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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編-在線瀏覽

2025-06-05 23:34本頁面
  

【正文】 3-35四通2+23-35全封+23-35半封+23-35環(huán)形。事故處理過程1月31日用兩根膠管線向井內(nèi)沖水,防止著火,組織搶險(xiǎn)物資、器材;2月3日搶接一條長(zhǎng)500m的供水管線,安裝地面加壓人工提鉆具裝置,人工提出鉆具(1根鉆桿和方鉆桿),關(guān)全封防噴器控制住井口;2月5日清除井場(chǎng)障礙,準(zhǔn)備壓井泥漿,換φ127mm半封閘板芯子,安裝單閘板,換環(huán)形防噴器;2月10日實(shí)施空井壓井,-。時(shí)間損失3600小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元以上。事故教訓(xùn)及防范措施(1)根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)設(shè)置泥漿密度;(2)井口試壓一定要按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行;(3)對(duì)茅口坡地層這一區(qū)域性高壓產(chǎn)層認(rèn)識(shí)不足;(4)發(fā)現(xiàn)溢流后關(guān)井不嚴(yán),再次發(fā)生溢流,導(dǎo)致井口壓力過高而失控?;厩闆r本井是四川油田同福場(chǎng)潛伏構(gòu)造上的一口滾動(dòng)勘探開發(fā)井,由四川石油管理局鉆36隊(duì)承鉆,設(shè)計(jì)井深2640m,目的層是茅口。10月11日19∶,轉(zhuǎn)盤有輕微響聲,懸重由30噸上升至40噸,泵壓由8MPa下降至3MPa,出口管泥漿逐漸斷流(排量24L/S),發(fā)生井漏,于是決定堵漏。當(dāng)卸完方鉆桿入鼠洞5m時(shí),出現(xiàn)井涌,氣帶泥漿噴出轉(zhuǎn)盤面10m高,立即搶裝回壓閥關(guān)井,接好方鉆桿。21∶47-22∶16關(guān)井,套壓9MPa。開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線放噴,出口純氣,點(diǎn)火后火焰高9-10m,射程4-6m。21∶25-22∶,立壓2-4MPa。停泵立壓為0。12∶30考慮到具體措施可能短時(shí)間內(nèi)定不下來,在高含硫地區(qū)鉆具有可能氫脆斷裂上沖,決定倒防噴器,用安全卡瓦卡在鉆桿上,在安全卡瓦之上用四根7/8″的鋼絲繩穿轉(zhuǎn)盤大梁,然后拉緊卡死固定。(黑桃殼10%+復(fù)合堵漏劑Ⅱ型7%+單向壓力封閉劑1%)。21∶40開節(jié)流閥半圈點(diǎn)火,火焰高5m。11∶45開節(jié)流閥1圈,取氣樣。分析回壓閥已密封不嚴(yán)。15∶55開節(jié)流閥1圈,立壓11MPa。此時(shí)井口突然一聲巨響,拉鉆桿的7/8″鋼絲繩被拉斷,水龍頭、方鉆桿連同游車大鉤上沖4-5m高,大鉤與水龍頭脫鉤,天然氣帶霧狀噴出,此時(shí)井架被天然氣霧全部籠罩,完全看不清楚。水龍頭方鉆桿連同半根單根斜靠在井架上,鉆桿斜插在環(huán)型防噴器與防溢管之間。由于該井硫化氫含量較高,關(guān)井僅115小時(shí)59分鉆具就斷落井內(nèi),嘉四1與嘉三1地層壓力系數(shù)不等,分析半封有可能刺壞,且環(huán)型防噴器關(guān)不住,隨時(shí)都有可能出現(xiàn)意外險(xiǎn)情,于是決定對(duì)該井立即組織封井處理。按照封井施工要求,共需注水泥漿70m3,實(shí)際準(zhǔn)備水泥90噸。