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力勁注塑機(jī)使用說明-資料下載頁

2025-04-18 08:40本頁面
  

【正文】 處理:將油泵重新裝配后,故障排除。案例三:故障名稱:開機(jī)起壓故障現(xiàn)象:PT130c啟動(dòng)馬達(dá),不做任何動(dòng)作,系統(tǒng)起高壓分析與處理過程:(1) 開機(jī)發(fā)現(xiàn)壓力表顯示220bar。(2) 檢查到壓力傳感器反饋的電壓值為0v。(3) 初步判斷為壓力傳感器損壞或其回路斷線。處理結(jié)果:更換壓力傳感器后,故障排除案例四:故障名稱:開模困難故障現(xiàn)象:PT160C高壓開模需要異常高壓,才能打開模。分析與處理過程:(1) 檢測(cè)系統(tǒng)壓力值為正常。(2) 檢測(cè)開模壓力,流量值的設(shè)定,發(fā)現(xiàn)設(shè)定開模壓力為100bar時(shí),做開模動(dòng)作壓力表值能達(dá)到100bar,說明向后有一阻力。(3) 通過油路分析為插裝閥未打開。處理結(jié)果:拆下插裝閥檢查發(fā)現(xiàn),控制插裝閥油路的節(jié)流子堵塞,清洗后試機(jī)正常 案例五:故障名稱:油泵噪音大故障現(xiàn)象:PT160油泵聲音異常,噪音超標(biāo)。分析與處理過程:(1) 該機(jī)使用的是定量泵,檢測(cè)系統(tǒng)壓力值發(fā)現(xiàn)壓力越大,噪音越大,而且所發(fā)出的噪音比較尖銳。(2) 判斷油泵吸空所致。處理結(jié)果:拆下吸油過濾網(wǎng)發(fā)現(xiàn)比較臟,清洗后試機(jī)正常案例六故障名稱: 熔膠背壓調(diào)不下來故障現(xiàn)象:PT350C熔膠背壓大,調(diào)不下來,導(dǎo)致熔膠周期過長。分析與處理過程:(1) 檢查發(fā)現(xiàn)背壓可上調(diào),但調(diào)不下來。(2) 判斷為背壓插裝閥控制回路不正常所至。(3) 檢測(cè)該油路,發(fā)現(xiàn)插裝閥控制油取樣孔大于卸油孔,導(dǎo)致插裝閥實(shí)際控制壓力大于預(yù)設(shè)值所致。處理:將插裝閥卸油孔節(jié)流子孔加大后,故障排除。案例七:故障名稱:不鎖模故障現(xiàn)象:PT250B作鎖模動(dòng)作時(shí),中板不動(dòng)。分析與處理過程:(1) 檢測(cè)系統(tǒng)壓力,設(shè)定值正常。(2) 油閥控制線路均正常。(3) 用工具推動(dòng)閥芯推不動(dòng),判斷為油閥失靈或損壞。處理結(jié)果:檢查發(fā)現(xiàn)閥芯卡死,清洗油閥后正常案例八:故障名稱:機(jī)臺(tái)動(dòng)作失靈故障現(xiàn)象:PT160C做射臺(tái)動(dòng)作時(shí),會(huì)鎖模,頂針。分析與處理過程:(1) 檢測(cè)發(fā)現(xiàn)只要系統(tǒng)有壓力,就會(huì)有鎖模,頂針動(dòng)作。(2) 判斷油閥有問題。(3) 拆下油閥檢查發(fā)現(xiàn)油閥卡死。處理結(jié)果:更換新閥后,故障排除。案例九:故障名稱:熔膠背壓調(diào)不上來。故障現(xiàn)象:PT350熔膠背壓最大只能調(diào)至25bar.分析與處理過程:(1) 因背壓為手調(diào)式,首先檢查背壓閥為正常。(2) 分析為旁路油路卸油所致。(3) 檢查發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)料油閥內(nèi)控口未堵住,導(dǎo)致背壓油路卸油所致。處理結(jié)果:將儲(chǔ)料油閥內(nèi)控口用無頭螺絲堵住后,故障排除。案例十:故障名稱:機(jī)臺(tái)無壓力故障現(xiàn)象:PT80C作任何動(dòng)作,油壓系統(tǒng)無壓力輸出。分析與處理過程:(1)起動(dòng)電機(jī)發(fā)現(xiàn)電壓表無反應(yīng),判斷油泵控制盒部分出現(xiàn)故障。