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月份質(zhì)量分析-wenkub

2023-02-05 21:15:22 本頁面
 

【正文】 下圖為 去年 2月份 至今 年 2月份 原料不良問題件數(shù)曲線圖: 厚差 板型差 重皮 粘膠 裂口 4 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報 一、原料質(zhì)量情況 ( 二)各廠家原料問題對比 前進(jìn) 安豐 松汀 金馬 瑞豐 東海 5 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報 前進(jìn) Q195:本月累計投入 8951件,不合格 168件,合格率 %。霸州市三強金屬制品有限公司 2023年 2月份質(zhì)量技術(shù)分析 1 1 目錄 ? 第一部分、原、輔料質(zhì)量情況匯報 ? 第二部分、質(zhì)量損失及質(zhì)量罰款情況匯報 ? 第三部分、冷軋制品質(zhì)量情況匯報 ? 第四部分、鍍鋅制品質(zhì)量情況匯報 ? 第五部分、其他技術(shù)檢測項目情況匯報 2 2 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報 一、原料質(zhì)量情況 (一)制程反饋原料質(zhì)量情況匯總 本月共報檢原料 11632件,抽檢 5868件,抽檢率為 %。本月問題料分別是: 153件板形差,5件重皮, 8件厚差, 1件有膠, 1件裂口;本月問題主要集中在板形差。 前進(jìn)料在我廠現(xiàn)用原料中是適用性最廣的料,可排所有 Q195材質(zhì)的產(chǎn)品。原料硬度 HV137140, 90176。 德龍 Q195: 本月投入 645件,無不合格,合格率 100%。退火后性能尚可,可用于型鋼、橋架等。酸洗后板面發(fā)灰,鍍鋅后容易出現(xiàn)發(fā)白現(xiàn)象。 。 本月金馬料同上月對比,仍然存在原料板形差、軋后有邊浪、成品板形不好的問題,建議用于對板形要求不高的產(chǎn)品。 性能方面;從金相上能清晰地看到細(xì)小的硅酸鹽夾雜和細(xì)小的游離滲碳體。 松汀 Q195: 本月投入 243件,不合格 34件,合格率 86%,主要缺陷是 27件厚差, 7件板形差。退火較軟時也可以矯正后做板柜。 合成酸 38車, 33車完全合格, 5車下口鐵鹽偏高或濃度偏低讓步接收; 防銹油:美石防銹油入庫檢測 3個批次,其中 1月 26號 1次入庫檢測不合格; 軋制油:入庫檢測 2個批次,檢測皂化值、酸值、運動粘度均在合格范圍內(nèi)。 2月份共計投輥 20支(歐力 16支、飛達(dá) 2支、潤源 2支)。 廠家 掉渣 斷頸 輥頸軟 剝落 脫肩 合計 歐力 2 2 2 6 億豪 1 1 第一部分 原、輔料質(zhì)量情況匯報 二、大宗輔料檢驗情況匯總 (三)事故輥鑒定和統(tǒng)計 說明:本月事故輥較上個月有所增加,事故輥最多的為 9乙 9支、 3甲乙各 7支;本月無事故輥優(yōu)秀軋機班組為: 4乙、 10甲、 12乙。 時間 2023年 2月份 2023年3月份 2023年4月份 2023年5月份 2023年6月份 2023年7月份 2023年8月份 2023年9月份 2023年10月份 2023年11月份 2023年12月份 2023年1月份 2023年2月份 斷帶 次數(shù) 61 42 42 49 59 66 50 67 71 70 50 40 25 附:斷帶情況對比曲線圖 13 斷帶 次數(shù) 第二部分 總體質(zhì)量指標(biāo)完成情況及質(zhì)量概述 一、總體質(zhì)量指標(biāo)完成情況 14 管控項目 產(chǎn)品類別 月累計生產(chǎn)(件) 累計不良(件) 合格率 性能合格率 生產(chǎn)質(zhì)量情況 冷軋成品 2607 14 % % 制程質(zhì)量 11459 28 % / 鍍鋅成品 8852 35 % % 客戶投訴 本月累計( T) 投訴率 % 差旅費用(元) 質(zhì)量賠付(元) 合計質(zhì)量損失(元) 冷軋 0 776 12340 鍍鋅 23 100 0 100 質(zhì)量成本 二級料( T) 貶值數(shù)額(元) 返工料( T) 返工成本(元 ) 質(zhì)量成本(元 /T) 冷軋 0 0 11564 鍍鋅 0 0 0 0 15 第二部分 總體質(zhì)量指標(biāo)完成情況及質(zhì)量概述 二、冷軋 廠產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總 本月冷軋廠因產(chǎn)品質(zhì)量問題共罰款 2570元(不含質(zhì)量賠付)。 