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電廠鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析-資料下載頁

2025-08-05 10:08本頁面
  

【正文】 出,合理地減少回?zé)岢槠梢蕴岣邉?dòng)力機(jī)組的效率,這可以在所謂高效機(jī)組中得以實(shí)現(xiàn)。高效機(jī)組的實(shí)質(zhì)在于汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)被旁路到系統(tǒng)內(nèi)某一個(gè)地方,或者加熱不足的給水旁路到鍋爐,這些旁路給水利用煙氣在專門換熱器中進(jìn)行加熱,在回?zé)嵯到y(tǒng)旁路的情況下,一部分原來作為再熱的蒸汽不再進(jìn)入給水加熱器,而進(jìn)入汽輪機(jī)本體,發(fā)出附加功率,同時(shí),上述鍋爐換熱器回收了鍋爐煙氣的熱量,降低了排煙溫度,因而提高了鍋爐的效率。設(shè)計(jì)技巧以及鍋爐和汽輪機(jī)的現(xiàn)實(shí)狀況在某種程度上促進(jìn)了在保持鍋爐出力不變的情況下,動(dòng)力機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的增加和機(jī)組功率的增加。高效機(jī)組除了增加功率、提高經(jīng)濟(jì)性外,還有其他正面的技術(shù)特點(diǎn):1.鍋爐排煙溫度深度冷卻可改善電除塵器的工作狀況,在排煙溫度一定的情況下,微量含硫燃料的灰份排放量將有顯著的減少;2.汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)給水加熱負(fù)荷的下降,將提高回?zé)嵯到y(tǒng)的可靠性,這對(duì)高壓給水加熱器系統(tǒng)特別重要;3.高效機(jī)組所發(fā)出的附加功率比新建機(jī)組便宜,大約是新建機(jī)組的1/51/3。運(yùn)行效益實(shí)際上是在沒有任何消耗情況下獲得的;4. 對(duì)于現(xiàn)役動(dòng)力機(jī)組的改造,高效機(jī)組改造方案其投資可在極短時(shí)間內(nèi)得到回收。俄羅斯在對(duì)多個(gè)電廠進(jìn)行改造的實(shí)踐中,以上所敘述的高效機(jī)組的特點(diǎn)得到充分的肯定??梢?,采用高效機(jī)組的方案對(duì)黃島電廠排煙溫度進(jìn)行深度冷卻是可行的。5. 某電廠高效機(jī)組改造方案簡介某電廠鍋爐在管式空氣預(yù)熱器與回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器之間的煙道加裝低溫級(jí)翅片管省煤器后,仍存在一定空間,在此加裝適當(dāng)面積的煙氣水加熱器,稱之為煙氣加熱器。從機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)給水管道中某級(jí)加熱器出口處引出一根旁路水管道,將水引進(jìn)煙氣加熱器(YJ)中利用鍋爐尾部煙氣的余熱加熱、升溫,再返回回?zé)嵯到y(tǒng)中,、。改造方案利用了鍋爐煙氣余熱,降低了排煙溫度,但同時(shí)對(duì)于回?zé)嵯到y(tǒng)來說,卻排擠了抽氣份額,回?zé)嵫h(huán)效率下降,因此,改造方案對(duì)整機(jī)經(jīng)濟(jì)性的影響需要進(jìn)行專門的討論分析。 煙氣加熱器在鍋爐布置中的簡圖 改造方案熱力系統(tǒng)圖6. 改造方案Ⅲ整機(jī)經(jīng)濟(jì)性定性分析鍋爐尾部加裝煙氣給水加熱器的改造方案涉及鍋爐和回?zé)嵯到y(tǒng)兩方面的因素。一方面,加裝煙氣加熱器后鍋爐排煙溫度降低,鍋爐排煙熱損失減小,鍋爐效率提高;另一方面,由于從給水旁路來水經(jīng)鍋爐尾部煙氣加熱后返回回?zé)嵯到y(tǒng),排擠回?zé)嵯到y(tǒng)的回?zé)岢槠?,造成回?zé)嵫h(huán)效率下降。因此,對(duì)改造方案對(duì)整機(jī)經(jīng)濟(jì)性的影響分析是一個(gè)非常復(fù)雜的問題。在分析加裝煙氣加熱器的經(jīng)濟(jì)性時(shí),把煙氣加熱器在鍋爐尾部吸收的熱量視為余熱利用,將給分析過程帶來很大的方便。排煙余熱經(jīng)煙氣加熱器回收利用于回?zé)嵯到y(tǒng),是一個(gè)典型的熱水?dāng)y帶熱量進(jìn)、出系統(tǒng)的問題,用等效焓降法分析其經(jīng)濟(jì)性非常簡便。