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正文內(nèi)容

20xx年湖南三星鍛造有限公司蒸空模鍛錘節(jié)能減排技術(shù)改造項目可行性研究報告--sabiao(編輯修改稿)

2025-01-11 13:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 模鍛件產(chǎn)量: 4528 噸; 單耗煙煤: 噸煙 煤 /噸鍛件; 年消耗原煤:: 4528 噸 噸煙煤 /噸鍛件 =14400 噸; 單位產(chǎn)品能耗(主要能耗原煤、電力、燃料油) 單耗燃料油: 260kg 燃料油 /噸鍛件 單耗電力: 120kwh/噸鍛件 綜合單耗為: 噸煙煤 /噸鍛件 標(biāo)煤 /kg1000+260 標(biāo)煤 /kg+120 噸 = 噸標(biāo) /噸鍛件 21 能源折標(biāo)系數(shù) :煙煤 標(biāo)煤 /kg 燃料油 : 標(biāo)煤 /kg 電力 : 標(biāo)煤 /kwh 年鍛件綜合消耗標(biāo)煤 :4528 噸 噸標(biāo)煤 /噸 =12089 噸標(biāo)煤 改造 后 的能耗 單耗電力: 550kwh/噸 單耗燃料油: 260kg /噸 噸鍛件綜合單耗為: 550kwh/噸 標(biāo)煤 /kwh+260kg/噸 標(biāo)煤 /kg= 噸標(biāo)煤 /噸 鍛件年消耗標(biāo)準(zhǔn)煤為 4528 噸 噸標(biāo)煤 /噸 =2549 噸標(biāo)煤。 改造前后能耗對比 年節(jié)煙煤: 14400 噸 - 0=14400 噸 年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤: 12089 噸 標(biāo)- 2549 噸標(biāo)煤 =9540 噸標(biāo)煤 年節(jié)能率: 9540247。 12089 100%=% 項目改造以后達(dá)到了節(jié) 能降耗的目的。 改造前后的污染物排放比效 改造前的污染物排放 22 年產(chǎn)生 SO2: 14400 2% 2 =460 噸; 年產(chǎn)生廢渣: 14400 30%=4320 噸; 年產(chǎn)生 CO2: 14400 ; 年產(chǎn)生廢酸:約 7500 噸; 年產(chǎn)生廢水: 6100 噸。 改造后的污染物排放 改造后的電液錘 電能,主要能源消耗是電機(jī)消耗的電能,冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水,實現(xiàn)了 SO 廢渣、 CO 廢酸、廢水的零排放。 改造前后的污染物排放對比 年減少 SO2排放: 460 噸- 0=460 噸 年減少廢渣排放: 4300 噸 - 0=4300 噸 年減少 CO2排放 : 7210 噸 - 0=7210 噸 年減少廢酸排放: 7500 噸 - 0=7500 噸 年減少廢水排放: 6100 噸 - 0=6100 噸 因本改項目燃料油沒改天燃?xì)?,所產(chǎn)生的 SO2等污染物沒計算前后沒做比效 . 改造前后的安全可靠性比較 改造前 23 因鍋爐、管道、鍛錘等系統(tǒng)多而復(fù)雜,加上設(shè)備老化,故障率極高,更可怕的是出現(xiàn)突然停汽現(xiàn)象,致使錘頭下落或抬不起來,易造成人身事故。在工作中,氣壓低時無法操縱,高時錘又發(fā)“飄”,難以控制。這樣的操作環(huán)境使操作者精神緊張, 難以適應(yīng)正常生產(chǎn)工藝的要求。 改造后 去掉了供汽設(shè)施,電液錘自成一體,有電即可打錘,避免了突然停汽的威脅,即使實然停電,仍可照常鍛打三五錘。由于采用了放油打擊方式,操縱閥為常閉狀態(tài),故只要操作者不操 作,錘頭就不落下,避免了人身事故的發(fā)生。 配有完善的電控系統(tǒng) —— 過載意外保護(hù)及報警裝置,電、液計量和顯示系統(tǒng),對電、液、機(jī)械等的各種異常狀態(tài)進(jìn)行顯示和自動控制(及時斷電、停機(jī)等)。為了防止高壓油意外泄漏傷人,在主缸下密封處附近裝有阻漏裝置,一旦錘桿折斷,該裝置會立即阻止油液外泄。 