14件涉及質(zhì)量罰款(人為因素、造成明顯影響),根據(jù) 《 冷軋各工序質(zhì)量問題考核細(xì)則 》 ,責(zé)任班組共罰款 970元。 2) 2月份返工料共 ,返工費用為 11564元??蛻糍|(zhì)量賠付明細(xì)如下表: 光亮質(zhì)量成本 2月份光亮質(zhì)量異議賠付 反饋 日期 客戶名 卷號 規(guī)格 重量( T) 缺陷 賠付(元) 責(zé)任 班組 公司承擔(dān)(元) 班組承擔(dān)(元) 裁剪 主任 副廠長 廠長 生產(chǎn)經(jīng)理 甲班 乙班 甲班 乙班 薛寶順 QJ150102474 *505 重皮 276 原料 276 巨鑫制管 QJ141204632/A/1/2 *59 邊部有 毛刺 500 2分條乙班 300 130 30 14 16 10 班組 65%,主任 15%,副廠長 7%,廠長 8%,生產(chǎn)經(jīng)理 5% 三、鍍鋅廠產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總 17 本月鍍鋅廠因產(chǎn)品質(zhì)量問題共 罰款 600元; 共統(tǒng)計 出 9個 質(zhì)量較優(yōu)班組 : 700剪甲乙、 900剪甲乙班、分條剪甲班本月無質(zhì)量問題,各獎勵 500元,合計 2500元;鍍鋅 二、六線中全月合格率最高 為二甲、二乙,均為 %各獎勵 500元;一、四、五線中合格率最高的 為四乙 100%獎勵 500元; 三線中甲班 %較好,獎勵 500元。廢料報廢審批共 (其中 )。 17件問題料( 14件人為因素, 3件非人為因素),無降級料。 生產(chǎn) 占比 , 油泥 , % 生產(chǎn) 占比 , 粘結(jié)紋 , % 生產(chǎn) 占比 , 氧化色 , % 生產(chǎn) 占比 , 重皮 , % 生產(chǎn) 占比 , 厚差 , % 生產(chǎn) 占比 , 裂口 , % 油泥 粘結(jié)紋 氧化色 重皮 厚差 裂口 三、冷軋 制程質(zhì)量情況匯總 22 第三部分 冷軋制品質(zhì)量情況匯報 2023年 12月份冷軋制程存在質(zhì)量問題 87件,合格率為 %,甲班 40件,乙班 47件; 2023年 1月份冷軋制程存在質(zhì)量問題 102件,合格率為 %,甲班 55件,乙班 46件,退火 1件; 2023年 2月份冷軋制程存在質(zhì)量問題 28件,合格率為 %,甲班 11件,乙班 17件; 12月份 厚度 偏差 板形差 裂口 油污 水銹 黑斑 過酸 劃傷 挫傷 翻邊 壞邊 氧化皮 硬傷 件數(shù) 22 18 14 9 8 5 3 2 2 2 1 1 生產(chǎn) 占比 % % % % % % % % % % % % 1月份 油污 水銹 厚度 偏差 板形差 裂口 黑斑 氧化皮 過酸 粘傷 磕傷 件數(shù) 47 18 13 8 8 5 1 1 1 生產(chǎn) 占比 % % % % % % % % % 2月份 板形差 油污 水銹 過酸 裂口 厚度 偏差 接頭 件數(shù) 10 6 5 3 3 1 生產(chǎn) 占 比 % % % % % % 23 2月份與 1月份及去年 12月份冷軋制程反饋主要 缺陷 對比 12月份 1月份 2月份 2月份冷軋制程反饋主要缺陷說明 24 2月份制程問題主要為: 板形差 10件: 11軋機各 4件, 12軋機各 1件; 油污水銹 6件: 路南酸洗、 5軋機及 11軋機各 2件; 過酸 5件:均為路北酸洗乙班; 裂口 3件: 4軋機 2件, 10軋機 1件; 厚差 3件 :9軋機 2件, 11軋機 1件; 接頭 1件:路北酸洗 1件。 路北2 立興 180 49 17 油層 正常,鐵皂層 41次發(fā)黑 27次濃度偏高, 4次電導(dǎo)率超高, 2次氯、灰分偏高。 氯含量前半月偏高( ), 后半月正常;灰分整月偏高( 980 、 904mg/L); 電導(dǎo)率全月 31次偏高( 10311362 us/cm)。 ——— 鑒于氯含量、灰分、電導(dǎo)率偏高明顯,建議車間適當(dāng)情況下徹底換液。同時應(yīng)關(guān)注油濃度偏高現(xiàn)象。同時應(yīng)關(guān)注油濃度偏高現(xiàn)象。全月氯稍高。氯含量呈升高趨勢 25
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