freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

華能集團(tuán)技術(shù)監(jiān)督工作半年總結(jié)-資料下載頁

2025-11-10 19:05本頁面

【導(dǎo)讀】華能集團(tuán)技術(shù)監(jiān)督工作半年總結(jié)。內(nèi)部資料請(qǐng)勿外傳中國(guó)華能集團(tuán)公司2020年環(huán)保技術(shù)監(jiān)督工。作總結(jié)中國(guó)華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與節(jié)能環(huán)保部西安熱工研究。院有限公司電站技術(shù)監(jiān)督部二0一一年二月。3發(fā)電企業(yè)環(huán)保監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及處理情。督工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各發(fā)電企業(yè)的共同努力下,較好。年每季度上報(bào)的技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容和工作總結(jié)及集團(tuán)組織的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)。態(tài)查評(píng)結(jié)果,針對(duì)集團(tuán)公司一年來的環(huán)保監(jiān)督工作情況、存在的。實(shí)施集團(tuán)新頒布的《電力技術(shù)監(jiān)督管理辦法》宣貫?zāi)?,一年來,有關(guān)要求,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想,認(rèn)真貫徹集團(tuán)提出的突出。服各種不利因素的情況下,各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)與去年同比均有較。環(huán)保監(jiān)督指標(biāo)完成情況表1股份2020年度環(huán)。塞及增壓風(fēng)機(jī)故障等。渣綜合利用率均未達(dá)到80%的考核值,主要原因是各電廠所處地。于2020年7月21日至23日和2020年8月20日至23. 日分別舉辦“華能集團(tuán)公司水電環(huán)保技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)班”及“華能。CEMS有效性數(shù)據(jù)審核、環(huán)境監(jiān)督員制度等培訓(xùn)第2頁共13

  

【正文】 2020 年 8 月 4 日,# 4 主變運(yùn)行中高壓側(cè) A 相套管瓷套炸碎, B、 C 相套管瓷套被炸壞,中性點(diǎn)出線套管外瓷套破損,中性點(diǎn)接地間隙擊穿, A 相套管電容芯 破損,套管浸在油箱內(nèi)部的環(huán)氧樹脂澆注部分已經(jīng)碎裂并掉入變壓器油箱,位于套管內(nèi)導(dǎo) 電桿內(nèi)的高壓引線( 220kV)與套管升高座內(nèi)壁(地電位)之間發(fā)生短路擊穿,套管紙質(zhì) 電容芯從內(nèi)部向外發(fā)生爆破, 形成一個(gè)貫穿 性大洞, 套管中心導(dǎo)電桿燒出一個(gè)約 5cm 10cm 的洞,位于此位置的高壓引線電纜被燒損約一半銅導(dǎo)線,在升高座的短路對(duì)應(yīng)位置也有嚴(yán) 重短路燒損痕跡。主要原因是由于 4 主變 A 相高壓套管絕緣存在制造缺陷,在高溫以及 高負(fù)荷的運(yùn)行條件下,絕緣缺陷突然惡化,套管內(nèi)部發(fā)生局部放電,放電產(chǎn)生的熱量使套 管內(nèi)部壓力增加,導(dǎo)致套管下部澆鑄的環(huán)氧樹脂在套管內(nèi)部壓力下發(fā)生炸裂。 ( 2)伊敏電廠, 2020 年 12 月 22 日, 500kV 母線Ⅱ、Ⅳ分段 5040 開關(guān) B 相 CT 因 制造質(zhì)量原因發(fā)生燒損,造成 CT 與開關(guān)連接母線脫落,脫落的母線與互感器構(gòu)架搭接, 導(dǎo)致接地短路,致使Ⅱ、Ⅳ母線 B 相電壓急劇降低。累積非停時(shí) 。 