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牽引變電所主要電器設(shè)備常見故障分析畢業(yè)論文(參考版)

2025-06-25 16:01本頁面
  

【正文】 第6條 在牽引變電所工程交接的同時,施工和運營單位之間要交接圖紙、記錄、說明書等開通時必需的竣工資料。第4條 為保證電氣化區(qū)段的可靠供電,由牽引變電所引接非牽引負(fù)荷而引起設(shè)備改造時和向路外供電時由鐵路局審批;若由于供電給非牽引負(fù)荷而引起主變壓器容量升級時由鐵路局報鐵道部審批。四、變更自用電的供電方式時。二、變更主變壓器、斷路器的容量和型號時。第3條 因牽引變電所的設(shè)備改造、變化而降低列車牽引重量、速度或引起鄰局牽引供電設(shè)備運行方式變更時,須經(jīng)鐵道部審批。供電段:貫徹執(zhí)行上級下達(dá)的各項規(guī)章命令,制定有關(guān)辦法、制度和措施;制定電氣設(shè)備的中、小修計劃,編制大修、改造和科研計劃;全面地質(zhì)量良好地完成牽引變電所運行和檢修任務(wù)。鐵路局:貫徹執(zhí)行鐵道部有關(guān)規(guī)章和命令,組織制定本局有關(guān)細(xì)則、辦法和工藝;審批局管的基建、大修和科研、改造計劃,并組織驗收和鑒定。第一章 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理第1條 電氣設(shè)備運行和檢修工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則,充分發(fā)揮各級組織的作用。 各級主管部門要加強對電氣設(shè)備運行和檢修工作的領(lǐng)導(dǎo),建立健全各級崗位責(zé)任制;要按照全面質(zhì)量管理的基本原則和要求,貫徹落實“三定、四化、記名檢修”,抓好各項基礎(chǔ)工作;要科學(xué)地組織電氣設(shè)備運行和檢修的各個環(huán)節(jié),建立嚴(yán)密而協(xié)調(diào)的生產(chǎn)秩序,不斷提高供電工作質(zhì)量。本規(guī)程適用于牽引變電所的運行、檢修和試驗。四 牽引變電所運行檢修規(guī)程牽引變電所(包括開閉所、分區(qū)亭,除特別指出者外,以下皆同)是向電化鐵路供電的重要組成部分,與行車密切相關(guān)。以上拒跳的原因,都是在正常操作和設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)的,我們對斷路器拒跳問題非常重視,所以近幾年來再沒有發(fā)生拒跳現(xiàn)象。所以對跳閘拒動必須引起高度重視,在正常操作中一旦發(fā)現(xiàn)有拒動現(xiàn)象,必須馬上查明原因根除隱患,同時還應(yīng)重視管理工作,加強設(shè)備的安裝調(diào)試技術(shù)力量,在保證觸頭的各行程數(shù)值符合規(guī)定情況下,重點要保證斷路器的跳閘時間,速度及可靠性。通過檢查發(fā)現(xiàn)跳閘線圈內(nèi)銅套嚴(yán)重磨損開裂,造成鐵芯阻卡使之拒分。如渠村站10kV出線斷路器就發(fā)生過幾起因輔助接點不到位的拒跳事故。發(fā)現(xiàn)此種問題后,我局對所轄變電站的的斷路器進(jìn)行了全面的檢查,并重新調(diào)整了操作機(jī)構(gòu),從根本上解決了由此原因造成的拒動。 1 斷路器跳閘拒動實例及原因分析 斷路器機(jī)構(gòu)阻卡引起的跳閘拒動 如文留站主要故障為352斷路器拒跳,跳閘線圈燒毀,郎中站在正常解列時斷路器拒跳,跳閘線圈燒毀,發(fā)生故障后,我們不是僅更換跳閘線圈,而是先查找原因,發(fā)現(xiàn)拒分的主要原因是跳閘機(jī)構(gòu)位置調(diào)整不正確,跳閘機(jī)構(gòu)的脫扣板間隙調(diào)整不符合要求,沒有按規(guī)程保證調(diào)整卡板和脫扣板的間隙。