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表面活性劑對污泥沉降及脫水性能的影響-資料下載頁

2025-08-11 16:10本頁面

【導(dǎo)讀】沉降速度,而且降低了脫水污泥的含水率。加入量為,脫水污泥的含水率比不加表面活性劑時降低了約5%。進(jìn)一步的研究顯示,表。面活性劑能使污泥顆粒表面的蛋白質(zhì)和DNA釋放出來。聚劑,使污泥顆粒絮凝、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)以利于機(jī)械脫水。要使污泥的含水率降到更低的水平比較困難,必須開發(fā)其他的預(yù)處理方法。除了牛血清白蛋白和DNA為生化試劑外,其他的化學(xué)藥品均為分析純試劑。HB—3便攜式pH計。DNA含量測定:二苯胺顯色法。以小牛胸腺脫氧核糖核酸為標(biāo)準(zhǔn)DNA,標(biāo)準(zhǔn)曲線的測定是。在相應(yīng)污泥脫水試驗的相同條件下進(jìn)行。向100mL未經(jīng)濃縮的污泥中加入一定量的表面活性劑,快速攪拌1min,慢速攪拌5min,漏斗中,在50kPa真空度下脫水,測定濾餅的含水率。測定上清液的體積。在此基礎(chǔ)上,又研究了表面活性劑與其他調(diào)理劑聯(lián)合使用時對污泥機(jī)械脫水性能的影響。界環(huán)境中;在一定時間范圍內(nèi),隨著時間的延長,蛋白質(zhì)和DNA的釋放量增加。

  

【正文】 關(guān)。 ,如針對流出的污泥,自然是加強(qiáng)反應(yīng)器本身的運(yùn)行為主了。我想沒有必要設(shè)沉淀池或過濾池的吧! (二十四 ) 一城市污水處理廠, 3 萬噸 /日,氧化溝工藝,前置缺氧區(qū),有脫氮除磷功能。進(jìn)水 TN: 3035mg/l,出水要求控制 12mg/l 以下。氮的去除率要求很高,傳統(tǒng)硝化反硝化控制很難滿足,不知有何良策? 還需要我提供哪些數(shù)據(jù)?請指教。 TN: 3035mg/l,出水要求控制 12mg/l 以下 ,我想這個去國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 除率并不高,只是,濃度越低,去除率越難提高而已。 ?回流不要太大,否則很難做到厭氧狀態(tài),自然反消化效率就低了。 ,你的回流比高,前置缺氧段容積小,這兩個因素,都降低了反消化菌在厭氧區(qū)的停留時間。也會反消化不徹底。 。 我廠缺氧區(qū)設(shè)計水力停留時間 1h,但實際加上回流污泥量,停留時間不足 1 小時?;亓鞅?100%左右。缺氧區(qū)溶解氧在 以下。進(jìn)水 COD 目前 200~300mg/l, COD/TN: ~, mlss: 左右。若降低回流,會否降低脫氮效率?我想降低好氧區(qū) DO,實現(xiàn)好氧區(qū)同步硝化反硝化和脫氮類型轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛嵝兔摰岣呙摰Ч?,不知你有何建議? 我想碳源沒有問題,請降低回流污泥量( 40%~50%),由此盡量降低厭氧區(qū)的溶解氧,溶解氧 還是大了。同步消化反消化的效率是低的,你要學(xué)習(xí)嘗試一下當(dāng)然也沒關(guān)系。 (二十五 ) 我廠目前遇到困難 .進(jìn)水含有大量印染廢水,對我廠目前培菌 有 影 響 嗎 ? ? 進(jìn) 水 外 觀 為 較 透 明 的 淡 紅 色 水 。cod=290,bod==. 我們采取的是氧化溝工藝。目前菌 種還沒有培起來。還處在摸索階段。進(jìn)水的 ph 值太不穩(wěn)定??!有時 3,有時 9。而且進(jìn)水的bod/cod嚴(yán)重偏低?。?! 我們的菌種還沒有培起來 .原水比較復(fù)雜,泥沙多,營養(yǎng)成分較國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 低, PH 變化大?;钚晕勰酀舛壬喜粊恚覀儾扇〉拈g歇式配菌已經(jīng)近兩個月,收效甚少。 。 ,至于出水是否超標(biāo)已不太重要了。 。印染廢水本身不易降解,作為氧化溝工藝,雖較傳統(tǒng)活性污泥法的運(yùn)行負(fù)荷為低,但是,在低bod/cod 值,且存在難降解的印染廢水 。培菌確實困難。 ,以滿足最低溶解氧要求即可。否則,低負(fù)荷狀態(tài)下,活性污泥將,自身氧化或隨出水流出。 。