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掘進技術管理ppt課件-資料下載頁

2025-01-10 02:53本頁面
  

【正文】 采用剪網(wǎng)放頂?shù)拇胧?,導致事故擴大。 2022年 8月 22日南冶礦- 400東大巷冒頂事故冒落高度在 5m左右,寬度 , 長度預計在 5m左右,巷道基本堵死。事故原因:一是冒頂區(qū)處于付家村斷層破碎帶,煤巖層走向和傾角變化大,并伴有淋水,是造成冒頂?shù)目陀^原因。二是一次支護薄弱,二次支護拖后距離大(距迎頭 130米)。三是冒頂后,由于加工 U型棚拖延了處理時間,未能及時采取有效處理措施,導致冒頂范圍擴大。 2022年 9月 8日潘西礦 442運輸巷冒頂事故442運輸巷沿煤 4掘進,頂板為灰色細砂巖,巷道采用錨網(wǎng)帶支護。 2022年 9月 8日 21時 20分,潘西礦442運輸巷在距迎頭 211m處發(fā)生冒頂,冒落范圍長7m, 寬 , 高 2m, 將掘進一區(qū) 7名工人困在迎頭。事故發(fā)生后,集團公司和礦有關領導立即趕赴現(xiàn)場,組織人員全力搶救,至 9月 9日早 5點,巷道疏通,被困人員全部脫險。事故原因:一是巷道工程質(zhì)量差是造成這起事故的主要原因。從冒頂現(xiàn)場看,巷道頂板肩角錨桿角度沒有按設計要求施工,規(guī)程要求上肩角錨桿與鉛垂線方向呈 25176。夾角向上幫打入,而現(xiàn)場實際錨桿與鉛垂線的夾角很小,有的幾乎沒有夾角,錨桿根本錨固不到巷道上幫外側(cè)圍巖中,導致上肩角錨桿起不到應有的作用。二是使用不合格的支護材料也是造成這起事故的重要原因之一。 442運輸巷頂板采用 φ182200mm等強全螺紋錨桿+ W鋼帶+金屬網(wǎng)支護。從現(xiàn)場看,錨桿及托盤將鋼帶撕裂,錨網(wǎng)帶支護失去組合支護作用,使巷道支護強度降低。該巷道使用的 W鋼帶為礦自制產(chǎn)品,比標準礦用 W鋼帶強度降低 1215%。 2022年 10月 3日協(xié)莊礦 3416W上平巷冒頂事故冒頂長 5米,寬 ,高 。冒頂處位于 3415W 3215W2和 3216W面三面采空區(qū)形成的孤島煤柱內(nèi),北距 3216W上巷 25米,南距 3415W2運輸巷 15米,西距 3215W2采空區(qū) 45米,應力集中,巷道變形量大,上幫棚腿全部蹬出。事故原因:一是冒頂處巷道支護強度不足是發(fā)生冒頂事故的主要原因。冒頂發(fā)生地點位于二四層煤柱應力集中區(qū),巷道掘進時煤粉檢測就發(fā)現(xiàn)煤粉量超限,巷道壓力大,但沒有采取必要的加強支護措施,仍按常規(guī)支護,造成頂板離層,錨桿被拉斷,錨帶撕裂,說明原有巷道支護強度不足。 二是巷修質(zhì)量差是造成這起冒頂事故的重要原因。3416W上平巷自軌道下山片口、石門見煤處三岔門、中間車場、小軌道上下車場以及冒頂段以西等多處頂板離層,個別錨桿被拉斷,錨帶撕裂,臥底后棚腿失腳,冒頂段以西采用單體支柱作棚腿,單體支柱卸荷失效,巷修質(zhì)量差。 2022年 8月 24日協(xié)莊礦 1202E運輸巷冒頂事故冒頂范圍長 , 寬 , 高 。事故原因:一是安全責任制不落實,專業(yè)管理存在漏洞,事故隱患排查不細,特別是對 1202E運輸巷存在的漏頂、壓力顯現(xiàn)明顯可能造成漏頂事故的隱患沒有排查出,是事故發(fā)生的主要原因。二是 1202E運輸巷埋深 ,巷道壓力顯現(xiàn)明顯,且冒頂處頂板有淋水,頂板鋼帶和金屬網(wǎng)嚴重銹蝕失效,導致漏頂造成支護體失效而發(fā)生漏冒型冒頂事故。