2)發(fā)電機(jī)定子接地 汕頭電廠, 2020 年 7 月 17 日, 1 機(jī)組因發(fā)電機(jī)定子接地故障停機(jī),接地短路點(diǎn)在勵(lì) 側(cè) 8 點(diǎn)鐘 63 槽槽口位置,可見有金屬熔物,該處鐵心( 63 槽與 64 槽間鐵心齒部)通 風(fēng)槽壓塊缺損, 63 槽上層線棒槽口處絕緣可見磨損,檢查發(fā)現(xiàn)鐵心通風(fēng)槽壓塊缺損部 分從勵(lì)側(cè)跑到汽側(cè)的過程中在發(fā)電機(jī)膛內(nèi)鐵心、 轉(zhuǎn)子留下有多處可見的撞擊痕跡。 造成定 子接地的原因是俄羅斯發(fā)電機(jī)勵(lì)端端部振動(dòng)大,運(yùn)行中風(fēng)道隔筋移位,造成鐵芯松動(dòng),風(fēng) 道隔筋在長(zhǎng)期的振動(dòng)下松動(dòng)、移位、疲勞斷裂直至脫落。第 7 頁 共 14 頁 華能集團(tuán)公司 2020 年絕緣技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié) 3)勵(lì)磁變故障 ( 1)福州電廠, 12 月 14 日 5 機(jī)組發(fā)電機(jī)跳閘?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量勵(lì)磁變高壓側(cè)絕緣電阻為 0,拆開勵(lì)磁變高壓側(cè)中性點(diǎn)接頭,測(cè)量 B 相絕緣電阻為 0,檢查發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁變 B 相外側(cè)樹 脂澆注筒與消防測(cè)溫光纖電纜有放電痕跡,拆除消防感溫線測(cè)量 B 相絕緣電阻為 30000 M Ω ,高壓 /低壓絕緣: 30000 MΩ 。經(jīng)鑒定, B 相勵(lì)磁變損壞。 ( 2)北京電廠, 2020 年 4 月 23 日 1 發(fā)變組保護(hù)報(bào)“勵(lì)磁變過流保護(hù) B 相動(dòng)作” ,主 開關(guān)跳閘, 1 機(jī)組退出運(yùn)行?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn) 1 機(jī)組勵(lì)磁變 B 相線圈內(nèi)部冒煙,勵(lì)磁變 B 相下部有燒熔的銅塊。 B 相低壓線圈在距線圈上端部 100mm 處發(fā)生匝間短路(線圈總高 1820mm) 相低壓線圈匝間短路后迅速發(fā)展為層間短路,線圈燒出空洞,可見外層 6 匝 , B 線圈燒斷(共 3 層線圈) ,鐵芯及引線接頭均已受熱變色,硅鋼片表面已銹蝕,低壓側(cè) 3 相線圈直流電阻: a , b , c Ω ,分析認(rèn)為 1997 年基建安裝 過程中變壓器高壓側(cè) B 相線圈絕緣受損的同時(shí) B 相低壓線圈局部絕緣也受到損害, 雖經(jīng)試 驗(yàn)但未能發(fā)現(xiàn)此缺陷,致使缺陷遺留下來。經(jīng)過十幾年的運(yùn)行,絕緣進(jìn)一步劣化,至 2020 年 4 月 23 日發(fā)展成匝間短路,變壓器損壞。 4)發(fā)電機(jī)出口 PT 故障 ( 1)瑞金電廠, 6 月 9 日 2:13 2 發(fā)電機(jī)定子鐵芯接地保護(hù)動(dòng)作而跳閘 ,原因?yàn)?2 發(fā)電機(jī)出口 B 相 右下 PT 絕緣擊穿接地。 ( 2)九臺(tái)電廠, 2020 年 12 月 4 日, 2 號(hào)發(fā)變組定子接地保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。原 因分析:定子接地后,實(shí)測(cè)發(fā)電機(jī)定子繞組和主變、高廠變、勵(lì)磁變等發(fā)電機(jī) 20kV 出口 一次系統(tǒng)絕緣 3300 兆歐,發(fā)電機(jī) 20kV 出口 A 相 PT 對(duì)地絕緣為 兆歐,判斷為出口電 壓互感器 A 相 PT 內(nèi)部絕緣故障。 發(fā)電企業(yè)的季報(bào)(年報(bào))中反映出發(fā)現(xiàn)的共性問題 1) 發(fā)電機(jī)定子端部振動(dòng)造成的問題 北京電廠 2 發(fā)電機(jī)運(yùn)行中端部振動(dòng)及水管接頭制作工藝缺陷等原因,機(jī)組大修發(fā)現(xiàn) 下層線棒的水連接管 接頭處滲水;太倉電廠進(jìn)行 3 發(fā)電機(jī)定子鐵芯緊固螺絲檢查時(shí),發(fā) 現(xiàn)外圈的鐵芯定位螺絲全部松動(dòng);珞璜電廠 5 發(fā)電機(jī)、巢湖電廠 2 發(fā)電機(jī)均發(fā)生定子繞 組端部絕緣螺栓斷裂、螺母脫落,斷裂的螺栓絲桿及螺帽磨損絕緣線棒事件,此外汕頭 電廠 2 發(fā)電機(jī)運(yùn)行已有 15 年,機(jī)組逐步老化,端部振動(dòng)導(dǎo)致的絕緣磨損問題日趨嚴(yán) 重。