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正文內(nèi)容

廟e104井鉆井工程完井總結(jié)(參考版)

2024-11-12 01:20本頁面
  

【正文】 13 完井前,適當減弱鉆井液的結(jié)構(gòu)粘度和切力,加入 1%的潤滑劑,保證了測井、下套管的順利進。 定向鉆進時確保鉆井液強抑制,配合使用潤滑性,可有效預防鉆具托壓和粘卡。 采用化學的方法凈化鉆井液,增大 CHM 和 NW1的用量 ,突出鉆井液的抑制性和包被絮凝能力,控制鉆屑的分散,以利于 及時有效地清除鉆屑及劣質(zhì)坂土。 嚴格控制密度的自然上升,保持鉆井液具有 良好的流變性。 固相控制技術(shù) 為了保持鉆井液具有穩(wěn)定、良好的性能,主要采用機械和化學兩種方法對固相進行有效的控制,減少井下復雜,滿足快速、優(yōu)質(zhì)鉆井的需求,具體做法如下: 二開后每鉆進 200300m 清錐形池一次,每鉆進 400500m 清沉砂池一次。 在井深 ,更換振動篩篩布為 100目。 鉆井液性能穩(wěn)定,保證完井 4 趟測井一次成功。 主要是陽離子 鉆井液抑制性強,預防了地層水化,保證了井下安全。 10 井徑曲線 鴨K118井井徑曲線圖01002003004005006000 1000 2020 3000 4000井深井徑理論井徑mm實際井徑mm 5 鉆井液材料用量 鉆井液材料統(tǒng)計表 序號 名稱或代號 單價 (元 /t) 設(shè)計 用量 (t) 分段用量 (t) 總計 廠家 一開 二開 用量 (t) 費用 (元 ) 1 土粉 830 40 21 21 17430 新疆 184 團 2 石灰石 500 280 223 223 111500 甘肅隴南 3 CHM 24536 9 河北三拓 4 NW1 8356 16 河北三拓 4 HS1 14044 27 河北三拓 6 HS2 12630 10 79569 河北三拓 7 KX1 11100 2 8 8 88800 玉門科達 8 鐵鉻鹽 6000 8 44400 紅林化工 9 生石灰 430 18 3913 玉門助劑廠 10 NaOH 2845 6 新疆天業(yè) 11 RH 9778 3 0 河北三拓 12 JXFQ6 12356 8 20 20 247120 天津聚賢 13 DYFT1 8712 8 玉門科達 14 碳酸鈉 2133 1 0 新疆天業(yè) 15 JX208粉 16889 0 吐哈材料廠 16 DF1 3760 2 0 玉門科達 17 LRQ1 6400 0 8 8 51200 玉門科達 18 超微粉 1200 0 0 玉門科達 19 石墨 1200 0 1 1 1200 玉門科達 20 鐵礦粉 1290 100 39 39 50310 玉門材料廠 21 SP80 9658 0 玉門科達 總費用 設(shè)計鉆井液總費用 元,單位成本 元 /米,實際鉆井液總費用 元 ,單位成本 元 /米,較設(shè)計總費用下降了 元,單位成本下降了 元 /米。 原因分析 第三系上部地層疏松,又釆用大排量、高泵壓噴射鉆進,對井壁沖刷作用較強,陽離子鉆井 液轉(zhuǎn)化過程中加入大量膠液,控制不好失水,造成部分井徑擴大; 下溝組油層段巖性主要是細 砂巖地層交接疏散,易被沖刷脫落,從而導致井眼擴大。井徑數(shù)據(jù)見附表 2。后在原漿中測三樣一次成功。 下套管、固井:下套管前通井一次,為保證下套管順利到底,大排量循環(huán) 2周,并加入 潤滑劑后待鉆井液進出口性能一致,起鉆下套管固 井。 完井電測及下套管固井 電測:中完后起鉆,然后通井大排量循環(huán)后起鉆測井,測井一趟一次成功;完井電測一次成功率 100%。 井壁穩(wěn)定 適當提高液相粘度,改善泥餅質(zhì)量,提高防塌能力。 9 進入油層前,按設(shè)計要求使用固控設(shè)備,凈化鉆井液,保持鉆井液實現(xiàn)低固相(≤13%)、適當坂含( MBT≤ 36g/L)、含砂量 ≤ %, HTHP 失水≤ 12mL 減小有害固相對儲層的損害 ; 嚴格控制起下鉆速度 ,防止激動壓力污染油層。 