(2)拆下控制盒發(fā)現(xiàn)閥芯卡死,清洗后裝上試用,發(fā)現(xiàn)半小時(shí)后同一故障再次出現(xiàn)。(3)檢測(cè)油泵泵體溫度異常高,分析為油泵內(nèi)部磨損所至, 判斷由此導(dǎo)致閥芯受熱膨脹而經(jīng)??ㄋ馈L幚斫Y(jié)果:更換油泵后試機(jī)正常;第三節(jié)、機(jī)械類維修案例案例一;故障名稱:PT80B調(diào)模調(diào)不動(dòng);故障現(xiàn)象:手動(dòng)調(diào)模時(shí),突然調(diào)不動(dòng)了;分析與處理過程:;(1)觀測(cè)到調(diào)模時(shí),油壓表顯示正常,調(diào)模大齒輪在;(2)發(fā)現(xiàn)安全門未關(guān),機(jī)械安全鎖擋板鎖住,排除后;處理結(jié)果:安全門未關(guān),機(jī)械安全鎖鎖住所致;故障名稱:LK160不開模;故障現(xiàn)象:鎖模裝碼模夾后,打不開模;分析與處處理結(jié)果:更換油泵后試機(jī)正常第三節(jié)、機(jī)械類維修案例 案例一故障名稱:PT80B調(diào)模調(diào)不動(dòng)。故障現(xiàn)象:手動(dòng)調(diào)模時(shí),突然調(diào)不動(dòng)了。分析與處理過程:(1)觀測(cè)到調(diào)模時(shí),油壓表顯示正常,調(diào)模大齒輪在微動(dòng),說明為機(jī)械卡死。(2)發(fā)現(xiàn)安全門未關(guān),機(jī)械安全鎖擋板鎖住,排除后正常。處理結(jié)果:安全門未關(guān),機(jī)械安全鎖鎖住所致。開模后,關(guān)門重新調(diào)模即可。 案例二故障名稱:LK160不開模故障現(xiàn)象:鎖模裝碼模夾后, 打不開模。分析與處理過程:(1)手動(dòng)開模時(shí),中板有微動(dòng), 分析為高壓鎖模后,時(shí)間過長導(dǎo)致機(jī)鉸咬死。(2)將鎖模終止信號(hào)切斷, 通過鎖模后馬上開模,連續(xù)幾次后,將模打開。 處理結(jié)果:不要長時(shí)間處于高壓鎖模狀態(tài),這樣會(huì)導(dǎo)致打不開模。案例三故障名稱:PT80C系統(tǒng)無壓力流量輸出。故障現(xiàn)象:生產(chǎn)加工過程中,突然系統(tǒng)無壓力流量輸出。分析與處理過程:(1)手動(dòng)做任一動(dòng)作,系統(tǒng)無壓力流量輸出。(2)電機(jī)工作正常,檢測(cè)電腦P/F輸出正常。(3)分析為油泵或其控制元件損壞、或聯(lián)軸件松脫、損壞。打開板金,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器膠殼損壞,處理結(jié)果:更換聯(lián)軸器后系統(tǒng)壓力流量正常。案例四故障名稱:LK200大鉸邊斷。故障現(xiàn)象:大鉸邊整套更換后,一個(gè)月后,大鉸邊相繼斷裂。分析與處理過程:(1) , 為正常范圍。(2) 檢測(cè)鎖模力及其四個(gè)哥林柱受力在容許范圍內(nèi)。(3) 分析為大鉸邊強(qiáng)度不夠。處理結(jié)果:。將有中心潤滑的大鉸邊更換為機(jī)鉸潤滑的大鉸邊后, 機(jī)臺(tái)使用觀察1年后仍然正常。案例五故障名稱:PT80B熔膠時(shí)聲音大故障現(xiàn)象:熔膠時(shí), 聲音大。分析與處理過程:(1)聽覺、觸覺判斷聲音為射臺(tái)部位傳出。(2)熔膠負(fù)荷越大,聲音越大;空載時(shí),也有雜音。(3)分析為熔膠馬達(dá)傳動(dòng)軸摩擦異常引起。(4)將熔膠馬達(dá)傳動(dòng)軸部位出加注黃油, 聲音有改善,未完全排除。(5)將熔膠馬達(dá)傳動(dòng)軸承拆下來將測(cè),發(fā)現(xiàn)損壞,更換后正常。處理結(jié)果:熔膠馬達(dá)傳動(dòng)軸承損壞導(dǎo)致PT80B熔膠時(shí)聲音大。案例六故障名稱:PT650H自動(dòng)調(diào)模時(shí),尾板前移不停止。