電液錘和蒸汽錘的配汽隨動系統(tǒng)相 似,以大流量快放液閥和三通隨動伺服閥代之,操作方式不變但操縱力減小,腳踏多快,錘頭就動多快;操縱幅度多大,打擊能量就多大,不踏則停。此外,電液錘也能進(jìn)行收錘操作。一般工人經(jīng)兩周時間訓(xùn)練就可操作自如,而原來沒有幾年功夫很難操作。電液錘還可根據(jù)工藝實際調(diào)整充氣壓力,以取得最佳打擊能量,避免了因 24 氣壓不正常所導(dǎo)致的操作困難。 改造后的電液錘維修方便、故障率低 蒸汽錘是典型的傻、大、黑、粗設(shè)備,使用環(huán)境差,故障率較高,所以日常維修、保養(yǎng)工作 量較大,工作效率低。改造后實現(xiàn)了機(jī)、電、液、氣一體化,結(jié)構(gòu)緊湊合理,重量大為減小,平日只需少量調(diào)整和修理,而不必像以前那樣,盤根每班要緊幾次,幾個班還要加一次。 將液壓泵電機(jī)裝在地面泵站,不僅避免了鍛打時的振動對它的影響,也方便了維修、保養(yǎng)。 操作閥潤滑條件良好,壽命高、操作靈活。 錘桿選用優(yōu)質(zhì)合金鋼,經(jīng)表面耐疲勞強(qiáng)化處理,充分發(fā)揮了小截面錘桿撓性好的特點。 改造后的電液錘生產(chǎn)效率高,質(zhì)量好 改造前只要開錘,就要開動 1 臺 10t 鍋爐,因而要消耗大量煤炭和電力,所以開工生產(chǎn)受到嚴(yán)格限制,只能在規(guī)定的時間內(nèi)開錘,再加上設(shè)備故障等原因,鍛錘利用率很低,根本談不上經(jīng)濟(jì)效益,生產(chǎn)組織和管理非 常困難。對于產(chǎn)品鍛件所嚴(yán)格要求的加熱、保溫時間,改造前很難保證。有時料燒好而蒸汽卻遲遲未到,只得扒出。為此,曾有多批工藝、性能要求高的鍛件報廢,損失價值幾十萬元之多。受動力(蒸汽)限制, 25 有時一個班干不了一件活。 改造后,錘只需電力,不存在能耗限制問題,有電就可開錘。產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠保證,生產(chǎn)效率也提高了一倍,動力成本大量下降,極大地增強(qiáng)了市場競爭能力。 增加了就業(yè)崗位,增加就業(yè)崗位 150 個。 蒸汽錘改成電液錘后,提高了生產(chǎn)勞動效率和安全可靠性和生產(chǎn)能力,大幅降低了能源消耗和生產(chǎn)成本,產(chǎn)品的市場適應(yīng)性和市場競 爭力得到了大力提高,擴(kuò)展了產(chǎn)品銷售渠道,擴(kuò)大了市場占有率,自然增加了就業(yè)崗位,增加就業(yè)崗位 150個。 國內(nèi)改造蒸空模鍛錘的典型案例 中國一拖集團(tuán)承德曲軸連桿有限公司的 1T 蒸空模鍛錘原是用壓縮空氣驅(qū)動的,通過對改造前、后鍛錘的統(tǒng)計、測試、計算及校驗,得出如下結(jié)論:① 年節(jié)電量為 209003 kwh(電價按 元/ kwh 計算 ),年節(jié)電效益 萬元,并且降低了維護(hù)費;②空氣鍛錘改為電液后,技術(shù)性能保持原空氣錘性能不變,且打擊能量加大,因而避免了空氣錘因空氣壓力不穩(wěn)定而影響產(chǎn)量、質(zhì)量問題。③ 電液錘系統(tǒng)穩(wěn)定, 操作方便靈活,現(xiàn)在有電即能打錘,避免了原空氣錘跟氣生產(chǎn)的狀況,提高了勞動 26 生產(chǎn)率。 西安市渭河鍛造廠對 3T 單臂自由鍛錘進(jìn)行了電液改造,改造后的評價如下:經(jīng)實踐考核,技術(shù)性能達(dá)到了設(shè)計要求,鍛錘配置合理,打擊能量顯著提高;原鍛錘為空氣驅(qū)動,空壓機(jī)噪聲大,漏風(fēng)漏油,改造后工作環(huán)境明顯改善;改造前空壓機(jī)裝機(jī)動力為 130kW 2/ h,改造后,配 4 泵功率為 55kW 4/ h,使用時開 2 臺泵就能滿足鍛錘的需要 (改料、開胚除外 ),每噸鍛件節(jié)能65%左右,生產(chǎn)效率也明顯提高。 武漢武重鑄鍛公司鍛造廠原使用的 3T 鍛錘在運行過程中 ,存在油溫高、齒輪泵經(jīng)常失效、液壓油泄露等諸多問題,后經(jīng)再次電液技術(shù)改造,優(yōu)點如下:液壓泵由原齒輪泵改為柱塞泵后,流量穩(wěn)定,壓力大,可靠性高;冷卻系統(tǒng)由原管式冷卻改為板式冷卻后,油溫保持在恒定范圍;控制部件操作靈活,打擊力大,設(shè)備的綜合性能得到較大提高。 