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精益六西格瑪黑帶項目報告—new降低質(zhì)量損失項目報告(已修改)

2025-09-21 15:32 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 ` Champion: 呂樂明 ( ) Team Leader: 孫澤良 () Member: 陳 曦 (ENG/) 黃霞君 (Mentor) 沈 斌 () 管黎明 (ENG/) 郁彩英 (QA/) 2020年 3月整理 上海金亭汽車線束有限公 司 六西格瑪黑帶項目報告 降低開線工序質(zhì)量損失 第 2 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 公司簡介 上 海金亭汽車線束有限公司是生產(chǎn)中高檔汽車線束之中外合資企業(yè),主要客戶有上海大眾、上海通用、延峰江森、科世達 華陽、日本豐田、日本鈴木等。公司已通過 QS9000、 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系、 OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體認證,目前正在推行 ISO/ TS16949 質(zhì)量體系認證。 團隊名稱 : 潛海隊 ( 潛入海底,尋找隱藏的冰山) 項目背景 : 客戶反映(最初是延峰 江森),電線長短不一致現(xiàn)象較普遍,裝配極不方便,尤其當一束電線中粗線偏長而細線偏短時,很難安裝也容易出現(xiàn)其它意想不到的隱患,如拉斷、脫釘?shù)?。但因電線有柔性,還勉強可以安裝,雖然沒有造成客戶正式投訴,但影響了客戶對公司的滿意程度。 項目選擇 : 汽車行業(yè)零部件價格每年都以一定比例下降,降低生產(chǎn)成本是汽車零部件企業(yè)必須面對的客觀現(xiàn)實。在公司領導大方向的指引下,我提出了降低開線工序質(zhì)量損失的項目,經(jīng)過咨詢公司和金亭公司領導的論證與評價之后,正式批準立項。 線束制造主要過程包括前工程開線打釘、后工程裝配、 QC 檢查及包 裝,前工程所用材料金額占總用料的 70%以上,設備占全過程 80%以上。 開線工序包括手工開線( C351 開平線)、自動開線( KOMAX、 C45 K33 C551等自動開線打釘機)。降低劣質(zhì)成本首先想到的是降低內(nèi)部損失,比如不良率、返工、返修。后來統(tǒng)計 03年 16月份各種不良率包括工序內(nèi)不良、批量不良、零星不良累加一起,外銷平均 286ppm,相當于 ,內(nèi)銷平均 900ppm,相當于 σ水平,改進空間不大。而工序質(zhì)量損失還包括計量設備費用、檢定周期、電線浪費、端子損耗、電線尾和端子尾等等。也就 是要在整個開線工序中尋找并設法降低劣質(zhì)成本。 第一階段:項目界定 ( 1) DMAIC 項目書工作表( DMAIC Project Charter Worksheet) 第 3 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 項目名稱 ( Project Title):降低開線工序劣質(zhì)成本 項目領導 (Project Leader): 王紹斌 團隊成員 (Team Members): 孫澤良、陳曦、郁彩英、管黎明、沈斌、黃霞君 經(jīng)營情況 (Business Case): 公司主要客戶上海大眾,每年以5%速度要求供應商降低產(chǎn)品價格,成本能否降低將決定公司發(fā)展前景,同樣的品質(zhì),價格 低將直接影響市場份額和客戶滿意程度。 問題 /機會陳 (Problem/Opportunity Statement) 流入客戶不合格品率很低,但前工程開線工序工程內(nèi)不合格品率 ,同其它工序相比仍然占很高比例, 2020 年因開線不良而報廢或返工損失達 7 萬圓,因電線長短不一(主要是電線偏長)致造成浪費達 20 多萬圓人民幣。 目標陳述 (Goal Statement): 降低開線工序質(zhì)量損失 20 萬元以上 前 728PPM 降到 550PPM,降低質(zhì)量損失 5萬元 15萬元 工序內(nèi)其他損失 項目范圍 (Project Scope) 前工程中開線工序,從發(fā)料員送電線 —— 按線卡開電線 —— 轉(zhuǎn)交端子壓著。 相關方 /股東 (Stakeholders) 生產(chǎn)部 /工程部 /技術開部 /質(zhì)保部 /財務部 預期計劃 目標日期 (Targer Date) 實際日期 (Actual Date) 評 審 (Review) 開始日期 202055 202055 界定 2020620 2020715 測量 2020710 2020717 分析 2020810 2020817 改進 8 月 209月 30 2020915 控制 8 月 2010 月 15 20201115 完成日期 10 月 30 202012 ( 2) 項目“股東”分析 (Project Stakeholder Analysis) 第 4 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 股東 (Stakeholder) 項目關系 (Relationship) 聯(lián)絡 /關聯(lián) 是被結果影響 能夠影響結果 有用的專家意見 供應物資部門 決定權利 有規(guī)律提供 引起團隊重視 用需要的信息闡述 其 它 (描述 ) 生產(chǎn)部 √ √ 技術開發(fā)部 √ √ 工程部 √ 質(zhì)保部 √ √ 財務部 √ √ √ 倉務部 √ √ 物流部 √ √ 采購部 √ √ 銷售部 √ ( 3) 確定項目范圍: 為了在無邊無際大海尋找質(zhì)量損失,我們必須確定項目范圍,于是小組對開線工序進行了詳細的流程分析: 第 5 