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化工企業(yè)安全事故案例-資料下載頁

2024-11-16 06:43本頁面
  

【正文】 定,應(yīng)該立即停車,將多余部分割掉后重新啟動機(jī)器,但是他卻在未停車情況下,割斷了多余的胎面頭,結(jié)果這段割斷的胎面頭在爬坡皮帶轉(zhuǎn)變下行處擠入上8號擠出機(jī)傳送帶之間的夾縫中,擠壓轉(zhuǎn)動成直徑為25cm、寬50cm、重約20kg左右的膠卷。膠卷在從夾縫彈性擠落過程中碰碎了安裝在千層片斜上方、爬坡皮帶下方的照明汞燈(220V、250W),掉落到兩個千層片之間。2時15分左右,劉某發(fā)現(xiàn)用于照明的汞燈破碎,關(guān)停了胎面聯(lián)動線,踩在接取皮帶上用手去拿這卷胎面。在拿取過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,從接取皮帶上摔落在地。同班組人員立即對其進(jìn)行搶救并送住醫(yī)院,經(jīng)半小時的搶救,搶救無效死亡。經(jīng)法醫(yī)鑒定,為右頸肩部、左肘內(nèi)側(cè)電流擊傷死亡。二、事故原因分析1.操作工在處理擠壓在兩千層片之間的胎面膠卷過程中,右頸肩部碰及已被撞碎汞燈的限流燈絲,發(fā)生觸電,是造成這起事故發(fā)生的直接原因。2.操作工在工作中違反《胎面壓出(單、雙層主副手)崗位工藝操作應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)》和安全用電“十不準(zhǔn)”有關(guān)要求,沒有及時停車處理割斷留在爬坡皮帶上的胎面,致使這段胎面膠夾在設(shè)備中滾動成卷掉落砸碎照明燈,同時又未及時通知電工進(jìn)行更換處理,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。3.現(xiàn)場安全管理存在漏洞,對員工安全教育不夠,是造成這起事故發(fā)生的管理原因。4.作業(yè)環(huán)境不良,現(xiàn)場電器設(shè)備安裝不合理。5運(yùn)行中的砂輪機(jī)輪片粉碎性破裂事故實(shí)踐告訴我們,運(yùn)行中的砂輪機(jī)輪片破裂一般可分為兩種形式:一種是“成型”破裂,另一種是“粉碎性”破裂。造成“成型”破裂的主要因素有:砂輪片出廠質(zhì)量不合格;搬運(yùn)過程受損存在潛裂痕;安裝時砂輪片受力不均;被打磨工件過大有誤操作;側(cè)向打磨工件時用力過大等。造成“粉碎性”破裂的主要因素有:砂輪片出廠質(zhì)量原因;砂輪片放置時間長且地方不當(dāng),造成粘合材料受潮失去強(qiáng)度;安裝砂輪片時,壓蓋螺栓過緊;頻繁側(cè)向打磨加工工件等。另外,砂輪機(jī)本身存在有軸向偏差過大;砂輪片兩側(cè)面壓蓋直徑不等;振動過大等缺陷也都可能造成以上兩種破裂現(xiàn)象。運(yùn)用“排除法”對事故成因進(jìn)行分析,結(jié)論如下:對同批次砂輪片進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),砂輪片內(nèi)外圓同心度無偏差,輪片干燥且表面平整,無掉砂脫塊現(xiàn)象。對破損的砂輪片斷面檢查時未發(fā)現(xiàn)有殘痕。因此,可排除砂輪片的質(zhì)量以及運(yùn)輸儲藏的隱患。現(xiàn)場檢測砂輪機(jī),其傳動軸無偏差變形,砂輪片兩端壓蓋等圓,無異常機(jī)械震動。將破碎的砂輪片復(fù)圓觀察,砂輪片側(cè)面無打磨痕跡,被打磨的車刀刀口及四個棱面平整光滑。從傷者部位和傷情分析,擊傷當(dāng)事人的是相互擠壓的砂輪碎片不規(guī)則運(yùn)動彈出所致。現(xiàn)場觀察??纱_認(rèn)操作都并無違章,且站姿正確,否則后果難料。事故分析中了解到。有員工在更換新砂輪片時所采用的是18寸活動扳手,用來緊固Φ30mm的壓蓋螺栓,并且也未進(jìn)行2—3分鐘足夠時間的空載運(yùn)行。按常規(guī),Φ30mm的砂輪機(jī)壓蓋螺栓的緊固,應(yīng)選擇不大于15寸以上的扳手,更因?yàn)樯拜啓C(jī)系高危機(jī)械。使用緊固螺栓板手尺寸過大,勢必會增加力矩,使壓蓋過緊,砂輪片受力也相應(yīng)增大,從而導(dǎo)致砂輪片隱形受損,強(qiáng)度減弱。