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建筑工程質量事故案例建筑工程質量事故案例(參考版)

2025-01-02 23:28本頁面
  

【正文】 ? 2 工程地質 ? 基坑開挖深度范圍內的地基土,可分為以下 5層: ? 1耕填土:該土層。 康南花園大廈基坑工程事故分析 ? 1 工程概況 ? 上??的匣▓@大廈是一組二座姐妹樓,建筑面積 45000平方米,框架剪力墻結構,地下 2層,地上分別為 24曾和 32曾,基坑開挖深度為 8M,地下水位 。如果采用高壓注漿,則形成較大直徑的注漿體,可避免注漿體與支護樁之間的縫隙和空洞。 2事故分析 樁后壓密注漿的壓力不足是導致樁間漏水的主要原因。施工單位用編織袋土堵塞,效果較差。 ? 該場地地表下 ,再往下為淤泥質黏土,厚約為 20M。 3事故處理 事故發(fā)生后,有關部門立即運土回填了基坑,防止事故進一步擴 。 10余名消防隊員率先進入陷入坑中的居民樓,搬出所有煤氣罐,多名房主獲準進入屋內撿出其貴重物品。正在廣州開會的珠海市委書記梁廣大多次打電話了解情況,部署善后工作。事故發(fā)生后,珠海市立即組織有關人員趕赴現(xiàn)場,搶救傷員,疏散附近村民。當做完第四層支撐后,基坑出現(xiàn)嚴重管涌現(xiàn)象,地下連續(xù)墻下部向基坑內位移,墻體部往基坑外位移,使得鋼支撐變形過大,最后往上崩出, 1998年 5月 6日下午 4時 30分,地下連續(xù)墻倒塌,致使附近一棟層樓房和一棟層樓房陷入坑中,另一棟也遭破壞,事故現(xiàn)場附近中照片 7?;拥?4個角采用水平支撐(支撐梁同其他支撐) ? 該場地地質屬軟弱地層,地下水較豐富。 ? 通過采取以上綜合處理措施,基坑內涌砂涌水現(xiàn)象消失,基坑外地面沉陷得以控制,確保了相臨建筑物和道路的安全。用砂白為堰堵砂,導管引水,局部用灌注混凝土的方法堵塞樁間大洞 ? 土圈梁,增加支護結構整體性。 ? 從以上分析可見,由于深層攪拌樁相互搭接量過小,施工設備的垂直度掌握不好,致使相臨體不能完全彌合成為一個完整的防水體,所以即使基坑周邊作了多排( 3~ 5排)攪拌,也沒 ? 有解決好止水的問題,造成不必要的經(jīng)濟損失。坑內降水時,地下水在坑內外壓差作用下,穿透層層樁間空隙進入基坑,造成基坑外圍水土流失,地面塌陷,威脅臨近的建筑物和道路。 ? 3 事故分析 ? 止水樁施工質量差是造成基坑涌水涌砂的主要原因。 ? 2 基坑設計與施工 ? 基坑采用直徑 480MM的振動灌注樁支護,樁長 9M,樁距 800MM,當支護樁施工至糧食局辦公樓附近時,大樓的伸縮縫擴大,外裝修馬賽克局部被振落,因此在糧食局辦公樓前作 5排直徑為 500MM的深層攪拌樁兼作基坑支護體與止水帷幕,其余區(qū)段在震動灌注樁外側作 3排深層攪拌樁 *(樁長11~ 13M,相互搭接 50~ 100MM),以形成止水帷幕。 ? 地質情況大致為:地表下第一層為填土,厚 2M;第而層為海砂沉積層,厚 7M;第三層為密實中粗砂,厚 10M;第四層為黏土,厚 6M; 25以下為起伏巖層。 某漁委商住樓基坑工程事故分析 ? 1 工程概況 ? 某漁委商住樓為 322層鋼筋混凝土框筒結構大樓,一層地下室,總面積 23150平方米。 ? 3 事故處理 ? 事故發(fā)生后,施工單位對西側樁后出現(xiàn)裂縫的地段緊急用工字鋼斜撐支護的圈梁,阻止其繼續(xù)變形。同時沿地裂縫(甚至于空洞)滲入土體中的雨水,使錨桿錨固端的摩阻力大大降低,錨固力減小。 ? 2 事故分析 ? 錨桿設計的角度偏小,錨固段大部分位于粘性土層中,使得錨固力較小,后經(jīng)驗算,發(fā)現(xiàn)錨桿的安全儲備不足。一夜的大雨,基坑西南角 30余根支護樁折斷坍塌,圈梁拉斷,錨桿失效拔出,磚護墻倒塌,大量土方涌入基坑。地下水分為上層滯水和承壓水兩種。在圈梁下 2m處設置一層錨桿,用鋼腰梁將錨桿固定,其實錨桿長 20m,角度 15度到 18度,錨筋為鋼絞線?;娱_挖時,施工單位在樹林里打了幾口淺井,用泵抽取該地段的上層滯水,作為一種臨時應急措施。11月 2日上午 11點鐘,綠化用地出現(xiàn)裂痕,并且發(fā)展較快, 12電鐘左右附近基坑的插筋補強護坡坍塌,事故現(xiàn)場見附錄中的照片 11。基坑外側作間距為 10m、深為 32m的降水井(井底至砂層),將上層滯水通過井底砂層排走?;釉?護坡, 3直徑為 14的鋼筋束,長 4~5m,邊坡表面布鋼絲網(wǎng),抹水泥砂漿護面。上層滯水位于 ~。 某“廣場”基坑工程事故分析 ? 1工程概況 ? 該“廣場”位于北京市北三環(huán)路附近,地上 25層,地下 3層。為了防止大型機械在成孔過程中產(chǎn)生較大的振動,對周圍建筑物再次造成危害,基坑施工采用人工間隔成孔,成孔后立即灌注混凝土。新設計采用了鋼筋混凝土灌注樁加鋼管水平支撐的基坑支護方案。這樣消防水池基坑支護樁所承受的主動土壓力將特別大,而支護樁的嵌固深度卻只有 2m,所形成的被動土壓力很小,所以,懸臂支護樁在很大的主動土壓力和較小的被動土壓力作用下,必然產(chǎn)生傾斜。 ? 3 事故分析 ? 該基坑事故的主要原因是,支護方案不切合實際。鑒此,施工單位立即停止開挖,連夜搶運大量粘土進行回填。 ? 2 基坑支護與開挖 ? 施工單位在未經(jīng)設計的情況下,憑經(jīng)驗在基坑兩側打入一排DN108 4,H=8m,間距為 200mm的鋼管樁作為基坑支護,而后采用大型挖掘機從西側開始程坡道型一次挖到設計標高。該消防水池基坑深 ,其平面見圖 219,基坑南側與一水泵房外墻相距;基坑北側與某二層辦公樓外墻相距 ,該辦公樓二層通長外走廊挑出 ,其投影已進入基坑邊緣;消防水池基坑短邊一側與國際旅行社主樓相距 5m。 ? 監(jiān)理公司對施工方案沒有嚴格審查,沒有提出修改 某消防水池基坑工程事故分析 ? 1 工程概況 ? 哈爾濱北方酒店經(jīng)港方投資改造將建成集娛樂、餐飲、住宅、商務為一體的大型酒店,為了滿足消防要求,新建一室外地下消防水池?;娱_挖到支護樁頂附近后,施工單位沒有作鋼筋混泥土圈梁將支護樁頂連在一起整體協(xié)同受力,這樣一來,支護樁成為單根受力的懸臂樁,整體性差, ? 在相鄰層建筑較大荷載作用下,逐個大變形,以至破壞,使得相鄰建筑物地基土滑移,上部結構破壞。由于采用工程樁兼作支護樁,沒有作施工驗算,在相鄰建筑物附近也沒有采取相應的加強措施,從而使該基坑支護體系的安全度在不同地地段差異較大,尤其是在二類保護建筑物附近形成危險環(huán)節(jié)。