故障現(xiàn)象:自動(dòng)調(diào)模狀態(tài),尾板前移不停止.分析與處理過程:(1)此動(dòng)作為高壓缸復(fù)位動(dòng)作,檢查發(fā)現(xiàn)復(fù)位確認(rèn)信號(hào)未感應(yīng)。(2)檢查復(fù)位近接開關(guān)安裝位置及信號(hào)傳輸正常。(3)分析為機(jī)械受力不正??ㄋ?,檢查為前后復(fù)位油缸行程未調(diào)整一致所致,調(diào)整后正常。處理結(jié)果:前后復(fù)位油缸行程未調(diào)整一致,導(dǎo)致PT650H自動(dòng)調(diào)模時(shí),尾板前移確認(rèn)信號(hào)感應(yīng)不到,尾板前移不停止。案例七故障名稱:射不動(dòng)膠故障現(xiàn)象:射膠時(shí),螺桿不前進(jìn),射嘴無膠射出。分析與處理過程:(1) 射退后,再射膠,但到一定位置便不動(dòng),觀測(cè)到系統(tǒng)壓力、流量正常。(2) 不做動(dòng)作時(shí),射嘴有熔料流出,說明射嘴溫度已足夠。(3) 分析為異物將射嘴堵塞。(4) 將射嘴拆下,清干凈后發(fā)現(xiàn)有鐵渣堵塞在射嘴中。處理結(jié)果:射嘴堵塞導(dǎo)致射不動(dòng)膠,清理后正常。案例八故障名稱:熔膠時(shí)螺桿不后退故障現(xiàn)象:熔膠時(shí),螺桿不后退。分析與處理過程:(1) 手動(dòng)熔膠,螺桿轉(zhuǎn)速正常,螺桿不后退,射嘴無熔料流出。(2) 分析為下料不正常,檢查原料,發(fā)現(xiàn)下料口被水口料堵住。處理結(jié)果:清理不合格的破碎水口料后正常。案例九故障名稱:pt130c鎖模油缸前端蓋彎曲變形故障現(xiàn)象:鎖模油缸前端蓋彎曲變形、固定螺絲擰緊后開機(jī)一段時(shí)間后自動(dòng)松動(dòng)。 分析與處理過程:(1) 檢察系統(tǒng)油壓在正常范圍內(nèi)(175bar)。(2) 作開鎖模動(dòng)作檢查,無異常沖擊聲。(3) 蓋板強(qiáng)度不夠。處理結(jié)果:鎖將蓋板加厚10mm,更換后一直正常。案例十故障名稱:鎖模油接管漏油故障現(xiàn)象:鎖模油接管處漏油,更換后正常,但過一段時(shí)間后依舊。分析與處理過程:(1) 檢查發(fā)現(xiàn)油接管漏油處開裂,開模開始時(shí)其抖動(dòng)厲害,分析為油接管無圓弧過渡,油路沖擊所致。(2) 將鎖模油接管更換為力古后正常。處理結(jié)果:油管連接處應(yīng)作圓弧過渡。案例十一故障名稱:開模時(shí)聲音異常。故障現(xiàn)象:機(jī)鉸升直后(不一定起高壓),然后開模時(shí),有異常聲音。分析及處理過程:對(duì)機(jī)鉸相關(guān)連接部位進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)鎖模活塞桿與十字頭的連接固定螺母已松動(dòng)。將其擰緊后故障排除。處理結(jié)果:?;钊麠U與十字頭的連接固定螺母松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致開模時(shí)聲音異常。 案例十二故障名稱:十字頭導(dǎo)桿固定螺絲松脫。故障現(xiàn)象:十字頭導(dǎo)桿固定螺絲經(jīng)常松脫。分析及處理過程:(1) 檢查發(fā)現(xiàn)十字頭導(dǎo)桿上有銅粉,說明十字頭銅司有磨損,再檢查發(fā)現(xiàn)十字頭導(dǎo)桿處的潤滑點(diǎn)無油到,判斷為此處無潤滑油導(dǎo)致摩擦力增大,十字頭導(dǎo)桿受力異常導(dǎo)致十字頭導(dǎo)桿固定螺絲經(jīng)常松脫。(2) 更換十字頭銅司、清理潤滑油路后,故障現(xiàn)象排除。處理結(jié)果:潤滑不到位會(huì)導(dǎo)致十字頭導(dǎo)桿固定螺絲經(jīng)常松脫。案例十三故障名稱:頭板擺動(dòng)。故障現(xiàn)象:高壓開模及鎖模時(shí)頭板向左右擺動(dòng)。