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《聚合廠聚酯生產(chǎn)事故及事故預(yù)防處理規(guī)范手冊(cè)》-文庫(kù)吧

2025-06-23 15:18 本頁面


【正文】 ............ 77 四 對(duì)苯二甲酸( PTA) ................................................................................... 78 五 重油 ............................................................................................................... 78 第三節(jié) 聚酯裝置中危險(xiǎn)部位火災(zāi)及爆炸事故的預(yù)防措 施 ................................. 79 一 聚合廠易發(fā)生安全事故的部位 ................................................................... 79 二 切換熔體過濾器的安全 ................................................................................ 79 三 熔體泵的安全 ................................................................................................ 80 四 熱媒泄露事故判斷及處理 ........................................................................... 80 五 熱乙二醇或其蒸汽泄露事故判斷及處理 .................................................. 80 六 酯化釜燈視鏡泄漏或破裂的處理方法及注意事項(xiàng) .................................. 81 七 工藝塔燈視鏡泄漏或破裂的處理方法及注意事項(xiàng) .................................. 82 八 酯化 I、酯化 II 攪拌器機(jī)封泄漏 ................................................................ 83 九 乙二醇蒸發(fā)器泄漏。 .................................................................................... 84 4 第四節(jié) 壓力容器和日常操作安全 ........................................................................... 84 一 壓力容器的安全操作 .................................................................................... 84 二 日常操作安全 ................................................................................................ 88 第五節(jié) 各種操作常識(shí) ............................................................................................... 91 一 容器內(nèi)工作 .................................................................................................... 91 二 管道檢修程序 ................................................................................................ 91 三 工作單制度 .................................................................................................... 92 四 進(jìn)罐證制度 .................................................................................................... 92 五 設(shè)備檢修交出單制度 .................................................................................... 93 六 交接班制度 .................................................................................................... 94 第六節(jié) 消防應(yīng)急措施 ............................................................................................... 