假設(shè)某系統(tǒng)共有x段抽汽和相應(yīng)級(jí)加熱器,+1級(jí)加熱器出口引出旁路水進(jìn)入煙氣加熱器,流經(jīng)煙氣加熱器的水量為(t/h),相對(duì)于新蒸汽的份額為: (31)式中 D―――氣輪機(jī)汽耗量,t/h; 改造方案機(jī)組部分示意簡圖該份額旁路水在煙氣加熱器中吸收熱量,應(yīng)用等效焓降法,按照熱水?dāng)y帶熱量進(jìn)、出熱力系統(tǒng)進(jìn)行分析。根據(jù)等效焓降法原理,+1級(jí)加熱器出口引出系統(tǒng)作功損失為;溫度為,其作功為。正個(gè)系統(tǒng)獲得的實(shí)際作功收益△H可由下式求出: = (32)式中 ―――煙氣加熱器出口水焓,kJ;―――級(jí)加熱器出口水焓,kJ;η―――加熱器抽汽效率,%;τ—給水在加熱器中的焓升,kJ。裝置熱經(jīng)濟(jì)性的相對(duì)提高率可表示為:% (33)式中: ―――1kg新蒸汽的作功,kj。由式(32)、(33)可以看出,從系統(tǒng)收益的角度,△H值越大,經(jīng)濟(jì)性越高,值的選取最好能大于或至少等于的數(shù)值。7. 煙氣加熱器有關(guān)參數(shù)選擇的討論煙氣加熱器的參數(shù)選擇主要包括旁路水引出點(diǎn)的選擇、旁路水返回回?zé)嵯到y(tǒng)匯合點(diǎn)的選擇及煙氣加熱器出口水溫的選擇等等。a) 路水引出點(diǎn)選擇的討論旁路水引出點(diǎn)的選擇其實(shí)質(zhì)是煙氣加熱器入口水溫的選擇,由公式(32)看出,該系統(tǒng)的實(shí)質(zhì)是將排煙余熱分級(jí)利用于到之間的各個(gè)能級(jí)上。煙氣加熱器的單位工質(zhì)熱負(fù)荷計(jì)算如下: (34)公式(32)改寫為: (35)式中 ―――煙氣加熱器熱量利用的平均抽汽效率,可按下式計(jì)算。 (36)由公式(35)可知,在旁路水流量和煙氣加熱器面積不變的條件下,煙氣加熱器的熱經(jīng)濟(jì)性取決于和的大小,若引出點(diǎn)焓值較小,則排煙余熱利用充分,增大,煙氣加熱器熱經(jīng)濟(jì)效益也較大;反之,若值較大,則各級(jí)到之間的平均抽汽效率增加,增大,而排煙余熱的利用不充分。因此,的選擇存在一個(gè)最佳值。b) 路水經(jīng)煙氣加熱器加熱后返回回?zé)嵯到y(tǒng)匯合點(diǎn)選擇的討論從熱力學(xué)角度分析,匯合問題的實(shí)質(zhì)是兩股流體在有溫差的情況下匯合產(chǎn)生了作功能力的損失,降低了熱經(jīng)濟(jì)性。因此匯合點(diǎn)的選擇問題歸結(jié)為選擇一個(gè)合適的旁路水與主凝結(jié)水混合點(diǎn),使得在混合點(diǎn)處旁路回水與主凝結(jié)水之間的溫差最小。從公式(32)可知,若煙氣加熱器出口水焓小于匯合點(diǎn)凝結(jié)水的水焓,則為負(fù)值,使得△H減小,其實(shí)質(zhì)可理解為:較低溫度的旁路水引入較高溫度的m級(jí)加熱器出口,將使m級(jí)加熱器出口水溫降低,相應(yīng)增加了m1級(jí)加熱器的抽汽,即增加了較高壓力級(jí)的抽汽,使得熱效率降低。因此,旁路水應(yīng)選擇一個(gè)在水溫與煙氣加熱器出口水溫相接近,且使0的地點(diǎn)與主凝結(jié)水匯合,熱經(jīng)濟(jì)性較高。c) 煙氣加熱器出口水溫選擇的討論由公式(32)將對(duì)煙氣加熱器出口水焓求導(dǎo),若該導(dǎo)數(shù)恒為正值,則可認(rèn)為越大,煙氣加熱器的經(jīng)濟(jì)性的提高越有利。對(duì)公式(32)求導(dǎo)得: (37)因恒大于0,故可知的提高將相應(yīng)提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。但越大,煙氣加熱器面積增多,初投資增多,技術(shù)經(jīng)濟(jì)性未必最佳。因此,存在一個(gè)最佳值,此時(shí)機(jī)組的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性較高。8. 某電廠加裝螺旋肋片管煙氣加熱器方案設(shè)計(jì)煙氣給水加熱器系統(tǒng)設(shè)計(jì)如下:、℃的凝結(jié)水作為旁路水進(jìn)入煙氣加熱器,在煙氣加熱器中的水加熱到124℃(℃)返回回?zé)嵯到y(tǒng)()。 