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汽煤柴加氫關(guān)鍵技能崗位培訓-閱讀頁

2025-01-28 01:07本頁面
  

【正文】 漏和處理 2022年 7月 6日,加氫新氫壓縮機 K501B入口氫氣壓力因突然降低,使壓縮機的壓比增大造成排氣溫度高而聯(lián)縮停車,使系統(tǒng)壓力下降到 。 換熱器檢修處理情況: 7月 7日中午開始對 E504A/B進行解體,檢查泄漏情況。經(jīng)過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)換熱管和管板脹口焊口共有 32個泄漏點,到 7月 9日早晨 6點共試壓 6次,總共處理漏點 52個,堵管 8根,每次試壓都有新漏點增加,在 7月 9日早晨 6點最后一遍試壓又發(fā)現(xiàn)新老漏點 32個,很多漏點因為腐蝕減薄無法進行徹底處理,造成漏點越處理越多,詳見圖 4。即發(fā)生了 HCl+H2S+H2O低溫腐蝕, ? 從拆下的管箱中可以看到附著有大量的腐蝕產(chǎn)物圖 6,這種產(chǎn)物主要是由于碳鋼的管束的腐蝕融解所產(chǎn)生的,由于 10#鋼的管束在 Cl-和 S2-的雙重腐蝕下被腐蝕融解后產(chǎn)生大量的硫化亞鐵( FeS),相當一部分附著到換熱器表面,而形成垢下 Cl-離子的和 S2-離子的聚集并滲透,造成管束減薄和焊肉減少最終導致?lián)Q熱管腐蝕內(nèi)漏。操作人員立即采取應急措施。在北數(shù)第 2根爐管中間部位,有減薄形成的泄漏點,泄漏點周圍有明顯的坑蝕,爆裂處爐管壁厚因腐蝕減薄嚴重,在對流室爐管的外表面有 2處存在嚴重的坑蝕。對流室爐管內(nèi)表面沒有明顯腐蝕,對流室爐管表面附著有黃綠色灰垢,空氣預熱器的換熱管原始壁厚 3mm,局部因腐蝕減薄如紙張( ),具體情況見圖 6。 ? ? 圖 1 燒毀的空氣預熱器熱管 圖 2 空氣預熱器熱管熱管形貌 ? ? 圖 3 爆裂的對流室爐管 圖 4 對流室爐管彎頭 ? ? 圖 5 對流室爐管的外貌 圖 6 空氣預熱器換熱管 原因分析 ? 近年來,由于煉廠加工原油硫含量的升高,從客觀上造成煉廠燃料瓦斯氣中硫化氫含量升高,空氣預熱器采用在對流室上方安裝空氣換熱管,利用高溫煙氣與冷空氣換熱方式,空氣預熱器熱管內(nèi)充滿著有一定壓力的冷空氣,對流室爐管內(nèi)流動著原料油。為了提高換熱效率,熱管的原始壁厚比較薄,只有 3mm。對流室爐管外表面存在局部坑蝕也表明存在煙氣的露點。 ? 由于煉廠加工原油硫含量的升高,從客觀上造成煉廠燃料瓦斯氣中硫化氫含量升高,而燃料硫化氫含量的升高會提高煙氣的露點溫度。這樣不但可以降低煙氣的露點溫度,而且可以提高加熱爐的熱效率。 原因分析 ? 硫化氫汽提塔吹入蒸汽,另外反應生成水、加氫注水造成少量水帶至分餾系統(tǒng),汽提塔、分餾塔均在壓力下操作,由于相平衡,部分蒸汽溶解于柴油中,當產(chǎn)品柴油采樣時,樣品最終降至環(huán)境溫度,樣品中的微量水以許多微小的水霧的形式出現(xiàn),懸浮在油中,造成外觀渾濁。柴油密度增高,硫、氮化合物增加,導致原料中硫、氮形態(tài)更為復雜,如在較低的反應苛刻度下,加氫處理后未能有效地脫除雜原子,安定性改善的程度不高,造成產(chǎn)品顏色不穩(wěn)定或顏色加深,另外由于原料的變重,柴油中膠質(zhì)及蠟含量增加,對于精制柴油中的微量水具有更強的親合力并與之形成較為穩(wěn)定的懸浮渾濁液,使柴油外觀渾濁并且通過長時間靜置脫水后依然渾濁。 采取的應對措施 ? 提高產(chǎn)品分餾塔 C202底溫, C202底溫由 270℃ 逐步提高,目前 280℃ 。 40℃ 環(huán)境溫度下柴油含水在 300ppm左右, 30℃ 環(huán)境溫度下柴油含水在 200ppm左右, 20℃ 環(huán)境溫度下柴油含水在 150ppm左右, 10℃ 環(huán)境溫度下柴油含水在 100ppm左右。 可考慮的其他措施: 1 硫化氫汽提塔由吹蒸汽改為吹氫氣或瓦斯 2 分餾塔增設(shè)瓦斯汽提流程 謝謝!
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