水泥試驗(yàn)結(jié)果如下:水泥試驗(yàn)結(jié)果表水泥樣:現(xiàn)場(chǎng)灰樣水樣:現(xiàn)場(chǎng)藥水項(xiàng)目大樣復(fù)查使用添加劑及加量CaCl2 9%CaCl2 10%試驗(yàn)溫度 0C常溫常溫試驗(yàn)壓力 MPa常壓常壓水泥漿密度 g/cm3水灰比50%50%流動(dòng)度2019初凝時(shí)間16分鐘12分鐘終凝時(shí)間46分鐘18分鐘通過與地方政府協(xié)調(diào),得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС?,立即組織向井場(chǎng)供水,首先供滿井場(chǎng)120m3水。在涌井管匯處匯合。③注水泥封井:19∶09-19∶46歷時(shí)37分,在注入2m3清水隔離液后,%的CaCl2水泥漿54m3,泵壓由0升至8MPa,又降至3MPa,再升至4MPa;,當(dāng)注入30m3水泥漿時(shí),水泥漿開始稠化,但泵壓并未上升,為了達(dá)到封井目的,當(dāng)注完54m3水泥漿時(shí),施工壓力升至4MPa。10月18日7∶30開一條放噴管線泄壓。13∶55用水泥車經(jīng)壓井管匯擠9%,壓力由0升到11MPa,關(guān)井;10月19日15∶;16∶00開井,壓力降到0,;10月27日換裝好油管頭簡(jiǎn)易四通完井。事故教訓(xùn)及防范措施(1)該井二開就采用了280-70MPa鉆井井口裝置,為這次搶險(xiǎn)工作創(chuàng)造了條件;(2),避免了蹩破地表的后果;(3)現(xiàn)場(chǎng)的反循環(huán)管線和放噴管線必須試壓合格;(4)現(xiàn)場(chǎng)的所有井控閘閥均應(yīng)定期保養(yǎng),確保開關(guān)靈活;(5)井場(chǎng)用電線路必須離放噴管線出口30m以上,以保證點(diǎn)火;(6)現(xiàn)場(chǎng)在沒有判斷出鉆具實(shí)際位置和特殊緊急情況時(shí),不能關(guān)全封(本井在關(guān)全封時(shí)如果鉆具掉在全封之下,將損壞封芯,本井能正常關(guān)井只是巧合);(7)關(guān)井后井口應(yīng)用四根鋼絲繩固定并拉緊,強(qiáng)度應(yīng)高于計(jì)算上頂力。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是預(yù)探井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一定要留有余地,且井控裝置壓力等級(jí)應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;發(fā)生溢流進(jìn)行壓井作業(yè)時(shí)應(yīng)盡可能使入井鉆井液密度均勻,且基本壓住后,應(yīng)充分循環(huán)泥漿,并靜止觀察一段時(shí)間后(一定要活動(dòng)鉆具)循環(huán),通過觀察后效判斷鉆井液密度是否合適,正常后再恢復(fù)鉆進(jìn);在停止循環(huán)狀態(tài)下,無論是立壓還是套壓上升,均表示井內(nèi)壓力無法平衡,此時(shí)均不能開井排液,不然越排液會(huì)造成井內(nèi)欠壓越多,而應(yīng)適當(dāng)提高泥漿密度循環(huán)壓井。該井主要鉆探目的是通過取芯為淺油藏儲(chǔ)量計(jì)算和搞清產(chǎn)能變化提供參數(shù)、探明淺油藏油層下限,并了解深層的含油氣情況。事故發(fā)生經(jīng)過南二井于1985年2月15日開鉆,(設(shè)計(jì)為45m),井口安裝蘇制ΠΠM-12型防噴器()。6月15日15∶00鉆至井深2977m時(shí)連續(xù)發(fā)生氣侵井涌,(-),當(dāng)即組織加重,-,但井口仍有輕微外溢,16日4∶00-7∶00,-,并進(jìn)行循環(huán)處理。22∶01鉆至井深2979m,又發(fā)現(xiàn)井漏,隨即停鉆觀察。