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正文內(nèi)容

小團隊活動推進方式()(編輯修改稿)

2025-02-25 08:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 % 1662 % % 126 10372 187殼體破裂 貨箱不舉升 打齒 軸承燒蝕 其它 08年 112月份中型工程車液壓系統(tǒng)齒輪泵市場故障排列圖 ?殼體破裂占總故障的 %,是中型工程車液壓系統(tǒng)齒輪泵的主要故障。 88% % 2150 累計項次 實例分析 2: 降低中型工程車液壓系統(tǒng)齒輪泵市場故障率 從選定的理由 (目的)中決定, 一個最好、兩個尚可、三個不妥; 目標盡可能的用具體的數(shù)值和圖表表示; 從必要性方面確定(必須達到的目標); 要有依據(jù),考慮其先進性、合理性。 (四) 設定目標 (一)選題理由 (二)整體日程計劃 (三)現(xiàn)狀調(diào)查 (四)設定目標 (五) 要因解析 (六)對策方案 (七)實施對策 (八)改善效果 (九)標準化和管理固化及水平展開 (十)今后推進方向、感想 1) 課題目標與課題不一致; 2) 確定的目標太多; 3) 沒有目標的量化值。 ( 1)目標必須要與課題相對應; ( 2)目標必須明確,用目標“值”表示; ( 3)要說明設定的依據(jù); ( 4)目標要有挑戰(zhàn)性,通過小組努力能夠實現(xiàn)。 設定目標時應注意的問題: 設定目標 經(jīng)常發(fā)生的問題: 歐馬可整車一次交驗合格率達到 80%(國內(nèi)輕卡行業(yè)平均水平為 75%左右) 75%80%50%70%90%0 8 年現(xiàn)狀 0 9 年目標0 8 年現(xiàn)狀0 9 年目標實例分析: 提升歐馬可整車一次交驗合格率 要因解析 是小團隊活動的重要一環(huán),通過對問題產(chǎn)生原因的分析,找出關鍵所在。主要包括 原因分析和要因確認。 (五) 要因解析 一)原因分析 要針對現(xiàn)狀調(diào)查找到的主要問題進行原因分析 ,不能脫離現(xiàn)場去分析原因; 假如現(xiàn)狀調(diào)查中找到三個并列的問題,則要分別利用原因分析的工具進行分析; 根據(jù)需要從人機料法環(huán)、測量等幾個角度對問題展開分析,展示問題的全貌; 分析原因要徹底; 利用原理原則、五個為什么、因果圖、系統(tǒng)圖、關聯(lián)圖等工具分析 。 (一)選題理由 (二)整體日程計劃 (三)現(xiàn)狀調(diào)查 (四)設定目標 (五) 要因解析 (六)對策方案 (七)實施對策 (八)改善效果 (九)標準化和管理固化及水平展開 (十)今后推進方向、感想 1)分析出的原因脫離問題的現(xiàn)場; 2)分析人帶著“經(jīng)驗”框框進行分析; 3)原因分析不到位,未到末端; 4) 使用的統(tǒng)計工具不適宜。 分析原因時應注意的問題: 一定不要脫離問題的現(xiàn)場; 不是分析的越細越好,只要分析到能采取措施把問題解決就可以了。 不要進行“輪回”分析。 如:設備原因 主軸擺動 軸承老化 沒錢更換 企業(yè)效益不好 領導不得力 材料原因 硬度不夠 供方不控制 拖欠材料費 企業(yè)效益不好 領導不得力 原因分析經(jīng)常發(fā)生的問題: 大燈周邊的間隙、面差尺寸超差 零部件質量不合格 大燈實物尺寸超差 車身大燈支架焊接工序保證能力不足 大燈支架沖壓件尺寸超差 操作工未按標準作業(yè)操作 操作工培訓不夠 序號 末端原因 序號 末端原因 1 操作工培訓不夠 3 大燈實物尺寸超差 2 大燈支架沖壓件尺寸超差 4 車身大燈支架焊接工序保證能力不足 車身大燈支架焊接尺寸超差 自檢不到位 提升歐馬可整車一次交驗合格率 實例分析: 步驟: 收集末端原因 排除不可抗拒因素 制定要因確認計劃,逐條確認,用數(shù)據(jù)說話 (二)、要因確認 注意事項: 不能使用( 0 1)評價法選舉要因; 不能用少數(shù)服從多數(shù)的表決方法確定要因; 不能把容易解決的原因不列為要因; 要用充分的數(shù)據(jù)或事實證明要因; 不能選擇不可抗拒的因素為要因。 