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正文內(nèi)容

縣水庫除險加固工程計劃書-資料下載頁

2025-08-03 10:22本頁面
  

【正文】 全壩段進行加固處理勢在必行。(2)加固處理設(shè)計根據(jù)國內(nèi)類似工程經(jīng)驗,壩基防滲加固采用帷幕灌漿方案。灌漿范圍初定大壩全長,具體范圍待施工時根據(jù)先導(dǎo)孔及檢查孔壓水試驗定。灌漿孔沿壩軸線單排布置;;~,初估按進入基巖4~6m計;灌漿段為壩體與壩基接觸面()及基巖?!9酀{材料采用純水泥漿,水泥標(biāo)號為425。本次灌漿采用三序孔,一序孔距為12m,二序孔距為6m,三序孔距為3m。一序孔兼做先導(dǎo)試驗孔,在心墻段連續(xù)取樣,判別薄弱帶分布;在基巖段做壓水試驗,判別風(fēng)化透水層分布。 壩面整治大壩上游壩面設(shè)置有干砌石護坡,現(xiàn)場查勘發(fā)現(xiàn)干砌塊石坡面凹凸不平,部分塊石已風(fēng)化嚴(yán)重。塌窩附近坡面也整體下陷。為改善大壩外觀形象,本次加固需對部分坡面進行翻修。大壩下游壩腳靠近發(fā)電站排水體破壞嚴(yán)重,需對其按原斷面翻修。 觀測設(shè)施完善大壩未設(shè)觀測設(shè)施,本次加固將根據(jù)規(guī)范予以完善。①增設(shè)1組測壓管,共3根,本組測壓管為觀測壩身浸潤線用。②在壩后對應(yīng)跌窩出水點建集水溝和小量水堰,監(jiān)測加固后滲水量變化。③重新設(shè)置上游水位尺,增設(shè)放水涵出口水位尺及溢洪道左側(cè)墻沿程水位尺。 溢洪道加固設(shè)計溢洪道在大壩右端,其由進口明渠、一級陡坡、一級消力池、泄流渠、二級陡坡、挑流坎組成?!?。溢洪道運行中存在的問題有:(1)平面布置不規(guī)整,致使水流折沖。(2)局部側(cè)墻高度不足,泄洪時水流越過墻頂。(3)出口山體及其護砌沖刷損壞。 溢洪道水力復(fù)核a)泄洪能力核算,溢洪道相應(yīng)1/500洪水標(biāo)準(zhǔn)時最大泄量717m3/s。b)消能防沖核算根據(jù)試算法求一級消力池底流消能各參數(shù),以校核消力池長度及深度。根據(jù)分段求和法求進口明渠、泄水渠水面線,以此校核消力池前后水力銜接,并以此校核泄水渠段沖刷流速和側(cè)墻高度?!?,—2。一級消力池底流消能參數(shù)表—1 洪水標(biāo)準(zhǔn)泄量(m3/s)躍前hc躍后hc’水躍長度L(m)計算坎高(m)1/303921/504871/500717泄水渠沿程水深及流速表—2 洪水標(biāo)準(zhǔn)泄量(m3/s)水深及流速h4hchc’h71/30392h(m)V(m/s)1/50487h(m)V(m/s)1/500717h(m)V(m/s)—1:三十年一遇工況下一級消力池計算長度LK==,;消力坎計算高度d=。考慮溢洪道消能防沖可按二十年一遇標(biāo)準(zhǔn),一級消力池能滿足設(shè)計工況消能要求。—2:,小于巖基抗沖流速。因此,溢洪道滿足防沖要求。c)側(cè)墻高度核算按1/500校核標(biāo)準(zhǔn),考慮摻氣水深及安全超高,—3。從表中可見:泄水渠段側(cè)墻高度不滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。泄水槽側(cè)墻高度表—3 斷面 不摻氣h V△h△墻高H現(xiàn)有墻高467 溢洪道加固a)加固總體方案溢洪道存在的問題及水力復(fù)核表明:溢洪道泄洪能力和消能防沖滿足要求;但溢洪道平面布置不規(guī)整,致使水流折沖;局部側(cè)墻高度不足,泄洪時水流越過墻頂;出口山體及其護砌沖刷損壞。因此,溢洪道加固主要是對存在問題的局部部位進行處理,達到既經(jīng)濟又安全除險的目的。b)加固措施溢洪道加固處理措施:(1)平面上進行修規(guī)切除進口明渠段右岸阻水的山包,平順?biāo)?,使沿程各斷面符合泄流計算采用的概化尺寸及模型。?)左岸局部側(cè)墻加高經(jīng)過核算,泄水渠段左岸側(cè)墻高度不足;據(jù)水庫管理人員反映:通過較高水位泄洪時實測,現(xiàn)有左岸漿砌石側(cè)墻局部高度也不足。為加強對左岸壩頭的保護,本次加固擬對一級消力池后側(cè)墻適當(dāng)加高,根據(jù)側(cè)墻高度復(fù)核。