分析及處理過程:檢查頭板固定螺絲,發(fā)現(xiàn)已松動(dòng),擰緊后故障排除。處理結(jié)果:頭板安裝固定螺絲松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致其擺動(dòng)。案例十四故障名稱:LK80射膠活塞桿斷。故障現(xiàn)象:射膠活塞桿從后端固定螺絲處斷。分析及處理過程:(1) 檢查系統(tǒng)壓力在正常范圍內(nèi)。(2) 檢查射膠頭活塞桿與射膠尾板安裝時(shí)是否受到異常徑向力,結(jié)果正常(活塞桿穿過安裝孔后,可通過安裝孔觀活塞桿四周有光線,說明活塞桿未受徑向力)。(3) 將活塞桿拆下來檢查,發(fā)現(xiàn)活塞與活塞桿已松開3個(gè)絲牙,判斷為左右活塞桿射膠時(shí)受力不平衡所致。(4) 更換活塞桿,重新調(diào)整固定螺母后正常。處理結(jié)果:左右射膠活塞桿射膠時(shí)受力不平衡會(huì)導(dǎo)致活塞桿斷。案例十五故障名稱:鎖模油制板滲油故障現(xiàn)象:鎖模油閥與油制板封油面滲油。分析及處理過程:(1) 更換油封、油閥后,滲油依舊。(2) 檢查油制板封油面,無異常損傷,但較粗糙。(3) 將油制板封油面精磨后,滲油現(xiàn)象排除。處理結(jié)果: 油制板封油面加工粗糙會(huì)導(dǎo)致封油效果不好而滲油。案例十六故障名稱:LK200鎖模時(shí)大鉸邊轉(zhuǎn)動(dòng)。故障現(xiàn)象:LK200使用近一年時(shí),鎖模起高壓時(shí)或高壓開時(shí)大鉸邊會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),鉸邊壓板固定螺絲斷一個(gè)。分析及處理過程:(1)雖然檢查到潤滑油正常到位,但發(fā)現(xiàn)機(jī)鉸部位有厚厚的黑色油垢,證明為機(jī)鉸部位有很長一段時(shí)間未通潤滑油,導(dǎo)致磨損出黑色鐵粉。(2)更換鉸邊,大修機(jī)鉸后,派專人進(jìn)行機(jī)臺(tái)保養(yǎng),保證機(jī)臺(tái)潤滑正常,經(jīng)過2年多的使用觀察 ,未發(fā)生此故障現(xiàn)象。處理結(jié)果:機(jī)鉸潤滑不到位會(huì)導(dǎo)致機(jī)鉸磨損。案例十七故障名稱:pt450調(diào)模不動(dòng)故障現(xiàn)象:pt450調(diào)模不動(dòng)分析及處理過程:(1)調(diào)模壓力、流量設(shè)定在正常范圍內(nèi),系統(tǒng)有壓力輸出,調(diào)模時(shí)調(diào)模齒輪微動(dòng),判斷為機(jī)械卡住。(2)拆下調(diào)模螺母后端蓋,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)模螺母活動(dòng)自如。(3)但發(fā)現(xiàn)尾板鋼帶有磨損,將尾板吊起,檢查發(fā)現(xiàn)尾板滑腳面有磨損,將磨損部位打磨后,當(dāng)時(shí)調(diào)模正常,但幾天后,調(diào)模不動(dòng),又發(fā)現(xiàn)尾板滑腳面有磨損,分析為鑄造件內(nèi)有渣滓,表面耐磨性能不好,將尾板滑腳加銅板后正常。處理結(jié)果:pt450尾板滑腳面磨損導(dǎo)致調(diào)模不動(dòng)案例十八故障名稱:LK160機(jī)械鎖擋板固定塊變形。故障現(xiàn)象:LK160機(jī)械鎖擋板之固定塊變形分析及處理過程:(1) 安全門不關(guān)時(shí)開模,擋板跳動(dòng)厲害、聲音較大。(2) 檢查發(fā)現(xiàn)擋板在開模時(shí)受力部位為直角,易卡住,將其改為過渡圓弧,然后將其固定板變形部位修正,此故障現(xiàn)象排除。處理結(jié)果:機(jī)械鎖擋板受力異常會(huì)導(dǎo)致其固定板變形。 案例十九:故障名稱:PT160B機(jī)器擺尾故障現(xiàn)象:PT160B鎖模起高壓時(shí)、高壓開模時(shí)鎖模時(shí)尾板受力不平衡,機(jī)器尾板擺動(dòng)異常。