螺旋肋片煙氣給水加熱器的主要設(shè)計(jì)參數(shù)名稱符號(hào)單位改造方案Ⅲ管徑/壁厚mm38/4橫向節(jié)距mm縱向節(jié)距mm50橫向管排數(shù)排53縱向管排數(shù)排16一個(gè)管片換熱面積總換熱面積H787工質(zhì)流通截面積f煙氣流通面積入口煙溫℃347出口煙溫℃292進(jìn)口水溫℃85出口水溫℃124煙氣流速水流速在螺旋肋片管煙氣加熱器的設(shè)計(jì)中,為避免過高磨損,煙氣流速一般控制在89m/s之間,設(shè)計(jì)方案中煙氣加熱器中煙氣、水流速均符合要求。第四章 改造方案經(jīng)濟(jì)性分析及環(huán)保效益分析 各改造方案改造前后鍋爐主要參數(shù)的比較分析我們將改造方案Ⅰ、方案Ⅱ和方案Ⅲ進(jìn)行的鍋爐校核熱力計(jì)算結(jié)果(注:方案Ⅲ熱力計(jì)算中假設(shè)加裝煙氣加熱器后汽輪發(fā)電機(jī)組參數(shù)不變)與改造前主要設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)以及運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。 各改造方案受熱面主要參數(shù)項(xiàng)目單位原設(shè)計(jì)原運(yùn)行值方案Ⅰ方案Ⅱ方案Ⅲ額定蒸發(fā)量400400400400省煤器煙氣進(jìn)口溫度℃530/534531528省煤器煙氣出口溫度℃454/452449447省煤器工質(zhì)進(jìn)口溫度℃235/235249242省煤器工質(zhì)出口溫度℃261/263274269管式預(yù)熱器煙氣進(jìn)口溫度℃454450452449447管式預(yù)熱器煙氣出口溫度℃391433395389370管式預(yù)熱器工質(zhì)進(jìn)口溫度℃318/338314265管式預(yù)熱器工質(zhì)出口溫度℃400371412392367低溫級(jí)省煤器煙氣進(jìn)口溫度℃///389370低溫級(jí)省煤器煙氣出口溫度℃///352347低溫級(jí)省煤器工質(zhì)進(jìn)口溫度℃///235235低溫級(jí)省煤器工質(zhì)出口溫度℃///249242煙氣加熱器煙氣進(jìn)口溫度℃////347煙氣加熱器煙氣出口溫度℃////292煙氣加熱器工質(zhì)進(jìn)口溫度℃////85煙氣加熱器工質(zhì)出口溫度℃////124回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器煙氣進(jìn)口溫度℃391433395352292回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器煙氣出口溫度℃146149131108回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器工質(zhì)進(jìn)口溫度℃2038202020回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器工質(zhì)出口溫度℃318345339314265排煙熱損失%鍋爐效率%,原光管式預(yù)熱器改造成螺旋槽管空氣預(yù)熱器的方案Ⅰ后,各熱力指標(biāo)比運(yùn)行值有較明顯的提高,其中熱風(fēng)溫度比改造前運(yùn)行值提高了41℃,達(dá)412℃使制粉出力增大、煤粉細(xì)度增加(煤粉更細(xì))、風(fēng)粉溫度提高、并有利于一二次風(fēng)的合理匹配,因而提高鍋爐燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,機(jī)械不完全燃燒損失、散熱損失、灰渣物理熱損失都將減小。排煙溫度降低到149℃,℃,%。%。改造方案Ⅱ可將排煙溫度降低到131℃,比改造前實(shí)際運(yùn)行值和方案Ⅰ℃和18℃,%%;熱風(fēng)溫度比改造前運(yùn)行值提高了21℃,達(dá)392℃;%。在排煙溫度為131℃的條件下,電除塵器除塵效率可提高到95%左右,比方案Ⅰ(88%左右)有較大提高。改造方案Ⅲ排煙溫度降低到108℃,℃,%;%;電除塵器效率可望達(dá)到98%以上,從環(huán)境保護(hù)的角度來看,改造效果是非常明顯的,但該方案熱風(fēng)溫度偏低,只有367℃。