從我局來看此問題也較為嚴(yán)重,如文留站2500kVA變壓器因套管污閃造成弧光短路,只因斷路器拒動致使變壓器三相套管爆炸起火,之后還發(fā)生過幾起10kV分路斷路器拒跳而造成母線停電。特別是夏季環(huán)境溫度較高和高峰負(fù)荷時,監(jiān)視設(shè)備的運行狀態(tài)尤為重要,這樣方可確保設(shè)備的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行。作為用戶單位應(yīng)強化日常的維護(hù)檢測,發(fā)現(xiàn)隱患,及時消除缺陷,嚴(yán)格執(zhí)行電氣設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程要求,保證檢修到位,確保修試質(zhì)量,提高設(shè)備健康水平,絕不能對運行中的真空斷路器掉以輕心。   任何一種新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用都不是萬無一失的,必然存在一定的不足之處,都有一個逐步完善的過程。當(dāng)斷路器達(dá)到一定的操作和動作次數(shù)后,必然引起傳動機(jī)構(gòu)的疲勞、變形、斷裂等問題。事實上,所有斷路器不存在免維護(hù),只是維護(hù)方式的轉(zhuǎn)變。   真空斷路器的管理維護(hù)工作亟待加強。其實設(shè)備的絕緣水平等指標(biāo)不可能也不應(yīng)盲目地加強,對故障要具體分析,檢查所發(fā)生的缺陷是否具有普遍性。絕緣拉桿機(jī)械強度不足主要是因為材料選用或配方不合理,固化不好、配料操作時計量不準(zhǔn)或固化時間太短、固化溫度過低,澆注時產(chǎn)生氣泡、裂縫、缺陷等,造成絕緣拉桿內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理。   一般情況下,絕緣拉桿材料采用環(huán)氧樹脂澆注,雖然環(huán)氧樹脂具有高絕緣性能,其沖擊電壓為50kV/mm,工頻耐壓為30kV/mm,但是由于拉桿機(jī)械強度不夠,澆注的絕緣環(huán)氧樹脂拉桿在工作時受力為瞬時突加載荷,合閘時絕緣拉桿受到各種應(yīng)力,而分閘時又釋放,由于機(jī)械強度不足導(dǎo)致漏電距離發(fā)生微小變化,使電性能達(dá)不到要求。   在斷路器合閘時發(fā)出放電聲,而在分閘時,給下端絕緣套管加至單相額定電壓,沒發(fā)出異常響聲,是因為環(huán)氧樹脂澆注的絕緣拉桿機(jī)械強度不足。而且絕緣拉桿下端的防護(hù)罩貼近箱體的不銹鋼外殼,放電發(fā)出的立體響聲從聽覺上容易誤認(rèn)為是電流互感器所致。同時對斷路器的機(jī)械特性、斷口絕緣水平、直流接觸電阻進(jìn)行了試驗,均滿足要求。絕緣拉桿放電痕跡如圖1所示。下端絕緣套管絕緣電阻為2500MΩ,絕緣拉桿絕緣電阻為0MΩ,看來故障點終于找出來了,問題出在拉桿上。其中下端絕緣套管包括電流互感器、絕緣拉桿、套管和電流互感器之間充填的緣硅脂,但是外觀檢查下端絕緣套管各個部位均沒發(fā)現(xiàn)任何放電和擊穿痕跡。當(dāng)電壓升至58kV時,突然發(fā)出異常的噼啪響聲,高壓試驗儀器跳閘。電壓升至95kV1min后,沒發(fā)現(xiàn)異常。于是決定對該斷路器在開斷狀態(tài)下進(jìn)行按規(guī)程的預(yù)防性工頻耐壓試驗。真空度測試由于受測試范圍限制,必須配合工頻耐壓試驗才能對真空滅弧室作出準(zhǔn)確的診斷。   為了更真實反映故障,盡快找出發(fā)出異常響聲的具體位置,對斷路器進(jìn)行空載送電(即只合上母線側(cè)隔離開關(guān)和斷路器),約4min后C相終于出現(xiàn)了斷斷續(xù)續(xù)的 “吱吱”放電聲,具體發(fā)出聲音的部位在下端絕緣套管和電流互感器之間,箱體內(nèi)的電流互感器響聲尤為明顯,而且隨著時間的推移放電聲越來越大,好像感覺隨時都有發(fā)生擊穿的可能。