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月份質(zhì)量分析(已修改)

2025-01-25 21:15 本頁面
 

【正文】 霸州市三強(qiáng)金屬制品有限公司 2023年 2月份質(zhì)量技術(shù)分析 1 1 目錄 ? 第一部分、原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) ? 第二部分、質(zhì)量損失及質(zhì)量罰款情況匯報(bào) ? 第三部分、冷軋制品質(zhì)量情況匯報(bào) ? 第四部分、鍍鋅制品質(zhì)量情況匯報(bào) ? 第五部分、其他技術(shù)檢測項(xiàng)目情況匯報(bào) 2 2 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 一、原料質(zhì)量情況 (一)制程反饋原料質(zhì)量情況匯總 本月共報(bào)檢原料 11632件,抽檢 5868件,抽檢率為 %。本月問題料 341件,共計(jì)投產(chǎn) 11966件,合格率 %; 1月問題料 606件,共計(jì)投產(chǎn) 17293件,合格率 % ,環(huán)比上升了 %。 具體 問題如下 : 291件板形差: 前進(jìn) 153件,東海 117件,金馬 10件,松汀 7件,瑞豐 4件; 35件厚差: 松汀 27件,前進(jìn) 8件; 13件重皮: 安豐 5件,前進(jìn) 5件,東海 3件; 1件裂口: 金馬; 1件粘膠: 金馬。 主要來料廠家 前進(jìn) 瑞豐 金馬 安豐 松汀 東海 德龍 唐鋼 正達(dá) 2月投產(chǎn)件數(shù) 8951 619 48 808 243 648 645 3 1 問題料件數(shù) 168 4 10 5 34 120 0 0 0 原料合格率 % % % % % % 100% 100% 100% 問題形態(tài) 板型差 厚差 重皮 粘膠 裂口 件數(shù) 291 35 13 1 1 所占生產(chǎn)比例 % % % % % 3 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 一、原料質(zhì)量情況 (一)制程反饋原料質(zhì)量情況匯總 下圖為 去年 2月份 至今 年 2月份 原料不良問題件數(shù)曲線圖: 厚差 板型差 重皮 粘膠 裂口 4 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 一、原料質(zhì)量情況 ( 二)各廠家原料問題對(duì)比 前進(jìn) 安豐 松汀 金馬 瑞豐 東海 5 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 前進(jìn) Q195:本月累計(jì)投入 8951件,不合格 168件,合格率 %。本月問題料分別是: 153件板形差,5件重皮, 8件厚差, 1件有膠, 1件裂口;本月問題主要集中在板形差。 板面情況:在我廠酸洗的前進(jìn)料都比較白亮,前進(jìn)酸洗的來料板面普遍比較暗,少數(shù)出現(xiàn)黃斑水銹。 性能方面:從金相上來看,晶粒度為 ,內(nèi)部出現(xiàn)細(xì)小夾雜過多,腐蝕后能清楚看到珠光體呈帶狀偏析;原料硬度在 HV130137。 五元素含量: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 ;含量均在合格范圍內(nèi)。 前進(jìn)料在我廠現(xiàn)用原料中是適用性最廣的料,可排所有 Q195材質(zhì)的產(chǎn)品。 安豐 Q195:本月累計(jì)投入 808件,不合格 5件(全為重皮),合格率 %。原料酸洗后板面發(fā)烏,做直鍍料時(shí)容易出現(xiàn)發(fā)白、漏鍍問題。 性能方面:從金相上來看內(nèi)部存在較多的細(xì)小夾雜,腐蝕后,能看到晶粒度為 ,存在 A1級(jí)別的帶狀組織、細(xì)小硅酸鹽夾雜、氧化物夾雜。原料硬度 HV137140, 90176。 折彎有裂紋現(xiàn)象。因夾雜過多不適合做 以下的薄料,做型鋼時(shí)變形量應(yīng)保證在 40%以上,做直鍍料性能難以滿足。 五元素含量: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %,含量均在合格范圍內(nèi)。 德龍 Q195: 本月投入 645件,無不合格,合格率 100%。原料酸洗后板面發(fā)烏,作為鍍鋅基板,鍍鋅后易出現(xiàn)發(fā)白現(xiàn)象。 性能方面:腐蝕后清晰看出游離滲碳體的存在,原料硬度 HV140左右, 90176。 折彎存在細(xì)小裂紋。退火后性能尚可,可用于型鋼、橋架等。 五元素含量: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %,含量均在合格范圍內(nèi) 。 東海 Q195: 本月投入 648件,不合格 120件,合格率 %(板形差 117件,重皮 3件)。主要問題集中在板形差。酸洗后板面發(fā)灰,鍍鋅后容易出現(xiàn)發(fā)白現(xiàn)象。 性能方面 :腐蝕后放大 100倍可看出晶粒度 ,晶粒分布均勻,含碳量高,存在帶狀組織。原料折彎 90176。合格, .。 。 五元素含量: Q195:碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %(相對(duì)于其它廠家Q195料,碳含量高 ); Q195L: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %。 6 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 金馬 Q195: 本月投入 48件,不合格 10件(全為板形差),合格率 %, 性能方面:從金相上來看,腐蝕后晶粒度 ,存在硅酸鹽夾雜, A1級(jí)別帶狀組織,原材料硬度 HV135, 90176。 折彎不裂。 本月金馬料同上月對(duì)比,仍然存在原料板形差、軋后有邊浪、成品板形不好的問題,建議用于對(duì)板形要求不高的產(chǎn)品。 