95 一 聚合廠應(yīng)急消防組織結(jié)構(gòu) ........................................................................... 95 二 聚酯裝置發(fā)生安全事 故的處理方法 ........................................................... 96 5 序 我們公司的聚酯生產(chǎn)線是引進(jìn)德國(guó)吉瑪公司的設(shè)備,年生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力為八萬噸PET;后經(jīng)兩次增容,生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)十二萬噸熔體。而且附帶年產(chǎn)三萬噸直接紡短纖維和一萬五千噸長(zhǎng)纖維。因此,生產(chǎn)發(fā)生波動(dòng)的延續(xù)周期較長(zhǎng)。經(jīng)驗(yàn)表明,每發(fā)生一次生產(chǎn)事故,都直接或間接造成工廠經(jīng)濟(jì)上的損失。如何最大限度地減低生產(chǎn)事故率,及時(shí)消除事故隱患,是保證生產(chǎn)穩(wěn)定、提質(zhì)低耗的前提。 從開車到現(xiàn)在四年多的時(shí)間內(nèi),斷續(xù)發(fā)生了幾十起大大小小 的生產(chǎn)事故輕則損失幾萬元,重則損失幾十萬甚至上百萬元,乃至于上千萬元。沉重的代價(jià)也換來了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn),雖然都是我們親身經(jīng)歷,但都沒有經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)和整理而上升到理論的一定高度,從而達(dá)到舉一反三。同樣或類似的事故時(shí)有發(fā)生,人為地造成許多不應(yīng)有的損失,引起車間和公司的高度重視。在公司的積極倡導(dǎo)下,編寫了這套聚酯生產(chǎn)事故處理及事故預(yù)防手冊(cè),旨在強(qiáng)化操作人員的事故處理能力,減少事故損失,使聚酯裝置滿負(fù)荷平穩(wěn)連續(xù)運(yùn)行。它包蘊(yùn)全體工程技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)結(jié)晶,立足于我們自己的裝置,同時(shí)也參考和借鑒了許多兄弟廠家的經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)事 故的發(fā)生有其必然性,也有其人為性。 1、事故的必然性 設(shè)備的性能的不夠穩(wěn)定、生產(chǎn)工藝的不盡完美、生產(chǎn)過程的復(fù)雜以及控制系統(tǒng)的失靈,這些“先天不足”導(dǎo)致了生產(chǎn)事故的必然性。當(dāng)然對(duì)于必然性的事物決不能持“等、靠、拖、將就一天算一天”的態(tài)度,而應(yīng)該積極發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性,加強(qiáng)人員管理,提高工程技術(shù)人員和崗位工人的素質(zhì)和責(zé)任心,采取切實(shí)可行的措施,整改生產(chǎn)工藝的缺陷,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患。加強(qiáng)設(shè)備管理,對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理,對(duì)事故率較高的設(shè)備重點(diǎn)維護(hù),教育每一位員工愛護(hù)自己手中的每一臺(tái)設(shè)備,杜絕違章操作和野蠻 操作。 2、事故的人為性 由于我們的聚酯生產(chǎn)裝置的高度自動(dòng)化,要求工程技術(shù)人員和操作工人具有較高的專業(yè)知識(shí)層次,而我們大都第一次接觸這樣高自動(dòng)化、高技術(shù)含量的大型生產(chǎn)裝置,即沒有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)也沒有管理經(jīng)驗(yàn),更沒有事故處理的經(jīng)驗(yàn)。也正是由于生產(chǎn)的高度自動(dòng)化,對(duì)人的依賴少,容易使人掉以輕心,大意失荊州。由于生產(chǎn)過程的高度數(shù)據(jù)化,事故具有一定的隱蔽性,預(yù)知和判斷的難度較大。還有不可忽視的一點(diǎn)是人員的思想境界、精神面貌和文明程度都直接影響對(duì)待工作的態(tài)度和責(zé)任心,從而影響操作的水準(zhǔn)。 另外,還有中控和現(xiàn)場(chǎng)的配合是 否默契。中控是現(xiàn)場(chǎng)的指揮中心,也是現(xiàn)場(chǎng)的眼睛,中控發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)人員處理。若由于中控拖延而造成事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大,或者由于中控通知不清楚而造成現(xiàn)場(chǎng)操作失誤都是 6 非常不應(yīng)該的。 最后還有一個(gè)各專業(yè)的整體配合問題。設(shè)備保全、電儀專業(yè)應(yīng)該積極配合好工藝,不拖拉、不繁衍、不扯皮,以免延誤時(shí)機(jī)或留下隱患,造成不必要的事故。 