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石油集團公司井噴事故案例匯編(留存版)

2025-06-02 23:34上一頁面

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【正文】 根鋼絲繩固定并拉緊,強度應(yīng)高于計算上頂力。11∶27分開始井涌,9分鐘后發(fā)生井噴,噴高達30m以上。(3)搞好井控技術(shù),保障安全鉆井按石油部《科學打探井技術(shù)座談會紀要》的要求,無論探井、開發(fā)井在鉆井過程中井口都要安裝井控設(shè)備。由于套管下得淺,裸眼長、漏層多,不得不進行間斷放噴。事故教訓及防范措施(1)、深度為2472m,封隔嘉陵江石層及可能的漏層,設(shè)計未考慮到地下煤洞;(2)勘定溫泉4井井位時,未詳細了解附近煤礦井下巷道及作業(yè)面布置情況;(3)儲備泥漿未按設(shè)計執(zhí)行,體積為60m3。事故損失,為一起重大工程事故。2月17日22∶,套銑時蹩跳鉆較嚴重,進尺較慢,決定改用φ206mm無接箍套銑筒套銑;2月18日19∶;2月19日14∶00下倒扣矛,倒出6根鉆桿。在配制壓井泥漿的時候,于21∶00、21∶522∶02連續(xù)發(fā)生3次井噴,噴高分別為24m,20m,15m,持續(xù)時間分別為60s,30s,45s,噴出物均為砂子、清水和天然氣。共打入9瓶CO2,計135kg,替泥漿中發(fā)生漏失,共漏失20m3,誘噴未成功。符合設(shè)計要求。3.事故原因分析(1)注水井未能全部停注是造成岔斜74-113井井噴卡鉆的主要原因該井周圍共有三口注水井,分別為岔74-4岔74-27和岔144,與本井距離分別為200m、480m及620m,按華北石油管理局規(guī)定,井距在300m以內(nèi),鉆開油氣層前應(yīng)該停注的只有岔斜74-47井一口井。5∶15關(guān)井觀察,立壓為27MPa,套壓為33MPa,關(guān)下旋塞。雖然迪那2井的井控裝置配套壓力等級達70MPa,但仍然難以完全滿足該井的井控作業(yè)要求。該井在作業(yè)中多次發(fā)生井噴,表明作業(yè)過程中泥漿液柱壓力一直低于地層壓力,其原因可能是,起鉆沒有灌泥漿或沒有灌滿泥漿,或者起鉆抽吸、泥漿密度不均勻等都可能造成欠平衡。左右的裂縫,該井北東向70176。井噴發(fā)生井深為1505m。事故教訓(1)在老油區(qū)打井,不論是調(diào)整更新井還是生產(chǎn)井、探井,不論是新地層還是老地層,都要從多方面考慮地層壓力變化問題,并安裝防噴設(shè)施,加強井控技術(shù)培訓,備足壓井材料,認真搞好一次井控和二次井控工作,做到萬無一失、防患于未然,絕不能片面依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)資料和井位海拔高度,把井分為一、二、三類進行簡單地井控分類管理;(2)對于上部地層發(fā)生漏失的井,不能采用常規(guī)井的堵漏工藝。井噴原因分析(1)井口未安裝防噴器;(2)井漏處理不當,誘發(fā)井噴。到10月25日7∶50兩天內(nèi)該井間歇性發(fā)生井噴15次,累計井噴次數(shù)達17次。相隔8分鐘第二次井噴起火,40分鐘后井架倒塌。事故原因分析(1)地層異常高壓、高產(chǎn)是造成這起事故的主要原因。基本情況迪那2井位于塔里木油田東秋立塔克構(gòu)造帶東段迪那2號構(gòu)造上,由大慶石油管理局60601井隊承鉆,井口安裝了20133/895/851/2-70套管頭及35-70防噴器組。4月30日20∶00倒開后懸重為12噸,開泵循環(huán)時井口返出4m3原油,循環(huán)調(diào)整泥漿過程中井口外溢泥漿和氣體,且氣體量有逐漸增大的趨勢。該井于1992年4月4日4∶00開鉆,;二開前井口裝KPY23-35雙閘板液壓防噴器及正規(guī)節(jié)流管匯。19∶20-22∶10配堵漏泥漿,至3月8日1∶00打入井中,靜止1小時40分,循環(huán)時仍有井漏現(xiàn)象,堵漏未成功。