孫村礦 2422回風斜巷冒頂事故分析2022年 2月 28日 16時 10分,孫村煤礦 2422回風斜巷(距迎頭 240米)發(fā)生了一起冒頂事故 , 冒頂范圍長 10m, 寬, 最高 ?!袷鹿实攸c基本情況2422回風斜巷位于 1100二采區(qū),巷道埋深 1100米,沿四層煤掘進,煤層頂板為灰色粉砂巖,厚度 ,自西向東逐漸變厚,層理發(fā)育,性脆易碎,煤層厚度 米,平均厚度 。煤層傾角 2327186。,平均傾角 26186。巷道開門 45米處下幫揭露落差 2米的逆斷層,開門 55米處在上幫完全揭露。巷道斷面為梯形,凈寬 ,凈高 ,掘進斷面 ,采用 φ202022mm的全螺紋錨桿支護,采用直徑 6000mm錨索 2根加強支護,錨索間距,排距 。每 5米復 2架棚,間距 。 經(jīng)現(xiàn)場勘查,冒頂區(qū)外端發(fā)現(xiàn) 9根冒出的錨桿, 2根錨索,其中頂板上幫側(cè)錨索冒出,長 ,頂板下幫側(cè)錨索抽冒,錨索頂端仍錨固在上肩角處,冒頂區(qū)外頂板錨索盤部分變形失效、 M鋼帶有折斷現(xiàn)象。根據(jù)勘察認為這是一起漏冒型冒頂事故。 事故經(jīng)過:下午 16:10分,在 2422回風斜巷(距下運輸巷) 39米處突然發(fā)生冒頂,冒頂范圍長 10m, 寬 , 最高 , 將正在回風巷施工的掘三區(qū) 28名工人堵在迎頭。經(jīng)積極搶救,晚 20:20分, 28名被困工人全部脫險。●事故原因分析安全責任制不落實,重生產(chǎn)輕安全,對發(fā)生的頂板下沉、鋼帶斷裂、錨索失效等現(xiàn)象,未能引起高度重視,未能下決心停止生產(chǎn),處理隱患,而是邊生產(chǎn)邊處理。是造成這起事故的直接原因。技術管理不到位,對深部支護認識不足。 2422回風斜巷埋深 1100米,巷道采用 φ202022全螺紋錨桿加 M型鋼帶支護,錨索直徑 , 不符合集團公司錨桿支護技術規(guī)范要求。支護結構不合理,加固錨索托盤使用舊 U型鋼自制加工與錨索強度不匹配,現(xiàn)場多數(shù)彎曲變形;采用普通等強螺紋鋼錨桿支護,預應力低;錨索錨深不夠,不能有效地錨入較穩(wěn)定的基本巖層。整個支護設計不能滿足深部巷道支護的需要。支護強度較低是事故發(fā)生的重要原因之一?!穹婪洞胧┍仨殗栏癜村^桿支護技術規(guī)范要求,完善錨桿支護結構,按規(guī)定要求使用高強錨桿及其配套支護材料。嚴格過斷層技術措施,專業(yè)領導要現(xiàn)場勘查,改變巷道斷層為半園拱形,且制定切實有效的支護措施,加強安全排查及風險評價工作力度,及時發(fā)現(xiàn)處理現(xiàn)場安全隱患,化解安全風險,特別要加強對采掘地點及沿途嚴重失修地點的排查及治理,確保安全生產(chǎn)。加強技術管理,強化集團公司安全技術文件的學習貫徹, 夯實安全技術基礎?,F(xiàn)場管理及隱患排查、安全風險評估不力,工作面見斷層后支護難度大,巷道變形較嚴重,礦重視程度不足,加強支護措施不得當,五米兩架棚加固,而不是從見斷層處到穩(wěn)定支護段連續(xù)加固,復棚間距大,不能有效地加固頂板,而是對失穩(wěn)頂板有切割作用,加劇了頂板破壞。這也是事故發(fā)生的重要原因之一。安全監(jiān)督檢查不到位,對于施工現(xiàn)場存在的隱患,已經(jīng)被提出并上了隱患處理卡,但安監(jiān)處未能抓住隱患不放,停止作業(yè)進行整改,致使發(fā)生了冒頂事故。