五元素含量: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %,五元素含量合格。 瑞豐 Q23 Q195: 本月共投入 619件,不合格 4件(全為板形差),合格率 %。主要問題是板形差,軋后有邊鼓。 性能方面;從金相上能清晰地看到細(xì)小的硅酸鹽夾雜和細(xì)小的游離滲碳體。原料折彎 90176。 合格,適用于做型鋼和橋架等厚規(guī)格的料。 五元素含量 : Q235:碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %; Q195;碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %;五元素含量均合格。 松汀 Q195: 本月投入 243件,不合格 34件,合格率 86%,主要缺陷是 27件厚差, 7件板形差。 性能方面:從金相看材料晶粒度 8級(jí),晶粒大小分布均勻,個(gè)別存在 A1級(jí)別帶狀組織,原料硬度 HV130左右,90176。 折彎不裂,軋制過程中反映料軟,軋制力低,好軋制。松汀料可用于光亮、鍍鋅的各種對(duì)板形要求不太嚴(yán)格的產(chǎn)品(如:管料 、型鋼 、龍骨 及天線等)。退火較軟時(shí)也可以矯正后做板柜。 五元素含量:碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %。五元素合格(相比于其它廠家碳含量不高)。 7 8 二、大宗輔料檢驗(yàn)情況匯總 (一)煤 、酸、火堿、防銹油、軋制油進(jìn)貨檢驗(yàn) 說明 : 2月份 共進(jìn) 煤 50車, 11車完全合格, 38車 水分含量不同程度超標(biāo)讓步 接收 ,1車水分及發(fā)熱量不合格 。 合成酸 38車, 33車完全合格, 5車下口鐵鹽偏高或濃度偏低讓步接收; 防銹油:美石防銹油入庫檢測 3個(gè)批次,其中 1月 26號(hào) 1次入庫檢測不合格; 軋制油:入庫檢測 2個(gè)批次,檢測皂化值、酸值、運(yùn)動(dòng)粘度均在合格范圍內(nèi)。 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 項(xiàng)目 煤 合成酸 軋制油 防銹油 1月份 檢驗(yàn)次數(shù) 55 14 3 8 合格次數(shù) 40 14 3 7 合格率 % 100% 100% % 2月份 檢驗(yàn)次數(shù) 50 38 2 3 合格次數(shù) 49 38 2 2 合格率 98% 100% 100% % 9 附:大宗輔料合格率曲線圖 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 合成酸 煤 10 二、大宗輔料檢驗(yàn)情況匯總 (二)軋輥初檢、二檢及事故輥鑒定 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào) 2月份事故輥共 64支, 7支返廠, 37支報(bào)廢(包含 7支中間輥: 3甲 2支、 5乙 2支、 9甲 2支、 9甲 1支;其余 30支均為工作輥), 20支經(jīng)車磨后可繼續(xù)使用。 【 注: 37支報(bào)廢輥中, 2支正常使用報(bào)廢, 35支非正常使用報(bào)廢( 2支人為原因, 1支電器原因, 6支原料原因, 4支裝配原因, 12支綜合原因, 6支軋輥原因 ,4支前期事故輥) 】 在報(bào)廢輥中,人為原因分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組: 6甲 1支 ,11甲 1支;電器原因?qū)?yīng)的軋機(jī)班組: 3乙 1支;原料原因分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組: 3甲 1支, 6乙 1支, 10乙 2支, 11乙 1支,12甲 1支;裝配原因分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組: 4甲 1支, 7甲 1支, 7乙 2支;綜合原因分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組: 3甲 2支, 4甲 1支, 5甲 1支, 5乙 3支, 6乙 1支, 9甲 3支, 9乙 1支。軋輥原因分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組: 5乙 1支, 7甲 1支, 7乙 1支, 9乙 1支, 11甲 2支,前期事故輥 :3甲 1支, 4甲 1支, 8甲 1支, 9甲 1支。 2月份共計(jì)投輥 20支(歐力 16支、飛達(dá) 2支、潤源 2支)。本月因軋輥缺陷導(dǎo)致的事故輥(含返廠輥)中:歐力 10支(事故率%),億豪 2支(投產(chǎn) 2支,事故率 100%),亞太 1支(無投產(chǎn))。(各廠家事故率按本月軋輥本身原因造成的事故輥數(shù)量與本月投輥數(shù)之比計(jì)算,故與各廠家的實(shí)際質(zhì)量狀況可能存在一定的偏差) 2月份報(bào)初檢潤源輥共計(jì) 39支 (全部檢測 ):輥面硬度均勻;共計(jì)報(bào)二檢檢 18支(全部檢驗(yàn)):合格 7支,合格率為 %(歐力檢驗(yàn) 16支,合格 7支,合格率為 %;飛達(dá)檢驗(yàn) 2支, 2支均輥頸硬度偏低)。 2月份共 7支返廠輥( 2支中間輥: 3甲 1支、 3乙 1支,其余 5支均為工作輥), 7支均為軋輥本身缺陷,其分別對(duì)應(yīng)的軋機(jī)班組:3甲 1支、 3乙 1支、 5乙 2支、 8甲 1支、 8乙 1支、 9乙 1支。 廠家 掉渣 斷頸 輥頸軟 剝落 脫肩 合計(jì) 歐力 2 2 2 6 億豪 1 1 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報(bào)
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