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硝酸裝置工藝技術(shù)規(guī)程匯編(文件)

2024-11-23 10:11 上一頁面

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【正文】 LICSA114LL 7. 鍋爐循環(huán)水流量 FISA116LL 8. 氨蒸發(fā)器 A 液位 LSA102HH 9. 氨蒸發(fā)器 B 液位 LSA104HH 10. 氧化爐鉑網(wǎng)溫度超低 TISA102 1— 3LL 三取二 FFISA102LL PISA103HH LSA106 低 PSA120 電源故障 電源故障 17. 旋轉(zhuǎn)點(diǎn)火器停導(dǎo)致聯(lián)鎖閥門動(dòng)作立即引起工藝停車。 ( 6)工藝自動(dòng)停車和計(jì)劃停車方法相同,不同之點(diǎn)是:工藝自動(dòng)停車是在較高的負(fù)荷下停止運(yùn)行的。 ( 2)可導(dǎo)致“四合一”機(jī)組停車聯(lián)鎖有: 25 ( 3)能夠引起“四合一”機(jī)組停車的其它聯(lián)鎖是: 分離器液位超高 交流電源(動(dòng)力電源)失電 直流電源(電磁閥電源)失電 ( 4)“四合一”機(jī)組停車信號(hào)后,可導(dǎo)致 6 臺(tái)聯(lián)鎖閥門同時(shí)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)機(jī)組自動(dòng)停車: HICV1001A 開 HICV1001B 開 EMV1004 開 5 尾氣透平機(jī)入口閥 HICV1002 關(guān) . HICV1003 開 ( 5)當(dāng)確認(rèn)是“四合一”機(jī)組本身故障時(shí)引起事故停車時(shí),則不允許再次啟動(dòng)“四合一”機(jī)組,當(dāng)確認(rèn)不是“四合一”機(jī)組本身故障時(shí),即立即啟動(dòng)“四合一”機(jī)組,升速至 1000rpm在臨界轉(zhuǎn)速以下吹掃工藝系統(tǒng) 2— 3 小時(shí)。特別是在冬季要做好防凍 保溫工作,以免凍壞設(shè)備和管道。 ,之后包括汽包、循環(huán)水泵 P102A、 B、廢熱鍋爐和過熱器在內(nèi)的整個(gè)系統(tǒng),應(yīng)用氮?dú)獯祾吒稍铮⒂酶哂诖髿鈮旱牡獨(dú)獗悍獯妗? ( 3)用高于大氣壓 的干燥氮?dú)?,給予密封。 、氨輔助蒸發(fā)器、排油罐等器內(nèi)的殘氨液體排除干凈。 工藝管線。 (由白班進(jìn)行,并將盤車情況記入崗位記錄)。 。 六、 稀硝酸裝 置事故處理 (一)中控部分 停電: 原因:電網(wǎng)故障。 ( 4)將各調(diào)節(jié)儀表切為“手動(dòng)”。 ( 2)泵房事故或供水源發(fā)生事故。 ( 3)在停車處理過程中與調(diào)度聯(lián)系,根據(jù)情況做好再次開車準(zhǔn)備。 原因:( 1)供熱裝置故障。 儀表空氣中斷: 28 原因:( 1)輸送儀表空氣管線故障。 自動(dòng)調(diào)節(jié)器失靈,誤發(fā)警報(bào)。 ( 3)聯(lián)系儀表工檢查修理,確認(rèn)修好后,可切為“自動(dòng)”操作。 ( 2)如果是一般調(diào)節(jié)閥,可切換為現(xiàn)場(chǎng)旁路手動(dòng)操作與現(xiàn)場(chǎng)緊密配合,保持正常工藝暫時(shí)維持生產(chǎn)。 ( 2)溫度輸入信號(hào)線路故障,其熱電偶線路短路,溫調(diào)指示下降,比值上升。 ( 2)發(fā)現(xiàn)比值上升還未越限時(shí),應(yīng)立即檢查爐溫指示和鉑網(wǎng)顏色是否正常,并聯(lián)系儀表查明原因,進(jìn)行修理;如比值越限,聯(lián)鎖動(dòng)作,立即做“緊急停車”處理。 氣氨壓力 PRC102 波動(dòng) 原因:( 1) PV102 調(diào)節(jié)閥失靈。 ( 5)氨過熱器低壓蒸汽波動(dòng)。 ( 3)調(diào)節(jié)蒸發(fā)水量,采用通過中 壓蒸汽等辦法保證適當(dāng)?shù)恼舭l(fā)溫度。 氣氨溫度低或帶液 原因:( 1) A、 B 兩臺(tái)蒸發(fā)器 E101A/B 液位過高。 處理:( 1)調(diào)節(jié) LICA101A/B 液位達(dá)到正常值。 1氨氧化率降低 原因:( 1)鉑網(wǎng)發(fā)生暫時(shí)性和永久性中毒。 處理:( 1)停車后清洗、活化鉑網(wǎng)。 1過熱蒸汽溫度高 原因:( 1)生產(chǎn)負(fù)荷小,飽和蒸汽產(chǎn)量小 。 處理:( 1)加大負(fù)荷量,一般不應(yīng)低于設(shè)計(jì)負(fù)荷的 70%。 1過熱盤管泄漏 原因:( 1)過熱段溫度劇烈變化,盤管驟冷驟熱。 處理:( 1)嚴(yán)格控制過熱器溫度,特別是剛開車鍋爐系統(tǒng)升溫升壓時(shí),嚴(yán)格按升溫升壓曲線進(jìn)行。 1汽包液位下降或排空 原因:( 1)液位假指示。 處理:( 1)檢查處理液位計(jì)。 1氧化爐溫度升高,鉑網(wǎng)發(fā)白發(fā)亮 原因:( 1)氨 /控調(diào)節(jié)失靈,氨濃度超標(biāo)。 處理:在操作過程中,若發(fā)現(xiàn)爐溫急劇上升,鉑網(wǎng)發(fā)白、發(fā)亮等異常現(xiàn)象。 ( 2)提高氨過熱器蒸汽流量,確保氣氨溫度在 正常范圍內(nèi),同時(shí)檢查氨過濾器。 ( 2)液位調(diào)節(jié)失靈。 ( 2)聯(lián)系儀表檢查,現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制。 ( 2)泵或入口管線沒有用液體灌滿。 ( 6)入口濾網(wǎng)破碎或堵塞。 ( 2)將泵入口閥徹底打開,檢查流量,將泵注滿液體,徹底排氣。 ( 8)停泵檢修。 ( 4)軸變形彎曲。 處理:( 1)將管線充滿液體,并排氣。 1泵軸承過熱 原因:( 1)潤(rùn)滑油不足。 ( 5)軸振動(dòng)較大。 ( 4)聯(lián)系檢修重新安裝。 ( 3)電機(jī)電壓低。 ( 4)嚴(yán)格要求按開泵程序開泵。 ( 4)主油泵故障。 ( 2)油箱油位低。 處理:( 1)出口閥開度要適中。 泵電機(jī)超負(fù)荷 原因:( 1)出口閥開度過大,排出量大于額定量。 ( 2)更換符合標(biāo)準(zhǔn)的潤(rùn)滑油。 ( 3)軸承內(nèi)有雜物。 ( 6)適當(dāng)調(diào)節(jié)防護(hù)罩的位置,減小振動(dòng)。 ( 6)電機(jī)罩安裝不好。 ( 2)軸對(duì)中不良。 ( 6)停泵清洗濾網(wǎng)。 ( 8)閥門閥頭掉。 ( 4)葉輪反轉(zhuǎn)。 ( 5)關(guān)閉省煤器預(yù)熱閥。 ( 4)省煤器預(yù)熱閥末關(guān)。(開車后氫瓶一定要入庫) ( 4)根據(jù)況作相應(yīng)處理。然后在根據(jù)事故原因作相應(yīng)處理。 ( 3)點(diǎn)火器閥自開,使點(diǎn)火氣體(氫氣)進(jìn)入氧化爐。 ( 3)調(diào)節(jié)排液量。 ( 3)排污量大。 ( 3)負(fù)荷應(yīng)控制在 70%以上。 ( 3)經(jīng)常處于低負(fù)荷運(yùn)行,造成過熱溫度 過高。 ( 3)停車后,配合儀表工檢查噴水減溫器噴頭。 ( 3)噴水減溫器噴頭壞,噴不上水。 ( 3)檢修鉑網(wǎng)或換新的鉑網(wǎng),檢修觸媒筐。 ( 3)鉑網(wǎng)破裂或脫邊,觸媒筐壞。 ( 3)調(diào)節(jié)進(jìn)入氨過熱器的蒸汽量。 ( 3)氨過熱器低壓蒸汽不足或溫度低。 29 ( 5)調(diào)整低壓蒸汽壓力和流量,穩(wěn)定氣氨壓力。 處理:( 1)聯(lián)系儀表修理 PV102 調(diào)節(jié)閥。 ( 3)蒸發(fā)水量和水溫波動(dòng)。 ( 4)降低氨/空比值。 ( 4)氨/空比值超過允許值,使?fàn)t溫升高。 氧化爐爐溫超高限或低限而聯(lián)鎖未動(dòng)作。 原因:調(diào)節(jié)閥故障。 處理:( 1)如果是氨/空比值或氨系統(tǒng)調(diào)節(jié)器失靈,應(yīng)作“緊急停車”。 