(3)出口防護完善溢洪道出口正面為山凸,迫使水流左轉(zhuǎn)廻沖,導(dǎo)致河道消力池擋墻多次坍塌。1983年、2000年對其進行漿砌石、鋼筋砼防護,但局部范圍防護高度不足。為加強對出口的防護,本次加固擬對右岸防護范圍適當(dāng)擴大,防護形式為在漿砌石檔墻頂接做漿砌石護坡。 東山崗加固設(shè)計 現(xiàn)狀及存在的問題東山崗長約110m,~;山體單薄,約壩體厚度2/3,山坡1:1~1:。東山崗為花崗巖,局部夾有石英巖脈,本次Z6孔揭示其表層強風(fēng)化達27m以上。根據(jù)施工回憶:東山崗內(nèi)高涵全洞為半風(fēng)化巖石;低涵除進出洞口部分半風(fēng)化巖石外,其余均為新鮮巖石,但多處巖層裂隙滲漏嚴(yán)重。東山崗存在最大問題是:山體滲漏。根據(jù)管理人員反映:東山崗在大壩1971年水庫蓄水后有一股滲流,庫水位超過高程210m時明顯。根據(jù)觀測資料顯示,東山崗滲水量有逐年增加趨勢,特別在高水位情況下,滲水更加嚴(yán)重,最大滲水流量達72m3/h,按此計算,水庫一年損失水量約為水庫興利庫容的1/5,加之長時間的滲水極易誘發(fā)滲透破壞,從而導(dǎo)致山體的滑塌,危及大壩和壩下群眾的安全。針對這種險情,曾在東山崗迎水坡澆筑砼防滲漿砌石墻,但效果不是很理想,后經(jīng)各方面專家共同協(xié)商后決定對東山崗進行帷幕灌漿處理,因處理范圍有限,未能根治險情。東山崗還存在另一個問題是:山坡風(fēng)化,水土流失。 歷次加固情況1974年,為解決山體滲漏,在迎水面做三級漿砌石防滲墻,墻頂高程225m,此后滲漏情況好轉(zhuǎn);1983年,又出現(xiàn)滲漏情況,1987年,滲漏情況再現(xiàn),1987年,在迎水面加做一級漿砌石防滲墻,但未解決滲漏問題。1987年,為解決山坡水土流失,在背水面做干砌石護坡,但范圍有限。1998年冬,為解決山體滲漏,對東山崗進行帷幕灌漿處理。根據(jù)東山崗滲水點分布情況,灌漿帷幕大體沿崗脊線呈帶狀布置,設(shè)計帷幕長度約110m,因經(jīng)費有限,實際施灌26孔,帷幕長度約80m。 本次加固設(shè)計a)山體防滲設(shè)計(1)加固方案從近年的觀測資料顯示:東山崗帷幕灌漿發(fā)揮一定作用,總體滲水量明顯減少,近壩帷幕段幾乎不滲,出滲點向遠壩段上移,分析原因應(yīng)是帷幕長度偏短。此外,2002年10月份在東山崗補鉆Z6孔在鉆進過程中揭示到了1999年的灌漿水泥,而且Z6孔在鉆進過程中回水正常,這也從另一個側(cè)面說明了東山崗帷幕灌漿取得了一定的效果??偨Y(jié)1999年的灌漿經(jīng)驗及教訓(xùn),本次加固仍采用帷幕灌漿。(2)灌漿設(shè)計帷幕總長度110m。擬采用一排孔,對已灌80m段,;對未灌30m段。本次灌漿采用二序孔,一序帷幕孔孔距為6m,二序孔距為3m,帷幕底低于不透水層3~5m,~。灌漿材料為水泥漿,灌漿段為全孔深度。b)山坡防護設(shè)計東山崗山體單薄,背水坡為全風(fēng)化狀態(tài),水土流失嚴(yán)重,而1987年干砌石護坡范圍有限。為加強防護,確保山體安全,擬在背水面繼續(xù)實施漿砌石護坡。護坡為貼坡式,干砌石結(jié)構(gòu)?!o坡與山體間填充碎石。護坡底高程210m~215m,頂高程230m,坡度1:2。 其它工程設(shè)計 發(fā)電站廠房發(fā)電站廠房建于1978年,型式簡陋,年久失修?,F(xiàn)存在的問題是現(xiàn)澆屋面塌陷開裂,既影響運用,又危及安全。為確保電站安全運行,擬將舊廠房拆除重建。新建廠房為磚混結(jié)構(gòu),建筑面積140m2。 進庫公路水庫進庫公路與冶溪鎮(zhèn)相連?,F(xiàn)有進庫公路為簡易泥結(jié)石道路,雖能通行,但損壞嚴(yán)重,高低不平,晴通雨阻。為確保進庫公路暢通,擬對現(xiàn)有公路進行必要整修。,路面做法為:采取老路填平做為基層、重鋪8cm泥結(jié)石面層、2cm厚砂石磨耗層。 白蟻防治由于有白蟻活動跡象,徹底根治較為困難。比較切合實際的做法還是加強檢查,發(fā)現(xiàn)蟻道針對個案加以處理。為此,專門配置一套蟻道探測設(shè)備和灌漿機,經(jīng)常檢測,發(fā)現(xiàn)蟻巢蟻道及時挖除或灌漿。 69
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