第 8 頁 共 14 頁 華能集團(tuán)公司 2020 年絕緣技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié) 2) 油浸式電氣設(shè)備色譜異?;虺瑯?biāo)問題 石洞口一廠 2020 年 11 月檢查發(fā)現(xiàn)石行 2132 穿墻套管 B, C 相 乙炔超標(biāo), B、 C 相 乙炔大于 1μL/L(DL/T 596 規(guī)定不大于 1μ L/L); 榆社電廠 2020 年 9 月 18 日 5051 線路三相 CT 含有乙炔, 相: A L/L, 相: B L/L, 相: C L/L(DL/T 596 規(guī)定不大于 1μ L/L), 11 月份跟蹤分析發(fā)現(xiàn), 乙炔呈下降趨勢(shì), 相: A L/L, 相: B L/L, 相: C L/L; 平?jīng)鲭姀S 2 高壓電抗器 C 相總烴超標(biāo);辛店電廠 4 主變絕 緣油中存在乙炔,含量穩(wěn)定在 ~ μ l/l 之間。 3) 6kV 封閉母線支撐絕緣子絕緣故障 陽邏、東方、海門、汕頭等電廠 6kV 母線支撐絕緣板存在由于受潮導(dǎo)致絕緣電阻低 的問題,其中汕頭電廠 2 啟變 6kV 母線支撐絕緣板存在放電現(xiàn)象。 4) 高壓開關(guān)類設(shè)備故障 辛店電廠 220kV(527)開關(guān) B 相本體存在 SF6 細(xì)微滲漏,長(zhǎng)期運(yùn)行壓力降低;瑞麗江 電廠 6 機(jī)于 2020 年 5 月投產(chǎn)至今, GCB 氣室存在緩慢泄漏;珞璜電廠 4 機(jī)組 6kV 斷路器和接觸器開關(guān)存在 SF6 氣體漏氣。 達(dá)拉特電廠存在 220kV 刀閘卡澀的問題;安源電廠戶外少油開 關(guān)因運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),開 關(guān)本體及液壓操作機(jī)構(gòu)密封件老化嚴(yán)重;汕頭電廠官乙線 2355 開關(guān) C 相低壓分閘電壓值 超標(biāo) (C 相低分試驗(yàn)時(shí),跳閘線圈動(dòng)作電壓為 180V,高出標(biāo)準(zhǔn)值 37V);瑞金電廠母聯(lián)開關(guān) ( 231)打壓較頻繁;徐村電廠 GIS 設(shè)備 2 間隔隔離開關(guān)直動(dòng)拉桿裂紋及絕緣子老化缺 陷情況嚴(yán)重,暫不能確定其它間隔是否存在類似問題。 5) 高壓電纜故障 石洞口二廠、滇東二廠、上安、汕頭、營(yíng)口等多個(gè)電廠發(fā)生了高 壓電纜絕緣故障。 動(dòng)態(tài)檢查發(fā)現(xiàn)的共性及重要問題 1)基建階段遺留的問題 近年來,新投運(yùn)的電氣設(shè)備在采購、安裝、交接試驗(yàn)中,存在一些未嚴(yán)格執(zhí)行 GB 5015020206 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《華能 24 項(xiàng)反措》及相關(guān)技 , 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況。 海門電廠 2 發(fā)電機(jī)( 1000MW)內(nèi)冷水未配置直接測(cè)量進(jìn)、出水壓差的測(cè)量裝 置,不符合 DL/T 8012020 規(guī)定的對(duì)內(nèi)冷卻水系統(tǒng)配置的要求。伊敏電廠 4 發(fā)電機(jī)第 9 頁 共 14 頁 華能集團(tuán)公司 2020 年絕緣技術(shù)監(jiān)督工 作總結(jié)( 600MW)內(nèi)冷水出水壓力的測(cè)點(diǎn)未引接到集控室的監(jiān)控計(jì)算機(jī)。福州電廠 6 ( 660MW)發(fā)電機(jī)交接時(shí)未做定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn)。