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化工行業(yè)安全事故案例分析報告-資料下載頁

2025-01-14 20:58本頁面
  

【正文】 證符合安全運行要求。) 企業(yè)管理不善,安全生產(chǎn)無保障 案 例 某石化分公司 2023年 2月 23日 聚乙烯裝置爆炸事故 【 事故經(jīng)過 】 2023年 2月 23日 ,農(nóng)歷正月十二, 從凌晨 3點左右開始,聚乙烯新線工藝參數(shù)不正常,降負荷生產(chǎn),到早上 7點負荷降到了 40%。 7時 20分,當班班長發(fā)現(xiàn)懸浮液接受罐壓力急速上升,反應速度下降,于是安排 3名操作工到現(xiàn)場關(guān)閥門,進行停車處理。操作工到達現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有物料泄漏,立即打電話向裝置主控室報告,在班長跑向現(xiàn)場不到 1分鐘,新線就發(fā)生了劇烈爆炸。結(jié)果造成 8人死亡,1人重傷, 18人輕傷,事后統(tǒng)計,公司直接經(jīng)濟損失高達 。 【 事故原因 】 (一)直接原因: 由于聚乙烯系統(tǒng)運行不正常,造成壓力升高,致使 劣質(zhì)玻璃視鏡破裂 ,導致大量的乙烯氣體瞬間噴出,溢出的乙烯又被引風機吸入沸騰床干燥器內(nèi),與聚乙烯粉末、熱空氣形成的爆炸混合物達到爆炸極限,被聚乙烯粉末沸騰過程中產(chǎn)生的靜電火花引爆,發(fā)生了爆炸 (二)間接原因:通過多方分析這起事故,發(fā)現(xiàn)在物資采購、工程建設(shè)、生 產(chǎn)操作和工藝管理、裝置設(shè)計、用工管理等各個方面都存在問題。 采購環(huán)節(jié)存在嚴重問題。(這塊視鏡的公稱壓力為 。根據(jù)事后解讀 DCS記錄,在 MPa時視鏡就破裂了 ,視鏡是從沒有資質(zhì)的企業(yè)采購的,物資采購人員、驗貨人員嚴重失職,使不合格的視鏡安在了裝置上,埋下了事故隱患 ) 。 工程施工管理混亂。安裝打壓試驗是確保工程質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié),對易燃易爆的化工生產(chǎn)裝置尤為重要。但打壓單位沒有進行打壓。 【 事故原因 】 (二)間接原因: 工藝、生產(chǎn)管理不嚴肅。事故的起因是聚合反應不正常,而且歷史上聚乙烯也多次發(fā)生過聚合反應不好,但沒有查出具體原因,不了了之。結(jié)果遇到這種情況,束手無策。另外值得注意的是,新線的操作規(guī)程也與實際工藝不符,操作規(guī)程上規(guī)定干燥系統(tǒng)采用氮氣法,而實際上采用的是空氣法,增加了氧含量,為事故埋下了禍根。 工程設(shè)計和設(shè)計管理方面不規(guī)范。新線工藝是按老線工藝照搬過來的,設(shè)計單位公司不求甚解,馬馬虎虎 ; 勞動紀律松散,員工責任心不強,用工管理不嚴,技術(shù)培訓有差距。主要表現(xiàn):值班長不請假 ,職工上班洗澡,臨時工現(xiàn)場過多,培訓不合格就上崗作業(yè)等。 【 吸取教訓 】 全面識別生產(chǎn)過程中的風險因素,制定出有效的管理措施。 加強職工培訓,培訓合格后方能上崗; 對物資采購環(huán)節(jié)存在的風險加強認識; 對設(shè)計單位所作的設(shè)計要進行論證。 加強工程監(jiān)理工作,保存好建設(shè)過程中的基本資料; 制定詳實的生產(chǎn)操作規(guī)程,各種參數(shù)的變動要履行相應的手續(xù)。 安全管理存在問題引發(fā)的事故 案 例 大慶石油化工總廠 2023年 10月 27日 硫磺裝置酸性水罐爆炸事故 【 事故經(jīng)過 】 2023年 10月 27日上午 8時,大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間四分公司施工員帶領(lǐng) 16名施工人員到達現(xiàn)場。 8時 20分,施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在 V402罐頂安裝第 17塊盲板。8時 25分,吊車起吊 V406罐和 V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準備吹掃。 