搶關(guān)防噴器,打開放噴閘門后,發(fā)現(xiàn)井噴停止,上提活動鉆具時,發(fā)現(xiàn)上部鉆具卡死。事故處理經(jīng)過(1)第一次事故處理經(jīng)過2月12日,擠進井內(nèi)30m3;2月13日15∶35倒扣,倒出10根鉆桿,;17∶05準備第二次倒扣時發(fā)現(xiàn)井口溢流,17∶10從鉆桿水眼內(nèi)發(fā)生井噴,噴高為6-7m,噴出物為水和氣,23∶00停噴;2月14日19∶,停泵無回壓,井口無溢流。事故原因分析(1)主觀因素①公司不重視。溫泉4井為溫泉井構(gòu)造西段斷下盤石炭系地層-構(gòu)造復(fù)合圈閉中高點的一口探井,按照設(shè)計,在嘉陵江組構(gòu)造南翼有一條逆斷層,埋藏淺,油氣保存條件差,為常壓帶,因此,該井在嘉二3層鉆遇大量天然氣是目前地質(zhì)勘探技術(shù)難以預(yù)見的。(2)溢流后井漏情況,井口微涌,錄井參數(shù)無明顯變化,集氣點火未燃,鉆時略有波動,漏速2-8m3/h,鉆進中見微弱后效顯示,巖性為云巖。事故教訓(1)要有一個科學的符合實際的地質(zhì)工程設(shè)計制定科學的符合客觀實際的地質(zhì)及工程施工設(shè)計是組織鉆井生產(chǎn)和技術(shù)活動的基礎(chǔ)和依據(jù),是鉆井隊施工的準則。6月19日19∶30-23∶30開泵循環(huán)泥漿觀察,井下無漏失,之后下鉆到井底恢復(fù)鉆進。10月18日7∶30開一條放噴管線泄壓。15∶55開節(jié)流閥1圈,立壓11MPa。開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線放噴,出口純氣,點火后火焰高9-10m,射程4-6m。井口裝置為23-35四通2+23-35全封+23-35半封+23-35環(huán)形。由于這一井段有6m快鉆時,1990年4月13日21∶25,按遲到時間計算,2966m井段的泥漿開始返至地面,粘度由29s上升至36s,氣測值達160mV,即全烴含量高達70%,6分鐘后,氣測值降為正常。當發(fā)生氣浸溢流后應(yīng)及時調(diào)整鉆井液密度,原則是以人為本,安全第一。這一教訓值得深思。事故處理過程該井被噴塌后,根據(jù)原石油化學工業(yè)部付部長張文彬的指示,原華北石油會戰(zhàn)指揮部決定,在1976年6月26日和6月27日對趙1井進行封堵及防竄工作。(3)井控裝置高101-3井裝備有KPY-350型液壓防噴器、35MPa節(jié)流管匯和FQK5型控制臺。且發(fā)生過井噴和嚴重氣侵,在高101-3井施工中,甲方要求乙方嚴格執(zhí)行設(shè)計鉆井液密度;(3)該井是一口滾動開發(fā)井,但具有探井性質(zhì)。事故時間:2002年10月11日層位:嘉三井深:事故發(fā)生經(jīng)過,進入嘉四1地層4m,10月5日20∶15取芯鉆進至井深847m時發(fā)生井涌,進行加重,井下恢復(fù)正常。19∶38開井,立壓由4MPa經(jīng)6分鐘升至6MPa,2分鐘后又降到5MPa。水泥采用夾江G級油井水泥。由于對該地區(qū)深層認識不足,地質(zhì)工程設(shè)計粗略,井控技術(shù)不落實,致使該井于1985年6月20日11∶36鉆至井深2981m時發(fā)生井噴并失控,6月22日16∶16自爆著火,造成機毀、井廢和油氣資源的浪費。南二井地質(zhì)工程施工設(shè)計中只是片面地提出1300m-2200m井段注意防噴防火,對于深層卻無任何提示和要求。 案例六 溫泉4井井噴事故專家點評:井身結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,表層套管下深太淺,溢流關(guān)井后天然氣從表層套管鞋以下薄弱地層憋開,竄入附近煤礦礦井。第二次壓井施工失敗的主要原因是,壓井液量小,施工排量偏小,水眼不暢通,使進入環(huán)空的鉆井液被強大的氣流吹成霧狀帶出,而不能在環(huán)空建立起液柱,針對這種情況,第三次施工時應(yīng)遵循的原則是,大水眼、大計量壓井液、大水泥量、大排量、短時間。