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余熱鍋爐氨逃逸問題分析與對(duì)策研究-資料下載頁

2025-04-13 12:00本頁面
  

【正文】 游操作調(diào)整提供更為精確的依據(jù)。在脫硝床層入口上方,增設(shè)對(duì)稱的 4個(gè)采樣點(diǎn),可不定期檢測(cè)脫硝床層入口煙氣流場(chǎng)分布情況,同時(shí)可一并檢測(cè)氨氣和氮氧化物濃度分布情況,更好地控制氨氮摩爾比,也就是對(duì)反應(yīng)物濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可指導(dǎo)操作進(jìn)行噴氨調(diào)整,使操作更為細(xì)化,進(jìn)一步減少噴氨過量的情況,從而降低氨逃逸。 更換噴氨流量計(jì) 對(duì)兩臺(tái)噴氨浮子流量計(jì)進(jìn)行更新。兩臺(tái)余熱鍋爐分別實(shí)現(xiàn)外排煙氣 NOx檢測(cè)后,噴氨自動(dòng)控制回路即可投用,兩爐可根據(jù)外排煙氣NOx含量變化,自動(dòng)控制噴氨量,實(shí)現(xiàn)噴氨精確控制,改善了人工操作產(chǎn)生的操作滯后、噴氨量大起大落的問題,進(jìn)而在一定程度上避免了噴氨過量,減少了氨逃逸。同時(shí),上游氣體精制裝置檢修后,氨精制效果得到提高,液氨純度提高,減少了雜質(zhì)攜帶,降低同樣濃度的 NOx,噴氨量相應(yīng)下降,氨逃逸隨之下降。 4 結(jié)論與建議 通過對(duì)煙氣脫硝裝置氨逃逸問題的分析采取以下措施使氨逃逸量由 60μL/L降至20μL/L左右。 (1)調(diào)整再生系統(tǒng)和煙氣脫硝裝置的操作。保持煙氣中 CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)在 %以上;提高脫硝床層入口 NOx質(zhì)量濃度,由200mg/m3提高至470mg/m3;控制余熱鍋爐爐溫在 840~860℃,噴氨量約為 15Kg/h。 (2)增上、更換儀表。兩爐分別增設(shè)煙氣出口分析系統(tǒng);脫硝床層增設(shè)采樣點(diǎn);更換噴氨流量計(jì)。通過增上、更換儀表,使得操作人員能更好地調(diào)整操作,控制氨的注入量,減少氨的逃逸。 第 5 頁 共 5 頁
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