序號 末端原因 確認內(nèi)容 確認方法 確認標準 負責人 完成日期 通過大量的事實和數(shù)據(jù),把對問題影響大、小組又有能力解決的末端原因確定為主要原因。 舉例: 小組成員對影響 大燈周邊的間隙、面差尺寸超差 的四個末端原因逐一進行核實,確定問題要因 【要因確認計劃表】 序號 末端原因 確認內(nèi)容 確認方法 確認標準 負責 人 完成日期 1 操作工培訓不夠 新上崗員工培訓是否合格 在崗員工考評是否合格,包括操作節(jié)拍、工作順序等是否滿足標準作業(yè)要求 現(xiàn)場查看新上崗員工培訓記錄 對操作工進行理論知識和現(xiàn)場標準作業(yè)操作實操考核 新員工必須培訓合格才能上崗 楊國斌 操作工理論知識考試成績高于 90分 標準作業(yè)實操考核成績高于 90分 2 大燈支架沖壓件尺寸超差 大燈內(nèi)、外支架沖壓件尺寸 現(xiàn)場查看檢驗記錄 現(xiàn)場隨機抽取左右各 5個大燈內(nèi)支架和外支架進行三座標儀檢測 大燈內(nèi)、外支架孔位尺寸及形面尺寸偏差≤ 張海英 3 大燈實物尺寸超差 大燈總成尺寸 現(xiàn)場查看檢驗記錄 現(xiàn)場隨機抽取左右各 5個大燈實物進行三座標儀檢測 大燈實物孔位尺寸及形面尺寸偏差 ≤ 郄金英 4 車身大燈支架焊接工序保證能力不足 車身大燈支架焊接工序保證能力 現(xiàn)場調(diào)查工序實際保證情況,對照 QA工序評價標準進行判定 工序保證度達到或超過大燈支架尺寸特性重要度 黃忠華 實例分析 1: 提升歐馬可整車一次交驗合格率 操作工培訓不夠主要包括: 新上崗員工培訓不合格即上崗 在崗員工考評不合格 ? 新上崗員工均經(jīng)過培訓并考評合格后上崗 ,在崗員工技能考評均合格 , 因此該原因為非要因 。 序號 新員工 所在工序 培訓經(jīng)歷 培訓內(nèi)容 評價方式 評價結果 1 劉志慧 大燈安裝 參加兩次理論培訓、一次實操培訓 大燈裝配標準作業(yè) ,實操注意事項 理論閉卷考試 實操考核 理論成績 95分,實操考評優(yōu)秀 2 陶志剛 大燈支架焊接 參加兩次理論培訓、一次實操培訓 大燈支架焊接標準作業(yè),實操安全防范 理論閉卷考試 實操考核 理論成績 91分,實操考評優(yōu)秀 根據(jù)員工上崗管理規(guī)定新員工必須培訓合格才能上崗,對新員工培訓記錄進行檢查,結果如下: 末 端 原 因 到 現(xiàn) 場 確 認 08年 10月 8日至 10日對在崗操作工包括大燈裝配及其支架焊接操作工合計 12人進行技能考評,結果如下 : 考評人數(shù) 優(yōu)秀 優(yōu)良 合格 不合格 合格率 12 8 2 2 0 100% 大燈支架沖壓件尺寸超差 ? 大燈內(nèi)外支架入廠檢查結果均合格 , 隨機抽取五臺份均滿足技術要求 , 因此該原因為非要因 標準作業(yè)要求每批入廠大燈內(nèi)外支架必須檢驗合格方可上線焊接,查看外檢科 89月合計五批大燈檢驗記錄如下: 末 端 原 因 到 現(xiàn) 場 確 認 入廠批次 第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 檢驗結果 合格 合格 合格 合格 合格 隨機抽取 08年 9月份入廠的同一批次五件大燈內(nèi)外支架進行三座標儀檢測,檢測結果如下:
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