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基于dsp直流電機調速畢業(yè)論文-資料下載頁

2024-11-12 15:33本頁面

【導讀】寬、控制性能好的電機控制系統(tǒng)的實現成為了可能。速系統(tǒng)的主電路,完成了調制程序的編寫。主控制芯片的傳送,實現了數據的交流。并介紹了PWM原理及其在DSPTMS3205402芯片為核心的控制系。的微處理器,其主要應用是實時快速地實現各種數字信號處理算法。速度快為顯著特征,而單片機則以數字控制功能強為特點。

  

【正文】 過 1s對 count2 的值存儲一次,此時的 count2 的值即為電機的轉速大小,單位為: r/s。 具體 TINT0 中斷服務程序框圖如圖 。 圖 INT0中斷子程序流程圖 INTO 中斷 壓棧進行現場保護 Count1++, Count2++ 出棧 中斷返回 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 17 圖 TINT0中斷子程序流程圖 PID 算法的改進 —— 積分分離 在普通的 PID 數字控制器中引入積分環(huán)節(jié)的目的,主要是為了消除靜差、提高精度。但在過程的啟動、結束或大幅度增減設定值時,短時間內系統(tǒng)輸出有很大的偏差,會造成 PID 運算的積分累積,致使算得的控制量超過執(zhí)行機構可能最大動作范圍對應的極限控制量,最終引起系統(tǒng)較大的超調,甚至振蕩。引進積TINT0 中斷 壓棧進行現場保護 T1= T2=1S 出棧 中斷返回 記錄 count1 PID 算法計算 PWM 占 空比 count1=0 是 記錄 count2 Count2=0 記錄滿否 PWM 置低速值 否 否 是 是 否 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 18 分分離 PID 控制算法,既保持了積分作用,又減小了超調量,使得控制性能有了較大改善。具體實現過程如下: ( 1) 根據實際情況 ,人為設定一個閾值 ? 0。 ( 2) 當 |e(k)|? 時,也即偏差值 |e(k)|較大時,采用 PD 控制,可避免過大的超調,又使系統(tǒng)有較快的響應。 ( 3) 當 |e(k)| ?? 時,也即偏差值 |e(k)|較小時,采用 PID 控制,可保證系統(tǒng)的控制精度。 具體程序實現如下: 在增量型 PID 程序基 礎上,定義一個全局整型變量 k,將主程序中的 PID 系數 a0、 a a2 的初始化去掉,并在 TINT0 的中斷服務程序中,在語句 duty = (2*(a0+a2)*)。 之前, 加入這幾條語句: if(e03||e03)k=0。 else k=1。 并將 deta = (a0*e0 + a1*e1 + a2*e2)*duty。 改為 deta = Kp*(e0e1+k*T*e1/Ti+Td*(e02*e1+e2)/T)*duty。 就可以了。 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 19 第四章 系統(tǒng)調試步驟及調試結果分析 系統(tǒng)調試步驟 實驗前準備工作 正確完成計算機、 DSP 仿真器和實驗箱的連接后,系統(tǒng)上電; 用 1 號線把直流電機單元的 MOT+, MOT, HROUT 三點分別與驅動單元的 +12V, A39。, INT1 三點連接好; 用 1 號線將驅動單元的 A 點與 D/A 轉換單元的 D/AOUT 點連接好。 實驗操作步驟 打開 PC 機界面下的 軟件,用 Project/Open 打開“ ”工程文件,雙擊“ ”及“ Source”可查看各源程序,設置 rc=1。先點擊全編譯圖標,完全編譯通過后,再點擊運行程序圖標,運行程序; 然后通過設置參數,打開一個內部觀察窗口,觀看直流電機在低速下的轉速曲線(注:觀察窗口中曲線不是實時自動更新的,因此只能顯示打開瞬間的電機轉速曲線); 在程序運行過程中,控制基本穩(wěn)定后點擊“ Halt”停止運行,重新設定 rc的值,如 rc=4,然后再點擊全編譯圖標,完全編譯通過后,再點擊運行程序圖標,運行程 序。此時可通過設置參數,打開一個內部觀察窗口,觀看直流電機在高速下的轉速曲線; 以上是增量型 PID 控制下電機運行的調試。停止程序運行,在參考程序基礎上作修改,加入數碼管顯示程序。