真空斷路器發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的 “吱吱”異常聲響是否是電流互感器二次回路開路,或者連接線松動所致?對該斷路器進(jìn)行多次手動分合閘操作試驗,自由脫扣試驗,電動分合閘操作試驗,斷路器沒發(fā)現(xiàn)異常,該斷路器的彈簧儲能操作機(jī)構(gòu)和機(jī)械傳動系統(tǒng)應(yīng)該不存在問題。從紅外線測溫儀檢測的結(jié)果可以看出,一次電氣連接點接觸良好,沒有發(fā)熱現(xiàn)象。 2故障的分析   ,內(nèi)置LZZBJ435電流互感器,2005年6月投入運行。值班人員用紅外線測溫儀檢查C相電氣連接點、TA及斷路器本體,℃左右,均為環(huán)境溫度,外觀檢查該斷路器沒發(fā)現(xiàn)其他異?!,F(xiàn)結(jié)合始興供電局最近發(fā)現(xiàn)的一起真空斷路器故障作簡要分析。盡管真空斷路器已經(jīng)普及應(yīng)用,對某些問題仍需慎重對待、正確處理,方可保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。 低壓短路器的工作原理圖 (三) 真空斷路器的故障分析及設(shè)備管理近幾年來,隨著電網(wǎng)的不斷建設(shè)發(fā)展,各類用戶對電壓質(zhì)量和供電可靠性提出了更高的要求。設(shè)計人員應(yīng)該要求制造廠家提供有關(guān)固態(tài)跳閘裝置特性資料。選擇斷路器最重要的是在電路運行電壓下,斷路器的遮斷短路電流額定值要不小于安裝處可能達(dá)到的短路電流。但是1kV以下的斷路器是以對稱電流為基準(zhǔn)標(biāo)定的,在決定設(shè)備額定值時不需要乘以直流分量補償系數(shù),因而瞬時承受和切斷容量是相同的。目前的設(shè)計中,1kV以下的斷路器觸頭經(jīng)常在短路電流第一周中開始分?jǐn)?。其裝有堅固的觸頭和操作機(jī)構(gòu),并有高強度的模壓箱。(3)帶熔斷器的模鑄外殼型──該型裝有保護(hù)短路和過負(fù)荷的普通熱磁型保護(hù)裝置,并有限流熔斷器保護(hù)較大的短路故障。模鑄外殼斷路器是和自動保護(hù)裝置組裝在用絕緣材料制成的整體箱殼內(nèi)的開關(guān)設(shè)備,有下列通用型式;(1)熱磁型──具有過負(fù)荷保護(hù)用的熱元件和短路保護(hù)用的瞬時電磁跳閘元件,是應(yīng)用最廣的模鑄外殼斷路器。低壓斷路器可以和限流熔斷器一起組裝成抽屜式結(jié)構(gòu),以滿足系統(tǒng)切斷電流達(dá)到200kA(對稱有效值)的要求。跳閘元件調(diào)整范圍寬廣,在其框架規(guī)格范圍內(nèi)完全可以互換??蚣苁綌嗦菲鞯念~定容量為630A~6300A、塑殼斷路器63A~~125A。現(xiàn)在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設(shè)定值比較,當(dāng)電流異常時微處理器發(fā)出信號,使電子脫扣器帶動操作機(jī)構(gòu)動作。當(dāng)短路時,大電流(一般10至12倍)產(chǎn)生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機(jī)構(gòu)動作,開關(guān)瞬時跳閘。吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復(fù)合和擴(kuò)散,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復(fù)介質(zhì)的絕緣強度。