結(jié)論語 蒸空模鍛錘有能耗過大、能源利用率太低、龐大且復(fù)雜的配套設(shè)施、難以接受的故障率、惡劣的工作環(huán)境等缺點。利用現(xiàn)有蒸汽錘進(jìn)行全液壓驅(qū)動電液模鍛錘記述改造,可以其先進(jìn)、成熟的技術(shù),合理的結(jié)構(gòu)克服了蒸空模鍛錘的缺點。 27 改造后,不僅可將老設(shè)備升級為全液壓驅(qū)動電 液模鍛錘,改造所需投資較少,可大大節(jié)省工廠設(shè)備改造費用,使老設(shè)備煥發(fā)新的生命活力。并保持了蒸汽錘的所有工藝優(yōu)勢,特別是可以進(jìn)行多模膛模鍛,既增加了人身、設(shè)備的安全性,提高了設(shè)備的可靠性,還降低了維修難度和工作量。且具有高效、節(jié)能、簡化動力設(shè)備和改善工作環(huán)境等特點,大幅度的節(jié)省能源,減少了污染物的排放,改善了職工的工作條件和生產(chǎn)環(huán)境,使企業(yè)達(dá)到節(jié)能、減少污染、改善環(huán)境、降低勞動強(qiáng)度,較大增長經(jīng)濟(jì)效益的目的,為企業(yè)提供了強(qiáng)有力的競爭能力,是一條節(jié)能降耗的新途徑。 因此利用全液壓驅(qū)動電液模鍛錘技術(shù)對蒸空模鍛錘進(jìn)行改造,越來越受到鍛造廠家的重視。在我國,對蒸空模鍛錘采用液氣動力頭進(jìn)行節(jié)能改造的技術(shù)已基本成熟,其使用可靠性和操作性都已得到鍛造企業(yè)的認(rèn)可, 至 2021 年底已改造完成約 800 臺。 28 4四、項目改造地址概況及生產(chǎn)條件 廠區(qū)概括 該項目改造地為原模鍛車間,就地改造,只是在原有廠房增加了液壓站和循環(huán)水池,不需征地和增加其它基建項目。 交通位置 廠區(qū)座落于漣源市水洞底鎮(zhèn),婁底市西郊,占地 平方米,公司有鐵路專用線,距婁底 11km,臨近湘黔、洛湛鐵路,上瑞高速、太奧高速,交通十分便利。 氣象與工程地質(zhì) 項目改造地 屬原來湖南省鍛造廠廠房廠址,地處屬于中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,氣候溫和,四季分明,雨水集中,無霜期長,嚴(yán)寒冰凍期少或很短。年均溫 ℃, 1 月均溫 ℃, 7月均溫 ℃,極端最低溫度- 9℃( 1977 年三月),極端最高溫度 ℃( 2021 年 8 月),平均年降水量 ,平均無霜期 276 天,常年主導(dǎo)風(fēng)為東南風(fēng),原湖南省鍛造廠經(jīng)現(xiàn)場勘查,未發(fā)現(xiàn)不良工程地質(zhì)現(xiàn)象,據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《中國地震參數(shù)區(qū)劃圖》( 2021),該地域地震動峰值加速度為,地震動反應(yīng)譜物征周期為 ,對應(yīng)于原基本 烈度VI 度區(qū),地質(zhì)穩(wěn)定,無山體滑坡等現(xiàn)象。 29 電源 有婁底大科變至公司的 35KV 專用供電線路,項目改造裝機(jī)容量小于 1500KW,本工程不需向市局供電系統(tǒng)申請增容,不需改、擴(kuò)建供電系統(tǒng),就可以滿足擬建改造項目的用電需要。 水源 廠區(qū)位臨水量充沛的漣水的一級支流遜水河,有鎮(zhèn)上自來水廠,為公司生產(chǎn)、生活、和消防安全供應(yīng)水源。 建設(shè)的資源條件 原材料 項目改造前的燃料煙煤,含硫較高,鍋爐脫硫措施不理想,煤供應(yīng)緊張,也屬國家指令被改造或被替代的能源,且價格較高,儲運成本大,燃煤后污染嚴(yán)重,給周邊群眾生產(chǎn)生活帶來不利影響 。 其它生產(chǎn)用金屬材料供應(yīng)穩(wěn)定,為公司生產(chǎn)及擴(kuò)大再生產(chǎn)提供有利保障。 硬件設(shè)備 本項目改造是在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上投入一定資金進(jìn)行改造,其他有現(xiàn)成的配套設(shè)備設(shè)施、包括廠房、生產(chǎn)、生活、運輸?shù)扔欣A(chǔ)條件,不需擴(kuò)建、配建等。 