海門電廠 1 發(fā)電機(jī)交接試驗(yàn) 時(shí),只做了出線的固有頻率測(cè)量,未做定子繞組端部模態(tài)試驗(yàn);且 A 相及 Z 相繞組出線 存在 105Hz 的固有頻率,落入 GB/T 202002020 規(guī)定的應(yīng)避開的頻率范圍(固有頻率應(yīng) ≤ 95,或≥ 108) 。營(yíng)口電廠 GIS 母線、海拉爾熱電廠升壓站的電氣設(shè)備構(gòu)架未裝專用的 接地引下線,而是以設(shè)備構(gòu)架作為引下線,違反了《華能 24 項(xiàng)反措》嚴(yán)禁以設(shè)備構(gòu)架作 為引下線的規(guī)定。營(yíng)口熱電廠 2 主變壓器中性點(diǎn)只有一根接地引下線與主接地網(wǎng)連 接。海拉爾熱電廠交接時(shí),未進(jìn)行接地裝置接地引下線的導(dǎo)通試驗(yàn)、海門電廠接地裝置 引下線導(dǎo)通檢測(cè)有漏項(xiàng),未查閱到 110kV GIS 裝置引下線導(dǎo)通的檢測(cè)報(bào)告; 2 機(jī)組的檢 測(cè)的測(cè)點(diǎn)偏少。 2)發(fā)電機(jī)的問題 共性問題:① 營(yíng)口 4 發(fā)電機(jī)、長(zhǎng)春熱電2 發(fā)電機(jī)、達(dá)拉特 7 發(fā)電機(jī)、東方 1 發(fā)電機(jī)、海口 9 發(fā)電機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)定冷水進(jìn)水溫度低于冷氫溫度。因運(yùn)行人員未及 時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)運(yùn)行參 數(shù)的偏離,并按電廠《電氣運(yùn)行規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致水溫低 于氫溫,可能會(huì)造成機(jī)內(nèi)結(jié)露。②上安3 發(fā)電機(jī)、營(yíng)口 4 發(fā)電機(jī)、淮陰 4 發(fā)電機(jī)、 日照 4 發(fā)電機(jī)、 東方 發(fā)電機(jī)、 2 ??? 發(fā)電機(jī)漏氫量超標(biāo), 9 漏氫量約在 15m3/d~ 30m3/d 的范圍。漏氫量超標(biāo)的原因很多, 如:密封面泄漏;密封油系統(tǒng)平衡閥、壓差閥 調(diào)節(jié)性能不佳;密封瓦間隙未調(diào)整合格;發(fā)電機(jī)大軸密封瓦處軸頸有磨損的溝槽等,應(yīng)查 明原因有針對(duì)性地處理。③九臺(tái) 1 發(fā)電機(jī)上層定子引水管的出水溫差大于 10℃~ 15℃, 下層定子引水管的出水溫差大于 8℃;上安定子線棒層間的溫差達(dá) ℃;定子引水管的 出水溫差達(dá) ℃,其溫差接近或達(dá)到規(guī)定的停機(jī)處理值:定子線棒溫差達(dá) 14℃或定子 引水管出水溫差達(dá) 12℃。電廠在發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)溫度及溫差超出正常范圍時(shí),應(yīng)引起重視, 及時(shí)確認(rèn)溫度讀數(shù)的正確性后,按《華能 24 項(xiàng)反措》執(zhí)行。 值得關(guān)注的幾個(gè)問題:①日照電廠 2020 年發(fā)電機(jī)定子繞組端部模態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn): 1 號(hào) 發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)存在 100Hz 附近橢圓振動(dòng)模態(tài); 號(hào)發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)存在 橢圓振動(dòng)模態(tài), 2 試驗(yàn)結(jié)果不合格。由于定子端部線圈振動(dòng)大,在綁扎不牢固的部位摩擦產(chǎn)生黃粉。雖然電 廠每次檢修都檢查處理,但黃粉總是產(chǎn)生,有的部位是上次處理過的;有的部位則是新增 的。因此,這個(gè)問題應(yīng)長(zhǎng)期關(guān)注。②大壩電廠 2 發(fā)電機(jī)運(yùn)行中有幾點(diǎn)鐵心溫度過高,最 高達(dá) 129℃, 已高于 GB/T 70642020 規(guī)定的鐵心溫度限值 120℃, 應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。