分析及處理過程:(1) 機(jī)鉸潤滑正常,機(jī)鉸檢查無明顯異常磨損,最后對(duì)機(jī)板平行度進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果正常;(2) 中板滑腳經(jīng)重新調(diào)整后正常;(3) 分析為鎖模時(shí)尾板受力不平衡為模具本身所致,更換標(biāo)準(zhǔn)假模后機(jī)器擺尾現(xiàn)象排除。處理結(jié)果:模具平行精度差會(huì)導(dǎo)致鎖模起高壓、高壓開模時(shí)機(jī)器尾板擺動(dòng)異常。 案例二十:故障名稱:pt350c鎖?;钊麠U斷,不開模故障現(xiàn)象:pt350c鎖?;钊麠U斷,打不開模。分析及處理過程:;(1)分析造成斷裂是徑向受力所致,而機(jī)鉸部分受力;(2)檢查機(jī)鉸和十字頭部分,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)十字頭導(dǎo)桿銅;(3)更換十字頭銅司、鎖?;钊麠U,檢修潤滑系統(tǒng)后;處理結(jié)果:機(jī)鉸部分受力不平衡導(dǎo)致pt350c鎖模;案例二十一:;故障名稱:pt200c射膠無力、不穩(wěn)定;故障現(xiàn)象:pt200c射膠時(shí),產(chǎn)品有時(shí)注不滿,有;分析及處理過程:;(1)檢查射膠時(shí)油壓分析及處理過程:(1) 分析造成斷裂是徑向受力所致,而機(jī)鉸部分受力不平衡為其徑向受力的主要原因。(2) 檢查機(jī)鉸和十字頭部分,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)十字頭導(dǎo)桿銅司均磨損嚴(yán)重,造成機(jī)鉸下垂受力不平衡.(3) 更換十字頭銅司、鎖模活塞桿,檢修潤滑系統(tǒng)后正常.處理結(jié)果:機(jī)鉸部分受力不平衡導(dǎo)致pt350c鎖?;钊麠U斷,打不開模。案例二十一:故障名稱:pt200c射膠無力、不穩(wěn)定。故障現(xiàn)象:pt200c射膠時(shí),產(chǎn)品有時(shí)注不滿,有時(shí)批鋒大。分析及處理過程:(1) 檢查射膠時(shí)油壓與設(shè)定值相符,油路輸出正常。(2) 檢查溫度與設(shè)定值偏差2 ℃內(nèi),正常。(3) 熔膠時(shí)檢查下料口,下料正常。(4) 分析為止逆環(huán)壞,單向止逆效果差。(5) 拆下過膠組件后發(fā)現(xiàn)止逆環(huán)開裂,更換過膠圈后正常。 最后對(duì)止逆環(huán)進(jìn)行檢測(cè),原因是止逆環(huán)處理不過關(guān),內(nèi)應(yīng)力未消除所致。處理結(jié)果:止逆環(huán)壞導(dǎo)致射膠無力、不穩(wěn)定。案例二十二:故障名稱:pt80c鎖不住模。故障現(xiàn)象:pt80c鎖模后中板會(huì)往后彈開。分析及處理過程:(1)分析為鎖模未到位,檢查發(fā)現(xiàn)鎖模終止吉掣桿松動(dòng),導(dǎo)致鎖模終止信號(hào)提早輸入而致鎖模過早停止。(2)重新調(diào)整、緊固鎖模吉掣桿后正常。處理結(jié)果:鎖模終止吉掣桿松動(dòng)導(dǎo)致鎖模后中板會(huì)往后彈開。第二節(jié)、 綜合類維修案例 案例一故障名稱:產(chǎn)品成型時(shí)填充度不一致。故障現(xiàn)象:注射成型產(chǎn)品的成型參數(shù)不變, 但產(chǎn)品有的不滿,有的出現(xiàn)批峰。 分析與處理過程:1.原因分析:(1)射膠壓力、流量不穩(wěn)定;(2)料溫不正常;(3)工藝參數(shù)設(shè)定不當(dāng);(4)模具及射膠組件損壞。2.處理過程:(1)判斷射膠時(shí)壓力、流量是否不穩(wěn)定判斷過程:產(chǎn)品填充不一致時(shí),通過電箱
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