11月28日鉆至井深3273m時發(fā)生第一次井涌,至12月20日井涌、井漏、復(fù)雜情況間斷發(fā)生多次,在井深3061m時,由于油氣侵嚴重,接連造成井涌、環(huán)空井噴、嚴重井漏復(fù)雜情況,在配泥漿過程中,發(fā)現(xiàn)立壓快速上升,兩次放回水泄壓,導(dǎo)致內(nèi)防噴失控。但由于別古莊油田多年采油與注水,使井下油層段的地層孔隙壓力比原始地層壓力偏高,在實鉆過程中,最終導(dǎo)致了井噴卡鉆事故的發(fā)生。(2)第二次事故處理經(jīng)過①倒扣、接方鉆桿、頂水眼、設(shè)法恢復(fù)循環(huán)。連續(xù)往環(huán)空灌入泥漿,同時搶卸單根,再接上方鉆桿活動鉆具時,鉆具已經(jīng)提不動了,證實上部流沙層又將鉆具埋住。經(jīng)請示匯報,上級決定,本井不再進行處理。該隊值班付隊長立即指揮停泵,上提方鉆桿實施關(guān)井作業(yè),控制了井口,防止了井噴失控事故的發(fā)生。既然對巖性滲透性和壓力的局部變化不可能預(yù)見,因而異常情況的出現(xiàn)就帶有極大的偶然性。23∶20改用手動節(jié)流閥控制套壓,繼續(xù)節(jié)流壓井,壓井排量為300-500L/min,注入3m3后,壓裂車供漿軟管蹩脫。由32155鉆井隊承鉆。,176。事故教訓(1)低壓淺井與高壓深井同樣具有井噴的危險性,在井控裝備還不完善的情況下,要充分認識到中低壓油氣層的井也會發(fā)生井噴失控是十分重要的;(2)井控工作中各部門要密切配合,常抓不懈。8月21日凌晨6時左右,300多人搶險隊員陸續(xù)到位,清理現(xiàn)場可燃物,搶接排油管線,異地配制壓井液,修路保車上井,開展壓井前的準備工作,具體步驟如下:(1)在距井場500m處設(shè)專人對所有出入車輛的防火罩、防火設(shè)施進行嚴格檢查,并隔離閑雜人員;(2)在井口周圍堆筑防火堤控制噴液漫溢;(3)落實了三輛消防車在現(xiàn)場進行消防戒備,并配接消防專用供水管線;(4)在距井場250m的溝底筑起堤壩,通過兩條排油管線收集油污;(5)補充配備了干粉滅火器、防毒面具、車輛防火罩,對現(xiàn)場可燃氣體進行了監(jiān)測、預(yù)報,對現(xiàn)場人員攜帶的火種進行清理,并關(guān)閉了井場所有的手機、呼機和攝像機;(6)從附近兩個鉆井隊井場配、拉壓井液150m3,-,出現(xiàn)井漏,改用井口反灌壓井液,第一次反灌未見壓井液返出,在第二次反灌時出現(xiàn)井涌,隨后發(fā)生井噴。為了防止再次井噴,一是在邊堵漏邊壓井的過程中,逐步提高鉆井液密度,逐漸增加漏層承壓能力,搪鉆桿濾清器,轉(zhuǎn)入邊加重邊鉆進階段,控制漏失量小于2m3/h;二是采取短程起下鉆的方法,計算后效時間,決定能否完成測井工作。 案例十三 克拉瑪依油田H1456井井噴事故專家點評∶鉆井必須安裝防噴器。停噴后,循環(huán)約30-40分鐘后恢復(fù)正常,起鉆換鉆頭。1970年7月25日21∶40,32155鉆井隊鉆至井深2962m,發(fā)生氣侵顯示,繼續(xù)鉆進,26日11∶15鉆進至3019m,氣侵、間隙井噴,噴出轉(zhuǎn)盤面1m高,16∶00鉆進至3033m,19∶30至27日5∶50起鉆完。23∶37開井,繼續(xù)節(jié)流循環(huán)壓井,壓井排量為300500L/min,控制立壓為31MPa,套壓為38MPa。如果該井下入技套封固上部疏松地層,發(fā)生井噴后只存在一個壓井問題,而不致使該井不能實施第二次井控,造成井下情況的進一步惡化。8∶30后套壓逐漸升到2MPa,立壓為0,表層套管外邊有三處冒氣泡。事故原因分析①周圍注水井沒有停注,更沒有泄壓;②原始地層壓力狀態(tài)改變,打開油層時,盡管實際鉆井液密度()已超過設(shè)計的上限(),仍發(fā)生了井涌和井噴;③施工隊伍井控技術(shù)素質(zhì)差,該井隊除司鉆外,其余全為農(nóng)民輪換工;④在井控技術(shù)管理工作中存在薄弱環(huán)節(jié),如井控的有關(guān)規(guī)章制度沒有很好落實,遇卡后采取的措施不當;⑤京706井的井架除底座外,其余部分為1984年由二連拉回冀中,是一部拼湊起來的井架,該井架沒有建立使用技術(shù)檔案,在處理事故過程中沒有認真進行檢查,這反映了在生產(chǎn)管理中也存在著漏洞;直接經(jīng)濟損失京706井發(fā)生卡鉆和倒井架事故,報廢井架一部,報廢一口井。