不至于是微生物在營養(yǎng)缺少的情況下沉淀時間過長,過長的停留時間也將使微生物自身氧化。而不易培菌。 ph 調(diào)整,檢測方法,提高泥沙去除等還請自己斟酌處理。 目前經(jīng)過耐心調(diào)試兩個氧化溝的污泥已經(jīng)漸漸起來了(共有四個氧化溝)。 SVI( 30)只有左右。二沉池的出水還存在漂泥現(xiàn)象(本來污泥就不多)。 我們的操作為:有符合要求的原水( PH 值色度等) 進(jìn),兩個氧化溝各開兩臺嚗氣( DO 為 8~9),嚗氣機(jī)為表面,功率為 30KW。四個二沉池回流到這兩個氧化溝,兩臺回流。 進(jìn)水 COD=350, BOD=80, SS=60,進(jìn)水水質(zhì)不是很穩(wěn)定?。?!請高手多多指教培菌后半段的工作?。?! 國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 ,恭喜你! ,我覺得你的工藝好像有點不象氧化溝工藝了。 ,我覺得你的溶解氧控制似乎高了,測一下,曝氣池出口的溶解氧吧!大于 的話,曝氣機(jī)關(guān)掉幾臺,如果關(guān)掉后充氧會不均勻,就頻繁切換一下吧。 入。 ,我想培菌會順利的。 ,和你的負(fù)荷相對高,活性污泥量少等有關(guān),培養(yǎng)到一定程度自然會消失的。而且,流出去的恐怕大部分也是性質(zhì)比較差的那一部分污泥。 (二十六 ) 我所處理的污水中含有硝基苯和苯胺類物質(zhì),工藝為調(diào)節(jié)池 汽浮 加酸罐 鐵碳池 加堿罐一沉池 水解酸化池 接觸氧化池 二沉池 出水。 在培養(yǎng)過程中,我加入了鄰近化工污水廠的污泥進(jìn)行接種。氧化池中 BOD 為 400 多。(可能因稀釋倍數(shù)太大,誤差較大。)前期進(jìn)水 1200時出水有 800 多。因此才降低進(jìn)水濃度。 現(xiàn)因出水沒達(dá)標(biāo),環(huán)保局有異議!我不知有無更好的方法既使出水達(dá)標(biāo)( 100mg/l)或接近達(dá)標(biāo),(因這是目前最明確的目標(biāo)),又能起到污泥培養(yǎng)作用。使以后的出水不至于有反復(fù)! 另外我想再問一下:一沉池、二沉池、污水脫泥房采用的絮凝劑用何種較好,(當(dāng)然現(xiàn)在脫泥房的絮凝劑不是很急)。一般濃度及投入量是多少?現(xiàn)在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 的是聚鋁 PAC)。 一、 ,對此類廢水的去除,各過程控制段都應(yīng)控制得當(dāng)。否則處理水時有壓力的。 PAC 前后你需要測一下有機(jī)物的去除率。我建議同時組合投加助凝劑( PAM),相信在該物理段對有機(jī)物的去除率會提高的。由此將減輕該類難降解物質(zhì)對后續(xù)生物系統(tǒng)的沖擊。 ,采取節(jié)水措施,減少產(chǎn)水量,并降低二沉池回流水量,回流比可取 50%以下。通過以上方法,提高污水在生物系統(tǒng)內(nèi)的停留時間,此對去除率的提高有益。 ,接觸氧化池容積,溶解氧控制值,接觸氧化池生物濃度等參數(shù)。 +陰離子 PAM 是比較好的絮凝劑組合。二沉池通常是不用絮凝劑的。脫水機(jī)房通常使用陽 性的 PAM 即可。當(dāng)然有些情況下也可以使用陰離子和非離子型的 PAM。 ,還請自己通過杯瓶小試予以確定。 二、 1. 從你提供的數(shù)據(jù):進(jìn)水 1200mg/L,出水 800 多 mg/L,而氧化池的 BOD=400mg/L 來看,進(jìn)水中的苯胺類難降解有機(jī)物幾乎沒什么降解。這說明整個生物處理系統(tǒng)中的優(yōu)勢微生物菌群(有降解苯胺類物質(zhì)能力的微生物)還沒有形成,所以你的生物處理出水就無法達(dá)標(biāo)。 2. 其實缺氧 好氧系統(tǒng)的啟動很費(fèi)時間,如果你接種了相關(guān)廢國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 水處理的污泥(廢水中也含苯胺類),啟動時要掌握 好水解池的水力停留時間、污泥回流等,可以監(jiān)測一下水解池中 pH 值變化和揮發(fā)酸( VFA)看水解池是否發(fā)生了作用)。 。 4. 現(xiàn)在關(guān)鍵把生物系統(tǒng)正常啟動,沒有這個前提出水怎能達(dá)標(biāo)。 賀延齡 寫的一本有關(guān)厭氧的書看看,有些理論依據(jù)再結(jié)合實際做起來,你就不會著急了。 