該工程的建設單位未獲得市規(guī)劃部門的規(guī)劃許可證就擅自開工,并且對相鄰保護建筑未向主管部門申報;該工程的設計圖紙未經(jīng)規(guī)劃部門批準;施工單位未取得施工許可證就開工;監(jiān)理單位對無照違章工程實施監(jiān)理。 4時許,該大樓靠近基坑一側的 5間房屋坍塌,但沒有造成人員傷亡,事故現(xiàn)場見附錄中照片 1. ? 2 事故分析 ? 違章建造。該批發(fā)市場與 1998年 4月 30日開挖基坑, 5月 6日挖至設計標高。該場地地基土為粉質粘土,夾有粉細沙薄層,地下水位 。該基坑平面尺寸為 23m*30m,深 ,基坑四周的工程樁兼作基坑支護樁。 ? 施工單位的一部分工人沒有完全掌握工藝要求,所以在錨桿灌漿、橫梁安裝以及其它方面均存在一些較大的偏差。 ? 施工質量不過關。 ? 基坑附近地下水管的滲漏,使得基坑上部的粘土含水量增大,支護結構所承受的壓力增大。 ? 3 事 故 分 析 ? 支護結構設計的安全儲備不足。但隨著時間的推移,樁土之間裂縫增大樁后 4m遠的基坑周圍地面開始裂縫,裂寬逐漸增大,最后倒塌。 ? ? 當基坑開挖到設計標高后不久,基坑局部便發(fā)生破壞。層距為 ,用槽鋼作橫梁,參考圖 2- 102。 .地下水位為- ? 2 基 坑 設 計 與 開 挖 ? 該基坑三面臨街,一面與一建筑物相鄰。 。 ? 該場地的工程地質從上至下為:第一層土厚 ,r= 19KN/m。通過實施化學灌漿,該基坑漏水得到控制,支護樁得以穩(wěn)定。 ? 3 事 故 處 理 ? 根據(jù)造成基坑工程事故的原因,在水土流失地段采用化學灌漿,不灌固砂總長 40M,見圖 2- 97。相同壓力下的旋噴樁在不同的砂層中樁成行情況相差懸殊,在礫砂層中高壓旋噴樁形成的樁徑很大,其高壓水泥漿液甚至可沿孔隙流出很遠(有流至 4M遠處井內的記錄),如果鉆機拔桿速度較快,則形成的樁體密實度不足,存在裂縫、空洞等缺陷;在密實的、級配較好的中細砂層,由于空隙小,阻力大,漿液難擴散,混凝土水下難膠結,往往造成樁深局部縮下,與其兩側的灌注樁不能很好地結合。 ? 2 事 故 分 析 ? 該基坑工程事故的主要原因是基坑止水方案的制定不切合實際情況。該工程施工場地狹窄,相鄰道路交通繁忙。該大廈地上 22層,地下室 2層,開挖面積 1260㎡,基坑深 1000MM的鉆孔灌注樁支護,樁長 14M,嵌入粘土層 ,樁距 ,樁間用直徑為 700MM的高壓旋噴樁連接,形成擋土防水帷幕,基坑平面見圖 2- 97。 ? 由于支護樁從基坑底面以上不同高度斷裂,事故發(fā)生時,基坑開挖也基本結束了,所以事故現(xiàn)場清理后,可以繼續(xù)進行基礎施工。附近的派出所和公安分局的干警也趕到現(xiàn)場,協(xié)助救援。 ? 3 事 故 處 理 ? 事故發(fā)生后,天河消防中隊的三輛消防車首先趕到現(xiàn)場,消防隊員立即與工地民工一起從瓦礫中搶救傷員。 ? 施工單位監(jiān)測不力,安全意識差?;邮┕r,施工單位在倒塌地段的基坑邊緣建造一個兩 ??棚 ? 作為倉庫、小 ?部、材料 ?、工人宿舍,基坐邊?還有移動式辦公室,形成較大的地面鑄加荷載,使基坑支護結構所承受的作用力遠大于設覡抗力,從而產(chǎn)生較大的變形。 ? 2 事 故 分 析 ? 譏基坑工程事故的主要原因是各方面片面追求較低的工程造價,使得支護 ?系的安全儲備過小。 4時許,繼續(xù)倒塌的支護樁又導致兩個移動式辦公室倒塌。 ? 基坑深 16m,雙排鋼筋混凝土密布樁支護,樁徑,一道錨桿加固。泵站建成后進行了沉降觀測,最大沉降量 ,最小 ,沉降差 。 ? 地基設計與計算原則是以荷載大于膨脹力為尺度,即:P(荷) Pe(脹);膨脹變形量 Se≤0. 泵站地基按砂墊層計算,同時加密底層板鋼筋;站身改為現(xiàn)澆混凝土,并增加封頂鋼筋,下游翼墻原設計為扶壁式鋼筋混凝土擋土墻,后改為重力式漿砌塊石擋土墻,同時加寬地板尺寸以增加抗滑和抗傾穩(wěn)定性,減小地基反力增加地基強度儲備。除膨脹性因素外深基坑開挖土體也有一定的回彈,所以基底下土體強度介于以上兩者之間。 ? 5 地 基 處 理 與 基 礎 修 改 ? 地基處理 ? 根據(jù)地基土膨脹力不大和膨脹速度快的特點,采取了隔水、隨清隨封的方法對地基進行處理。清基采用邊清邊換砂的辦法,換砂可以起到壓重和濾層作用,有可以減少膨脹對基礎的影響。 ? 固坡、清基 ? 降水對邊坡土體穩(wěn)定起到很大作用,同時又采取放緩邊坡、做好坡面截水等措施。輕型塑料管井為 ∮25mm 硬質塑料花管、包塑料紗及紗布;采用 150型鉆機成孔下管,管外濾料為粗砂,抽水泵采用 ~ ,井距 、井深,主要抽降上部粉砂層水。 ? 4 事 故 處 理 ? 設置降水系統(tǒng) ? 由于基坑基礎開挖到底,工程水文地質情況十分清除,降水系統(tǒng)采用兩階分層封閉降水?!?7176。降低到 14176。原內凝聚力 55~ 78KPa,試驗室浸水膨脹后凝聚力僅 ~ (約為原來的 1/3~ 1/4);內摩擦角也由原來的 20176。從基坑開挖期間的土樣測試結果卡門,含量大者已達%,已接近液限,顯然土體已經(jīng)完全膨脹。 48h后崩解穩(wěn)定,土樣崩解為 。實質上崩解是土體膨脹的一種特殊形式或者是進一步的發(fā)展。 ? 顯化崩解性是膨脹土的一個顯著特征。 ? 降水、排水措施不力 ? 第④層黑灰色重壤土經(jīng)曝曬干裂,產(chǎn)生許多東西向近于垂直的裂縫,把土體分裂成約 ,上部粉砂層潛水沿裂縫流入基坑,致使裂隙面土質軟化,邊坡土體已處于極限平衡狀態(tài)。從膨脹速度曲線可以看出土體浸水后膨脹較快, 30~ 35min即可完成膨脹量的 85%左右; 2~ 3h后完成膨脹全過程。經(jīng)測試證明黃色土塊含砂質較多,灰白色土塊含砂質較少,膨脹性與砂質含量成反比。 ? 土體中含鈣質及鐵錳質結核是膨脹土外觀地質特征之一,二者可單獨富集也可共生,鐵錳結核呈豆狀、粒狀,一般 5mm左右,鈣質結核主要分為方解石并有粘土及砂粒膠結,體形較大者多為渾圓狀,剖開后可見較大的溶隙并有方解石晶體的表面生成。 ? 粘土礦物成分是決定膨脹土工程性質的物質基礎。 ? 膨脹土是一種顆粒高分散,對含水量變化極為敏感的高塑性粘土,密度比較大,壓縮性低,滲透性差,其地質年代多為上更新統(tǒng)以前地層,它的巖土工程特征包括三個方面。 ? 該場地第⑤層為粉質粘土,具有不均勻的膨脹性
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