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正文內(nèi)容

鍋爐專業(yè)技術(shù)個人工作總結(jié)與鍋爐技術(shù)工作總結(jié)(多篇范文)匯編(編輯修改稿)

2024-11-26 00:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 換工作,從而改善了鍋爐燃燒條件,使鍋爐煙氣排放指標(biāo)達到了有關(guān)要求。狠抓燃燒、底渣系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)的設(shè)備治理及防磨防爆處理,確保設(shè)備無泄漏運行。二,主要技術(shù)監(jiān)督項目及完成情況:1, 金屬監(jiān)督項目水冷壁管測厚:1)下澆鑄料噴涂部位上方100~3600mm范圍內(nèi):從爐膛六角向外各測15~20根;爐后墻中心區(qū)域測20~30根;a、b側(cè)墻及前墻a、b室中心區(qū)域各測15~20根;2)爐膛a、b出口煙道保溫澆筑料下方管子從角向兩側(cè)各15~20根;(避開噴涂部位)3)根據(jù)水冷壁管防磨檢查,磨損較重和噴涂脫落的部位需進行測厚的管子。4)爐內(nèi)屏過澆鑄料上方100~1500mm范圍內(nèi),每屏前、后測5~10根厚度;防磨防爆檢查異常部位測厚。5)爐內(nèi)屏再澆鑄料上方100~1500mm范圍內(nèi),每屏前、后測5~10根厚度;防磨防爆檢查異常部位測厚。6)尾部煙道高溫過熱器、低溫過熱器、低溫再熱器、省煤器a、b側(cè)各測厚10~20根(省煤器避開螺旋管);防磨防爆檢查異常部位測厚。7)a、b側(cè)尾部煙道進口處包墻過熱器拉稀管每種規(guī)格管子測厚10~20根;防磨檢查異常部位測厚。8)主蒸汽管道制造缺陷部位復(fù)查:配管圖pzh1msa07,現(xiàn)場位置為a側(cè)主蒸汽管道介質(zhì)流向第4彎管后水平管段,查明缺陷部位打磨后進行磁粉探傷復(fù)查;9)a側(cè)再熱蒸汽冷段管道制造缺陷復(fù)查:水壓堵閥前彎管(按運行介質(zhì)流向),查明缺陷部位打磨后進行磁粉探傷復(fù)查;10)定期排污管道彎頭測厚檢查(爐底所有水冷壁管下聯(lián)箱出口第一個彎頭) 2,節(jié)能、化學(xué)及環(huán)保監(jiān)督a, 節(jié)能監(jiān)督:對11號爐、12號爐引風(fēng)機、一二次風(fēng)機進出風(fēng)管漏風(fēng)進行了挖補和換段及空預(yù)器風(fēng)管捉漏封堵更換及空預(yù)器入口非金屬膨脹節(jié)蒙皮更換工作,12號爐冷渣器c的改造工作,11號爐、12號爐爐頂穿墻密封封堵,11號爐、12號爐旋風(fēng)分離器中心筒換型改造,11號爐、12號爐一二風(fēng)機、引風(fēng)機變頻器改造。11號爐高壓流化風(fēng)機b換型改造,縮短維修周期,降低維護費用;加強設(shè)備維護,消除設(shè)備泄漏,確保設(shè)備健康穩(wěn)定運行,減少了送風(fēng)漏風(fēng)量,提高了鍋爐帶負荷的能力。b,化學(xué)監(jiān)督:利用11號爐、12號爐擴大性小修對水冷壁管、過熱器管、省煤器抽樣檢查結(jié)垢及垢下腐蝕情況,提供了是否換管和洗爐的依據(jù)。 c,環(huán)保監(jiān)督:加強對設(shè)備的維護,努力確保設(shè)備無泄漏;利用鍋爐調(diào)停和小修期間對11號爐a、c冷渣機作了換型改造,由箱體式改為水冷式滾筒冷渣機大大地降低了排渣溫度,減少了設(shè)備因溫度高磨損加快,漏灰漏渣嚴(yán)重,飛灰排放濃度高的缺點。三,XX年技術(shù)監(jiān)督工作計劃爐、12爐的“四管”防磨防爆檢查工作,盡一切努力減少“四管”泄漏次數(shù);,特別是加強人員對11爐、12爐的檢修業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作,為機組的安全、經(jīng)濟運行創(chuàng)造良好的基礎(chǔ);、汽包、過熱器聯(lián)箱、省煤器聯(lián)箱、水冷壁下聯(lián)箱、給水管、旁路及疏放水管、擴容器、高壓螺栓、螺母等部件的常規(guī)金屬檢測工作;、備品配件等的入廠檢驗和驗收工作,把好材料、備品、備件的入廠質(zhì)量關(guān),杜絕不合格材料、備件的進入和使用;,確保焊接工藝質(zhì)量。