三、 可以監(jiān)測一下水解池中 pH 值變化和揮發(fā)酸( VFA)看水解池是否發(fā)生了作用 。同時作為水解池效價評定的依據(jù)。但現(xiàn)在看來 pH 值和揮發(fā) 酸( VFA)都不會有太大的變化。 ,環(huán)保局應(yīng)該不會過分強(qiáng)調(diào)出水達(dá)標(biāo)才是啊。 (二十七 ) 我們現(xiàn)在的污泥齡很短,頂多有四天,這個是通過污泥濃度和排泥量算出來的,不是去通過控制得來得!我觀察到曝氣池的生物沉降性很差,二沉池表面有很多可能是漂泥吧,總之是懸浮狀的,所以我們的出水比較渾濁! 我剛開始是懷疑是曝氣太大破壞了絮凝性,但我們的溶解氧不是很搞啊,設(shè)定在 ,究竟原因是什么啊,能不能幫我分析一下? ,污泥齡 4 天的操控,如果進(jìn)水濃度高,水量大(即污泥負(fù)荷高)時 ,沒有太大的問題,但是污泥負(fù)荷不高,如此污泥齡控制是不合理的。 國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 ,那么,不論是通過污泥濃度和排泥量算出來的,還是去通過控制得來得!都沒有關(guān)系。但要和其他參數(shù)一起考慮,總結(jié)各個情況下的最佳控制點。 ,依據(jù)的參數(shù)是 SV30 值, 30%以下比較正常,否則應(yīng)用顯微鏡檢查絲狀菌的增殖情況。 ,多半是污泥負(fù)荷較高,導(dǎo)致生物活性增強(qiáng)不易沉降導(dǎo)致。通過顯微鏡可以觀察到多量的非活性污泥類原生動物,比如,側(cè)跳蟲,滴蟲等常見的快速游動型纖毛蟲。此類生 物可以直接利用游離的細(xì)菌及有機(jī)物作為食物源。在負(fù)荷高時,游離不易絮凝的細(xì)菌增加,為此類生物提供了大量食物源,由此導(dǎo)致大量增生。不易絮凝的細(xì)菌和此類原生動物,導(dǎo)致活性污泥沉降變差。機(jī)理于此,還請自己體會。 ,空間產(chǎn)生來源考察一下,是池底沉降后又浮上來,還是未沉降到池底就浮上來了呢?顏色,粘度,上浮物顯微鏡檢查都是要檢查的。少量產(chǎn)生是沒有太大問題的,大量產(chǎn)生,將使出水指標(biāo)上升,曝氣池污泥量減少。 ,即使如此,在二沉池同樣,在水切力小的時候可以快 速絮凝的。 ,是基于成本控制而言,而且是指曝氣池出口出水的溶解氧含量,曝氣池首端的曝氣要經(jīng)常檢測,必須予以保證的,因為,吸附氧化的主要位置就在前 2/3 的位置,后 1/3就應(yīng)該,為其絮凝做準(zhǔn)備,試想,出口過度曝氣,其生物活性被國華太倉發(fā)電有限公司 8 爐超臨界發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫工程整套啟動調(diào)試方案 動升高,怎么利于二沉池的生物絮凝沉降呢?尤其是污泥老化時,污泥粘度升高,很容易粘附曝氣的小氣泡而有浮泥,不易沉降。 (二十八 ) 請問:我公司食堂經(jīng)隔油池出水后 COD值為 1200mg/l左右,水量 2 萬 t/月,要求出水 COD《 300,如何處理?? 根據(jù)水量,成本及處理要 求,我想要增加生化處理系統(tǒng)了。單單依靠物化可能達(dá)不到要求,費(fèi)用也會較高的。 活性污泥培養(yǎng)過程中 C: N: P=100: 5: 1 但是怎樣計算面粉和尿素和磷酸氫二氨的投加量。 我廠在培養(yǎng)過程中可能出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象,鏡檢應(yīng)該怎樣監(jiān)測? 請告訴我詳細(xì)的培養(yǎng)和馴化活性污泥的具體操作! ,運(yùn)行中,營養(yǎng)劑的添加也可按照 C: N: P=100:5: 1 來確定。但要注意,檢測生物系統(tǒng)進(jìn)水前,原水中的氮磷含量,并予以抵扣掉。 ,有點浪費(fèi)吧!直接將面粉溶解在水中,檢測 BOD5,然后根據(jù)投加量及水量換算一下就可以了。 46%,計算投加量時不要忘了。 ! !根據(jù)日實際處理水量(如 萬噸),進(jìn)水 BOD5=200ppm,進(jìn)水幾乎不含氮磷(含則扣除),則,尿素投加量 =( 15000*200*5) /( 100*1000*) =326kg。磷酸也同,只是分子中的 5 換成 1,
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