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正文內(nèi)容

機械綜合實驗與創(chuàng)新設(shè)計-機械傳動系統(tǒng)創(chuàng)意組合搭接綜合實驗-中期報告(編輯修改稿)

2025-02-14 22:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2)找到配合的方鍵,滑入電機軸上的鍵槽,然后從電機軸上移走將之放置在制動卷筒的鍵槽內(nèi),然后再次取出放置在電機軸鍵槽內(nèi)。3)將制動器卷筒滑入電機軸。,固定卷筒上的螺釘。 V帶傳動系統(tǒng)的測量實驗 實驗一:不同轉(zhuǎn)速下帶傳動系統(tǒng)的傳動比、噪聲以及徑向軸向跳動。1)實驗步驟①組裝帶傳動機構(gòu),對機構(gòu)進行調(diào)整。②試運行系統(tǒng),查看安裝是否合理、可行。③調(diào)整制動器對系統(tǒng)施加適當載荷(),將電機轉(zhuǎn)速調(diào)到1200rpm,測大帶輪轉(zhuǎn)速,記錄此時電機的電流,電壓。④改變電機轉(zhuǎn)速,重復步驟3,記錄并填寫表23。⑤分析V帶傳動。打開電動機,使用測速儀測量電動機軸的轉(zhuǎn)速和從動軸的轉(zhuǎn)速,并記錄下來。測量制動器在不同載荷時電動機的輸入電流,改變電動機的轉(zhuǎn)速,記錄電流值;加大制動帶載荷,將讀數(shù)記錄表23中。比較帶傳動電流讀數(shù)和電動機軸直接與制動器相連時電流讀數(shù),實驗測試如圖23.⑥切斷電機電源,拆除并整理實驗設(shè)備。表23:主動輪轉(zhuǎn)速/rpm從動輪轉(zhuǎn)速/rpm傳動比噪聲/dB軸向跳動/mm徑向跳動/mm120564079117062774840445717503976861631367表24序號電流/A彈簧秤讀數(shù)/N扭矩/(Nm)轉(zhuǎn)速/(rpm)負載1213062130431301圖23 實驗一測試圖2)實驗結(jié)論①由此表得出,電機轉(zhuǎn)速越大,噪聲就越大。②徑向跳動和軸向跳動與電動機轉(zhuǎn)速無關(guān)。③隨著電動機轉(zhuǎn)速增大,傳動比減小,帶的滑動變得更加厲害。3)噪聲分析由于我們采用基座裝配電機,電機易于調(diào)整,但使系統(tǒng)的剛性降低,與不使用基座相比系統(tǒng)的噪聲升高約10dB。4)解決方案增加系統(tǒng)剛性,減少振動源,適當減少帶輪張緊力。 實驗二:帶輪不重合誤差對電機的影響1)實驗步驟①安裝電機,大小帶輪。②電機的調(diào)平,帶輪軸的調(diào)平。③調(diào)整大帶輪位置使兩帶輪完全正對,打開電機,把輸出電流調(diào)到2A,測該電流下電機的轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)的噪聲。④調(diào)整大帶輪位置使兩帶輪偏移1mm,啟動電機,把輸入電流調(diào)到2A,測該電流下電機的轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)的噪聲。⑤重復步驟4并記錄實驗數(shù)據(jù),填寫表25。⑥切斷電機電源,拆除實驗設(shè)備并整理,實驗二測試圖如圖24。注意:實驗在電機低速高電流下進行,電機繞組會產(chǎn)生很大的熱量,要時刻關(guān)注電機溫度變化,不能長時間運行。表25偏移量(mm)0123相同電流(2A)下轉(zhuǎn)速(rpm)599592566445電壓(V)220220220220電機扭矩(Nm)噪聲(dB)圖24 實驗二測試圖2)實驗結(jié)論①由表25可知,隨著偏移量增大,電機力矩急劇升高,通過手的感測,電機溫度急劇升高。②由于電機本身噪聲高,因而帶輪偏移量與噪聲大小并不能看出明顯的關(guān)系。3)解決方案由本實驗可知機構(gòu)安裝偏心對機構(gòu)會產(chǎn)生嚴重的影響,而且這種不利影響會隨偏心的增加急劇增長。因此對機構(gòu)裝配及安裝時,安裝精度對系統(tǒng)的使用性能有很大的影響。因此,在安裝時候需要保證安裝精度,防止帶輪偏移。 實驗三:不同制動力下電機轉(zhuǎn)速與功率變化實驗分析1)實驗步驟①安裝
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