事故處理的原則是:在最短的時(shí)間內(nèi)使生產(chǎn)恢復(fù)正常和穩(wěn)定,并且工藝波動(dòng)最小,排廢量最小甚至不排廢,故而經(jīng)濟(jì)損失最小。 當(dāng)然,由于編者的水平有限,經(jīng)驗(yàn)有限,難免有不妥當(dāng)之處, 希望廣大同仁提出誠(chéng)懇和寶貴的意見和建議,使本書更加完善,發(fā)揮其應(yīng)有的作用。本書的編寫過程得到了公司及有關(guān)聚合廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助,在此表示衷心地感謝! 20xx年 10月 7 第一章 聚酯生產(chǎn)常見事故 第一節(jié) 原料制備 一 范圍 聚酯生產(chǎn)過程中原料制備包括催化劑+EG溶液制備、二氧化鈦+EG懸浮液制 備以及PTA+EG漿料制備。 二 原料制備過程的異常事故特點(diǎn)是: 1. 事故所帶來的影響相對(duì)滯后,因此有時(shí)不容易被發(fā)現(xiàn)。原料制備具有一定的緩沖性,因此允許事故處理的時(shí)間相對(duì)比較長(zhǎng)。 2. 事故補(bǔ)救的機(jī)會(huì)比較多,因此只要處理及時(shí),一般不會(huì)給生產(chǎn)帶來重大損失。 3. 由于原料制備人的操作較多 , 因此事故的人為性因素也較多。 三 催化劑制備 在聚酯生產(chǎn)過程中,催化劑制備工序一般經(jīng)常發(fā)生的異常有:催化劑的質(zhì)量不合格,設(shè)備和電氣故障。 1. 催化劑的質(zhì)量不合格 (1) 我們公司聚酯生產(chǎn)使用的催化劑是三醋酸銻,其 外觀形狀為白色有刺激性氣味的粉末狀晶體,易溶于乙二醇( 20℃以上呈清淅溶液)。若催化劑啟封之后外觀上呈紅色、黃色或黑褐色,則說明催化劑已經(jīng)變質(zhì),不能使用。若發(fā)現(xiàn)催化劑結(jié)塊,是潮解現(xiàn)象,如果色澤正常則不影響使用。一般三醋酸銻是以 SbAC3 xH2O帶結(jié)晶水的形式存在的,如果催化劑桶密封不嚴(yán),是很容易潮解的。 (2) 若在配制催化劑時(shí)發(fā)現(xiàn)其變質(zhì),則不能使用,換用好的催化劑進(jìn)行配制,如果發(fā)生大批量催化劑變質(zhì),以至影響催化劑的配制,應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)班。以便通知運(yùn)料人員及時(shí)提供好的催化劑。否則,貽誤催化劑的配制或喂給,后果是不堪設(shè)想的。 8 2. 催化劑系統(tǒng)的設(shè)備故障 催化劑配制過程中的設(shè)備故障主要有攪拌器故障,乙二醇體積流量計(jì)故障,以及催化劑喂入泵故障。 (1) 催化劑制備槽的攪拌器故障 催化劑制備槽 03V01攪拌器 03M01故障會(huì)直接導(dǎo)致催化劑溶解效果不佳和濃度不均勻。導(dǎo)致攪拌器故障的原因有: a. 聯(lián)軸節(jié)脫落。 此故障不易發(fā)覺,因?yàn)楸M管攪拌器已經(jīng)不轉(zhuǎn)動(dòng),但電機(jī)仍可能運(yùn)轉(zhuǎn)正常。即在中控顯示正常,在現(xiàn)場(chǎng)若不十分仔細(xì)檢查,也會(huì)誤以為攪拌器運(yùn)轉(zhuǎn)正常,直到催化劑化驗(yàn)分析結(jié)果不合格而進(jìn)行認(rèn)真核查時(shí)才會(huì)發(fā)覺。當(dāng)攪拌器電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常 時(shí),檢查攪拌器是否停運(yùn)的最好方法是: ①在現(xiàn)場(chǎng)用手電從 03V01的投料口觀察攪拌器是否在運(yùn)轉(zhuǎn)。 ②在變頻室檢查 03M01 的電流值,電機(jī)脫開聯(lián)軸節(jié)空轉(zhuǎn)時(shí)負(fù)荷小,比帶動(dòng)漿葉運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)電流值低。 b. 電機(jī)故障。 此故障在中控室會(huì)立刻發(fā)覺。發(fā)生報(bào)警的同時(shí)出現(xiàn)報(bào)警狀態(tài)字“ BAD”。 無論何種情況,處理的方法都是接一根臨時(shí)的壓空管線,對(duì)物料進(jìn)行鼓泡代替攪拌。并抓緊時(shí)間找出故障的原因并及時(shí)修復(fù)。 處理過程中應(yīng)注意以下幾點(diǎn): a. 插入罐內(nèi)部分最好使用 DN10或 DN15的不銹鋼管,從催化劑投料口插入并深入罐底。若 使用軟管,由于鼓泡氣體的反作用力和液體的浮力,管子會(huì)浮出液面,從而起不到攪拌的作用。和氣源相接的部分可以使用軟管。 b. 鼓泡進(jìn)行攪拌時(shí),罐內(nèi)液面翻動(dòng)比較劇烈,應(yīng)注意調(diào)節(jié)好鼓泡進(jìn)氣量,以免乙二醇從投料口濺出罐外。 (2) 乙二醇體積流量計(jì)數(shù)器故障 乙二醇體積流量計(jì)數(shù)器 FQ_03_02_14故障常見的有兩種情況。 a. 流量計(jì)部分墊片泄漏乙二醇。處理的方法是:立刻停止向 03V01 中加入乙二醇,找儀表人員更換墊片。若配制催化劑的時(shí)間比較緊迫 ,也可以配完這批料再進(jìn)行處理。但加乙二醇時(shí)必須在泄漏處放一干凈的桶盛接漏出的乙二醇 ,最后再
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