6月19日19∶30-23∶30開泵循環(huán)泥漿觀察,井下無漏失,之后下鉆到井底恢復(fù)鉆進(jìn)。5∶38-8∶00,靜止堵漏、觀察井口,由于井口不見液面,先后向井內(nèi)灌入泥漿7m3,清水8m3,仍未見液面。11∶27分開始井涌,9分鐘后發(fā)生井噴,噴高達(dá)30m以上。在南二井井噴的同時(shí),距該井150m的芯七十四井也發(fā)生井噴,噴高約10m,井口周圍10m2內(nèi)從地表裂縫冒出氣泡、原油和泥漿,距南二井400m的試34井,井口壓力表由原來的5個(gè)大氣壓上升為20個(gè)大氣壓。事故原因分析(1)在勘探工作中缺乏嚴(yán)肅、科學(xué)的工作態(tài)度和作風(fēng)正是由于過去曾在南翼山構(gòu)造及鄰近構(gòu)造進(jìn)行過鉆探,且主要工作量集中在淺層,對(duì)構(gòu)造深部所取得的資料極少,囿于盆地西部高壓儲(chǔ)集層多在E13紅層的模式和經(jīng)驗(yàn),忽略了這一區(qū)域在N1土層段具有高壓油氣流存在的可能性。該井雖備有KPY23-350型液壓防噴器,(失火后燒毀)。(2)思想麻痹,判斷失誤、措施不當(dāng)南2井鉆至井深2975m以后,多次發(fā)生氣侵及井涌,而后在又發(fā)生井漏的復(fù)雜情況下,仍未引起警覺。(3)現(xiàn)場(chǎng)管理工作和領(lǐng)導(dǎo)力量薄弱,通訊聯(lián)絡(luò)和指揮系統(tǒng)不能適應(yīng)緊急情況的需要南2井在6月15日發(fā)生嚴(yán)重氣侵后,并未引起管理局主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視,未能采取必要措施加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和通訊聯(lián)絡(luò)等指揮系統(tǒng),鉆井公司只派出一名生產(chǎn)科副科長(zhǎng)趕赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助井隊(duì)處理復(fù)雜情況。事故教訓(xùn)(1)要有一個(gè)科學(xué)的符合實(shí)際的地質(zhì)工程設(shè)計(jì)制定科學(xué)的符合客觀實(shí)際的地質(zhì)及工程施工設(shè)計(jì)是組織鉆井生產(chǎn)和技術(shù)活動(dòng)的基礎(chǔ)和依據(jù),是鉆井隊(duì)施工的準(zhǔn)則。在設(shè)計(jì)中對(duì)套管程序、井控裝置和鉆機(jī)類型的選擇要留有余地。(3)搞好井控技術(shù),保障安全鉆井按石油部《科學(xué)打探井技術(shù)座談會(huì)紀(jì)要》的要求,無論探井、開發(fā)井在鉆井過程中井口都要安裝井控設(shè)備。鉆井隊(duì)司鉆以上的技術(shù)骨干和局處兩級(jí)鉆井系統(tǒng)技術(shù)人員、管理干部分期分批參加井控培訓(xùn),并經(jīng)考核合格后持證上崗。結(jié)合實(shí)際情況制定有利于勘探開發(fā)工作安全順利進(jìn)行的獎(jiǎng)懲辦法和政策。確定井位后,應(yīng)對(duì)鉆井井位附近的廠礦、居民住宅、坑道等設(shè)施進(jìn)行勘查。基本情況本井是四川油田溫泉井構(gòu)造西段下盤石炭系構(gòu)造高點(diǎn)上的一口探井,由四川石油管理局6020鉆井隊(duì)承擔(dān)施工任務(wù),設(shè)計(jì)井深4650m,鉆探目的層是石炭系。事故發(fā)生時(shí)間:1998年3月24日17∶35鉆達(dá)層位:嘉二2發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過(1)上部裸眼井漏情況本井在須家河-嘉三段(-1747m)-,鉆進(jìn)過程中,發(fā)生多次井漏,-30m3/h,多次采用橋塞鉆井液堵漏,、。