鉆井液密度曲線圖如下: 鴨K118井密度曲線圖010 1000 2020 3000 4000井深密度設(shè)計密度實際密度 保持鉆井液中有足量的抑制劑來控制濾液中的粘土礦物進入地層。(全井 鉆 井液性能 見附表 1)。 嚴格控制起下鉆速度,防止因抽吸壓力過大,造成井壁失穩(wěn),每次起鉆 前進行短拉作業(yè),測試后效保證起下鉆安全。每次起下鉆后。在提高鉆井液密度時,采用預加重法,可防止因加重過快造成鉆井液性能不穩(wěn)定。 井深 2300m 開始定向鉆進 ,定向鉆進前加入 2 噸潤滑劑防止定向時粘卡及托壓 , 8 定向鉆進時首先正常維護 ,其次適當加大潤滑劑的用量 .以保證井下定向時正常鉆進 . 正常鉆進過程中,每班加入 %CHM 膠液進行維護,配合加入 NW1,沖入 石灰保證泥餅質(zhì)量,增加鉆井液抑制性,使用13%HS1+23%HS2 膠液降低鉆井液失水, 25%FCLS 調(diào)節(jié)鉆井液流變性, 根據(jù)地層巖性變化,隨時調(diào)整加入量,始終保持鉆井液的強抑制性。 井深 1000m 以后控制 API 失水≤ 10ml,適當降低 HS1 膠液的濃度從 5%調(diào)整至3%,以控制濾失量為主, 3000m 以后用 23%HS1和 23%HS2+23%DYFT1 的復配膠液降A(chǔ)PI 濾失量效果顯著 (≤ 4ml)。 每班加入 ,保持 [Ca2+]在 600~ 700mg/L 之間 ,改善泥餅質(zhì)量。 一開 完鉆固井后 , 將錐形池和沉砂池清掉,在套管里調(diào)整好泥漿性能后 二開鉆進。先加入 5%FCLS 膠液 15 m3,調(diào)節(jié)粘度在 40S以內(nèi),然后加入 %CHM膠液 40m3和 2%HS1膠液 30m3轉(zhuǎn)化為 陽離子鉆井液,粘度控制在 45 秒左右,失水 控制 ≤ 16ml。鉆進過程中,用預水化坂土漿及時補充泥漿量,用清水調(diào)節(jié)鉆井液的流變性。 , , 鉆井液技術(shù)指標如下 : 鉆井周期: 天; 平均 機械鉆速: ; 最高鉆井液密度: ; 井下事故損失率: 零 ; 井下復雜損失率: 零 ; 全井平均井徑擴大率: %; 油層井徑擴大率: %;( 30003356m) 電測一次成功率: 100%; 鉆井液總費用: 元 ,單位成本: 元 /米; 2 鉆井液技術(shù)工藝 分段鉆井液維護處理 采用普通坂土漿 鉆井液配方: 設(shè)計配方 68%膨潤土 +%Na2CO3+%NaOH +%單封 +815%Ca2CO3 實際配方 清水 +10%土粉 +%燒堿 鉆井液性能: 密度g/cm3 粘度 s 失水 ml 泥餅 mm G1/G2 Pa YP Pa PV PH 值 含砂 % MBT g/l 7 / 45 / 60 10 / 8 1. 0 / 0. 5 1012 / 2021 8 / 12 9 / 12 9 50 / 55 采用坂土鉆井液 ,適當?shù)奶岣邉忧辛?保證鉆井液的懸浮和攜帶能力 ,配 坂土漿 200m3,加入膨潤土 21t,預水化 24h,密度 ,粘度控制在 60s以上,有利于攜帶巖屑。 2020年 4月 8 日 12:00采用Φ 375mmSKG515G一開, 4月 16日鉆至井深 ,下入 Φ 套管至井深 固井 。設(shè)計井深 (垂深 ), 完鉆井深 ,完鉆層位 K1g1。 白堊系下部地層含砂礫巖較多,地層較硬,使用 PDC 鉆頭時建議使用具有較強抗沖擊能力的復合片,并加強其保徑能力,建議使用雙排齒鉆頭。 不足之處 后期的定向過程中托壓現(xiàn)象嚴重,導致機速較慢。 完井對井場進行平整,對廢物進行拉運、掩埋等處理,合格交井 15 成績與不足 取得的主要成績 本井合理組織生產(chǎn),減少等、停時效,加強設(shè)備管理,杜絕設(shè)備事故發(fā)生,充分做好鄰井調(diào)研,制定復雜、事故預防措施并嚴格執(zhí)行,實現(xiàn)了全井無復雜、無事故。 