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化產(chǎn)車間各崗位技術(shù)操作規(guī)程脫硫工段崗位操作標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

2024-10-19 05:35本頁面

【導(dǎo)讀】青鈷磺酸鹽、F是指硫酸亞鐵)。煤氣中的H2S、HCN。脫硫后,煤氣經(jīng)脫硫塔頂部脫硫液捕霧段捕集煤氣。夾帶的脫硫液后送入硫銨工段。上浮于再生塔頂擴大部分的硫泡沫利用位差自流入泡沫槽;泡。經(jīng)加熱脫水后,熔硫釜。排出的清液進入溶液緩沖槽,沉降冷卻后清液溢流進入低位槽。低位槽液下泵送至溶液循環(huán)槽循環(huán)使用,少部分由廢液泵送至煤場噴灑,硫膏在熔硫釜內(nèi)熔融后,經(jīng)熔硫釜放料閥放出后,冷卻裝袋外銷?;灲Y(jié)果適量補充催化劑。加水?dāng)嚢璩浞趾螅B續(xù)滴入反應(yīng)槽中,減少催化劑不必要的浪費。至98℃進入蒸氨塔。循環(huán)水冷卻至~40℃后送生化處理。蒸氨塔塔底定期排出焦油進入焦油。與剩余氨水混和進入蒸氨塔,調(diào)節(jié)PH值,以保證固定氨的分解。少量脫硫液送往備煤場噴灑煤層。情況下,抽脫硫塔進出口煤氣盲板;檢測放散管出口處煤氣含氧量合格后關(guān)閉放散管閥;交通管閥,注意煤氣壓力變化,控制脫硫塔阻力在1kPa以下;

  

【正文】 小時。 打開放料閥的夾套蒸汽約 15 分鐘左右,開放料閥,待硫磺放凈后,關(guān)放料閥,開排渣閥放渣,放盡渣后,關(guān)閉渣閥;開進 料閥繼續(xù)進料。 停蒸汽操作: 放硫磺時停蒸汽,應(yīng)立即關(guān)閉放料閥; 放渣液時停蒸汽,將渣液放凈再關(guān)放渣閥。 6 主要設(shè)備概況: 脫硫塔 2臺,φ 5000, H=34656; 再生塔 2臺,φ 3800/φ 5200, H=49106; 脫硫塔液封槽 2臺,φ 1000, H=8283; 溶液循環(huán)槽 1 臺,φ 7000, H=7842, VN=269M3; 催化劑貯槽 1 臺,φ 700, H=1212, VN=; 事故槽 2臺,φ 7000, H=7842, VN=269M3; 低位槽 1臺,φ 2400, H=5700, VN=; 硫泡沫槽 2 臺,φ 3800, H=7036, VN=,附框式攪拌機 2 臺,附電機 N=, V=380V; 卸堿槽 1臺,φ 1600, L=5266, VN=10M3; 堿液貯槽 1臺,φ 3000, L=3494, VN=21M3; 7 水封槽 1臺,φ 500, L=370, VN=; 溶液緩沖槽 1 臺,φ 3000, H=3488, VN=; 溶液循環(huán)泵 3 臺, Q=423~ 847m3/h, H=55~ 72M,附電機 N=185KW; 低位槽液下泵 1 臺, Q=15m3/h, H=21M,附電機 N=4KW; 硫泡沫泵 2臺, Q=19m3/h, H=52M,附電機 N=11KW; 堿液輸送泵 2 臺, Q=, H=40M,附電機 N=; 堿液槽液下泵 1 臺, Q=15m3/h, H=21M,附電機 N=; 溶液換熱器 3 臺,螺旋板換熱器,φ 1020, H=1920,換熱面積 F=50㎡; 熔硫釜 2臺,φ 916 8, H=1000, VN=。 7 事故處理 本工段一旦出現(xiàn)事故時,脫硫塔內(nèi)脫硫液經(jīng)脫硫塔液封槽后進入事故槽,脫硫塔內(nèi)低于脫硫塔液封槽溶液出口的脫硫液入低位槽;再生塔內(nèi)所有脫硫液自流入事故槽和溶液循環(huán)槽,管道內(nèi)剩余液體排入低位槽 ; 剩余的脫硫液送至煤場摻煤煉焦。 8 附 脫硫工段 流程簡圖
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