(2)溢流后井漏情況,井口微涌,錄井參數(shù)無明顯變化,集氣點(diǎn)火未燃,鉆時(shí)略有波動(dòng),漏速2-8m3/h,鉆進(jìn)中見微弱后效顯示,巖性為云巖。8∶40開4放噴管線泄壓,點(diǎn)火火焰高11-15m,為純氣。由于套管下得淺,裸眼長(zhǎng)、漏層多,不得不進(jìn)行間斷放噴。(2)施工鉆井公司23日10時(shí)接溫泉4井事故報(bào)告后,根據(jù)總公司、四川石油管理局的要求,以舍井保礦和不惜一切代價(jià)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)為原則,研究制定“壓、堵、封”排險(xiǎn)方案,全面組織現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)工作。(3)第二次壓井施工情況26日17∶00-17∶19用一臺(tái)泥漿泵和一臺(tái)700型壓裂車正注清水21m3,排量為30L/s,套壓為6MPa,泵壓由0上升為5MPa,其中17∶10出口間斷氣水同噴,焰高20-25m,火焰呈桔紅色,17∶13起出射孔槍;-17∶、粘度為53s的泥漿51m3,排量30-34L/s,套壓為6MPa,立壓5-10MPa(其中17∶28用雙泵,出口見霧狀泥漿噴出,17∶19-17∶28間斷噴水);-18∶、粘度為55s的泥漿41m3,排量34L/s,套壓為6-,泵壓10-14MPa(其中17∶53,4放噴管線出口噴勢(shì)減弱,焰高5-7m,17∶55又見增強(qiáng));-19∶、粘度為53s的泥漿73m3,排量20-60L/S,泵壓0-18MPa,套壓6-7MPa(其中18∶08-18∶15泵壓為0,排量為10L/S,出口為純氣,18∶09關(guān)3放噴管線,4噴勢(shì)增強(qiáng));-19∶20停泵,出口放出大量泥漿,噴勢(shì)減弱,焰高4-7m;-19∶、粘度為53s的泥漿4m3,排量34L/s,套壓6MPa,出口噴勢(shì)增強(qiáng),焰高10-12m;-24∶00開4三條放噴管線放噴,套壓5-6MPa,關(guān)下旋塞,出口間斷噴水,焰高20-25m。(4)第三次壓井施工情況29日16∶10用1水泥車管線試壓15MPa;-16∶22整改管線;-16∶52用1水泥車加壓5MPa,開下旋塞;-17∶12用3三臺(tái)水泥車向井內(nèi)正注清水52m3,-,排量最大為73L/s,最小為43L/s,平均排量44L/s,出口大量噴水,焰高10-13m;-1∶,立壓0-13MPa,-,排量最大為133L/s,最小為39L/s,平均排量75L/s,出口大量噴水;其中17∶37關(guān)3放噴管線;-18∶-、濃度為10%,-14MPa,-0MPa,排量最大為141L/s,最小為33L/s,平均排量47Ll/s,出口噴純氣,噴勢(shì)繼續(xù)減弱,焰高5-7m;-19∶18用三臺(tái)815型水泥車正注嘉華G級(jí)快干水泥180噸(初凝時(shí)間50分鐘),;-20∶、濃度為7%的橋漿19m3,立壓4MPa,套壓1MPa;-22∶、濃度為10%,其中22∶25噴勢(shì)增強(qiáng),焰高4-7m,22∶27噴勢(shì)又減弱,焰高3-4m,22∶36出口火自滅。本井井噴事故共損失時(shí)間254小時(shí),因事故發(fā)生時(shí),天然氣竄到附近煤洞,致使其中采煤的11名民工死亡,1人燒傷,6人嚴(yán)重中毒。至97年底,川東地區(qū)共鉆井704口,%,特別是嘉二3層,獲氣的井僅4口,且未獲工業(yè)儲(chǔ)量。溫泉4井為溫泉井構(gòu)造西段斷下盤石炭系地層-構(gòu)造復(fù)合圈閉中高點(diǎn)的一口探井,按照設(shè)計(jì),在嘉陵江組構(gòu)造南翼有一條逆斷層,埋藏淺,油氣保存條件差,為常壓帶,因此,該井在嘉二3層鉆遇大量天然氣是目前地質(zhì)勘探技術(shù)難以預(yù)見的。