從砂輪片安裝到事故發(fā)生的全過程暴露出:(1)砂輪機(jī)沒有實(shí)行專人專機(jī)安裝制度;(2)安裝后未經(jīng)過足夠時間的空載運(yùn)行便投入使用;(3)特別是選擇扳手不當(dāng),使壓蓋過緊致砂輪片受損。上述因素都是造成事故的主要成因。6溫州通順機(jī)動車部件有限公司“3?5”機(jī)械傷害事故2006年3月5日上午,位于塘下鎮(zhèn)趙宅工業(yè)區(qū)的溫州通順機(jī)動車部件有限公司發(fā)生一起機(jī)械傷害事故,造成一人死亡(死者劉木成,男,湖北武漢人)。事故發(fā)生后,瑞安市安監(jiān)局、總工會、公安局等部門派員組成“35”事故調(diào)查組展開事故調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查、取證、分析,形成調(diào)查報告如下:一、企業(yè)概況溫州市通順機(jī)動車部件有限公司創(chuàng)辦于1996年,注冊資金210萬元,現(xiàn)有職工320多人,年產(chǎn)值6000多萬元,主要從事機(jī)動車部件生產(chǎn),廠址位于塘下鎮(zhèn)趙宅工業(yè)區(qū),法定代表人陳光華。二、事故經(jīng)過2006年3月5日上午9時許,溫州市通順機(jī)動車部件有限公司工人劉木成在C6132A1車床上加工零件。當(dāng)他將長條圓鋼夾緊后,就開機(jī)工作。由于使用的原材料過長,車床轉(zhuǎn)速過快(1200轉(zhuǎn)/分),在離心力的作用下,引起鋼條逐漸彎曲,車床振動,使車身移位傾斜。操作工劉木成在沒有停車的情況下,直接去固定車床。當(dāng)他到車床邊上將墊片墊入車床后,起身時,鋼條的彎曲程度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過開始時的程度,劉木成被彎曲且高速運(yùn)轉(zhuǎn)的圓鋼擊中頭部。邊上的同事見狀,立即關(guān)閉總電源,再把他抱出來,見其頭骨裂開,出血嚴(yán)重,立刻送往醫(yī)院,經(jīng)搶救無效死亡。三、事故原因使用的原材料過長,車床轉(zhuǎn)速過快(1200轉(zhuǎn)/分),在離心力的作用下,引起鋼條逐漸彎曲,車床振動,使車身移位傾斜;死者劉木成違規(guī)操作,在機(jī)器出現(xiàn)問題時,沒有及時停機(jī)進(jìn)行修理;溫州市通順機(jī)動車部件有限公司法定代表人陳光華雖有對員工進(jìn)行過安全生產(chǎn)教育,也制定了單位安全管理制度和安全操作規(guī)程,但沒有及時督促員工貫徹執(zhí)行安全操作規(guī)程,以致引發(fā)生產(chǎn)安全事故。7安全操作應(yīng)記牢 皮帶事故不算少一、事故經(jīng)過2006年6月23日16:00時左右,酒鋼燒結(jié)廠燒結(jié)球燒作業(yè)區(qū)運(yùn)行乙班職工史XX(男,43歲,燒結(jié)成品工,工齡25年,本工種工齡4個月,三級安全教育)接班后進(jìn)人轉(zhuǎn)19崗位工作,約23:00時左右,當(dāng)班班長高XX巡查至該崗位見到史XX,問他崗位衛(wèi)生做完沒有,史說干完了,隨后高XX便回到環(huán)冷機(jī)小房填寫相關(guān)記錄。約24日凌晨0:00時左右,丁班接班人員朱XX來到崗位進(jìn)行交接班,未見到史XX,便向乙班鄰近崗位職工周XX、吳XX進(jìn)行了詢問,周、吳回答說沒有見到人,朱XX認(rèn)為史XX迸澡堂洗澡去了,便未再過問。24日凌晨2:30時左右,朱XX巡檢到轉(zhuǎn)19皮帶機(jī)尾,發(fā)現(xiàn)史XX趴在機(jī)尾滾筒下方,朱XX隨即打電話告訴丁班班長孫X,孫X到現(xiàn)場后卡斷皮帶事故開關(guān),隨后打電話告訴主控室通知醫(yī)院急救室。120救護(hù)車到達(dá)現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)史XX已死亡。經(jīng)醫(yī)院診斷,史XX左側(cè)胸腔開放性損傷、肺外露,左右上肢不全離斷傷、肢體多發(fā)骨折致其死亡。