30 人力資源 因公司是收購原湖南省鍛造廠(大型軍工破產(chǎn)企業(yè))而組建的,所以有大量熟悉的工程技術(shù)人員、管理人員、營銷人員、操作工可供選擇,也可以向社會公開招聘高薪聘請各類專業(yè)人員,人力資源比較充裕。 生產(chǎn)資質(zhì) 項目改造前公司承接了原破產(chǎn)企業(yè)的所有生產(chǎn)資質(zhì),即軍品生產(chǎn)資質(zhì)、鐵道車軸生產(chǎn)資質(zhì)、及其他民 用品生產(chǎn)資質(zhì),有二級計量及檢驗理化中心,有檢驗配套的超探、磁探等生產(chǎn)檢驗設(shè)備。 產(chǎn)品市場 湖南三星鍛造有限公司生產(chǎn)鐵道車軸產(chǎn)品是鐵道部在全國定點生產(chǎn)的九個廠家之一,生產(chǎn)的產(chǎn)品 RE2B 軸部獲湖南省“優(yōu)秀新產(chǎn)品”稱號。軍品生產(chǎn)有 627 廠( 501 戰(zhàn)車)系列產(chǎn)品,有 6410 廠、 7451 廠的軍品,有廣闊的汽車鍛件、船用、工程機(jī)械鍛件市場,前景廣闊,為改造后產(chǎn)品市場上提供了有利保障。 31 5五、改造的主要內(nèi)容,改造方案的目標(biāo) 蒸空模鍛錘電液改造的主要內(nèi)容簡述 本項目蒸空模鍛錘電液改造是對原有蒸空模鍛錘的驅(qū)動部分進(jìn)行改造,取消 原有動力供應(yīng)系統(tǒng),不用蒸汽鍋爐、用電液錘動力頭來替代原蒸汽錘的汽(氣)缸,原錘的錘體和基礎(chǔ)都保持不動,導(dǎo)軌還是采用原來導(dǎo)軌的導(dǎo)軌滑道。 連缸梁部分 它是電液動力頭的工作執(zhí)行部分,包括連缸梁箱體、主油缸、氣缸、緩沖缸、蓄能器、操縱閥、快放閥、安全閥等部件,另外還有錘桿、錘頭。 液壓站 它是動力源,包括油箱、主電機(jī)泵組、換熱電機(jī)泵組、板式換熱器、電控卸荷閥等。提供給工作部分恒定的壓力油。 電控部分 通過按鈕和 PLC 控制電機(jī)啟動和停止泵的供油和卸荷,包括電控柜和按鈕站等。 管路部分 包括進(jìn)、回油管路及管路支架、氣 路和壓力表等,以及氮氣瓶組。 32 技術(shù)改造主要特點 突破了油氣互竄、密封壽命短的難關(guān) 通過加長活塞長度提高導(dǎo)向性能,采用耐磨、耐高溫的導(dǎo)承環(huán),提高了密封件的使用壽命;采用特有密封裝置,改善密封效果;加強(qiáng)動力頭的定位,錘桿受力均勻,延長了密封件的使用壽命。 解決了非正常壽命的錘桿斷裂問題 改進(jìn)了錘桿和錘頭的聯(lián)接方式,設(shè)計 3 套件 (壓件、錐套、錘桿 )漲緊結(jié)構(gòu),使得錘桿由原來的“雙錐結(jié)構(gòu)”改為“單錐結(jié)構(gòu)” ,大大避免了應(yīng)力集中的產(chǎn)生,從而達(dá)到了既聯(lián)接可靠又拆卸方便;采用原“梳” 型導(dǎo)軌,導(dǎo)軌與錘頭的問隙調(diào)小 ( mm),“柔性細(xì)錘桿”理論切合電液改造實際情況,打擊過程中產(chǎn)生的偏擊力,全部由錘頭導(dǎo)軌承擔(dān),提高了鍛錘的抗偏載能力,錘桿壽命大大提高。 錘桿采用合金結(jié)構(gòu)鋼材料表面進(jìn)行了滾壓形變強(qiáng)化處理,錘桿細(xì)而耐用,是零配件而非易損件。 解決了液壓系統(tǒng)發(fā)熱問題 電液錘系統(tǒng)發(fā)熱問題是很大的技術(shù)難題,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的密封性能和工作性能,針對這一現(xiàn)象,充分發(fā)揮板式散熱器冷卻溫差大、冷卻效率高的特點,加大了容量,提高了冷卻效果; 33 改進(jìn)操縱閥采用了大通徑的主閥和二級閥;在連缸梁內(nèi)采用無管路連接技術(shù),將二級閥直接安裝在閥座內(nèi),閥座上直接與主閥相連,既解決了原焊接管路破裂后不易維修的問題,又減少了油阻和發(fā)熱,大大提高了操作手柄與錘頭動作反映速度;通過上述措施,有效的將系統(tǒng)油溫控制在 48℃以下
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