固體廢棄物定點存放,可回收廢物集中回收處理。 認真執(zhí)行 EMS 規(guī)定,杜絕滴、漏、跑、冒現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行環(huán)保措施。 堅持勞保護具上崗和 QHSE 作業(yè)指令,在有危險處掛有明顯的標識牌,凡超過基準面 2m 以上的高空作業(yè),實行高空作業(yè)指令批準制。 進入油層后,每趟鉆下完做好油氣上返速度計算和后效分析工作,及時掌握 油氣變化趨勢。 從鉆開油氣前 200m 開始每個鉆頭做低泵沖實驗,并將收集的數(shù)據(jù)記錄在案。 儲備重晶石粉 50t,有力保證了緊急情況下能正常使用; 4 液面報警器,有毒氣體報警器工作狀態(tài)良好,二開后至完井階段,實行專人坐崗制度,及時監(jiān)測泥漿性能和液面變化情況。 在鉆開油層前每個班進行不同工況的防噴演習、并由值班干部講評,防患于未然。 水泥配方 表層套管固井 表 123 試驗項目 常規(guī) 要求 結(jié)果 備注 密度 (g/cm3) 12小時抗壓強度 (MPa) ≥ 8 24小時抗壓強度 (MPa) ≥ 25 初始稠度 (Bc) ≤ 21 40Bc稠化時間 (min) 140 120 70Bc稠化時間 (min) 160 試驗水質(zhì) :井場水 水泥類型 : 葛洲壩 G級 試驗溫度 :靜止溫度 =50℃ , 循環(huán)溫度 =42℃ 試驗壓力 :10MPa 試驗條件 :常溫 油層套管固井 表 124 技 術(shù) 要 求 井 號 廟 K102 井 隊 D17863 井 深 (m) 2050 作業(yè)類型 油層套管 靜止溫度 (℃ ) 50 循環(huán)溫度 (℃ ) 45 試驗壓力(MPa) 25 泥漿密度(g/cm3) 稠化時間(min) 150/90 API 失水 ≤ (ml) 20/25 24h 強度 ≥(MPa) 25 水泥漿密度(g/cm3) 游離水 ≤ (mL) 2 流變性能 n:~ K:~ 初始稠度 ≤ 30BC 試 驗 結(jié) 果 配方 葛洲壩G級 +TW200S %+TW600S %+TW401L %+漂珠 25%+增強劑 PZWA 20% 水灰 比 : 密度 ::稠 化 時 間 試驗參數(shù) 試驗儀器 OWC200AⅡ 初始溫度 22℃ 初始壓力 0MPa 升溫時間 15min 試驗溫度 50℃ 試驗壓力 25MPa 試驗數(shù)據(jù) 初始稠度 終止稠度 流 試驗參數(shù) 試驗儀器 30601 攪拌時間 20min 試驗溫度 50℃ 3 變 性 能 試驗數(shù)據(jù) φ 600:193;φ 300:124;φ 200:90;φ 100:49;φ 6:5;φ 3:4; 初終切 :2/3 試驗結(jié)果 流變模式 賓漢模式 流變參數(shù) n= K= 失 水 試驗參數(shù) 試驗儀器 GGS71 試驗溫度 50℃ 試驗壓力 MPa 試驗數(shù)據(jù) 失水量 :20mL 強度 試驗參數(shù) 試驗儀器 OWC2020E 試驗溫度 50℃ 試驗數(shù)據(jù) 24h:25MPa 游離液 試驗溫度 50℃ 靜置時間 120min 游離水量 固井質(zhì)量綜合評價 2020 年 3 月 12 日 23:00 測表層固井質(zhì)量合格 2020 年 4 月 7 日 22:00 測完井固井質(zhì)量合格 綜合評價 :固井質(zhì)量合格 廟 E104井固井質(zhì)量評價表 深度段 (米 ) 厚度 (米 ) 第一膠結(jié)界面 第二膠結(jié)界面 頂部深度 底部深度 22 134 112 差 差 134 440 306 中 差 中 差 440 920 480 好 中 好 中 920 1000 80 好 好 1000 1554 554 好 中 好 中
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