處理:( 1)采取緊急停車處理措施,使機(jī)組和工藝系統(tǒng)同時(shí)停車。 處理:( 1)低壓蒸汽中斷時(shí),應(yīng)按“緊急停車”處理。 ( 5)停車過程,按計(jì)劃停車處理。 處理:冷卻水中斷的 處理: ( 1)迅速按“四合一”機(jī)組停車按紐,使機(jī)組緊急停車,停車后的操作按操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 ( 7)盡快了解停電原因,以做好開車準(zhǔn)備。 ( 2)鍋爐系統(tǒng)保溫保壓,通中壓蒸汽到過熱段預(yù)熱。 ,通以 LS 蒸汽,使所有設(shè)備、管線保持一定溫度。 ,對(duì)裝置的各個(gè)部分均需防止發(fā)生冷凍現(xiàn)象。 、過熱器、鍋爐系統(tǒng)用 N2 保護(hù),充 N2 氣壓力高于大氣壓。 (六)酸系統(tǒng) 。如果長(zhǎng)期停車,該系統(tǒng)將冷凝液全部排干凈,用干燥氮?dú)獯祾卟⒁愿哂诖髿鈮旱牡獨(dú)獬錃夥獯妗? :處于正常運(yùn)行流動(dòng)狀態(tài)。 (二)鍋爐系統(tǒng) 維護(hù)方法有三:(根據(jù)具體情況采用其中之一) 、溫度進(jìn)行正常運(yùn)行,并加 Na3PO4 化學(xué)藥劑,維持 PH 值— 之間。當(dāng)工藝系統(tǒng)吹掃合格后,?!八暮弦弧睓C(jī)組。按這些停車按鈕,透平機(jī)組和工藝可同時(shí)聯(lián)鎖停車。同時(shí)延時(shí) 3 分鐘,使透平壓縮機(jī)組停。 (二)自動(dòng)停車 工藝自動(dòng)停車 ( 1)每個(gè)工藝保護(hù)聯(lián)鎖動(dòng)作,均通過關(guān)閉氨快速切斷閥和氣氨壓力調(diào)節(jié)閥動(dòng)作,使氧化反應(yīng)停止。 ( 3)當(dāng)吸收塔壓力降至零時(shí),應(yīng)將吸收塔、漂白塔內(nèi)的存酸全部排到 開工酸槽。 ( 4)關(guān)閉吸收塔頂加水閥。 ( 5)在切斷氨前 5 分鐘,向氧化氮分離器、低壓反應(yīng)水冷器噴水,向氧化氮壓縮機(jī)噴蒸汽。 四、 停車 (一)計(jì)劃停車: 減負(fù)荷( 100%— 70%) ( 1)在轉(zhuǎn)速下調(diào)前,先適當(dāng)降低氨 /空比例 — %,以防氨濃度增高,使鉑網(wǎng)溫度升高太快。因?yàn)辄c(diǎn)火臂所處位置熱輻射的作用較大,使其在鉑網(wǎng)表面上所投影面積受熱的作用大,易使鉑網(wǎng)燒穿孔增加鉑網(wǎng)的損耗。一般不允許調(diào)節(jié),只是在開、停車負(fù)荷變化大的情況下才調(diào)節(jié),以保持較高的壓縮效率,使透平耗汽量達(dá)到最小為原則。 定期檢查并確保副產(chǎn)蒸汽的品質(zhì),永遠(yuǎn)記住,應(yīng)盡力將水中固體含量降到最低限度,以防固體被蒸汽帶入蒸汽透平而生成水垢。 調(diào)整二次空氣量及吸收塔加水量,保持全系統(tǒng)平衡。 當(dāng)酸濃度達(dá)到 65%, HNO2 含量低于 100ppm 時(shí),將成品酸輸送至成品酸槽。 當(dāng)過熱器出口溫度達(dá) 440℃時(shí),可以慢慢關(guān)閉蒸汽放空閥,開始導(dǎo)汽。 當(dāng)鉑網(wǎng)溫度達(dá) 750℃以上時(shí),停 NOX 壓縮機(jī)噴蒸汽, NH4+含量低于 10mg/L左右時(shí),停止氧化氮分離器和低壓反應(yīng)水冷卻器的噴水。 22 ( 4)打開快速切斷閥,慢慢關(guān)閉放空閥。 ( 6)氫系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒。 ( 2)所有的安全保護(hù)作過帶電模擬試驗(yàn)。 調(diào)節(jié)并穩(wěn)定氣氨溫度為 100℃。在此過程中,要嚴(yán)格控制吸收塔至漂白塔閥門開度不得大于 75%,以防液體量太大時(shí),被出漂白塔的氣體帶到氧化氮分離器,致使氧化氮壓縮機(jī)帶液。 (六)吸收塔充液 充液前吸收塔最大壓差控制為 ,充液過程中壓差不允許超過 — ,充液合格時(shí),吸收塔壓差應(yīng)為 — 。 (五)“四合一”機(jī)組啟動(dòng) 廢熱鍋爐壓力大約在 ,氧化爐壁溫度大約在 200℃,蒸汽透平入口蒸 汽溫度≥ 330℃,“四合一”機(jī)組可啟動(dòng)。 21 打開省煤器和汽包的排氣閥,當(dāng)省煤器排氣閥冒出水時(shí),將其關(guān)閉。 (二)引脫鹽水 將脫鹽水引至下列設(shè)備: a. 蒸汽冷凝器前 b. 工藝水泵前 c. 補(bǔ) 充鍋爐給水泵前 d. 補(bǔ)充脫鹽水槽 氨蒸發(fā)器 A—— 吸收塔上部冷卻器建立閉路循環(huán)系統(tǒng)操作時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn): ( 1)加水時(shí)要打開氨蒸發(fā)器 A、吸收塔下部冷卻器高點(diǎn)排氣閥,當(dāng)有水排出時(shí),將其關(guān)閉。 6. 生產(chǎn)用冷卻水、液氨、蒸汽、脫鹽水、儀表空氣及點(diǎn)火用氫氣等能按開車進(jìn)程滿足供應(yīng)。 2. 需清洗、吹掃、氣密、置換的設(shè)備及管線已進(jìn)行完畢,確認(rèn)合格。 ②要求脫鹽水站連續(xù)供給合格脫鹽水。從而達(dá)到能量綜合利用的目的。 ( 6)熱能綜合回收利用好 為充分利用氨氧化過程的化學(xué)反應(yīng)熱能,本工藝在設(shè)計(jì)上盡可能提高廢熱鍋爐的產(chǎn)汽效率。 ( 4)尾氣中 NOX 含量低,污染小 尾氣中 NOX 含量 與 NOX 吸收壓力的三次方成反比。 ( 3)吸收率高 經(jīng)過一系列的試驗(yàn)和測(cè)定證明,在較高的吸收壓力下, NO 的氧化速度很快,在系統(tǒng)的設(shè)備和管 道中,尤其是在高壓部分的換熱等設(shè)備中,只要有一定的停留時(shí)間就可達(dá)到較高的氧化度。為提高氨氧化率,本 13 工藝在氧化爐上部裝設(shè)了特殊設(shè)計(jì)的氣體分布器,裝設(shè)的兩層傾斜多孔分布擋板,改變流向,消除渦流,再通過一層整塊的多孔分布器達(dá)到氣體分布均勻的目的,在整個(gè)分布器上還鋪設(shè)六層合金絲網(wǎng),可使氨 — 空混合氣在直徑較大的氧化爐中均勻地分布于鉑網(wǎng)表面,使網(wǎng)面上任何兩點(diǎn)的溫差小于 5℃,同時(shí),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),合理的選擇了最佳氧 化爐壓力和溫度,從而有效的提高了氨氧化率。 循環(huán)水在氨蒸發(fā)器( E101A)中,由 21℃冷卻至 ℃以后,將其送入吸收塔冷卻器,以移走工藝過程的吸收熱和反應(yīng)熱。 所有由換熱器和分離器以及取樣裝置排出的酸都收集在排酸槽( F102)中,并用排酸泵( P109)送到氧化氮分離器( R106)中。 來自汽包的飽和蒸汽經(jīng)噴水減溫器( R118)進(jìn)入蒸汽過熱器( E106)中,過熱后,再經(jīng)過蒸汽分離器( R104)除去霧后,大部分用于蒸汽透平( CN101),多余的輸出界區(qū)。 二次空氣經(jīng)二次空氣冷卻器( E112)冷卻后,從下部進(jìn)入漂白塔,從漂白塔頂部出來后和 NOx 分離器( R106)分離出的 NOX 氣混合,最終進(jìn)入 NOx壓縮機(jī)中被增壓。吸收塔底的成品酸( 65%左右)在 LICA108 控制下進(jìn)入漂白塔脫硝后最終被送入成品酸槽( R304/R305/R306)中。 氨空混合氣在 217℃下進(jìn)入氧化爐( K101),發(fā)生氧化反應(yīng)生成 NO 并放熱,熱氣流經(jīng)蒸汽過熱器( E106)和廢熱鍋爐( E105)時(shí),部分熱量被回收,NO 溫度降至~ 400℃。 約 ,從 E101A 引至 E101B,并通過就地調(diào)節(jié)將積存在 E101B 的水份和油等雜質(zhì)排至輔助蒸發(fā)器( E102)中,用低壓蒸汽蒸發(fā),回收氣氨。 空氣 鉑 O2 H2O 混合 —— →氧化→一氧化氮 — →二氧化氮 — →吸收→ 65%稀硝酸
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