7個(gè)月的女工。在搶險(xiǎn)過程中有 7 人送醫(yī)院救治,其中有 4 人留院觀察。 急性中毒多見于管道破裂、閥門爆裂等意外事故,癥狀依氨的濃度、吸入時(shí)間及個(gè)人耐受性等而有輕重。在生產(chǎn)和使用硝酸中,以硝酸制取硝基鹽、硝基化合物等反應(yīng)過程中,會(huì)有氮氧化物的產(chǎn)生,應(yīng)注意對(duì)它的排放處 理。 1995 年 1 月 19 日上午 9 時(shí),酸洗車間清洗酸洗槽,在將東側(cè)第一只酸洗槽內(nèi)的五只盛放硫酸銅、硝酸銅廢渣的塑料桶吊上來時(shí),有二只桶把手損壞,致使桶內(nèi)物散落在槽內(nèi),操作工王某見狀,便帶二只桶進(jìn)入槽內(nèi),用鐵鍬將散落的廢渣裝入桶內(nèi),共入槽四次,每次約 30 秒鐘,間隔約 15 分鐘,并在離槽約 米處吸煙,在下槽時(shí)只戴普通紗布 口罩。急性中毒又可分為三期:第一期為刺激期,表現(xiàn)為在剛接觸時(shí), 8 26 有鼻和呼吸道刺激、咳嗽等,易被忽略;第二期 為潛伏期,一般為 4~12小時(shí);第三期發(fā)作期,表現(xiàn)為有典型的肺水腫癥狀和體征,嚴(yán)重者同時(shí)可有亞硝酸鹽中毒出現(xiàn),青紫、變性血紅蛋白癥、血壓下降等。后這些人員被救往醫(yī)院,作進(jìn)一步觀察治療。 8 25 事
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