而高壓斷路器要開斷1500V,電流為15002000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續(xù)燃燒不熄滅。隨著技術(shù)的不斷更新,新材料的不斷涌現(xiàn),光電式互感器等新型的互感器已經(jīng)不斷涌現(xiàn),其結(jié)構(gòu)和具體器件各不相同,這就首先需要在了解其特點的基礎(chǔ)上不斷總結(jié)使用的經(jīng)驗和故障處理的方法,才能保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。4  隨后對設(shè)備停電,通過電氣試驗對故障原因進(jìn)一步分析,并拆開分壓電容檢查,發(fā)現(xiàn)電磁單元變壓器至分壓電容器之間的連接線因過長而與箱殼碰接,并有明顯的燒傷放電痕跡,分別測量電磁單元變壓器和氧化鋅避雷器的絕緣電阻均在10 GΩ以上。如果電磁單元的變壓器一次端斷線,電壓將不能正常傳遞,二次失去電壓輸出;若分壓電容器的電容量變大,二次電壓輸出且會降低。如電磁單元部分對地短接,不承受13 kV的電壓,二次將失去電壓輸出,對設(shè)備整相承受電壓的能力影響較小。該電容式電壓互感器型號為TYD 500/0005H,故障發(fā)生后,在運行狀態(tài)下,電氣試驗人員分別直接對3個二次電壓線圈進(jìn)行輸出電壓測量,確認(rèn)電壓輸出為零(正常狀態(tài)分別為577 V和100 V),現(xiàn)場檢查電容式電壓互感器外觀正常也無異音現(xiàn)象。同時跟蹤油色譜,有利于發(fā)現(xiàn)內(nèi)部異常及時采取措施處理。同時阻尼電阻的容量不能太小,必須增大阻尼電阻功率。累積效應(yīng)使絕緣材料的溫度不斷增加,最終熱擊穿。失去阻尼后,再出現(xiàn)過電壓,避雷器就會動作,并很快擊穿而失效。而TV內(nèi)部采用速飽和特性鐵心,在此電壓作用下出現(xiàn)飽和,產(chǎn)生1/3次諧波,導(dǎo)致自身諧振?! ∮梢陨习咐梢钥闯?,我國35 kV系統(tǒng)是中性點不接地系統(tǒng),在不投入消弧線圈的運行方式下,易發(fā)生由于單相接地造成的系統(tǒng)過電壓,尤其是弧光接地過電壓。說明一次繞組中存在短時大電流。繞組本身的漆包線的漆膜被烤掉,但繞組本身未發(fā)現(xiàn)變形、熔斷及局部過熱現(xiàn)象。繼續(xù)拆卸,發(fā)現(xiàn)Z中的阻尼電阻燒斷,與補償電抗器并聯(lián)的避雷器已擊穿。根據(jù)當(dāng)時的運行記錄和氣侯條件,發(fā)現(xiàn)曾有雷電活動,在此期間,伴隨有嚴(yán)重的兩相電壓升高和一相電壓降低的情況,兩相電壓由2021 kV升到40 kV,另一相降至3 kV。建議制造廠改變設(shè)計,加強最下節(jié)瓷套和油箱電磁單元電氣連接部分的絕緣強度,嚴(yán)格設(shè)計工藝,保持各連接線對地及器件之間的距離,必要時由裸導(dǎo)線更換為絕緣導(dǎo)線(或進(jìn)行絕緣包扎),嚴(yán)格出廠試驗和外協(xié)器件的質(zhì)量把關(guān),確實有效地防止類似故障的發(fā)生。分頻鐵磁諧振可導(dǎo)致相電壓低頻擺動,勵磁感抗成倍下降,過電壓并不高,一般在2倍額定值以下,但感抗下降會使勵磁回路嚴(yán)重飽和,勵磁電流急劇加大,電流大大超過額定值,導(dǎo)致鐵心劇烈振動,使電壓互感器一次側(cè)熔絲過熱燒毀。雷擊時工頻和高頻鐵磁諧振過電壓的幅值一般較高,可達(dá)額定值的3倍以上,起始暫態(tài)過程中的電壓幅值可能更高,危及電氣設(shè)備的絕緣結(jié)構(gòu)。 2)在PT開口三角側(cè)并聯(lián)固定(或可變)阻尼,一些要求不太高的變電所或配電(五)電壓互感器故障案例分析案例1:  2003年7月10日,某供電公司110 kV變電站發(fā)生10 kV母線電壓互感器一次側(cè)三相熔絲因雷擊諧振熔斷的故障,10 kV系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng)。