鍋爐項目部二○一三年十二月二十五日第三篇:鍋爐檢修技術(shù)總結(jié)望著1鍋爐冒出的裊裊白煙,情緒久久不能平靜。為了今天,50多天所有領(lǐng)導(dǎo)及參戰(zhàn)人員付出了巨大的辛苦?;厥状笮薜拿總€日子,歷歷在目。為了搞好本次防磨防爆工作,大家積極參與防磨檢查,細心檢查每一根管子,每一道焊口,認真仔細。首先對天唯檢修公司防磨防爆組致以感謝。就是他們不辭勞累和辛苦,為錦能公司鍋爐a級檢修做出了不小的貢獻。為了既定的工作目標(biāo),除了白天進行大量的檢查工作,晚上還要進行數(shù)據(jù)整理。作為一名普通的勞動者,沒有什么豪言壯語,沒有壯麗的誓言。所有瑣碎和微小的工作,都化作鍋爐安全運行的鋪墊。盡管這樣累,在我們看著鍋爐一次水壓成功、一次點火成功,一種成就感在心中久聚不散。所有的辛苦,所有的努力不就是為了成功點火和安全運行這個結(jié)果嗎?工作是辛苦的,把工作當(dāng)作包袱,干起來就會很累。如投身其中時,也有其樂趣所在!一、1鍋爐在a級檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及檢修措施:1爐等離子燃燒器磨損嚴(yán)重 檢修中發(fā)現(xiàn)吹灰器部分燒損嚴(yán)重需要更換28個 汽包內(nèi)襯套裂紋所有環(huán)焊縫進行打磨、加強補焊。分隔屏過熱器左數(shù)第1屏,前數(shù)第2片前數(shù)第19根托板與右側(cè)夾持管碰磨。已加防磨塊。 在鍋爐防磨防爆檢查過程中,發(fā)現(xiàn)末級再熱器出口段部分管子存在氧化皮現(xiàn)象,后經(jīng)過金屬專業(yè)人員割管取樣分析,為12cr1mov三級球化。加裝部分熱控測點,進行實時監(jiān)控。金屬檢驗發(fā)現(xiàn)的導(dǎo)汽管裂紋:1)后屏過出口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補兩處后屏過出口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫前半圈后屏過出口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫后半圈 2)后屏過出口聯(lián)箱左側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫后屏過出口聯(lián)箱左側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫后部1/3周3)屏式再熱器入口聯(lián)箱左1導(dǎo)汽管三通焊縫長約1/4周,深約4mm;寬約8mm,兩處屏式再熱器入口聯(lián)箱左1導(dǎo)汽管三通焊縫 4)屏式再熱器入口聯(lián)箱右2導(dǎo)汽管三通,局部打磨屏再入口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管2三通打磨 5)屏式再熱器入口聯(lián)箱右1導(dǎo)汽管三通焊縫挖補,長約100mm,寬20mm,深約10mm。屏再入口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管1三通焊縫挖補6)末級再入口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補,長約半周,深約8mm。7)末級再出口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補,長約100mm,寬20mm,深約10mm。末級再出口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補8)末級過入口聯(lián)箱左側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補,長約1/3周,深約10mm;寬約20mm。末級過入口聯(lián)箱左側(cè)導(dǎo)汽管三通9)末級過入口聯(lián)箱右側(cè)導(dǎo)汽管三通焊縫挖補,整圈,前半部分深約25mm。(最深的)末
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