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降低小吊機故障時間(qc成果)-文庫吧資料

2025-01-26 16:19本頁面
  

【正文】 表( 8— 4) 實施四:制作調整墊片調平輸入、輸出端電機和減速機 標準:水平誤差< 2毫米 措施:按照實際誤差值制作了多種不同厚度的墊片,同時還準備了一部分厚度為 。 活動效果:鋼軌開焊處的錯位和高低差得以修正 實施效果比較 表( 8— 2) 焊接前 焊接后 實施三:調整聯軸器輸入、輸出端 標準:水平誤差< 2毫米 措施: 調整電機和減速機水平高差。 (一)初步方案 小組成員根據聯軸器同軸度誤差大的要因,提出了修理方案并確定目標,即:聯軸器兩頭水平誤差< 2毫米據此,小組提出了 2個最初步的設想方案: ( 二 )方案的選擇 我們根據以下主要原因制定對策表 對策表 八 、按對策實施 實施一:校正 鋼 軌 標準:壓板與軌道、墊板與軌道、墊板與大梁結合緊密無松動 措施: 目測檢查緊固螺栓是否松動脫落,并補齊 用扳手逐個檢查螺帽有無松動,墊板有無缺失并緊固補齊 活動過程:補裝 20 180mm螺栓 12件,補裝墊板 6件并緊固 活動效果:壓板與軌道、墊板與軌道、墊板與大梁結合緊密無松動,軌道橫向錯位和高低差均小于等于 1毫米, 實施效果比較 表( 8— 1) 實施二 : 逐根分段校正焊縫 標準:鋼軌除伸縮縫外,不允許有開焊 措施:檢查鋼軌接頭焊縫(目測、油滲法),開焊處鏟除焊根重新焊接 活動過程:檢查出開焊接頭 5處,由于修復開焊焊縫需要較長時間,安排在每月計劃檢修日停車修理。 結 論:非 要 因 末端因素四:潤滑油脂油量不足 確認方法: 現場檢測 標準要求: 確認地點: 小吊機 確認過程: 現場將聯軸器端蓋拆開檢測 測量結果: 結 論:非 要 因 末端因素五:聯軸器同軸度誤差大 確認方法: 現場測量 標準要求: 水平誤差 2毫米 確認地點: 小吊機 確認過程: 現場測量 測量結果:聯軸器兩頭水平誤差均超過標準值 結 論:要 因 對所有
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