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正文內(nèi)容

其他事故案例分析(參考版)

2025-05-14 23:49本頁(yè)面
  

【正文】 而油脂為不飽和碳?xì)浠衔?,與純氧反應(yīng)速度很快,產(chǎn)生反應(yīng)熱,由于氧化熱和壓縮熱的聚積,使溫度達(dá)到油的燃點(diǎn)引起自燃,并劇烈燃燒,此時(shí),管道內(nèi)部壓力急劇上升,在高溫下,純氧與管道金屬也發(fā)生反應(yīng),引起管道內(nèi)部爆炸,爆炸使管道焊口破斷,大量氧氣從破口噴出,造成外部管線被熔毀。這次事故的直接原因是,新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥脫脂不完全,在違章使用氧氣試漏的狀況下發(fā)生爆炸。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,潤(rùn)滑油在氧氣中燃燒點(diǎn)為273305OC。由于更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥除脂不徹底,閥芯內(nèi)仍存有油脂(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,與氧氣接觸的物件表面,油脂殘留率應(yīng)小于125mg/m2)。使用的清洗劑僅有75ml。比對(duì)同批進(jìn)貨的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥解體檢查,內(nèi)部存有大量油脂??扇嘉锿ㄟ^(guò)現(xiàn)場(chǎng)殘存物、墻壁痕跡和目擊證人詢問(wèn)確定燃爆點(diǎn)在新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。沒(méi)有制定檢修規(guī)程和檢修方案:違規(guī)使用氧氣試漏;在試漏過(guò)程中作業(yè)人員沒(méi)有采取防爆措施,全部擁擠在危險(xiǎn)地點(diǎn);違規(guī)使用非防爆型工具和照明。分管市長(zhǎng)多次進(jìn)行協(xié)調(diào)。其他該公司在管理上也存在許多問(wèn)題,與事故有所關(guān)聯(lián)。激發(fā)能量從現(xiàn)場(chǎng)情況看,有多種造成爆炸燃燒的激發(fā)能量條件:作業(yè)人員衣著化纖衣物導(dǎo)致的靜電;使用非防爆型工具;采用非防爆型照明;在一定的溫度、濃度下,氧氣能與油脂反應(yīng),反應(yīng)放出的熱量會(huì)引起油脂自燃;作業(yè)者打開(kāi)進(jìn)氣閥用氧氣試漏,氣體絕熱壓縮導(dǎo)致的溫度上升;操作閥門時(shí)開(kāi)閥速度過(guò)快,高速氣流與管件摩擦產(chǎn)生靜電。作業(yè)者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。也就是說(shuō)人體、衣物、鋼鐵在富氧狀態(tài)下成為可燃物??扇嘉镔|(zhì)在氧氣濃度較高的狀況下,人體、衣物、鋼鐵都會(huì)成為還原劑。爆炸時(shí)檢修管線內(nèi)部必然存有氧氣。在檢修過(guò)程中,發(fā)生閥門未管死,有氧氣逸出。此事故完全具備富氧狀態(tài)條件。旁路管道的上部被熔化,并形成破口,管道內(nèi)部沒(méi)有燃燒痕跡,證明是外部燃燒造成管壁減薄,內(nèi)部殘存氣體在溫度急劇升高下,壓力升高,導(dǎo)致管道破開(kāi)。從發(fā)生爆炸到氣源關(guān)閉的時(shí)間約幾分鐘左右。其中3人死亡,4人燒傷?,F(xiàn)場(chǎng)一片火海,4名作業(yè)人員渾身帶著火焰沖出現(xiàn)場(chǎng)。首先關(guān)閉了管線兩端閥門隔斷氣源,然后松氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥門沒(méi)有關(guān)緊仍有漏氣,作業(yè)人員又用F型扳手關(guān)閉進(jìn)氣閥門,在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制汽缸管線,并用萬(wàn)用表測(cè)量。該調(diào)壓管線的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障,影響生產(chǎn),投產(chǎn)以來(lái)至少更換過(guò)3次氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。生產(chǎn)的氧氣送氧氣球罐儲(chǔ)存(V=,P設(shè)=,P工=)。二、事故發(fā)生過(guò)程金港公司是銅陵市一家招商引資的民營(yíng)企業(yè),投資總額約1個(gè)億,2004年4月投產(chǎn),主要產(chǎn)品為鋼材線材。責(zé)令金港公司全面停產(chǎn),落實(shí)安全防范措施。成立治安保衛(wèi)組,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)和搶救秩序。成立醫(yī)療搶救組,并連夜從安醫(yī)大請(qǐng)來(lái)燒傷專家會(huì)診。省安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局分別派員趕赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)救治、善后和事故調(diào)查工作。事故發(fā)生后,銅陵市政府立即啟動(dòng)重大事故應(yīng)急預(yù)案,市政府分管領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援和善后處理工作。加強(qiáng)車間、班組兩級(jí)安全檢查巡視、每月進(jìn)行一次危險(xiǎn)評(píng)價(jià);強(qiáng)化車間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)和教育,落實(shí)安全職責(zé)。五、事故的定性及處理 廠安全生產(chǎn)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)整個(gè)事故過(guò)程的調(diào)查及事故分析,認(rèn)定本次事故是一起嚴(yán)重違反安全技術(shù)操作規(guī)程的違章事故。帶材車間主任,副主任、在安全管理、安全教育、設(shè)備管理上存在一些漏洞,對(duì)這起事故負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任。四、事故責(zé)任劃分 按照聯(lián)剪機(jī)列安全技術(shù)操作規(guī)程,機(jī)列出現(xiàn)故障時(shí),主操作手必須聽(tīng)從班組長(zhǎng)和操作人員指揮,主操作手對(duì)這起事故負(fù)有主要責(zé)任。帶材車間管理及制度落實(shí)不嚴(yán)格。該事故也暴露出帶材車間相關(guān)班組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)不清晰,培訓(xùn)教育不到位。車間管理層對(duì)聯(lián)剪機(jī)列生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、教育、考核不到位。三、暴露的問(wèn)題 帶材車間安全意思談薄。二、事故原因 經(jīng)事故分析會(huì)分析,認(rèn)定造成此次擠傷事故的直接原因是:聯(lián)剪機(jī)列主操作手未嚴(yán)格按照該機(jī)列安全技術(shù)操作規(guī)程操作,在停機(jī)處理故障過(guò)程中,地面操作人員未發(fā)出啟動(dòng)信號(hào)時(shí),擅自啟動(dòng)小車托座所致。主操作手聽(tīng)到趙某喊叫后,立即停止上升,這時(shí)趙某的左手手掌已被擠傷。三、帶材車間聯(lián)剪機(jī)“”擠傷事故一、事故經(jīng)過(guò) 2010年9月10日下午16點(diǎn)10分左右,鋁鎂板帶廠帶材車間聯(lián)剪班組乙班上四點(diǎn)班,正常生產(chǎn)1060牌號(hào)、狀態(tài)H1破兩條600mm的鋁卷。  建立應(yīng)急救援措施,設(shè)立警示、警告標(biāo)識(shí)在起重機(jī)械及其他大型機(jī)械作業(yè)區(qū)按規(guī)定設(shè)立警示、警告標(biāo)識(shí)。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,杜絕違章指揮、違章操作?! 〖訌?qiáng)對(duì)起重機(jī)械設(shè)備的檢驗(yàn)、檢測(cè)
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