(3)按設(shè)計(jì)表層套管下入須家河頂部,在嘉二層鉆進(jìn)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)溢流關(guān)井,由于該井氣量大,用三條標(biāo)準(zhǔn)放噴管線最大限度的放噴泄壓,因溫泉4井附近煤窯開采時(shí)間長(zhǎng)達(dá)100余年,導(dǎo)致地下坑道星羅棋布、縱橫交錯(cuò)、相互竄通、互連通風(fēng),地層承壓能力降低,形成大量采動(dòng)裂隙,從而導(dǎo)致部份天然氣竄入地層裂縫和煤窯。事故教訓(xùn)及防范措施(1)、深度為2472m,封隔嘉陵江石層及可能的漏層,設(shè)計(jì)未考慮到地下煤洞;(2)勘定溫泉4井井位時(shí),未詳細(xì)了解附近煤礦井下巷道及作業(yè)面布置情況;(3)儲(chǔ)備泥漿未按設(shè)計(jì)執(zhí)行,體積為60m3。 案例七 安28-1X井井噴事故專家點(diǎn)評(píng):該井因表層太淺且未下技術(shù)套管,同一裸眼噴、漏并存,本來就很復(fù)雜,并已多次發(fā)生,未能引起有關(guān)方面的高度重視,最終導(dǎo)致了內(nèi)防噴失控。該井于2000年10月17日一開,10月21日二開,11月13日中第一靶(垂深2935m、斜深3052m)。事故發(fā)生及處理經(jīng)過安28-1X井鉆至井深3273m時(shí)發(fā)生井涌,()。組合鉆具時(shí)發(fā)生井涌,節(jié)流循環(huán)壓井,恢復(fù)正常,下鉆打撈成功;起鉆到2865m遇卡,開泵只進(jìn)不出,環(huán)空液面下降,配制15m3堵漏泥漿注入井內(nèi),倒劃眼起出鉆具;,節(jié)流壓井。12月20日劃眼至井深3061m時(shí)發(fā)生井涌,節(jié)流壓井過程中漏失約80m3,泥漿量減少,同時(shí)由于油氣侵鉆井液粘度增大,無法正常循環(huán);停泵2小時(shí)45分鐘,再開泵只進(jìn)不出,停泵,立壓6MPa并逐漸升高,單凡爾開泵泵壓較高,仍只進(jìn)不出,井口不斷冒出氣泡,兩小時(shí)后升至17MPa,下旋塞關(guān)不動(dòng),造成鉆具內(nèi)噴失控。事故原因分析(1)主觀因素①公司不重視。在該井處理復(fù)雜過程中(井噴前),已多次出現(xiàn)井噴預(yù)兆,井隊(duì)干部和技術(shù)人員防噴意識(shí)不強(qiáng),特別是在立管壓力不斷升高的情況下,未及時(shí)向鉆具內(nèi)頂泥漿,只是怕堵鉆頭水眼,而沒有意識(shí)到井噴事故的發(fā)生。事故損失,為一起重大工程事故。井噴后連續(xù)造成卡鉆事故并最終導(dǎo)致全井報(bào)廢,其處理技術(shù)方案值得探討。基本情況京706井是華北油田京11斷塊上的一口加密調(diào)整井,該井于1992年2月7日12∶00一開,于1992年2月8日6∶00用φ216mm三牙輪鉆頭二開,鉆具結(jié)構(gòu)為φ216mmJ22+++φ127mm鉆桿。事故發(fā)生經(jīng)過1992年2月12日5∶,5∶31停止鉆進(jìn),-6∶,井下恢復(fù)正常后,恢復(fù)鉆進(jìn);-6∶,于是又停鉆,循環(huán)加重,于7∶10發(fā)生井噴,噴高最高達(dá)30m。7∶25停噴,-7∶30打開防噴器,活動(dòng)鉆具,提不出來,放不下去,用φ150mm缸套單凡爾開泵循環(huán)不通,泥漿全部憋入地層,至此發(fā)生了卡鉆事故。繼第一次井噴卡鉆事故處理結(jié)束后,于1992年2月25日4∶00開始側(cè)鉆,3月4日2∶40完鉆,至9∶00循環(huán)處理泥漿,開始進(jìn)行短起下
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