改造方案Ⅲ熱風(fēng)溫度偏低的問題可通過減少高溫級(jí)省煤器受熱面,增加空氣預(yù)熱器受熱面的方法加以解決,本文以探討排煙溫度深度冷卻對(duì)燃煤電站的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益為主要目標(biāo),在此不作專門分析。根據(jù)上述分析,實(shí)際改造工作中可應(yīng)用改造方案Ⅱ。 改造后經(jīng)濟(jì)效益分析鍋爐效率提高與節(jié)煤量之間的關(guān)系可由下式推導(dǎo)出來: (41)節(jié)煤量 (42)式中 B鍋爐燃煤量。 鍋爐效率,2分別表示改造前和改造后的對(duì)應(yīng)值,%改造后鍋爐效率的提高值,%;每年標(biāo)煤節(jié)省量可按下式計(jì)算: (43)式中 ―――每年標(biāo)煤節(jié)省量,t; ―――鍋爐年運(yùn)行小時(shí)數(shù),h;―――應(yīng)用基低位發(fā)熱量,kJ/kg。假設(shè)鍋爐年運(yùn)行5500h,標(biāo)煤價(jià)格為350元/t。將各原鍋爐數(shù)據(jù)與各改造方案數(shù)據(jù)代入公式(42)、(43)中,得各改造方案因鍋爐效率提高帶來的經(jīng)濟(jì)效益。 各改造方案改造后因鍋爐效率提高帶來的經(jīng)濟(jì)效益比較參數(shù)名稱原鍋爐方案Ⅰ方案Ⅱ方案Ⅲ排煙溫度149131108燃煤量B(t/h)鍋爐效率(%)比原鍋爐節(jié)煤量/比原鍋爐標(biāo)煤節(jié)省量t/年/718296439605預(yù)計(jì)投資費(fèi)用(萬元)/250350450每年省燃料費(fèi)(萬元)/251337336Ⅲ整機(jī)經(jīng)濟(jì)效益分析,提高了鍋爐效率,但鍋爐有效熱量的計(jì)算中增加了煙氣加熱器用于加熱旁路水的熱量,造成實(shí)際燃煤量并未減少,但鍋爐的余熱被利用到汽輪發(fā)電機(jī)組中,這部分效益將在機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)中體現(xiàn)出來。本節(jié)將對(duì)加裝煙氣加熱器后,機(jī)組各主要經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)進(jìn)行分析。、。機(jī)組熱力系統(tǒng)可分為氣輪機(jī)汽耗量不變(定流量)和機(jī)組發(fā)電功率不變(定功率)這兩種條件進(jìn)行計(jì)算,鍋爐按全年運(yùn)行5500h計(jì)算,得加裝煙氣加熱器后與不加裝煙氣加熱器(即改造方案Ⅱ)機(jī)組的各級(jí)抽氣量、汽耗率、熱耗率、。、:,雖然標(biāo)準(zhǔn)煤耗量保持不變,但汽輪發(fā)電機(jī)組比方案Ⅱ可多獲得附加功率1678kWh,年附加功率為9229MW(,年附加贏利為180萬元,因此,方案Ⅲ總經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)為336+180=516(萬元), kg/(kWh),(kWh), g/(kWh),%。2. 加裝煙氣加熱器后在汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電功率不變的條件下, kg/(kWh), kJ/(kWh), g/(kWh),%,年節(jié)約燃料費(fèi)用為80萬元(比改造前年節(jié)約燃料費(fèi)用應(yīng)為336+80=416萬元)。 125MW機(jī)組原始數(shù)據(jù)名稱符號(hào)單位數(shù)值新汽焓KJ/kg一級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg二級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg三級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg四級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg3120五級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg六級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg七級(jí)加熱器抽汽焓KJ/kg氣輪機(jī)排汽焓KJ/kg2417進(jìn)入除氧器漏汽焓KJ/kg進(jìn)
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