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機修鉗工高級技師論文-在線瀏覽

2025-08-11 01:26本頁面
  

【正文】 液壓系統(tǒng)為例,其液壓系統(tǒng)由兩套雙聯(lián)葉片泵裝置所組成。如圖1:另一套設在右端主油箱內,用于中刀架的橫向往復運動及橫向液壓、右刀架的縱向往復運動、磨頭的快速引進與后退、尾座套筒卡緊、傳動部件的潤滑。如:車床的卡盤夾緊、松開液壓控制系統(tǒng),由壓力控制回路、速度控制回路、方向控制回路等組成,可以實現(xiàn)卡盤的夾緊、松開,夾緊力大小調節(jié),以及夾緊、松開速度快慢等動作要求。 圖1 圖2三、典型故障原因分析及處理方法根據(jù)液壓系統(tǒng)基本組成及工作原理,對近年來遇到的3個典型故障進行分析。1. 原因分析輪軸加工時出現(xiàn)大小頭(圓柱度超差)的可能原因,一是中刀架移動對主軸中心線的不平行度超差;二是液壓系統(tǒng)中的液壓元件內泄漏造成中刀架誤動作,使加工基準位移。2. 處理方法更換液壓系統(tǒng)中控制中刀架橫向運動的轉閥后,故障消除,車床恢復正常使用。產(chǎn)生車輪軸頸車床對車輪輪軸精車時出現(xiàn)起臺故障的主要原因,一是空氣侵入液壓系統(tǒng);二是磨擦阻力變化,造成液壓系統(tǒng)爬行。將導軌面擦凈后,用操作者平時用的潤滑油來加注時,發(fā)現(xiàn)使用的潤滑油黏度較小,中刀架在床身導軌上移動不易形成油膜,由于磨擦系數(shù)變化發(fā)生爬行,使輪軸精車時出現(xiàn)起臺現(xiàn)象。(三)、車輪軸頸車床卡爪打滑故障現(xiàn)象 :在輪對加工中液壓卡緊裝置出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。經(jīng)過檢查三項都沒有問題,為了找出真實原因,我在現(xiàn)場詢問操作者故障出現(xiàn)的情況并觀察使用,使用約25分鐘后液壓系統(tǒng)出現(xiàn)噪聲和振動,在看壓力表表針抖動劇烈(壓力不穩(wěn))。經(jīng)過觀察查找分析后,是由于原設計用床頭箱做油箱不和理,存在空間狹小和進油濾網(wǎng)離油面距離較近,運轉一段時間后液壓油散熱不佳溫度升高黏度降低,在濾網(wǎng)的上端形成渦流混入空氣,造成液壓系統(tǒng)出現(xiàn)噪聲和振動,壓力表表針抖動劇烈,引起液壓卡緊裝置出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。車床恢復正常運轉,此問題徹底解決。2.壓力調整不當,比實際所需偏高較多2.合理調整系統(tǒng)壓力,在滿足機床正常工作的前提下盡量調低。)盡量減小彎曲,縮短管道5.油箱散熱性能差和容積小5.對于精密液壓傳動機床,不宜以床身作油箱,應在機床外另設油箱以減少機床的熱變形,如果油箱的容積小可適當加大油箱的容積,以改善散熱條件6.油液黏度太大,增加了磨擦發(fā)熱6.合理選擇油液的黏度和油液的質量,最好用溫度升高時黏度變化最小的油液快速行程時工作速度不夠1.液壓泵供油量不足,壓力不夠1)液壓泵的供油量不足2)液壓泵磨損,容積效率下降3)電動機轉速不足1.相應采取如下措施1)調整2)檢查,按泵的軸向、徑向配合間隙修理或更換3)檢查電動機轉速2.安全溢流閥失靈1)溢流閥彈簧調整太松2)溢流閥彈簧太軟或失效2.相應采取如下措施1)調節(jié)溢流閥2)更換彈簧3.油液串腔活塞與液壓缸配合間隙過大3.相應采
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