8時 45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。 9時 20分左右,施工員到硫磺回收車間安全員處取回火票,并將火票送給 V402罐頂氣焊工,同時硫磺回收車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。 9時 40分左右,在生產(chǎn)單位的指導配合下,氣焊工開始在 V402罐頂排氣線 。 9時 44分,管線切割約一半時, V402罐發(fā)生爆炸著火。 10時 45分,火被徹底撲滅。爆炸導致 2人當場死亡、 5人失蹤。 10月 29日13時許, 5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的 7人中, 3人為大慶石化總廠臨時用工, 4人為大慶石化分公司員工。 【 事故原因 】 直接原因:, V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與 V402罐相連接的 DN200管線根部焊縫,或 V402罐壁與罐頂板連接焊縫開裂處泄漏,遇到在 V402罐上氣割 DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸。 【 事故原因 】 本次事故是一起典型的由于 “ 三違 ” 造成的重大安全生產(chǎn)責任事故 (在思想認識上、安全管理上、監(jiān)督檢查上、安全教育培訓上,都存在著不容忽視的嚴重問題 ): ? 違反火票辦理程序,執(zhí)行用火制度不嚴格。動火人未在火票相應欄目中簽字確認,而由施工員代簽。在動火點未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火作業(yè)措施還沒有落實的情況下,就進行動火作業(yè),沒有履行相互監(jiān)督的責任,違反了 《 動火作業(yè)管理制度 》 。 ? 違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作。吊車在施工現(xiàn)場起吊 DN200管線時,該管線一端與 V406罐相連,另一端通過法蘭與 V402罐相連,在這種情況下起吊,違反了 《 起重吊裝作業(yè)安全規(guī)定 》 。 【 事故原因 】 ? 違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無證上崗。在 V402罐頂動火切割 DN200管線的氣焊工,沒有 “ 金屬焊接切割作業(yè)操作證 ” ,安全意識低下,自我保護意識差。 ? 不重視風險評估,對現(xiàn)場危害因素識別不夠。施工人員對 V402酸性水罐存在的風險不清楚,對現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防控措施。 【 吸取教訓 】 企業(yè)管理要以 “ 以人為本 ” 的搞好安全工作。 領(lǐng)導班子到各級干部真正樹立 “ 安全第一,以人為本 ” 的安全管理理念,在安全生產(chǎn)管理上嚴、細、實,層層遞減責任,安全措施落實到位,抓安全生產(chǎn)不只停留在一般性的工作布置上,真正落實到基層、班組和崗位。 【 吸取教訓 】 嚴格執(zhí)行安全管理制度。一是企業(yè)要 制定了比較完善的制度,二是要嚴格執(zhí)行,務(wù)要使制度形同虛設(shè)。 嚴格直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。對各種作業(yè)票嚴格審查,杜絕代簽現(xiàn)象。對于動火作業(yè)要嚴格執(zhí)行 “ 三不用火 ” 原則;違章杜絕在檢維修施工中,低標準、老毛病、壞習慣性;認真分析在動火、吊裝作業(yè)中,存在風險。 【 吸取教訓 】 加強安全教育培訓 安全教育培訓真正落實到基層,落實到人頭。重對職工的知識更新, 科學管理,勿輕信的經(jīng)驗操作;對臨時用工安全教育又針對的培訓,滿足化工生產(chǎn)檢維修施工作業(yè)的安全要求,對職工風險識別能力、自我保護意識。 【 吸取教訓 】 理順安全監(jiān)管體制,明確安全監(jiān)管職責,安全檢查不能只停留在表面,發(fā)現(xiàn)深層次的問題 。 本課總結(jié) 謝謝大家 祝各位: 事業(yè)發(fā)達,財源廣進,身體健康,家庭幸福,勿忘安全!!
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