在程序運行過程中,控制基本穩(wěn)定后,數碼管會顯示出調節(jié)后相應的運轉( r/min)。因為是閉環(huán) PID 調節(jié),所以在程序運行過程中電機轉速會自動調節(jié)。用障礙物使之突然停止,然后移開障礙物,觀察電機自動調節(jié)過程,同時觀察數碼管上顯示的相應變化。 為改善控制性能,將程序做相應改動,將增量型 PID 控制改為積分分離的PID 控制,并重 復步驟 1~4,不斷調試直至出現理想結果。 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 20 調試結果分析 通過調試,最終得到 PID 增量型、改進后的積分分離 PID 控制下的電機轉速曲線,由于時間比較緊,而且曲線不是實時改變的,所以沒有記錄下轉速曲線的具體形狀,下面就系統(tǒng)調試過程中的現象進行闡述: 在 PID 增量型控制電機實驗調試中,當 rc=1 時,觀察到電機轉速較低;當rc=4 時,觀察到電機轉速明顯變快。同時從數碼管的顯示上也能看出電機轉速從582r/min 左右上升至 1720r/min 左右。 在改進后的積分分離 PID 控制電機實驗調試中,當 rc=1 時 ,觀察到電機轉速較低;當 rc=4 時,觀察到電機轉速明顯變快。同時從數碼管的顯示上也能看出電機轉速的變化。但是在觀察電機自動調節(jié)的過程中可以明顯看到轉速超調量小、達到穩(wěn)定轉速所用的調整時間較短,因此采用積分分離 PID 控制的電機轉速的動態(tài)性能較好。 從調試結果可以看出,采用 PID 增量型算法能取得較好的動、靜態(tài)性能,當采用改進后積分分離 PID 后,系統(tǒng)超調量進一步減小,快速性進一步增強。因此可得,引進積分分離 PID 控制算法后,的確既保持了積分作用,又減小了超調量,使得控制性能有了較大改善。 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 21 結論 通過這次畢業(yè)設計所學理論知識很好地運用到了實際工程當中,學到了很多東西,鍛煉了自己的各方面能力,具體有以下幾點: 在 DSP 控制器、 PID 控制知識學習方面,此次工程訓練使我對課本上學到的知識有了進一步鞏固,而且對課本上沒有涉及的知識也作了了解,例如對TMS320C54X 的硬件結構和芯片資源的掌握, 因此豐富了自己的知識。 查資料能力方面,通過本次工程訓練,我進一步認識到查工具書的重要性,我就去圖書館借了相關資料,因為我們課本上所講的知識有限,通過查工具書能使我們廣泛地汲取知識,補充自己知識系統(tǒng)的 不足。 使用軟件能力及編程能力方面, 通過本次工程訓練,我對以前做 DSP 實驗時所用到的 軟件有了更熟練的掌握,尤其 在繪圖方面,能熟練利用Microsoft Office Visio 20 Autocad、 Proteus 等軟件畫程序流程圖、硬件原理圖等。之前我對 DSP 的 C 語言編程不太了解,通過本次工程訓練,我學習并基本掌握了一些特殊指令的用法,而且也學習了 DSP 匯編語言和標準 C 語言混合編程的方法 。 內蒙古工業(yè)大學本科畢業(yè)設計說明書 22 參考文獻 [1] 《 DSP 原理及應用》, 2020 年 7 月第 2 版,電子工 業(yè)出版社,鄒彥編 [2] 《 DSP 技術原理及應用教程》, 2020 年 1 月版,北京航空航天大學出版社,劉艷萍編 [3] 《微型計算機控制技術》, 1999 年 1 月版,清華大學出版社,于海生編 [4] 《自動控制原理》, 2020 年 2 月第 4 版,科學出版社,胡壽松編 [5] 《電動機的 DSP 控制 — TI 公司 DSP 應用》, 2020 年 1 月版,北京航空航天大學出版社,王曉明、王玲編 [6] 《 TMS320C54X DSP 結構、原理及應用》, 2020 年 1 月版,北京航空航天大學出版社,戴明楨、周建江編 [7] 《電力拖動自動控制系統(tǒng) — 運動控制系統(tǒng)》, 2020 年 1 月第 3 版,機械工業(yè)出版社,陳伯時編 [8] 《脈寬調速系統(tǒng)》, 1983 年 1 月版,上??茖W技術文獻出版社,徐強、童海潛編 [9] 《電力電子技術》, 2020 年 1 月第 4 版,機械工業(yè)出版社,王兆安、黃俊編
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