巷道施工時間不合理, 2421工作面未結束便施工了該巷道,受采動壓力影響,加之冒頂區(qū)附近有一落差 2米的斜交逆斷層,有構造應力影響,圍巖破碎,支護困難。同時 2421工作面停采面距事故地點走向 160米,距采空區(qū)傾向 85米,使事故地點位于應力集中區(qū),采后支撐壓力影響較大。是事故發(fā)生的客觀原因。錨桿支護技術發(fā)展的技術對策 l ( 1) 積極開展圍巖力學參數(shù)及地應力測試工作,提高錨桿支護的科學性。l 盡快建立巖石力學及材料力學中心 實驗 室,也可在 職業(yè) 技 術 學院力學 實驗 室的基 礎 上 補 充完善,以此 為 基 礎 , 對 地 質(zhì) 力學參數(shù)及地 應力大小與方向 進 行 現(xiàn)場測試 與 實驗 ,作 為錨桿支 護選 型 設計 、支 護 參數(shù)確定和巷道布置的重要依據(jù)。也是保 證錨 桿支 護 合理、有效、可靠、安全的前提條件。 l( 2) 進一步普及錨桿支護技術基本知識l一是通 過 參 觀 學 習 和 專 家 講課 等多種形式來提高 對 深部 錨 桿支 護 技 術 的 認識 ;二是提升廣大工程技 術 人 員 和 領導層 的深部 錨桿支 護 技 術觀 念,提高 錨 桿支 護 率及支 護效果。 l( 3) 推廣應用高性能錨桿及配套支護材料,提高錨桿支護的安全可靠性。l不斷研究生 產(chǎn) 高性能 錨 桿及配套支 護 材料,不斷向國外學 習 引 進 先 進 的 錨 桿支護 材料及加工工 藝 , 對現(xiàn) 在使用的高 強錨 桿的材 質(zhì) 及加工工 藝進 行 進 一步研究改 進 ,適 應 深部巷道支 護 的需要。 l( 4) 完善錨桿支護監(jiān)測技術。l加 強 錨 桿支 護監(jiān)測 工作,特 別 是 對錨固 質(zhì) 量影響 較 大的 錨 桿工作阻力、深部圍 巖位移、 頂 板離 層報 警等 監(jiān)測 工作必 須 全面開展。 ( 5)完善與提高錨桿支護施工機具、推廣應用新產(chǎn)品、新技術、新工藝。隨著錨索支護技術和錨桿快速安裝技術的推廣應用,施工機具必須品種齊全,應用大扭矩錨桿鉆機、幫錨桿鉆機、風動扳手及配套鉆桿、鉆頭等,研究應用錨按一體化設備。只有這樣才能提高錨桿、錨索施工質(zhì)量及施工速度。 總之,為使新礦集團公司巷道支護做到安全可靠、經(jīng)濟合里、快速施工,必須嚴格執(zhí)行集團公司技術管理規(guī)范,必須開展地質(zhì)力學參數(shù)和地應力測試工作;優(yōu)化錨桿支護參數(shù),提高錨桿支護的可靠性;根據(jù)不同的圍巖類別,采用不同的支護形式;研制、購進品種齊全、經(jīng)濟實用的施工機具,并形成系列;提高支護產(chǎn)品的科技含量和加工質(zhì)量,建全完善內(nèi)部管理制度及市場化考核體系,完善錨桿支護監(jiān)測技術,進行錨桿工作阻力、深部圍巖位移、頂板離層報警等監(jiān)測工作。 l 同志們,我們在掘進技術管理方面雖然取得了一定成績,使現(xiàn)場的面貌得到了較大的改觀,但與上級的要求、支護改革的發(fā)展以及現(xiàn)場的要求還有很大差距。今后我們將根據(jù)現(xiàn)場的變化及技術改革的發(fā)展,不斷修改完善掘進技術管理規(guī)范,及時吸收先進的技術,提高工作標準,加強向兄弟單位調(diào)研學習及同科研院所的合作力度,取長補短,不斷探索支護改革的新路子,為煤礦支護改革的發(fā)展做出新的更大的貢獻!。l謝謝大家
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