第 10 頁 共 14 頁 華能集團(tuán)公司 2020 年絕緣技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)②景洪水電廠各臺(tái)發(fā)電機(jī)( 5 350MW)定子線棒并頭套絕緣盒出現(xiàn)大范圍的開裂,原 因 是定子線棒電流密度設(shè)計(jì)值偏高、端部通風(fēng)不良、絕緣盒的散熱差。制造廠已按計(jì)劃進(jìn)行 擴(kuò)大定子鐵心線槽、重新下線的修復(fù)處理。③文昌風(fēng)電機(jī)組的低電壓穿越功能不滿足國(guó) 家電網(wǎng)公司對(duì)風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定( 2020 年 2 月修訂版)的要求。當(dāng)風(fēng)電機(jī)組 在并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌落 10%額定電壓時(shí),即會(huì)自動(dòng)脫網(wǎng)。目前正由制造商華銳風(fēng)電公司負(fù)責(zé) 對(duì) 15 臺(tái)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行技術(shù)改造。 3)油浸式設(shè)備的介損、電容量及油中溶解氣體異常 日照電廠 2 主變壓器三支高壓套管及中性點(diǎn)套管的 2020 年 9 月介損測(cè)量值與上次 2020 年 10 月測(cè)量值比較, A 相套管介損增量為 %; B 相套管介損增量為 %; C 相套管介損增量為 %;中性點(diǎn)介損增量為 %,其增量均大大地超過 《國(guó)網(wǎng)山東 電力公司 電力設(shè)備交接及預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》要求不大于 30%的規(guī)定值。應(yīng)縮短試驗(yàn)周期,跟蹤監(jiān)督,避免事故發(fā)生;并準(zhǔn)備好備用套管,制定應(yīng)急預(yù)案。福州電廠福鼓 I 路 213 線路 B 相、 相和福鼓 II 路 214 線路 B 相出線耦合電容器下節(jié)電容量異常。 C 213 線路 C 相的 2020 年測(cè)試值較出廠值 大 %; 線路 B 相的 2020 年測(cè)試值較出廠值大 %; 213 214 線路 B 相的 2020 年測(cè)試值較出廠值大 %。 電廠自 2020 年發(fā)現(xiàn) 213 線路 C 相的電 容量異常以后,一直跟蹤監(jiān)測(cè),電容值的增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,電廠已計(jì)劃更換。榆社電廠 5051 電流互感器 A 相 C2H2 含量為 L/L; B 相 C2H2 含量為 L/L; C 相 C2H2 含量為 L/L,其 C2H2 含量已接近及達(dá)到 DL/T 5961996 規(guī)定的注意值( 220kV~ 500kV ,注 意值 1μ L/L) 。應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,定期進(jìn)行紅外熱像儀監(jiān)測(cè);在下次試驗(yàn)時(shí),將介損值、 C2H2 含量與上次試驗(yàn)數(shù)據(jù)作對(duì)比,綜合分析評(píng)估設(shè)備狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施。 4)氧化鋅避雷器的問題 據(jù)井岡山電廠 2020 年 2 月試驗(yàn)結(jié)果:220kV 開關(guān)站 I 母 C 相避雷器; II 母 A 相、 B 相避雷器在運(yùn)行電壓下的阻性電流測(cè)量值較初始值明顯增大。 I 母 C 相避雷器阻性電 流增加 1 倍; 母 A 相避雷器阻性電流增加 倍; 母 B 相避雷器阻性電流增加 II II 倍,已達(dá)到 DL/T 5961996
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報(bào)告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1