二、事故類別:機(jī)械傷害三、事故原因分析事故調(diào)查組經(jīng)過認(rèn)真、仔細(xì)、全面分析后,認(rèn)為事故原因如下:(一)直接原因史xx在崗位作業(yè)時不慎被帶入皮帶是造成這起事故的直接原因和主要原因。(二)間接原因燒結(jié)廠球燒作業(yè)區(qū)對班組職工的交接班制度檢查落實(shí)不夠,致使交接班制度未能得到很好的貫徹落實(shí)。燒結(jié)廠球燒作業(yè)區(qū)運(yùn)行乙班對日常作業(yè)過程中的職工作業(yè)行為監(jiān)督檢查管理不到位。8帶壓拆閥 閥門崩人一、事故經(jīng)過1993年6月2日,蘭州煉化總廠催化劑廠新建3000噸/年分子篩裝置在開工試生產(chǎn)階段中,因儀表風(fēng)系統(tǒng)串入水,并將水帶到了閥門的氣缸,導(dǎo)致閥門動作不靈。當(dāng)日0~8點(diǎn)班,該車間一班對部分氣動閥門進(jìn)行清理排水。班長在三樓晶化崗位協(xié)助清理14晶化罐的排空閥門時,由于沒把氣缸兩端氣源線連接接頭拆開泄壓,便拆除氣缸體與缸蓋的緊固螺栓。當(dāng)拆完最后一個螺栓時,由于氣缸內(nèi)存有余壓,缸蓋突然崩開。飛出的氣缸蓋擊中班長的左面部,使其摔倒在水泥地上,造成顱骨骨拆、顱內(nèi)血腫,顱內(nèi)積血40mL左右。經(jīng)過搶救無效,于6月4日凌晨1時40分死亡。二、事故原因(1)當(dāng)事者思想麻痹大意,在拆除氣缸蓋時沒有卸開氣缸兩側(cè)的氣源接頭泄放余壓(),形成帶壓作業(yè)。(2)操作方法不對,拆卸緊固螺栓時,應(yīng)先全面松動,將氣缸內(nèi)余壓泄放完后再拆下螺栓,而他卻松一個拆一個,拆完最后一個螺栓時氣缸內(nèi)壓力突然泄放,沖開上部缸蓋,作業(yè)者本人無思想準(zhǔn)備;加之人站在相對位置,飛出的缸蓋正好打在其面部,致傷后死亡。9未到安全位置解下安全帶 不慎高空墜落死亡事故經(jīng)過2005年8月9日下午,某煉鋼廠維修車間轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)丙班維修鉗工王某、袁某和姚某到冶煉車間30米平臺為1號轉(zhuǎn)爐備氧槍。裝好備槍,在水管螺絲還未全部緊固完時又接到2號轉(zhuǎn)爐更換氧槍的通知。王某等三人又趕到2號轉(zhuǎn)爐更換氧槍,2號轉(zhuǎn)爐氧槍更換完畢。王某拿著梅花板手,系著安全帶,返回1號轉(zhuǎn)爐緊水管螺絲。隨后,姚某來到27米平臺,看到王某系著安全帶正在緊螺絲,就問王某 “螺絲緊完了嗎?”王某說:“緊完了”。姚某就去開1號轉(zhuǎn)爐氧槍水閥門。王某在作業(yè)完畢后,不慎從30米平臺墜落到18米平臺,隨即被送往醫(yī)院,經(jīng)搶救無效死亡。事故原因王某安全意識淡薄,在1號轉(zhuǎn)爐氧槍檢修平臺作業(yè)完畢后,在還未撤到安全位置時,解下安全帶,是導(dǎo)致這次事故發(fā)生的直接原因。煉鋼廠維修車間轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)丙班維修鉗工姚某、袁某作為王某的互保對子,沒有盡到監(jiān)護(hù)職責(zé),未能及時制止王某的違章行為,是導(dǎo)致這次事故發(fā)生的重要原因。煉鋼廠維修車間及維修車間轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)對職工安全教育不到位,對作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)管力度不夠。王某等三人更換氧槍作業(yè),沒有明確現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人,轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)在安全管理上有明顯的失職行為,是導(dǎo)致這次事故發(fā)生的主要原因。煉鋼廠安全管理上存在漏洞,對車間、班組安全管理工作及生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)管不到位,是導(dǎo)致這次事故發(fā)生的間接原因。
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