如西安電瓷廠生產(chǎn)的RXQ系列消諧器,該消諧器串接于PT一次繞組中性點與地之間,內(nèi)部材料為大容量的非線性碳化硅電阻片及散熱片等串聯(lián)組裝于瓷套內(nèi)而成?!?)PT一次的中性點加裝阻尼電阻。通常的解決辦法有:在這些諧振中,分頻諧振的破壞最大,如果PT的絕緣良好,工頻和高頻一般不會危及設(shè)備的安全,而6kV系統(tǒng)存在上述條件。③要有激發(fā)條件,如PT突然合閘、單相接地突然消失、外界對系統(tǒng)的干擾或系統(tǒng)操作產(chǎn)生的過電壓等。①鐵磁式電壓互感器(PT)的非線性效應(yīng)是產(chǎn)生鐵磁諧振的主要原因。 5)鐵磁諧振對PT的損壞?!?)維持諧振振蕩和抵償回路電阻損耗的能量均由工頻電源供給?!?)串聯(lián)諧振電路來說,產(chǎn)生鐵磁諧振過電壓的的必要條件是ω0=1/L0C<ω。當(dāng)回路電阻大于一定的數(shù)值時,就不會出現(xiàn)強烈的鐵磁諧振過電壓。 2)PT的非線性鐵磁特性是產(chǎn)生鐵磁諧振的根本原因,但鐵磁元件的飽和效應(yīng)本身也限制了過電壓的幅值。 1)對于鐵磁諧振電路,在相同的電源電勢作用下回路可能不只一種穩(wěn)定的工作狀態(tài)。(3).鐵磁諧振的幾個特點通過實際測量結(jié)果分析,除604PT有一相超出額定值外,其余均在額定值范圍內(nèi),同時,按照PT的容量為一個數(shù)列,一般50VA就能滿足使用,所以說90VA的容量應(yīng)該是足夠大的。根據(jù)上述的分析,為此組織QC小組對其原因進(jìn)行分析,同時派人外出調(diào)研,調(diào)研結(jié)果表明:(1)應(yīng)不存在產(chǎn)品質(zhì)量問題,原因是該互感器在華東地區(qū)廣泛采用,從收集的資料上看,該廠產(chǎn)品的業(yè)績是良好的,雖然在某些地方也曾出現(xiàn)過一些問題,但象二灘電廠這樣大量的損壞是沒有的?!?)工藝為樹脂澆注式半絕緣,一次中性點的耐受為3kV(出廠值)?!?) 電壓互感器二次負(fù)荷偏重,一、二次電流較大,使二次側(cè)負(fù)載電流的總和超過額定值,造成PT內(nèi)部繞組發(fā)熱增加,尤其是在電壓高于PT額定電壓(6kV)情況下,PT內(nèi)部發(fā)熱更加嚴(yán)重;再者,該系統(tǒng)屬于中性點非有效接地系統(tǒng),故一次側(cè)電壓在運行中容易發(fā)生偏斜,當(dāng)某相出現(xiàn)高電壓時,該相PT更加容易發(fā)生熱膨脹爆裂?!?) 產(chǎn)品質(zhì)量不好:如果由于產(chǎn)品本身絕緣、鐵心疊片及繞制工藝不過關(guān)等,均可能致使電壓互感器發(fā)熱過量使絕緣長期處于高溫下運行,從而導(dǎo)致絕緣加速老化,出現(xiàn)擊穿。這給廠用系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來了極大的隱患。這種諧振產(chǎn)生的過電壓的幅值雖然不高,但因過電壓頻率往往遠(yuǎn)低于額定頻率,鐵心處于高度飽和狀態(tài),其表現(xiàn)形式可能是相對地電壓升高,勵磁電流過大,或以低頻擺動,引起絕緣閃絡(luò)、避雷器炸裂、高值零序電壓分量產(chǎn)生、虛幻接地現(xiàn)象出現(xiàn)和不正確的接地指示。在6~35 kV的中性點非有效接地系統(tǒng)中,由于變壓器、電壓互感器、消弧線圈等設(shè)備鐵心電感的磁路飽和作用,激發(fā)產(chǎn)生持續(xù)的較高幅值的鐵磁諧振過電壓
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