在1個凡爾循環(huán)時,由于水龍帶擺動厲害,造成水龍帶根部和立管由壬墊子刺漏,決定開2個凡爾,開泵后環(huán)空返泥漿正常,但水龍帶仍擺動厲害,無法循環(huán)。20∶30-20∶45用2號泵循環(huán),泵壓5MPa,仍有漏失現(xiàn)象。上提鉆具,開節(jié)流閥,關(guān)手動防噴器,準備壓井。11月29日15∶00鉆至井深3283m時再次井涌,節(jié)流循環(huán)加重,-,漏失70m3;,起鉆至井深2850m循環(huán)調(diào)整鉆井液(),靜止堵漏后分段循環(huán)泥漿,遇阻劃眼至3277m鉆鋌斷,起鉆,下打撈工具。第三次壓井封堵侯凝后,水眼內(nèi)水泥面井深1282m,提拉和電測卡點均未成功,且井下還有余氣,采取從環(huán)空吊灌、間斷排氣的方式進行排氣,電測聲幅得環(huán)空水泥環(huán)面井深1286m,下射孔槍至井深1284m,射孔,注水泥60噸,水眼內(nèi)水泥面井深1252m,環(huán)空塞面井深634m,裝簡易井口封閉該井。井身結(jié)構(gòu)設(shè)計中,表層套管或技術(shù)套管應(yīng)封固可能造成憋漏地層及供鉆井液、油、氣等流體進入礦山的坑道。致使該井即將完鉆出現(xiàn)異常情況時,在思想、物資及措施上均無準備。淺部井深620m取芯及中深層鉆進均無異常,所以按施工設(shè)計中“” 的提示。②壓井封井施工:用水泥車對反循環(huán)管線試壓合格后,10月17日18∶32關(guān)井,至18∶48歷時16分,最低為8MPa,;至19∶01歷時13分,泵壓為8MPa。10月15日10∶15關(guān)井。為了堵漏時井下安全,準備起鉆至漏層以上?;琶χ?,不管節(jié)流管匯是否出泥漿,就關(guān)上了半封防噴器,天然氣膨脹,以較高的速度將殘余泥漿推向井口,由于突然關(guān)井,這些力和地層壓力的合力作用于井口,同時造成撞擊起火;(5)試壓不符合井控技術(shù)條例規(guī)定,從而使薄弱環(huán)節(jié)未暴露出來,掩藏了事故隱患;(6)升高短節(jié)和套管絲扣,未用絲扣規(guī)檢查(注∶這種情況應(yīng)引起各油田重視);(7)坐崗制度不落實。(5)井控管理制度落實情況1990年3月30日,鉆井公司有關(guān)人員曾向該隊傳達并要求貫徹《關(guān)于冀東油田井控技術(shù)管理條例》和《華北油田井控技術(shù)管理條例》;4月6日鉆井公司又召開干部會,傳達冀東油田井控工作文件;4月8日,當該隊鉆至井深2837m時,鉆井公司井控領(lǐng)導(dǎo)小組對該井鉆開油氣層前的井控工作進行了檢查驗收。(2)實際施工①環(huán)空封堵:封固前環(huán)空液面100m左右(預(yù)測),注水泥125袋()未返出地面;②管內(nèi)回壓17MPa,壓力平衡,接注水泥259袋(),替清水2m3,上部注散水泥預(yù)計30袋;③上部環(huán)空再注水泥40袋,返出井口;④候凝后倒出方鉆桿,鐵板封焊表層套管,封堵完畢;說明:因考慮井塌后井漏,而且不知漏失井深,為防水泥漏掉,故只替2m3,以防管內(nèi)被漏空,試壓時注入清水5m3,按上述計算,實際水泥剛好到鉆頭部位(管內(nèi)),管外環(huán)形基本上沒有水泥封固,管內(nèi)試壓10MPa。另外職工無井控知識,對井噴的危害認識不夠,在鉆井液發(fā)生石膏侵及氣侵密度下降后,沒有采取措施,發(fā)生井噴后還不進行加重是造成事故的重要原因。 案例二 高101-3井井噴事故專家點評:高101-3井井噴的教訓是深刻的,井控制度關(guān)鍵在落實,只靠開會檢查不行,要把檢查出的問題、上級的指示文件落實到崗位,落實到工作中。事故發(fā)生經(jīng)過1990年4月13日正常鉆進,鉆進情況見表2。應(yīng)吸取的教訓是對地質(zhì)情況不完全清楚的探井,應(yīng)加強隨鉆地層壓力監(jiān)
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