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 圖 1 開線工序工藝詳細流程圖 項目小組成員,采用頭腦風暴,分 析每一步工藝流程可能的質(zhì)量損失環(huán)節(jié): 工序 1:接收排期 生產(chǎn)調(diào)配不合理; 排期變動太多造成材料浪費; 排期變更太多,造成人員加班 接收排期 人員準備 領料 設備點檢 確認物料 A分工藝卡(線卡、壓著卡) 機器參數(shù)設定 首件加工 首件確認 批量加工 模具設備調(diào)整 中間檢查 批量加工 最終檢查 半制品 /結束 Y N Y N Y N Y N 第 6 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 排產(chǎn)不準確,造成半成品呆滯或報廢損失 工序 2:分工藝卡(線卡、壓著卡) 工藝不完善 開發(fā)變更錯誤 工序 3:領料 端子盤脫落 電線來料錯誤(標識、線色) 端子方向繞反 欠料 物料來料不良 /線色不符多芯線剝皮不好剝,造成作業(yè)速度慢,報廢 來料不良,錯料換料,時間耗費, 領料不準確,物料積壓,占用資金 待 料 材料損失 工序 4:確認物料 來料爛線 工序 5:人員準備 人員培訓不到位 出現(xiàn)不良后,人員再次培訓 技術人員、操作人員經(jīng)驗不足 人員流失 再次培訓 人員流失大 員工睡眠不足,影響正常作業(yè) 宿舍太熱,同一宿舍也有三班翻班 排期變更太多,造成人員加班 工培訓不到位,無法判定不良品 人員流失 第 7 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 人員流失(新員工上崗能率降低,不良品增多,增加檢查人員) 工序 6:設備點檢 設備故障 員工缺勤機器空缺 測量端子電線時停機(要求每 50PCS 測量一次) 設備故障 工序 7:機器參數(shù)設定 違反作業(yè)手冊 電線長度偏長造成浪費 工序 8:首件加工 違反作業(yè)手冊 未作好“三對照”導致用錯端子(客戶投訴) 工序 9:首件確認 變更錯誤 計量器具損壞 作業(yè)過程中識別不良時待確認等 來料不良增加作業(yè)員檢查時間 由于各種原因造成員工疏忽,看錯線卡,開錯線 作業(yè)員未作好 “三對照”工作,造成批量不良 檢驗員對特許使用的產(chǎn)品判斷不熟練 檢具的鑒定用期 自動偵察出的電線損失較大 工序 10:模具設備調(diào)整 模具調(diào)試 模具不良引起的調(diào)機浪費,工時等待 模具不穩(wěn)定,造成檢查端子時間加長 模具、設備不穩(wěn)定 模具、設備不穩(wěn)定造成端子變形,爛線等的批量不良 每一批產(chǎn)品增加檢查頻率 第 8 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 調(diào)試模具時,電線、端子的損耗 工序 11:批量加工 批量不良 作業(yè)工具不保養(yǎng),損壞 (開線鉗、剪刀等) 批量不良造成的浪費 批量不良 流入后工程零星不良,造成后工程停機 未作好“三對照”導致用錯端子(客戶投訴) 工序 12:中間檢查 批量不良 來料不良增加作業(yè)員檢查時間 不良在不 影響功能的情況下,不需要報廢。 工序 13:最終檢查 批量不良 來料不良增加作業(yè)員檢查時間 工序 14:半制品 /結束 流程分析匯總 : 以上團隊成員提出 63 項質(zhì)量損失科目,多數(shù)都是重復,經(jīng)合并和歸類,確定了 12 個科目,如果都同時改進可能得不償失,也沒有必要,于是小組人員借助 FMEA 工具,找出具有高風險的質(zhì)量損失科目作為項目的關注點。 表 3 質(zhì)量損失主要科目 序號 劣 質(zhì) 成 本 項 目 RPN 風險數(shù) 類型 是否考慮 1 來料爛線 2 批量不良 3 人員流失 4 計量器具損壞 第 9 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 5 員工缺勤機器空缺 6 模具調(diào)試 7 欠料等 8 測量端子電線時停機 (要求每 50PCS 測量一次) 9 電線長度偏長造成浪費 10 排期變更太多,造成 人員加班 11 檢具的鑒定用期 12 自動偵測時的電線損失較大 表 4 主要質(zhì)量損失科目潛在失效模式及后果分析 過程 功 能 潛在的失效模式 潛在的失效后果 嚴重程度數(shù)S 潛在的失效原因 / 機理 頻度數(shù)0 現(xiàn)行工藝控制預防 現(xiàn)行工藝控制探測 不易探測度數(shù)D 風險順序數(shù)RPN 1 來料不良 7 漏檢 /材料質(zhì)量不好 2 IQC檢驗 2 32 2 批量不良 ,增加成本 造成投訴 7 未能作好三對照 5 QA檢查 4 140 3 人員流失 影響產(chǎn)品 質(zhì)量 6 部分員工積極性差 5 培訓 4 120 4 計量器具損壞 系統(tǒng)準確性 具 6 檢 6 點檢千分尺 4 144 5 員工缺勤,機器空缺 影響生產(chǎn)效率 4 未事先請假 5 規(guī)范考勤制度,執(zhí)行請假手續(xù) 2 40 6 模具調(diào)試 6 6 培訓 2 72 7 欠料 影響生產(chǎn)效率 7 6 安全庫存 3 126 第 10 頁 共 48 頁創(chuàng)建時間: 2020/3/14 15:50:00 8 測量端子時停機 7 6 三人二機 3 126 9 剛開始開線偵測電線浪費 電線等材料浪費 4 設備本身性能造成 6 合理安排生產(chǎn),減少換模 3 72 10 排期變更,員工加班 員工易疲勞 4 客戶訂單不穩(wěn)定 6 及時與客戶溝 通 3 72 11 檢具檢定周期短 系統(tǒng)準確性 具 4 4 作好鑒定計劃 2 32 12 電線長度偏長 6 用 7 CP計劃規(guī)定 4 168 表 5
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